胡向陽,李 東,張篤昌,蔡順山,陳占榮,左立朝,張金龍,張曉璞
(1.河北永明地質(zhì)工程機(jī)械有限公司,河北 邢臺(tái) 055150;2.核工業(yè)二一六大隊(duì),新疆 烏魯木齊 830011)
核工業(yè)二一六大隊(duì)長期在新疆地區(qū)從事鈾礦勘探孔施工,鉆孔深度多在1000 m以淺,受地層因素限制,施工工藝以提鉆取心為主[1],并且需要全孔取心。目前自動(dòng)化程度較高的全液壓鉆機(jī)雖然具有鉆進(jìn)效率高、勞動(dòng)強(qiáng)度低、搬遷運(yùn)輸快等優(yōu)勢(shì),但是由于動(dòng)力頭升降速度慢,且井架上沒有二層臺(tái),起下鉆效率很低,無法適應(yīng)需要頻繁起下鉆的提鉆取心作業(yè)。因此,核工業(yè)二一六大隊(duì)目前主要的鉆探設(shè)備仍然是以XY-5型和XY-6型為主的立軸式巖心鉆機(jī)[2-4](見圖1),面臨著勘探設(shè)備落后,勞動(dòng)強(qiáng)度大、安全隱患多、鉆效提升困難等難題[5-6]。大部分地勘隊(duì)伍都存在同樣的問題。XY系列鉆機(jī)主要具有以下缺點(diǎn):
圖1 XY-5型鉆機(jī)進(jìn)行鈾礦施工Fig.1 XY-5 drill at work for uranium exploration
(1)XY系列鉆機(jī)使用主動(dòng)鉆桿鉆進(jìn),鉆進(jìn)過程中還需要頻繁倒桿,液壓系統(tǒng)和機(jī)械傳動(dòng)結(jié)構(gòu)復(fù)雜,造成設(shè)備故障停機(jī)率高等問題都嚴(yán)重影響鉆探效率的進(jìn)一步提升[2,7-10]。
(2)XY系列鉆機(jī)自動(dòng)化程度低、勞動(dòng)強(qiáng)度大、工作環(huán)境惡劣等問題越來越難以被當(dāng)今時(shí)代的年輕人所接受,這是造成眾多地勘隊(duì)伍人才斷檔的主要因素。
核工業(yè)二一六大隊(duì)和河北永明地質(zhì)工程機(jī)械有限公司積極開展多輪交流,于2020年底達(dá)成統(tǒng)一意見,聯(lián)合研制一款鉆深1000 m的小口徑電動(dòng)頂驅(qū)鉆機(jī)——XD-10DK型鉆機(jī),用以替代當(dāng)前使用的XY-5型和XY-6型鉆機(jī),助力新疆地區(qū)鈾礦勘探乃至全國的巖心鉆機(jī)更新?lián)Q代。
(1)摒棄方鉆桿,采用頂部驅(qū)動(dòng)鉆進(jìn)工藝,取消導(dǎo)桿動(dòng)作,在非取心地層可以采用立根鉆進(jìn),提高鉆進(jìn)效率[11]。
(2)頂驅(qū)上、下滑動(dòng)由液壓油缸驅(qū)動(dòng),可以實(shí)現(xiàn)加、減壓鉆進(jìn),鉆壓控制精確。
(3)采用負(fù)載雙通道設(shè)計(jì)方案,起下鉆時(shí),頂驅(qū)可以讓開井口,使用絞車配合游車起下鉆,保留傳統(tǒng)鉆機(jī)起下鉆高效的特點(diǎn)。
(4)泥漿泵、絞車和頂驅(qū)采用最先進(jìn)的稀土永磁電動(dòng)直驅(qū)技術(shù),簡(jiǎn)化傳動(dòng)鏈,提高傳動(dòng)效率,降低設(shè)備故障停機(jī)率[12-13]。
(5)配套工程機(jī)械標(biāo)準(zhǔn)司鉆房,改善司鉆的工作環(huán)境。
(6)整機(jī)分為鉆臺(tái)和主機(jī)2個(gè)模塊,單獨(dú)模塊外形尺寸和質(zhì)量滿足公路運(yùn)輸要求,提高搬遷效率。
(7)井架采用帶二層臺(tái)的高井架,有效高度18 m,可以一次起下14.1 m立根,保證起下鉆效率。
(8)配套專用機(jī)械手,配合控制系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化接單根動(dòng)作,降低工人勞動(dòng)強(qiáng)度。
(9)底座結(jié)構(gòu)采用前高后低階梯結(jié)構(gòu),前臺(tái)井口高1.9 m,方便安裝泥漿導(dǎo)管,后臺(tái)高度1.5 m,方便井口工人不彎腰擰卸鉆具,降低工人勞動(dòng)強(qiáng)度。
(10)采用集中司鉆控制方式,鉆機(jī)液壓、電控、視頻監(jiān)控及鉆井儀表集中安裝在司鉆房?jī)?nèi)。
(11)配套數(shù)字化檢測(cè)技術(shù),實(shí)現(xiàn)對(duì)孔深、鉆頭位置、鉤載、鉆壓、游車高度、泵壓、泵量、轉(zhuǎn)速、扭矩等數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)監(jiān)控和存儲(chǔ)。實(shí)時(shí)監(jiān)控設(shè)備運(yùn)行狀態(tài),包括關(guān)鍵部位軸承溫度、動(dòng)力頭舉升壓力、直驅(qū)絞車液壓盤剎制動(dòng)狀態(tài)、提鉆時(shí)游車?yán)Φ龋?4-16]。
(12)電控系統(tǒng)設(shè)置完善的保護(hù)功能,包括游車防上碰下砸、絞車手柄速度限幅、拉力限幅、反扭矩低速釋放、電機(jī)過載、失速等,避免人為操作失誤造成鉆井事故,提高施工安全性[14-16]。
XD-10DK型鉆機(jī)的技術(shù)參數(shù)見表1。
表1 XD-10DK型鉆機(jī)基本參數(shù)Table 1 Basic parameters of XD-10DK drill
兩節(jié)伸縮式套裝井架、直驅(qū)絞車、直驅(qū)泥漿泵、液壓冷卻綜合站、電控柜統(tǒng)一布置在一整體橇裝底座上,直驅(qū)動(dòng)力頭、液壓動(dòng)力鉗與井架固定在一起,組成鉆機(jī)主機(jī)模塊。鉆臺(tái)上設(shè)有司鉆房升降平臺(tái),升降平臺(tái)配套獨(dú)立液壓油泵,鉆臺(tái)和司鉆房組成鉆臺(tái)模塊,見圖2、圖3。
圖2 XD-10DK型鉆機(jī)整體結(jié)構(gòu)布局Fig.2 Overall structural layout of XD-10DK drill
圖3 搬遷中的XD-10DK型鉆機(jī)Fig.3 XD-10DK drill in movement
主機(jī)模塊與鉆臺(tái)模塊之間使用帶導(dǎo)向和定位結(jié)構(gòu)的銷軸與耳板連接,兩者之間僅有司鉆房動(dòng)力、通信和升降平臺(tái)動(dòng)力3根電纜,提高搬遷效率,同時(shí)還可以避免由于管線頻繁拆卸引起的故障,提高了系統(tǒng)的可靠性。
井架有效高度18 m,二層臺(tái)高度13 m,滿足14.1 m立根快速起下鉆需求。
井架包括天車、井架主體、升降裝置、二層臺(tái)等附件,見圖4。
圖4 XD-10DK型鉆機(jī)井架Fig.4 Mast of XD-10DK drill
天車由天車架、主滑輪組、導(dǎo)向滑輪組、欄桿總成等組成,滑輪數(shù)量3個(gè),配套避雷針和航空警示燈。
井架主體采用兩節(jié)伸縮式套裝結(jié)構(gòu),井架起落、上下段伸縮與鎖緊均由液壓油缸驅(qū)動(dòng),井架外側(cè)設(shè)有爬梯,方便工人上下天車與二層臺(tái)。
升降裝置由本體、滑輪組、鋼絲繩等組成,配合液壓油缸實(shí)現(xiàn)井架伸縮功能。
動(dòng)力頭與升降裝置固聯(lián),使用液壓油缸驅(qū)動(dòng)動(dòng)力頭升降,實(shí)現(xiàn)加、減壓功能,通過檢測(cè)液壓油缸工作壓力,可以得到準(zhǔn)確的鉆壓數(shù)據(jù),相比機(jī)械鉆機(jī)通過死繩拉力換算得到的鉆壓精確度更高。
鉆臺(tái)由立根臺(tái)、升降平臺(tái)、動(dòng)力鉗支架、坡道、斜梯和欄桿等組成,見圖5。
圖5 XD-10DK型鉆機(jī)鉆臺(tái)模塊Fig.5 Floor module of XD-10DK drill
鉆臺(tái)采用前高后低階梯結(jié)構(gòu),立根臺(tái)高度1.5 m,井口增加0.4 m高動(dòng)力鉗支座,保證泥漿回流高度的同時(shí),還便于井口工人取放墊叉,不用彎腰就能輕松完成擰卸扣作業(yè)。
司鉆房升降平臺(tái)可以將鉆臺(tái)模塊運(yùn)輸高度控制在2.5 m以內(nèi),鉆臺(tái)前方和司鉆房門口各設(shè)一套帶護(hù)欄斜梯,方便井口工人和司鉆上下鉆臺(tái)。除井口正前方設(shè)坡道以外,在鉆桿處理裝置前方另設(shè)一套坡道,用于接單根時(shí)上提鉆具。鉆臺(tái)四周欄桿采用折疊式結(jié)構(gòu),無須拆卸,進(jìn)一步提升搬家效率。
鉆臺(tái)面鉆桿處理裝置活動(dòng)區(qū)域噴涂危險(xiǎn)警示標(biāo)識(shí),并設(shè)立護(hù)欄,避免機(jī)械手夾傷工人。
動(dòng)力頭總成由動(dòng)力頭、導(dǎo)向裝置、擺動(dòng)裝置、鎖緊裝置和緩沖裝置等組成,見圖6。
圖6 XD-10DK型鉆機(jī)動(dòng)力頭總成Fig.6 Power head assembly of XD-10DK drill
導(dǎo)向裝置用于固定動(dòng)力頭,兩側(cè)設(shè)有導(dǎo)向滑輪,與設(shè)在井架下段上的滑軌配合,兩者共同組成動(dòng)力頭導(dǎo)向裝置。擺動(dòng)裝置由液壓油缸驅(qū)動(dòng),實(shí)現(xiàn)動(dòng)力頭的移位,方便起下鉆時(shí)動(dòng)力頭讓開井口。動(dòng)力頭正常作業(yè)時(shí)處于關(guān)閉狀態(tài),其穩(wěn)定性由鎖緊裝置保證。
動(dòng)力頭采用無齒輪傳動(dòng)的稀土永磁電機(jī)直驅(qū)結(jié)構(gòu),電機(jī)定子鑲嵌在動(dòng)力頭外殼內(nèi)部,轉(zhuǎn)子使用脹緊套與動(dòng)力頭主軸固聯(lián)。
動(dòng)力頭主軸承選用TIMKEN品牌T451軸承,主電機(jī)采用水冷散熱,多套溫度傳感器實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)定子線圈和各軸承的運(yùn)行溫度,保證動(dòng)力頭長期、穩(wěn)定、可靠運(yùn)行。
動(dòng)力頭主軸下部設(shè)有磁阻式旋轉(zhuǎn)變壓器,用于實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)主軸的角速度與角位移,該變壓器采用無接觸結(jié)構(gòu),質(zhì)量可靠,其安裝位置位于動(dòng)力頭下端蓋外側(cè),方便更換。
動(dòng)力頭沖管總成上方鵝頸管處設(shè)有投球裝置,儲(chǔ)球筒內(nèi)可以預(yù)存5顆鋼球,不需要工人爬高,也不需要斷開動(dòng)力頭和井中鉆柱連接,由司鉆直接操控即可完成投球動(dòng)作。
動(dòng)力頭主軸下方設(shè)有緩沖裝置,鉆進(jìn)作業(yè)時(shí)可以隔絕井底鉆柱產(chǎn)生的震動(dòng),還方便進(jìn)行擰卸扣作業(yè),避免司鉆誤操作損傷鉆具和保護(hù)接頭螺紋。
絞車采用無變速機(jī)構(gòu)的變頻電機(jī)直驅(qū)結(jié)構(gòu),由直驅(qū)電機(jī)、卷筒軸總成、液壓盤剎、過卷防碰裝置、底座、護(hù)罩、編碼器等組成,見圖7。
圖7 XD-10DK型鉆機(jī)直驅(qū)絞車Fig.7 Direct drive winch of XD-10DK drill
兩臺(tái)直驅(qū)電機(jī)采用水冷散熱,布置在卷筒軸兩側(cè),直接驅(qū)動(dòng)卷筒軸旋轉(zhuǎn)。
卷筒表面加工Lebus折線繩槽,改善排繩效果,延長鋼絲繩使用壽命。
卷筒軸兩端配套三組旋轉(zhuǎn)編碼器分別用于監(jiān)測(cè)兩臺(tái)直驅(qū)電機(jī)和卷筒軸的角位移和角速度。
直驅(qū)電機(jī)內(nèi)部設(shè)有溫度傳感器監(jiān)測(cè)定子線圈運(yùn)行溫度,保證直驅(qū)電機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行。
卷筒主剎車采用液壓盤式剎車,輔助剎車采用無磨損的電機(jī)能耗制動(dòng)。
卷筒上配套過卷防碰裝置,與液壓盤式剎車聯(lián)動(dòng)可以實(shí)現(xiàn)防止游車碰天車的功能。
鉆桿處理裝置由機(jī)械手、提引器、懸臂吊、液壓工具絞車和鋼絲繩等組成,見圖8。
圖8 鉆桿處理裝置作業(yè)Fig.8 Operation of the drill pipe handling unit
機(jī)械手由上下擺臂、轉(zhuǎn)軸、擺臂油缸等組成,上擺臂設(shè)有用于夾持鉆具的手指總成,手指總成由液壓油缸驅(qū)動(dòng)實(shí)現(xiàn)夾緊和松開動(dòng)作。下擺臂設(shè)有扶正鉆具的護(hù)筒,上、下擺臂在液壓油缸的驅(qū)動(dòng)下圍繞轉(zhuǎn)軸旋轉(zhuǎn)將鉆具從等待位送到井口。
機(jī)械手只有等待位和井口兩個(gè)位置,上、下擺臂設(shè)有可調(diào)節(jié)機(jī)械限位機(jī)構(gòu),結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、實(shí)用、操控方便。
液壓工具絞車和懸臂吊固定在井架下段上,兩者配合鋼絲繩和提引器,由井口工人遙控,將地面鉆桿庫里的鉆具送到處于等待位的機(jī)械手內(nèi)。
提引器由下部的鉤體和上部的護(hù)筒組成,這種上“籠”、下“托”結(jié)構(gòu),便于工人站在鉆臺(tái)面摘掛提引器,無需爬高,降低安全事故發(fā)生幾率。
液壓冷卻綜合站分為左右兩部分、上下兩層。左側(cè)上層為油箱,其上安裝液位計(jì),吸、回油濾油器,加熱器等附件;左側(cè)下層布置有風(fēng)冷卻器、主油泵、副油泵、伺服泵、集成閥組、蓄能器組等附件。右側(cè)上層為水箱,右側(cè)下層布置有雙冷卻水泵、散熱器、高低壓管匯、壓力表等附件。
額定壓力5 MPa、流量180 L/min液壓主油泵可不間斷為機(jī)械手?jǐn)[動(dòng)油缸、動(dòng)力頭擺動(dòng)油缸、鎖緊油缸等低壓執(zhí)行元件供油。額定壓力18 MPa、流量23 L/min副油泵為動(dòng)力鉗等高壓執(zhí)行元件供油。伺服泵組配合比例換向閥可保證加、減壓鉆進(jìn)控制精度,提高動(dòng)作平穩(wěn)性。
雙冷卻水泵(一用一備)為動(dòng)力頭、泥漿泵和絞車電機(jī)散熱提供冷卻液,保證各電機(jī)低耗、高效、穩(wěn)定運(yùn)行。
鉆機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)采用AC-DC-AC方案,4臺(tái)ABB ACS880系列變頻器分別驅(qū)動(dòng)兩臺(tái)絞車電機(jī)、一臺(tái)泥漿泵電機(jī)和一臺(tái)動(dòng)力頭電機(jī)。
電控系統(tǒng)采用西門子S7系列PLC以及PROFINET總線技術(shù)。PLC與變頻器、司鉆操控臺(tái)等系統(tǒng)的數(shù)字化設(shè)備通過PROFINET連成現(xiàn)場(chǎng)工業(yè)總線網(wǎng)絡(luò)。
絞車快繩速度采用矢量控制方案,可以實(shí)現(xiàn)零速懸停功能;動(dòng)力頭可以實(shí)現(xiàn)額定扭矩堵轉(zhuǎn)功能;泥漿泵可以實(shí)現(xiàn)零排量保壓功能。
采集絞車電機(jī)和滾筒運(yùn)轉(zhuǎn)信號(hào),自動(dòng)計(jì)算出游車的位置和速度,在觸摸屏中設(shè)定游車的上、下停車點(diǎn)及上、下減速點(diǎn),實(shí)現(xiàn)游車高度智能控制功能。
電氣控制系統(tǒng)具有恒壓和恒速兩種自動(dòng)送鉆模式。具有電機(jī)過流、過壓、過載保護(hù)等完善的保護(hù)功能和失風(fēng)、電機(jī)故障、變頻器故障、變壓器超溫等完善的報(bào)警功能。
電氣控制系統(tǒng)采用PLC+硬線冗余方案,當(dāng)某一設(shè)備或PLC的某一模塊出現(xiàn)問題時(shí),可以通過旁路開關(guān)啟用硬線,繞開PLC直接控制設(shè)備,便于維修、查找故障原因。
司鉆房借用標(biāo)準(zhǔn)工程機(jī)械駕駛室,結(jié)構(gòu)緊湊,外形美觀。室內(nèi)配專用司鉆座椅,司鉆控制臺(tái)布置在座椅兩側(cè)扶手上。房體四周及頂部安裝5塊防彈玻璃,正面及頂部可以打開并配有防護(hù)網(wǎng),室內(nèi)配一臺(tái)格力1.5P空調(diào),改善司鉆的工作環(huán)境。
絞車控制采用進(jìn)口非線性手柄,布置在司鉆右手側(cè)。非線性手柄更加便于在低速狀態(tài)下精確控制游車速度。
司鉆右前方自上而下依次布置監(jiān)控顯示器、西門子觸摸屏、快繩拉力表、立管壓力表和鉆壓表,方便司鉆實(shí)時(shí)監(jiān)控鉆機(jī)的運(yùn)行狀態(tài)。
為了方便司鉆與其他員工的交流,司鉆房外安裝了喊話擴(kuò)音器和報(bào)警器。
與常規(guī)的液壓擰管機(jī)相比,該動(dòng)力鉗結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)明顯,見圖9。
圖9 XD-10DK型鉆機(jī)動(dòng)力鉗Fig.9 Hydraulic power tong of XD-10DK drill
(1)采用液壓馬達(dá)驅(qū)動(dòng),簡(jiǎn)化卸扣操作流程,提高卸扣效率。
(2)精確控制上扣扭矩,避免鉆具上扣扭矩不足二次進(jìn)扣造成接頭螺紋異常磨損。
(3)改善密封結(jié)構(gòu),解決動(dòng)力鉗進(jìn)漿問題,降低動(dòng)力鉗故障率,提高工作可靠性。
2022年4月8日,XD-10DK型 鉆 機(jī) 現(xiàn) 場(chǎng) 試 驗(yàn) 在準(zhǔn)噶爾盆地車排子地區(qū)正式開鉆。2022年5月3日第一個(gè)鉆孔順利終孔(見圖10),終孔深度675.06 m,累計(jì)用時(shí)600 h。
圖10 XD-10DK型鉆機(jī)在新疆進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)Fig.10 Field test of XD-10DK drill in Xinjiang
4.1.1 技術(shù)優(yōu)勢(shì)
第一個(gè)鉆孔試驗(yàn)結(jié)束之后,召開了現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)交流會(huì)。對(duì)新鉆機(jī)在試驗(yàn)過程中體現(xiàn)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)做出肯定:
(1)鉆機(jī)主絞車、泥漿泵、動(dòng)力頭全部采用直驅(qū)結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,性能可靠。
(2)司鉆房?jī)?nèi)鉆井儀表和顯示屏可以實(shí)時(shí)顯示鉆壓、立管壓力、快繩拉力、動(dòng)力頭扭矩、轉(zhuǎn)速、泵量等鉆井參數(shù),可以降低孔內(nèi)事故發(fā)生率。
(3)頂部驅(qū)動(dòng)鉆進(jìn),不用主動(dòng)鉆桿,也不需要導(dǎo)桿,純鉆效率明顯高于常規(guī)機(jī)械鉆機(jī)。
(4)動(dòng)力頭設(shè)有緩沖裝置,運(yùn)行更平穩(wěn),擰卸扣過程絞車控制更簡(jiǎn)單。
(5)鉆具處理機(jī)械手結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、可靠,使用方便,降低工人勞動(dòng)強(qiáng)度的同時(shí),有助于提高純鉆效率。
(6)鉆臺(tái)面高低階梯結(jié)構(gòu),便于井口工人不彎腰操控動(dòng)力鉗擰卸扣,司鉆房配冷暖雙制式空調(diào),降低工人勞動(dòng)強(qiáng)度,改善工作環(huán)境。
(7)絞車卷筒Lebus折線繩槽使用效果極佳,可以有效延長鉆井鋼絲繩壽命2倍以上。
(8)絞車無級(jí)變速與能耗制動(dòng)功能,確保起下鉆過程高效、平穩(wěn)、安全可控。
(9)鉆機(jī)過卷防碰、游車數(shù)顯防碰、動(dòng)力頭扭矩限幅、絞車?yán)退俣认薹缺Wo(hù)功能可以保障鉆井作業(yè)安全、運(yùn)行穩(wěn)定。
4.1.2 存在的問題
新鉆機(jī)在試驗(yàn)過程中也暴露出一些問題,例如:
(1)鉆機(jī)主機(jī)模塊加滿冷卻液、潤滑油和液壓油之后毛重接近30 t,常規(guī)鉆機(jī)搬家使用的25T吊車已經(jīng)無法滿足新鉆機(jī)的搬遷需求,需要選用100T吊車,增加了吊車租賃費(fèi)用,同時(shí)由于施工區(qū)域多為地基松軟的農(nóng)田或戈壁灘,100T重型吊車作業(yè)時(shí)移動(dòng)速度慢,無法充分發(fā)揮模塊化鉆機(jī)快速搬遷的特點(diǎn)。
(2)新鉆機(jī)與同一區(qū)塊另一臺(tái)XY-5型鉆機(jī)相比,施工效率偏低,沒有達(dá)到設(shè)計(jì)開發(fā)初期鉆進(jìn)效率至少提高10%的目標(biāo)。
4.1.3 影響施工效率的因素
經(jīng)過對(duì)新鉆機(jī)試用過程進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)影響新鉆機(jī)施工效率的主要因素除了員工對(duì)新設(shè)備不熟悉,為了保證作業(yè)安全,刻意控制鉆進(jìn)速度以外,主要有以下因素:
(1)XY-5型鉆機(jī)在前期鉆柱重力不大的前提下,使用單輪滑車作業(yè),300 m以后才換成雙輪滑車,而新鉆機(jī)在整個(gè)鉆孔施工過程中始終使用雙輪滑車作業(yè)。
(2)新鉆機(jī)采用絞車能耗制動(dòng)送滑車下落這種方式與XY-5型鉆機(jī)“自由落體”下鉆方式相比,單立根下鉆時(shí)間相差3倍(參見表2)。
表2 起下鉆效率對(duì)比Table 2 Comparison of tripping efficiency
(3)新款動(dòng)力鉗轉(zhuǎn)速慢,與傳統(tǒng)擰管機(jī)相比,擰扣時(shí)間增加1倍。
通過深入對(duì)比分析,找到了新鉆機(jī)鉆進(jìn)效率低的原因,但是為了突出新鉆機(jī)施工作業(yè)安全性高的特點(diǎn),沒有從降低滑車滑輪數(shù)量和調(diào)整下鉆方式這兩個(gè)方面提高效率,而是制定了以下優(yōu)化解決方案:
(1)在保證動(dòng)力鉗擰卸扣扭矩的前提下,調(diào)整液壓馬達(dá)型號(hào),提高動(dòng)力鉗額定轉(zhuǎn)速。
(2)充分發(fā)揮頂部驅(qū)動(dòng)鉆機(jī)結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì),設(shè)計(jì)制造8 m加強(qiáng)型巖心管,替代當(dāng)前使用的6 m巖心管,減少取心干擰和起下鉆次數(shù)。
(3)設(shè)計(jì)干鉆取心法專用放泥漿閥,既解決了起鉆過程泥漿噴漿問題,又可以節(jié)省放泥漿24 s等待時(shí)間,提高起鉆效率。
在 優(yōu) 化 改 進(jìn) 期 間,2022年5月6日—6月4日 順利完成第二個(gè)鉆孔,并在6月8日開鉆第三個(gè)鉆孔(ZKC1-4)。6月11日優(yōu)化后的動(dòng)力鉗正式投入使用,6月21日8 m加強(qiáng)型巖心管投入使用。隨著工人操控新鉆機(jī)日趨熟練,即使在開鉆初期出現(xiàn)人員不整,無法滿足三班正常開鉆的情況,第三個(gè)鉆孔依然只用480 h就完成了675 m鉆孔深度,與第一個(gè)鉆孔相比鉆進(jìn)效率提高20%。7月2日(用時(shí)600 h)鉆孔深度達(dá)到770 m,與同區(qū)塊XY-5型鉆機(jī)同時(shí)期施工的ZKC4-3和ZKC4-5兩個(gè)鉆孔相比,鉆進(jìn)效率分別提升11%和19%。最終在7月21日順利完成第三個(gè)鉆孔,終孔深度達(dá)到975.24 m。不同鉆機(jī)鉆效數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)對(duì)比見表3。
表3 鉆效數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)Table 3 Statistics of drilling efficiency
通過3個(gè)鉆孔試驗(yàn),新鉆機(jī)在作業(yè)安全、降低勞動(dòng)強(qiáng)度、改善工作環(huán)境、提高自動(dòng)化程度等方面都展現(xiàn)出了明顯的優(yōu)勢(shì)。在提高鉆進(jìn)效率方面也基本達(dá)到設(shè)計(jì)開發(fā)的預(yù)期目標(biāo)。隨著工人操控熟練程度的進(jìn)一步提升,以及放泥漿閥的順利應(yīng)用,新型鉆機(jī)與傳統(tǒng)XY-5、XY-6型鉆機(jī)相比,鉆進(jìn)效率提高20%以上的目標(biāo)也必將成為現(xiàn)實(shí)。
XD-10DK型鉆機(jī)的現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)已經(jīng)完成,性能指標(biāo)與功能達(dá)到了當(dāng)初的預(yù)期目標(biāo),目前正在利用這臺(tái)鉆機(jī)積極開展繩索取心工藝驗(yàn)證,也在繼續(xù)鉆機(jī)改進(jìn)方案,首先解決鉆機(jī)主機(jī)模塊質(zhì)量大和滑車下鉆時(shí)碰動(dòng)力頭導(dǎo)向架問題,還要結(jié)合繩索取心試驗(yàn)效果,增加電驅(qū)動(dòng)繩索絞車及其配套電氣控制系統(tǒng),把XD-10DK型鉆機(jī)打造成一款既適合提鉆取心工藝,又適合繩索取心工藝的新型巖心鉆機(jī)。