張中騰 翟霄龍 蘇龍慶
(1.兗礦能源集團(tuán)股份有限公司鮑店煤礦,山東 鄒城 273500;2.兗礦能源集團(tuán)股份有限公司濟(jì)寧二號煤礦,山東 濟(jì)寧 272000)
我國中厚煤層有多種開采方式,綜合機(jī)械化采煤技術(shù)是[1]是主要方式之一。在工作面回采過程中保證三機(jī)等相關(guān)設(shè)備高效、穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)是實現(xiàn)煤炭資源高效、安全開采關(guān)鍵。國內(nèi)外諸多學(xué)者深入開展綜采設(shè)備智能化相關(guān)技術(shù)研究[2-4],并取得了一定的研究成果。常態(tài)化運(yùn)行的智能綜采工作面在國內(nèi)不斷建設(shè),達(dá)到了減人提效并提高產(chǎn)量的目的。以兗礦能源集團(tuán)股份有限公司轉(zhuǎn)龍灣煤礦23303 綜采工作面為工程實例,闡述該工作面智能化三機(jī)控制系統(tǒng)。
兗礦能源鄂爾多斯能化轉(zhuǎn)龍灣煤礦是一座年產(chǎn)千萬噸礦井。其中,23303 工作面為該礦井首個建成常態(tài)化運(yùn)行的智能綜采工作面,工作面長度為295 m,推進(jìn)距離為2388 m。開采的23 煤層厚度為3.45 m,平均傾角3°,埋深平均200 m。23303 工作面頂板巖性為粉砂巖,底板巖性為泥質(zhì)砂巖。
23303 工作面內(nèi)主要設(shè)備配置見表1,包括工作面直線度檢測及智能控制系統(tǒng)、采煤機(jī)智能截割系統(tǒng)、刮板輸送機(jī)智能控制系統(tǒng)及液壓支架智能化控制系統(tǒng)。經(jīng)過智能化技術(shù)升級后的采煤機(jī),達(dá)到了基于慣性導(dǎo)航技術(shù)的采煤機(jī)三維空間精確慣性定位測量智能化控制。刮板輸送機(jī)智能控制系統(tǒng)具有自動張緊、斷鏈監(jiān)測、驅(qū)動部監(jiān)測、煤量監(jiān)測及智能控制等功能。液壓支架配備壓力、傾角及采高傳感器等一系列智能控制設(shè)備,滿足采煤機(jī)割煤過程中自動跟機(jī)移架功能。23303工作面設(shè)備連接如圖1。
圖1 綜采工作面設(shè)備協(xié)同控制示意圖
表1 綜采工作面設(shè)備配置
開展工作面直線度檢測的多種技術(shù)研究,理解基于慣性導(dǎo)航的采煤機(jī)運(yùn)行直線度檢測,通過電液控制系統(tǒng)實現(xiàn)對液壓支架連續(xù)推進(jìn)過程中實現(xiàn)工作面直線度的智能找直控制系統(tǒng)。為滿足以上技術(shù)實現(xiàn),首先保證系統(tǒng)行程精度;第二保證LASC 軌跡精度;第三保證直線度修正精度。經(jīng)過現(xiàn)場不斷試驗與修正得到:(1)通過啟用、不啟用邏輯閥執(zhí)行移架后對比行程值,排除地質(zhì)條件影響因素外,開啟邏輯閥后執(zhí)行移架后的行程值比不開啟時更接近控制器移架目標(biāo)行程,啟用邏輯閥能更好地控制移架動作的執(zhí)行精度。(2)經(jīng)曲線精度測試證實,排除正常結(jié)構(gòu)因素導(dǎo)致的誤差外,LASC 曲線與實測曲線吻合,檢測精度cm 級。(3)成組推溜找直修正后,曲線橫向最大差值有效減少,找直效果良好。
對23303 工作面使用的MG900/2395-WD 采煤機(jī)進(jìn)行現(xiàn)場改造,使其滿足采煤機(jī)智能截割和LASC 現(xiàn)場應(yīng)用的技術(shù)要求。采煤機(jī)實現(xiàn)以下各種功能:(1)基于慣性導(dǎo)航技術(shù)的采煤機(jī)三維空間精確慣性定位測量;(2)基于記憶截割的采煤機(jī)全工作面循環(huán)過程自動化。
為了對采煤機(jī)三維姿態(tài)進(jìn)行精度檢測,在井下使用直尺測量的距離為線繩到運(yùn)輸機(jī)線槽煤壁方向擋板的距離,運(yùn)輸機(jī)線槽的兩個擋板距離為153 cm,線繩固定在支架方向的線槽擋板上,將實測距離減去153 cm,采用全站儀對水平距離和高程距離進(jìn)行測量,再與計算出的理論曲線值比較,水平測量結(jié)果和高程測量結(jié)果分別如圖2 和圖3。
如圖2 和圖3 所示,將LASC 慣性導(dǎo)航系統(tǒng)記錄的水平和高程數(shù)據(jù)同人工測量水平和高程數(shù)據(jù)進(jìn)行對比分析,通過LASC 慣性導(dǎo)航系統(tǒng)對采煤機(jī)三維坐標(biāo)中水平和高程的測量,獲得了采煤機(jī)在三維空間內(nèi)的姿態(tài)。由于采煤機(jī)本身在三維空間內(nèi)的實際位置很難測量,采用全站儀進(jìn)行輔助對比,但全站儀測量結(jié)果也存在一定誤差,因此采用兩種測量方式取平均差值,水平方向平均差值約34 mm,高程平均差值12 mm,滿足項目采煤機(jī)三維定位誤差小于10 cm 的要求。
圖2 水平測量結(jié)果
圖3 高程測量結(jié)果
23303 工作面選用SGZ1000/3×1000 智能化刮板輸送機(jī),該輸送機(jī)能實現(xiàn)以下功能:(1)智能啟動控制功能。在啟動之初先張緊底部的鏈條,之后機(jī)頭機(jī)尾電機(jī)同時啟動,鏈條速度從零開始慢慢加速最后達(dá)到設(shè)定速度。(2)功率協(xié)調(diào)控制功能。根據(jù)負(fù)載自動分配機(jī)頭和機(jī)尾的驅(qū)動功率,使機(jī)頭尾電機(jī)隨負(fù)載的變化準(zhǔn)確自動平衡分配功率。(3)鏈條自動保護(hù)功能。設(shè)備開始運(yùn)行時自動張緊鏈條,設(shè)備停止運(yùn)行時能自動松開鏈條,釋放應(yīng)力和鏈條張力,從而保證設(shè)備正常運(yùn)行。
刮板輸送機(jī)的機(jī)頭動力部和機(jī)尾動力部兩臺電機(jī)均由兩臺變頻器驅(qū)動。在變頻器的驅(qū)動下,可以設(shè)定電機(jī)的加速曲線使得電機(jī)的速度逐步升高。如圖4 所示,刮板輸送機(jī)的兩臺電機(jī)平穩(wěn)啟動,降低了對供電系統(tǒng)的沖擊,也降低對機(jī)械系統(tǒng)的沖擊,從而達(dá)到了軟啟動目的。
智能控制刮板輸送機(jī)采用了中電壓、大功率防爆變頻調(diào)速技術(shù),并具有機(jī)頭尾動態(tài)功率協(xié)調(diào)、鏈速實時多參數(shù)混合邏輯控制調(diào)整、鏈條張緊力動態(tài)控制、數(shù)據(jù)監(jiān)測與專家系統(tǒng)等特性。智能刮板輸送機(jī)通過改變運(yùn)行速度進(jìn)而調(diào)節(jié)輸送能力,刮板運(yùn)輸機(jī)可以用最少的轉(zhuǎn)動圈數(shù)達(dá)到設(shè)定的運(yùn)輸能力,顯著降低刮板運(yùn)輸機(jī)能耗的同時延長刮板輸送機(jī)的壽命。
工作面內(nèi)采煤機(jī)與液壓支架兩種關(guān)鍵設(shè)備之間相互配合作業(yè)才能將煤炭完全采出。在智能化工作面中,采煤機(jī)通過記憶截割技術(shù)來實現(xiàn)自動割煤,工作面內(nèi)液壓支架全部配備電液控制系統(tǒng),整個生產(chǎn)過程無須人員操作,完全由這兩套設(shè)備的控制系統(tǒng)自主完成。工作面液壓支架配備有采高、傾角、壓力及推移行程等多種傳感器,如圖5。
圖5 智能化液壓支架
液壓支架前移采用雙速控制閥控制推移千斤頂實現(xiàn),可消除液壓支架與刮板輸送機(jī)銷孔間隙,確保液壓支架移架距離統(tǒng)一,從而避免采面多次移動液壓支架后導(dǎo)致液壓支架、刮板輸送機(jī)彎曲問題?,F(xiàn)場測算發(fā)現(xiàn),通過使用雙速控制閥控后刮板輸送機(jī)推移控制精度提高50%以上,可滿足刮板輸送機(jī)平直度要求。采煤機(jī)位置通過煤機(jī)紅外發(fā)射器將信號傳遞到液壓支架紅外接收器中,并將定位數(shù)據(jù)傳輸給集控中心進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,最后集控中心將控制指令發(fā)出給液壓支架控制模塊,實現(xiàn)液壓支架跟機(jī)、移架、噴霧、護(hù)幫等工作自動化開展。液壓支架工由原來的3 人降為1 人。
(1)轉(zhuǎn)龍灣煤礦23303 工作面通過完善的智能化開采設(shè)備配套,實現(xiàn)了煤礦智能化開采的常態(tài)化應(yīng)用,順利完成了單工作面年產(chǎn)能為1000 萬t 生產(chǎn)目標(biāo),生產(chǎn)操作人員由9 人減少至4 人。(2)通過對采煤機(jī)兩個搖臂采高傳感器零點和線性系數(shù)的準(zhǔn)確校準(zhǔn),采煤機(jī)完全滿足記憶截割狀態(tài)下?lián)u臂自動調(diào)整高度需求,并保證端點特別是前部運(yùn)輸機(jī)頭、機(jī)尾處精準(zhǔn)測量度,使采煤機(jī)在工作面內(nèi)安全平穩(wěn)運(yùn)行。(3)采煤機(jī)記憶截割系統(tǒng)可以實現(xiàn)工作面機(jī)頭、機(jī)尾部程序自動截割,簡單快速操作控制,帶真彩顯示端頭站,遠(yuǎn)程顯示信息準(zhǔn)確,自動截割端點位置定位精確,左右滾筒截割高度重復(fù)精度精確。(4)智能刮板運(yùn)輸機(jī)實現(xiàn)了鏈條自動張緊、刮板速度實時智能調(diào)速等智能化相關(guān)功能,全面降低了刮板運(yùn)輸機(jī)的刮板磨損程度,減少了刮板運(yùn)輸機(jī)運(yùn)輸過程中電力資源損耗,提高設(shè)備可靠性的同時顯著提高生產(chǎn)效率,充分實現(xiàn)了采煤機(jī)、液壓支架、刮板運(yùn)輸機(jī)三種不同設(shè)備之間的同步控制。(5)基于LASC 慣性導(dǎo)航的工作面智能化找直系統(tǒng),在實際智能化推進(jìn)過程中可有效實現(xiàn)工作面矯直,保持工作面曲線橫向最大差值在30 cm 范圍內(nèi),同時通過邏輯閥實現(xiàn)液壓支架精確控制移架。