馬曉峰,馬自有
(國家能源集團寧夏煤業(yè)甲醇分公司,寧夏銀川 750411)
近年來,隨著制造業(yè)的迅速發(fā)展,進口備件國產(chǎn)化成為當(dāng)前刻不容緩的任務(wù)之一。寧夏煤業(yè)甲醇分公司低溫甲醇洗進口備品備件采購周期長、采購費用昂貴,備件采購到貨不及時,裝置面臨著運行中斷的風(fēng)險,給企業(yè)造成損失。經(jīng)多方面論證,為降低費用,達到降本增效的目的,對設(shè)備備件進行測繪,進行備件加工工藝改進,實現(xiàn)備品備件國產(chǎn)化,取得了較好的效果。
低溫甲醇洗工段二氧化碳解析塔頂部段閃蒸過的載有H2S的甲醇,經(jīng)過尾氣再吸收塔進料泵輸送到尾氣吸收塔,雖然不含硫,但載有CO2。此甲醇可作為主洗甲醇用于吸收經(jīng)過主洗滌泵到達硫化氫吸收塔。
低溫甲醇洗主洗滌泵使用澳大利亞福斯公司生產(chǎn)的型號為DMX-G6×13-3STG 的多級離心泵,運行介質(zhì)為富甲醇,泵體規(guī)格:2120 mm×1040 mm×730 mm,泵體重量:2331 kg,泵體材料為A-8。經(jīng)過多年精心維護保養(yǎng),設(shè)備運行性能良好,運行參數(shù)完全滿足使用要求,其主要工藝參數(shù)見表1。
表1 工藝參數(shù)
每年計劃檢修對設(shè)備進行全面拆檢,檢查軸套、節(jié)流套筒、中心套筒和葉輪及葉輪口環(huán)的磨損情況,主要集中在一級葉輪口環(huán)、平衡鼓和套及中間襯套處(圖1)。
圖1 轉(zhuǎn)子部件結(jié)構(gòu)
主洗滌泵使用澳大利亞福斯公司生產(chǎn)的型號為DMX-G6×13-3STG 的多級離心泵,2021 年2 月份對泵體進行了檢修,進口備件采購價格高、周期長。為節(jié)省檢維修成本,降本增效,公司對此設(shè)備備件進行了測繪,實現(xiàn)國產(chǎn)化,進口備件代理商報價共計83.3 萬元,國產(chǎn)化價格綜合考慮預(yù)估為11 萬元。
(1)到貨時間快,和國內(nèi)備件制作加工比較,進口設(shè)備采購審批手續(xù)時間長,采購環(huán)節(jié)多,從而延長到貨時間。
(2)采購費用低,進口設(shè)備備件費用高達國產(chǎn)備件費用的5~8 倍,節(jié)約設(shè)備檢維修費用。
(3)進口設(shè)備備件國產(chǎn)化后,在現(xiàn)場檢修及維護運行時,可鍛煉公司人員隊伍,提升檢修、操作及管理人員的技能。
(4)提高國內(nèi)制造廠商設(shè)計制造水平,尤其和國內(nèi)廠家的溝通交流時,尤其對低溫備件的工藝處理方面吸收進口設(shè)備設(shè)計和加工理念。
在弄通工藝裝置運行性能、設(shè)備零部件的作用和原理的前提下,對設(shè)備零部件結(jié)構(gòu)和原理進行研判,次要的零部件可以進行測繪加工制作,關(guān)鍵設(shè)備的零部件還需采購原廠家。比如低溫甲醇洗主洗滌泵軸備件,因其轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速3000 r/min,出口壓力5.3 MPa,在泵體運行安全上十分關(guān)鍵,在材料強度等級應(yīng)充分考慮高壓和低溫液體、有毒液體和氣體以及可燃液體和氣體造成的危害,這一點很重要,因此對轉(zhuǎn)子類的關(guān)鍵部件國產(chǎn)化還要綜合分析。
國產(chǎn)測繪加工制造備件與進口的備件在外形尺寸、內(nèi)部結(jié)構(gòu)及原理上不會存在問題,但國產(chǎn)備件材料的選擇以及備件加工后的工藝處理,尤其是零部件制造公差等級及車削的精度方面,相對進口備件存在一定的差距。制造精度等級的偏差會影響設(shè)備安穩(wěn)長滿優(yōu)運行。對設(shè)備備件加工的關(guān)鍵技術(shù)參數(shù)要進行全面考慮,對國產(chǎn)和進口備件要全面評估技術(shù)指標(biāo)和安全性能等級差距。
對國產(chǎn)測繪加工制造后的備件進行全面評估,通過進口備件和國產(chǎn)備件的使用壽命、產(chǎn)生的費用對比,從而判定國產(chǎn)的備件和進口備件費用的經(jīng)濟性。
國產(chǎn)化備件到貨期間,必須攜帶設(shè)備產(chǎn)品質(zhì)量證明書、滲透檢測記錄、試驗的性能曲線和安裝技術(shù)指導(dǎo)意見書。隨機資料包括設(shè)備設(shè)備備件裝配間隙、設(shè)備結(jié)構(gòu)圖,零件的性能及材料簡介。設(shè)備負責(zé)人建立相應(yīng)設(shè)備檔案及易損件臺賬及檢修記錄。每次檢修過程中零件損壞情況、腐蝕情況,機械變形程度等,并進行測繪。摸索設(shè)備部件正常使用壽命,積累技術(shù)資料,合理儲備備件庫存。
國產(chǎn)化備件的加工制造廠家是國內(nèi)有業(yè)績和資質(zhì)的廠家,有一定的技術(shù)實力,且在同行業(yè)中有良好信譽,公司技術(shù)人員到制造廠進行考察,了解供應(yīng)商實際情況,并到已使用該備件的企業(yè)進行技術(shù)交流,考察備件使用狀況。明確國產(chǎn)備件與進口備件的差距。
5.1.1 平衡鼓和平衡鼓套
技術(shù)要求:①先對備件進行粗加工后做固溶處理;②精加工至各尺寸要求,配合面進行激光熔覆厚度0.8~1 mm,硬度值50~55 HRC;③精加工至圖紙要求,要求配合間隙0.40 mm,配合面光潔度Ra 0.8,橢圓度0.02 mm,平面度0.02 mm,光澤度儀測量表面光潔度Ra 0.8。
5.1.2 中間套和襯套
技術(shù)要求:①先對備件進行粗加工后做固溶處理;②精加工至各尺寸要求,配合面進行激光熔覆厚度0.8~1 mm,硬度值50~55 HRC;③精加工至圖紙要求,要求配合間隙0.60 mm,配合面光潔度Ra 0.8,橢圓度0.02 mm,平面度0.02 mm,光澤度儀測量表面光潔度Ra 0.8。
5.1.3 葉輪口環(huán)和殼體口環(huán)
技術(shù)要求:①先對備件進行粗加工后做固溶處理;②精加工至各尺寸要求,配合面進行激光熔覆厚度0.8~1 mm,硬度值35~40 HRC;③精加工至圖紙要求,要求配合間隙0.60 mm,配合面光潔度Ra 0.8,橢圓度0.02 mm,平面度0.02 mm。光澤度儀測量表面光潔度Ra 0.8。
軸跳動檢測。使用清洗劑對泵軸進行清洗,表面無銹蝕雜質(zhì),用擦機布清理干凈光滑,對泵軸進行全面檢查有無損傷;在完全拆解轉(zhuǎn)子之后,在軸的軸承區(qū)域下放置V 形墊塊,并檢查軸的徑向跳動。徑向跳動總偏差量不能超過0.05 mm;鍵槽檢查無毛刺,鍵與鍵槽應(yīng)過渡配合。若鍵槽出現(xiàn)磨損,一般鍵槽滾鍵采用補焊和電刷鍍的方法都有弊端,補焊高溫產(chǎn)生的熱應(yīng)力無法完全消除,容易出現(xiàn)彎曲或斷裂;電刷鍍受涂層厚度限制,容易剝落。而且以上方法都是用金屬修復(fù)金屬,無法改變“硬對硬”的配合關(guān)系,在各種力的綜合作用下,仍會造成再次磨損。而運用索雷碳納米聚合物材料可以很好的彌補傳統(tǒng)修復(fù)方法的不足,使基體不變形、性能不改變。另外在軸結(jié)構(gòu)和受力允許時,可在軸上另開鍵槽,并重新配鍵。
測量軸套、平衡鼓和平衡鼓套、中間套和襯套、葉輪和葉輪口環(huán)的配合間隙。如果間隙不符合技術(shù)要求,進行修復(fù)或更換,保證各部配合數(shù)據(jù)在規(guī)定范圍內(nèi),各部配合間隙見表2。
表2 轉(zhuǎn)子部件各部配合間隙 mm
轉(zhuǎn)子徑向和端面圓跳動值的檢測。用百分表垂直指在葉輪的側(cè)面,把表針調(diào)整到零位。盤動葉輪旋轉(zhuǎn)一周,百分表的最大讀數(shù)與最小讀數(shù)的差值就是葉輪的端面跳動值。特別要注意,轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動一周后百分表應(yīng)復(fù)位到零位,否則說明軸有軸向竄動或表頭松動,應(yīng)設(shè)法消除。葉輪端面跳動不超過0.20 mm 為正常;先將轉(zhuǎn)子放置在V 形鐵上,把轉(zhuǎn)子上測量部位的圓周分成六等份,在測量部位裝上百分表,表測量頭垂直于軸線。按同一方向慢慢轉(zhuǎn)動轉(zhuǎn)子,每轉(zhuǎn)動一等份記錄一個讀數(shù),轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動一周后,每個測點都得到6 個讀數(shù),把這些讀數(shù)記錄下來。將同一側(cè)點最大讀數(shù)減去最小讀數(shù)的差值就是該測點部位的徑向跳動值。葉輪密封環(huán)徑向圓跳動小于0.07 mm,軸套徑向圓跳動小于0.06 mm。
點試設(shè)備,檢查泵的轉(zhuǎn)向是否正確。第二次啟動,運轉(zhuǎn)5 min,檢查各部位有無異響、發(fā)熱及振動情況等。試機過程運轉(zhuǎn)平穩(wěn)、無雜音,流量、壓力和電流均在規(guī)定范圍內(nèi),國產(chǎn)化后的設(shè)備運行參數(shù)見表3。
表3 試機運行參數(shù)
縮短備件到貨時間,相對于進口備件長達1 年的采購周期,國產(chǎn)化備件制造周期僅為1 個月。降低采購成本,進口備件成本費用83 萬元,國產(chǎn)化后費用11 萬元,節(jié)約成本費用70 余萬元,降低檢維修成本,達到降本增效的目的。通過備品備件加工工藝優(yōu)化,設(shè)備運行達到安穩(wěn)長滿優(yōu),計劃檢修周期由每年1 次延長至2 年1 次。
主洗滌泵國產(chǎn)化是公司內(nèi)部挖潛,降本增效,增強抗風(fēng)險能力的重要舉措,本次國產(chǎn)化改造不僅解決了公司低溫甲醇泵長期運行備件不足問題,同時可大幅降低檢維修成本,達到降本增效目的,實現(xiàn)備件國產(chǎn)化,為分公司年產(chǎn)100 萬噸甲醇裝置奠定了良好的基礎(chǔ)。