李力 寧振國 周寶軍
1.河南中煙工業(yè)有限責任公司南陽卷煙廠卷包部;2.黑龍江煙草工業(yè)有限責任公司牡丹江卷煙廠;3.陜西中煙工業(yè)有限責任公司寶雞卷煙廠
GD 包裝機原機驅(qū)動裝置采用變頻驅(qū)動控制電機,相關(guān)控制信號如變頻器使能信號、模擬量輸入信號等均采用早期繼電器控制,因其設(shè)計原理限制,缺少直接的運行狀態(tài)監(jiān)控。根據(jù)存在的不足采用嵌入式結(jié)構(gòu)設(shè)計,選擇基于ARM 的STM32 微處理器作為控制核心,將原有各類驅(qū)動控制信號、速度模擬量信號統(tǒng)一集成,在系統(tǒng)內(nèi)部完成各控制邏輯計算。
GD 包裝機原機驅(qū)動裝置采用變頻驅(qū)動控制電機,相關(guān)控制信號如變頻器使能信號、模擬量輸入信號等均采用早期繼電器控制,因其設(shè)計原理限制,缺少直接的運行狀態(tài)監(jiān)控,在使用過程中存在以下問題:
主機、輔機變頻驅(qū)動電路共需12 個中間繼電器、3個時間繼電器,MICROII 系統(tǒng)故障指示只能確定大概部位,由于繼電器邏輯限制,經(jīng)常出現(xiàn)誤報、錯報現(xiàn)象,日常維修需要維修人員根據(jù)經(jīng)驗對整套電氣控制邏輯進行逐個排查確認,平均處理時間在2.5h 以上。
由于電柜空間限制,繼電器模組靠近接觸器及剎車制動電阻,周圍發(fā)熱量大,導致繼電器在高溫環(huán)境下老化現(xiàn)象嚴重,經(jīng)常出現(xiàn)觸點粘連、氧化現(xiàn)象,正常使用壽命在4-6 個月,為保障設(shè)備正常運行需要定期更換。
運行狀態(tài)信息定位不準確,繼電器僅通過一組常開觸點反饋其他三組觸點閉合狀態(tài),對高頻誤動作、閃斷故障難以判定。目前難以在原繼電器控制電路上進行二次開發(fā)完成狀態(tài)監(jiān)控,必須重新設(shè)計該部位控制電路。
根據(jù)驅(qū)動控制存在的不足采用嵌入式結(jié)構(gòu)設(shè)計,選擇基于ARM 的STM32 微處理器作為控制核心,將原有各類驅(qū)動控制信號、速度模擬量信號統(tǒng)一集成,在系統(tǒng)內(nèi)部完成各控制邏輯計算。在輸出上直接與變頻器進行總線或串口通訊,降低外部信號干擾。
在運行中對輸入的數(shù)字量、模擬量信號響應狀態(tài)、動作頻率進行狀態(tài)監(jiān)控,判定輸入信號是否存在異常波動,對輸出信號短路、斷路、變頻運行異常進行實時采集,反饋至MICROII 控制系統(tǒng),通過OPC 顯示異常原因,提醒運維人員。
(1)驅(qū)動信號控制功能。設(shè)計基于ARM 微處理器的集成電路板,內(nèi)部集成現(xiàn)有繼電器控制邏輯,替換目前2K3、2K10、2K14、2K15、3K9、3K10、3K12、3K13 繼電器,在輸出上支持與變頻器進行直接通訊;
(2)狀態(tài)監(jiān)控功能。對原機變頻器(2A11 及3A11)輸入模擬量信號電壓值進行狀態(tài)監(jiān)控,結(jié)合運行情況判定是否存在短路、斷路、過壓、欠壓異常,超閾值數(shù)據(jù)能夠通過自帶顯示模塊或原機OPC 單元顯示;
(3)故障診斷功能。當OPC 顯示機器不運行故障時,能夠根據(jù)控制邏輯自動診斷故障原因,并通過自帶顯示模塊或原機OPC 單元顯示具體部位;
(4)電路整體設(shè)計。電路板整體采用適應耐熱、防塵的工業(yè)防護設(shè)計,線纜接口采用快插設(shè)計。
該系統(tǒng)主要有兩部分構(gòu)成:(1)以ARM 嵌入式處理系統(tǒng);(2)以LCD 液晶觸摸屏為主的信息、故障及人機交互界面的顯示系統(tǒng)。結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖1 系統(tǒng)構(gòu)成Fig.1 System composition
液晶顯示屏選擇TJC2.8 寸USART HMI 帶字庫圖片TFT 觸摸液晶屏模塊串口電阻屏,其主要參數(shù)如表1所示。
表1 LCD 液晶觸摸屏的選型主要參數(shù)Tab.1 The main parameters of LCD touch screen selection
液晶屏采用串行通訊接口標配TTL 電平接口(3.3V和5V 單片機串口直接連接使用),也有R232 電平串口。本方案采用TTL 電平接口與ARM 嵌入式處理系統(tǒng)連接。尺寸如圖2所示。
圖2 尺寸圖Fig.2 Dimensions
采用STM32F103RCT6 型的ARM 嵌入式處理系統(tǒng)為核心,輔以信號處理電路能夠完全滿足上述技術(shù)要求。其主要參數(shù)如圖2所示。
引腳圖如圖3所示。
圖3 引腳圖Fig.3 Pin diagram
表2 CPU 選型主要參數(shù)Tab.2 CPU selection main parameters
3.3.1 輸入信號的處理
被替換的2K3、2K10、2K14、2K15、3K9、3K10、3K12、3K13 等8 個繼電器,分為2 組,每組4 個繼電器分為2K 系列和3K 系列。所以在設(shè)計輸入信號時設(shè)置了5 個輸入點,其中可以把任意4 個可通過界面設(shè)置為需要的繼電器,另一個備用。為了防止24V 電壓對ARM 帶來危害,在輸入端加了光電隔離,確保了ARM 的使用安全。為了防止干擾信號的無觸發(fā),在每路的輸入端加了穩(wěn)壓二極管。電路如圖4所示。
圖4 2K3 改后的控制原理圖Fig.4 Control principle diagram after modification of 2K3
3.3.2 輸出信號的處理
原車的輸出信號都是通過繼電器控制的觸點方式,是開關(guān)的形式,不分信號種類,只需要通斷和時間延時即可。而通過ARM 驅(qū)動控制的輸出分為PNP 和NPN兩種,這兩種輸出都采用了OC 門的方式。電路如圖5所示。由于采用了ARM,所以原車的繼電器觸點組合,我們都采用了內(nèi)部邏輯編程的方式,大大的減少了現(xiàn)場的接線的同時又方便了用戶維修。
圖5 2K3 改后輸出的控制原理Fig.5 Control principle of 2K3 modified output
模擬量的傳輸采用A/D 和D/A 的方式進行,模擬量的大小采用條形方式在觸摸屏上實時顯示。
用戶可通過觸摸屏靈活設(shè)置輸入信號和輸出信號的功能以及延時時間,斷電延時繼電器的延時時間可根據(jù)用戶需求從1ms ~60s 任意設(shè)定。
在接線時用戶只要點擊相應的端子,屏幕就會出現(xiàn)該端子的接線號。注意如果用戶中途變更了輸入輸出點,那么接線端子號也會隨之改變。當原車出現(xiàn)與該繼電器相關(guān)的故障時,觸摸屏上會顯示故障位置,方便了用戶排除故障。
通過本次研究可有效縮短包裝機驅(qū)動控制電路故障處理時間,提升設(shè)備運行效率。本次研究適用于GDX1/X2 等型包裝機,我公司目前存量在120 臺以上,可推廣應用設(shè)備廣泛。通過合理設(shè)計選擇成熟零件,裝置預期使用壽命在2年以上,可降低35%的備件采購費用。