錢 虎,王 浩,李雪林,楊俊彥
(1.招金礦業(yè)股份有限公司金翅嶺金礦; 2.棗莊學(xué)院機(jī)電工程學(xué)院)
招金礦業(yè)股份有限公司金翅嶺金礦(下稱“金翅嶺金礦”)位于山東省膠東半島的招遠(yuǎn)市,是一家集勘探、開采、選礦、冶煉于一體,專注于開發(fā)黃金產(chǎn)業(yè)的綜合性礦山。黃金生產(chǎn)采用全泥氰化生產(chǎn)工藝[1-2],日處理精礦2 000 t。隨著社會(huì)的發(fā)展,安全環(huán)保問題越來越得到重視,企業(yè)面臨的環(huán)保形勢日益嚴(yán)峻。氰化廠原箱式壓濾機(jī)[3-4]已難以滿足現(xiàn)階段的安全環(huán)保要求,因此,尋找一種自動(dòng)化程度高、環(huán)保效益好的壓濾機(jī)尤為重要?!熬敖颉盚AZF512/1600-UK單室進(jìn)料空氣穿流水洗濾餅壓濾機(jī)(下稱“穿流壓濾機(jī)”)是一種高效、節(jié)能、快速的間歇性操作加壓過濾設(shè)備,可廣泛應(yīng)用于洗煤、礦山、黃金、化工、食品、染料、白炭黑、鈦白粉、醫(yī)藥等領(lǐng)域的固液分離[5]。該壓濾機(jī)具有密閉效果好、節(jié)能環(huán)保、裝卸濾布安全方便等特點(diǎn),能夠降低濾餅含水率,無漏風(fēng)現(xiàn)象,進(jìn)料均勻,濾餅厚度均勻、反吹管道及進(jìn)料管道清潔無殘留漿液,濾餅自動(dòng)脫落,反吹閥門使用壽命延長一倍以上,單室進(jìn)料濾板與同等型號(hào)的普通濾板相比,過濾面積增大6 %~11 %。2019年11月,應(yīng)生產(chǎn)要求,金翅嶺金礦購入3臺(tái)穿流壓濾機(jī),并于2020年3月投入生產(chǎn),使用至今,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益。
穿流壓濾機(jī)由機(jī)架部分、過濾部分、液壓部分、卸料裝置和電器控制部分等5部分組成,其結(jié)構(gòu)簡圖如圖1所示。
1—止推板 2—主梁 3—自動(dòng)拉板系統(tǒng) 4—壓緊板 5—機(jī)座 6—油缸 7—進(jìn)料連接口 8—反吹連接口9—濾液排放及洗滌進(jìn)水和濾餅風(fēng)干進(jìn)風(fēng)連接口 10—濾液排放及洗滌出水連接口 11—翻板出液口 12—液壓系統(tǒng)13—電柜 14—翻板 15—防腐板 16—進(jìn)料A板 17—廂式密封B板 18—濾布圖1 穿流壓濾機(jī)結(jié)構(gòu)簡圖
1.1.1 濾 板
濾板是穿流壓濾機(jī)的核心部件,穿流壓濾機(jī)濾板可分為進(jìn)料A板和廂式密封B板,其結(jié)構(gòu)如圖2所示。進(jìn)料板是洗滌和吹風(fēng)的排水排氣板,進(jìn)料A板將主進(jìn)料管道內(nèi)的進(jìn)料向每個(gè)濾室單獨(dú)分流,有效保證濾餅厚度均勻;濾室的形狀可使有效過濾面積增加6 %~11 %。廂式密封B板配套進(jìn)料板使用,其四角密封圈的獨(dú)特結(jié)構(gòu)和高性能材料可有效保證濾板及密封圈密封效果的穩(wěn)定性,且不易損壞;其是吹風(fēng)的進(jìn)水進(jìn)氣板,洗滌吹風(fēng)孔可以保證水流和風(fēng)流在恒穩(wěn)壓力下全面充分地穿透濾餅,沒有盲區(qū),避免能源浪費(fèi)。
圖2 穿流壓濾機(jī)進(jìn)料A板及廂式密封B板結(jié)構(gòu)
1.1.2 濾 布
結(jié)合穿流壓濾機(jī)結(jié)構(gòu)及實(shí)際工況,該穿流壓濾機(jī)使用掛膠濾布及刷膠濾布組合,其結(jié)構(gòu)如圖3所示。掛膠濾布解決洗滌和吹風(fēng)時(shí)的斷路問題,保證洗滌和吹風(fēng)效果,避免能耗浪費(fèi);刷膠濾布配套掛膠濾布使用。濾布采用披掛式,拆裝更換方便,而且安全性高,其安裝如圖4所示。
圖4 濾布安裝示意圖
穿流壓濾機(jī)運(yùn)行過程為:入料、進(jìn)料延時(shí)(進(jìn)一步保證濾餅厚度)、吹風(fēng)干燥、卸料4個(gè)階段。濾室是穿流壓濾機(jī)的關(guān)鍵部位,過濾、反吹、干燥均在濾室中完成。具體作業(yè)過程如下:
1)過濾。穿流壓濾機(jī)濾室密封閉合后,料漿經(jīng)進(jìn)料管進(jìn)入濾室,濾液通過濾布經(jīng)濾液管排出,礦漿固體顆粒留存在濾室中,逐漸形成濾餅。
2)反吹。穿流壓濾機(jī)入料完成后,入料管路中留存部分料漿,停止給料后,壓縮空氣注入入料管路中,將管路中料漿吹出并返回流程上一工段。
3)干燥。通過管路吹風(fēng)后,管路中料漿返回上一工段,但濾室中仍殘留大部分水分,壓縮空氣通過2條濾液管中的1條被輸送至濾室,空氣透過濾餅將礦漿固體顆粒之間的水分排出,使濾餅水分滿足生產(chǎn)需求,吹風(fēng)時(shí)間的長短決定濾餅水分的高低。
穿流壓濾機(jī)過濾過程分為2步,第1步礦漿通過離心泵輸送至穿流壓濾機(jī)濾室,入料壓力達(dá)到設(shè)定值時(shí)進(jìn)入第2步進(jìn)料延時(shí)階段,延時(shí)階段的進(jìn)料時(shí)間根據(jù)生產(chǎn)需求設(shè)定。穿流壓濾機(jī)濾餅厚度作為最終衡量壓濾機(jī)運(yùn)行效果的重要指標(biāo),因此,濾餅厚度、濾餅水分可反映穿流壓濾機(jī)運(yùn)行效果。
2.1.1 入料壓力
進(jìn)料延時(shí)時(shí)間0 s,不同入料壓力情況下,穿流壓濾機(jī)濾餅厚度和濾餅水分測定值如表1所示。
表1 不同入料壓力下濾餅厚度和濾餅水分測定值
由表1可知:穿流壓濾機(jī)濾餅厚度隨著入料壓力的增大而逐漸增大,濾餅水分隨著入料壓力的增大而逐漸減小,當(dāng)入料壓力達(dá)到0.40 MPa時(shí),濾餅厚度達(dá)到32 mm,濾餅水分為24.4 %。繼續(xù)增大入料壓力,濾餅厚度變化較小,濾餅水分越來越低且降低程度小,因此選擇0.40 MPa作為穿流壓濾機(jī)的入料壓力。
2.1.2 進(jìn)料延時(shí)時(shí)間
入料壓力0.40 MPa,在不同進(jìn)料延時(shí)時(shí)間下,穿流壓濾機(jī)濾餅厚度和濾餅水分測定值如表2所示。
由表2可知:在同一入料壓力條件下,穿流壓濾機(jī)濾餅厚度隨著進(jìn)料延時(shí)時(shí)間的增加而增大,當(dāng)時(shí)間達(dá)到350 s時(shí),濾餅厚度達(dá)到35 mm;繼續(xù)延長進(jìn)料延時(shí)時(shí)間,濾餅厚度不再變化,濾餅水分越來越低,但降低趨勢越來越小,因此,選擇350 s作為穿流壓濾機(jī)的進(jìn)料延時(shí)時(shí)間。
干燥是對(duì)濾室中濾餅進(jìn)行吹風(fēng),主要影響濾餅的水分,在入料壓力0.40 MPa,進(jìn)料延時(shí)時(shí)間350 s,不同吹風(fēng)干燥時(shí)間條件下,穿流壓濾機(jī)濾餅厚度和濾餅水分測定值如表3所示。
由表3可知:隨著吹風(fēng)干燥時(shí)間的延長,濾餅厚度無明顯變化,濾餅水分逐漸降低,且降低趨勢逐漸減小,結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際,確定200 s作為穿流壓濾機(jī)吹風(fēng)干燥時(shí)間。
表3 不同吹風(fēng)干燥時(shí)間下濾餅厚度和濾餅水分測定值
在黃金氰化生產(chǎn)過程中,XMZ240/1500壓濾機(jī)(下稱“傳統(tǒng)壓濾機(jī)”)脫水效果差,濾餅水分高。采用3臺(tái)穿流壓濾機(jī)代替6臺(tái)傳統(tǒng)壓濾機(jī)進(jìn)行壓濾,對(duì)2種壓濾機(jī)的濾餅進(jìn)行氰化浸出試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果如表4所示。
表4 2種壓濾機(jī)濾餅氰化試驗(yàn)結(jié)果
由表4可知:穿流壓濾機(jī)濾餅氰化尾渣品位比傳統(tǒng)壓濾機(jī)濾餅氰化尾渣品位降低0.03 g/t,氰化鈉耗量減少0.40 kg/t,氧化鈣用量減少0.5 kg/t。這是因?yàn)閭鹘y(tǒng)壓濾機(jī)濾餅中所含水分含有雜質(zhì),影響氰化浸出試驗(yàn)中氰化鈉、氧化鈣耗量,而穿流壓濾機(jī)濾餅水分低,所以氰化浸出過程中減少了氰化鈉和氧化鈣的耗量,從而降低氰化尾渣品位。
3臺(tái)穿流壓濾機(jī)與6臺(tái)傳統(tǒng)壓濾機(jī)處理能力相當(dāng),經(jīng)過一年多的工業(yè)運(yùn)行,傳統(tǒng)壓濾機(jī)與穿流壓濾機(jī)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如表5所示。
表5 傳統(tǒng)壓濾機(jī)與穿流壓濾機(jī)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對(duì)比
由表5可知:與傳統(tǒng)壓濾機(jī)相比,穿流壓濾機(jī)在滿足生產(chǎn)需要的同時(shí),濾餅水分降低7.1百分點(diǎn),新生含氰廢水減少90.39 m3/d,氰化鈉耗量減少320 kg/d,氧化鈣耗量減少400 kg/d,濾布使用周期延長10 d,運(yùn)行成本顯著下降,可產(chǎn)生利潤316.8萬元/a,節(jié)約含氰廢水處理成本149.86萬元/a,節(jié)約氰化鈉購買費(fèi)用126.72萬元/a,節(jié)約氧化鈣購買費(fèi)用6.6萬元/a,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益。
穿流壓濾機(jī)在氰化廠成功應(yīng)用,其運(yùn)行穩(wěn)定、自動(dòng)化程度高、設(shè)備故障率低、操作人員工作強(qiáng)度低、處理能力大、濾餅水分低,經(jīng)過一年多的生產(chǎn)實(shí)踐,確定入料壓力0.40 MPa、進(jìn)料延時(shí)時(shí)間350 s、吹風(fēng)干燥時(shí)間200 s為穿流壓濾機(jī)最優(yōu)作業(yè)參數(shù)。穿流壓濾機(jī)濾餅氰化尾渣品位比傳統(tǒng)壓濾機(jī)濾餅氰化尾渣品位低0.03 g/t。穿流壓濾機(jī)在滿足生產(chǎn)需要的同時(shí),新生含氰廢水減少90.39 m3/d,氰化鈉耗量減少320 kg/d,氧化鈣耗量減少400 kg/d,濾布使用周期延長10 d。節(jié)約含氰廢水處理成本148.5萬元/a,節(jié)約氰化鈉購買費(fèi)用42.24萬元/a,節(jié)約氧化鈣購買費(fèi)用7.9萬元/a,經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益良好。