王伏, 顏 蜀雋
(國家能源集團寧夏煤業(yè)有限責(zé)任公司煤炭化學(xué)工業(yè)技術(shù)研究院, 寧夏 靈武 750411)
新氫壓縮機組作為加氫精制單元關(guān)鍵性設(shè)備,提供反應(yīng)所需的高純度氫氣的同時,并為反應(yīng)系統(tǒng)補充壓力,該系統(tǒng)通常由多套往復(fù)式壓縮機并聯(lián)組成,壓縮機級與級之間設(shè)級間冷卻器對壓縮后的氫氣進行冷卻。某裝置新氫壓縮機級間冷卻器為U形管式換熱器,熱介質(zhì)被工業(yè)循環(huán)冷卻水冷卻,但該冷卻器易發(fā)生腐蝕內(nèi)漏,造成壓縮機系統(tǒng)頻繁停機檢修,嚴(yán)重影響正常的生產(chǎn)運行。由于該冷卻器的特殊工況,發(fā)生腐蝕的部位往往伴隨氫氣泄露,存在巨大的安全隱患。一般工業(yè)循環(huán)冷卻水換熱器系統(tǒng)主要有結(jié)垢、腐蝕和微生物腐蝕等問題,常見的腐蝕問題主要是電化學(xué)腐蝕,主要腐蝕類型為碳鋼管壁的點蝕和均勻腐蝕[1-2]。目前對該冷卻器的內(nèi)漏問題尚無較好的解決措施,國內(nèi)多套裝置發(fā)現(xiàn)此問題只能對發(fā)生腐蝕內(nèi)漏的管束進行焊封堵漏。本文就某裝置加氫精制單元新氫壓縮機級間冷卻器腐蝕內(nèi)漏原因進行了分析,并提出了可行的改善措施。
加氫精制單元新氫壓縮機系統(tǒng)由三套平衡型往復(fù)式壓縮機并聯(lián)組成,單臺壓縮機采用四列二級壓縮,每臺壓縮機一級與二級壓縮之間設(shè)級間冷卻器對壓縮后的氫氣進行冷卻。來自管網(wǎng)的純度為99.9%的氫氣(3.3 MPa/40 ℃),經(jīng)新氫壓縮機一級壓縮后,壓力上升的同時產(chǎn)生大量的熱(5.5 MPa/85 ℃),一級壓縮后的氫氣經(jīng)級間冷卻器,被工業(yè)冷卻循環(huán)水(0.4 MPa/25 ℃)冷卻,冷卻后的氫氣(5.5 MPa/37 ℃)再經(jīng)新氫壓縮機二級壓縮提壓后,供給后工段的催化還原單元和加氫精制單元使用。該工段工藝流程圖,見圖1。
圖1 新氫壓縮機系統(tǒng)工藝流程圖
新氫壓縮機系統(tǒng)級間冷卻器因腐蝕內(nèi)漏,造成機組頻繁停機檢修,單臺冷卻器檢修周期需3~4天,且氫氣泄露,存在巨大的安全隱患。
新氫壓縮機級間冷卻器腐蝕主要發(fā)生在管程,由水側(cè)向氫氣側(cè)腐蝕,對清理下的腐蝕垢進行分析,并觀察垢下腐蝕情況,發(fā)現(xiàn)存在垢下點蝕的情況,點蝕又稱孔蝕,是發(fā)生在金屬表面的很小范圍內(nèi),并深入到金屬內(nèi)部的一種蝕孔狀腐蝕,蝕孔一般直徑小而深。吳劍等[3]指出不銹鋼點蝕只有在特定的腐蝕介質(zhì)中才會發(fā)生,尤其是當(dāng)鹵素離子存在時,非常容易發(fā)生點蝕,且隨著使用時間的增加,腐蝕將不斷進行,水冷器的壁厚將逐漸變薄,最終發(fā)生破裂或穿孔。
新氫壓縮機級間冷卻器的工藝設(shè)計參數(shù)如表1所示,其中管程流股為冷卻循環(huán)水,殼程流股為氫氣,循環(huán)水進水條件為0.4 MPa/25 ℃,氫氣進氣條件為5.5 MPa/85 ℃。級間冷卻器材質(zhì)和結(jié)構(gòu)參數(shù)如表2所示。
表1 級間冷卻器工藝參數(shù)
表2 級間冷卻器結(jié)構(gòu)參數(shù)
壓縮機級間冷卻器殼程材質(zhì)為Q345R鋼,管程材質(zhì)為20號鋼,設(shè)計壁厚2 mm,符合《管殼式換熱器》(GB151—1999)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,因此可以排除換熱器在材質(zhì)和壁厚等方面存在的設(shè)計缺陷。對于金屬腐蝕,尤其是與氫氣長期接觸的金屬材料,也會考慮到氫脆的影響,但通常情況下,氫在常溫常壓下不會對鋼產(chǎn)生明顯的腐蝕,只有當(dāng)溫度超過 300 ℃和壓力高于30 MPa時,才有可能產(chǎn)生氫脆這種腐蝕缺陷,結(jié)合新氫壓縮機級間冷卻器殼程流股氫氣的進氣條件(5.5 MPa/85 ℃),還遠沒有達到發(fā)生氫脆的條件,故也可以排除殼程氫氣側(cè)氫脆的影響。
新氫壓縮機級間冷卻器循環(huán)水出入口水質(zhì)分析結(jié)果見表3。
表3 循環(huán)水水樣分析結(jié)果
呂勝杰等[4]研究表明,對于20#鋼,水中氯離子質(zhì)量分?jǐn)?shù)由 250×10-6增加到 750×10-6時,其腐蝕速率增加到原來的1.4倍;當(dāng)水中氯離子質(zhì)量分?jǐn)?shù)增加到950×10-6,腐蝕速率大幅提高到初始腐蝕速率的29.9倍。主要原因在于氯離子對金屬腐蝕起到嚴(yán)重的誘發(fā)作用。循環(huán)水里溶解了大量的氧,同時由于換熱器管程內(nèi)表面的結(jié)垢不均一,易在換熱管表面形成氧濃度差的微電池,使換熱器鋼材表面發(fā)生電化學(xué)腐蝕;大量的Cl-作為活性陰離子在疏松腐蝕產(chǎn)物層中聚集,起到自催化作用,破壞材料表面的氧化膜,金屬基材表面在Cl-的腐蝕作用下將形成坑狀點腐蝕形態(tài);一旦形成腐蝕坑以后,腐蝕坑以外的介質(zhì)中的帶負電的 Cl-與帶正電荷的金屬離子而形成電化學(xué)腐蝕,最終導(dǎo)致穿孔失效??梢?,氯離子含量越高,碳鋼受腐蝕的程度則越嚴(yán)重。
由表3可知,雖然該冷卻器所用循環(huán)水水質(zhì)滿足《工業(yè)循環(huán)冷卻水處設(shè)計規(guī)范》限定范圍,但循環(huán)水中氯離子處于較高水平,提供了加速垢下腐蝕的陰離子[5],是冷卻器腐蝕泄漏的一個促因。
腐蝕垢周邊附著有黏泥狀物質(zhì),且部分垢樣較硬。如圖2所示,為垢樣焙燒前后的圖片。
圖2 垢樣焙燒前后形貌
對腐蝕垢進行焙燒處理后,進行研磨制樣,利用德國布魯克S8分析儀對垢樣進行元素分析,發(fā)現(xiàn)其主要成分為鐵的氧化物、泥沙及鈣的碳酸鹽和氧化物等。
表4 垢樣主要元素組成及含量
循環(huán)水里溶解了大量的氧,又由于換熱管表面的結(jié)垢不均一性,很容易在換熱管表面形成氧濃差的微電池,發(fā)生電化學(xué)腐蝕,在腐蝕電池中陰極反應(yīng)主要是氧的還原,陽極反應(yīng)則是鐵的溶解。碳鋼在水中發(fā)生的腐蝕機理為:
在腐蝕過程中,鐵生成氫氧化鐵從溶液中沉淀出來,因這種亞鐵化合物在含氧的水中是不穩(wěn)定的,進一步脫水后生成鐵銹沉積在金屬表面上,使得金屬表面形成潰瘍面狀的蝕坑,加速了碳鋼的腐蝕[6]。
采用HTRI換熱器模擬軟件[7-9],在校核模式下對新氫壓縮機級間冷卻器進行模擬計算,運行計算結(jié)果如表5所示。
表5 不同工況下流速分布
該換熱器管程設(shè)計循環(huán)水流量為 185 t·h-1,折合流速1.05 m·s-1,而實際工況下,計算得到的換熱器循環(huán)水流速僅為0.055 m·s-1。管程循環(huán)水流速遠低于設(shè)計流速,可以判定級間冷卻器的循環(huán)水側(cè)結(jié)垢主要是管程循環(huán)水側(cè)流速過低所致。流速太低,污垢和微生物粘泥很難隨著流股帶走,逐漸沉積在金屬表面上,造成冷卻器管壁垢下腐蝕。
通過新氫壓縮機級間冷卻器管程循環(huán)水流速模擬核算,發(fā)現(xiàn)循環(huán)水流速過低,是循環(huán)水側(cè)結(jié)垢及垢下腐蝕的主要原因。針對此問題,提出以下建議性措施:
通過增加循環(huán)水進水流量來提高循環(huán)水流速,嚴(yán)格控制管程循環(huán)水流速不低于1 m·s-1,避免粘泥、腐蝕產(chǎn)物等附著在管束中造成垢下腐蝕。
當(dāng)壓縮機備用時,級間冷卻器循環(huán)水不停用,回水閥門繼續(xù)保持全開狀態(tài),消除由于循環(huán)水長時間停用造成冷卻器管壁積垢腐蝕的因素,并擇機對冷卻器管壁進行反沖洗,清除管壁沉積物。
某裝置新氫壓縮機級間冷卻器循環(huán)水流速的選擇,只考慮了傳熱的需求,而沒有充分考慮流速對設(shè)備腐蝕的影響。通過對冷卻器腐蝕泄漏原因的分析,制定了相應(yīng)的防腐措施,確保了裝置的長期穩(wěn)定運行。