樂亮亮
上海黎明資源再利用有限公司
空壓機(jī)是一種用電動(dòng)機(jī)將氣體進(jìn)行壓縮的設(shè)備,在日常工業(yè)生產(chǎn)中應(yīng)用較為廣泛,但同時(shí)也是能耗大戶??諌簷C(jī)組為生產(chǎn)環(huán)節(jié)提供特定的壓力源或空氣流量。已建焚燒廠在無法大規(guī)模地改變現(xiàn)有主設(shè)備的情況下,通過節(jié)流方式提升企業(yè)整體的經(jīng)濟(jì)效益,而空壓機(jī)是較好的切入點(diǎn),因其日常運(yùn)行中能耗成本占全壽命周期成本比例較大,企業(yè)通過對(duì)空壓機(jī)變頻改造、熱能利用、集中供氣等措施,對(duì)整個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行節(jié)能改造[1]。
黎明產(chǎn)業(yè)園區(qū)下設(shè)有焚燒廠、沼氣發(fā)電廠、有機(jī)質(zhì)處理廠、建筑垃圾處理廠及填埋場(chǎng)滲瀝液處理站。初期設(shè)計(jì)時(shí)未統(tǒng)籌規(guī)劃,各自為政,獨(dú)立供氣。其中焚燒廠設(shè)計(jì)壓縮空氣用量為70 Nm3/ min,選用單螺桿式壓縮機(jī)組,三用兩備,額定流量32.8 Nm3/min,額定壓力 0.8 MPa,型號(hào)為阿特拉斯 G200。近年來,空壓機(jī)排氣溫度頻繁上升,換熱器清理工作量大,后端帶水現(xiàn)象嚴(yán)重。沼氣發(fā)電廠和有機(jī)質(zhì)處理廠分別配有一臺(tái)額定流量22 Nm3/min 和 16 Nm3/min 的機(jī)組。
整體優(yōu)化前數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),正常運(yùn)行時(shí)焚燒廠兩臺(tái)空壓機(jī)加載運(yùn)行,在系統(tǒng)用氣量突增時(shí)第三臺(tái)空壓機(jī)間斷運(yùn)行,日平均加載率約為50%,頻繁啟停造成電能的浪費(fèi)??諌簷C(jī)冷卻系統(tǒng)采用水冷方式,利用廠內(nèi)閉式循環(huán)水作為冷源吸收空壓機(jī)轉(zhuǎn)子、潤滑油及壓縮空氣釋放出的熱能。換熱后此部分能量未合理利用,且換熱后排氣溫度依舊較高,溫度維持在80~95 ℃。沼氣站空壓機(jī)累計(jì)一日加載0.5 h,有機(jī)質(zhì)站空壓機(jī)累計(jì)一日加載1 h。為確保機(jī)組的安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行,同時(shí)節(jié)約廠用電、提高整體經(jīng)濟(jì)效益,有必要對(duì)原空壓系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)改造。
本次系統(tǒng)的節(jié)能優(yōu)化分別通過對(duì)原分散系統(tǒng)進(jìn)行整合、機(jī)組工頻電機(jī)及空壓機(jī)組熱能利用三個(gè)方向進(jìn)行。
1)改造前運(yùn)行情況
由于項(xiàng)目分批建設(shè),未統(tǒng)一規(guī)劃園區(qū)壓縮空氣供應(yīng)方式,在設(shè)備選型時(shí)都按照最大用氣量計(jì)算,局部瞬時(shí)性負(fù)荷是間歇性用氣,系統(tǒng)實(shí)際的耗氣量遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)值??諝鈮嚎s機(jī)運(yùn)行中頻繁發(fā)生加/卸載,焚燒廠正常運(yùn)行中機(jī)組的加載率約為55%,沼氣、有機(jī)質(zhì)廠加載率僅為30%。頻繁的加/卸載造成能源的浪費(fèi),存在“大馬拉小車”現(xiàn)象,未運(yùn)行在最佳效率區(qū)段。同時(shí),對(duì)空壓機(jī)內(nèi)部元件造成額外的沖擊,產(chǎn)生使用壽命縮短、油氣分離器滲油等問題。
2)改造后運(yùn)行情況
鑒于焚燒廠位于整個(gè)園區(qū)中心地帶,沼氣發(fā)電廠、有機(jī)質(zhì)處理廠及其擴(kuò)建項(xiàng)目都分散在焚燒廠的東南西北,呈環(huán)形布置。由焚燒廠空壓站向園區(qū)各分廠統(tǒng)一供氣,提高空壓機(jī)組的利用率,減少不必要的卸載待機(jī)耗電,見圖1。同時(shí)結(jié)合變頻改造工程,通過增加一套變頻控制裝置,確保輸出穩(wěn)定的氣源壓力,降低機(jī)組的卸載時(shí)間,減少電機(jī)的空轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)節(jié)省能源,見圖2。變頻調(diào)整單元具有精確的壓力控制能力[2],使壓縮空氣輸出與末端用戶所需要的氣量相匹配。變頻改造后的機(jī)組通過PLC 控制單元、人機(jī)界面、變頻器、壓力傳送單元、電動(dòng)機(jī)、螺桿轉(zhuǎn)子構(gòu)成的閉環(huán)偏差調(diào)整回路,實(shí)時(shí)調(diào)節(jié)得以實(shí)現(xiàn)。
圖1 園區(qū)一體化供氣示意圖
3)節(jié)能控制原理
變頻器依據(jù)中間儲(chǔ)罐壓力信號(hào),將其與設(shè)定的目標(biāo)壓力進(jìn)行比較,PID 自動(dòng)調(diào)整電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速,實(shí)現(xiàn)中間儲(chǔ)罐壓力與目標(biāo)壓力相一致[3]。當(dāng)園區(qū)壓縮空氣耗氣量增加時(shí),實(shí)際壓力低于目標(biāo)壓力,變頻器自動(dòng)發(fā)出調(diào)增信號(hào),電機(jī)轉(zhuǎn)速上升,反之降低。周而復(fù)始,實(shí)時(shí)根據(jù)儲(chǔ)罐壓力變化調(diào)整,變頻改造前后壓力波動(dòng)情況見圖2。壓力閉環(huán)控制系統(tǒng)圖見圖3。
圖2 變頻改造前后壓力波動(dòng)情況
圖3 壓力閉環(huán)控制系統(tǒng)圖
1)改造前運(yùn)行情況
黎明產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)使用的空壓機(jī)均采用水冷式機(jī)組,水源采用閉式循環(huán)水,水冷系統(tǒng)在使用過程中經(jīng)常發(fā)生換熱器結(jié)垢,導(dǎo)致設(shè)備換熱效果不佳。排氣溫度明顯上升,夏季期間時(shí)常超過95 ℃。而螺桿式空氣壓縮機(jī)的額定產(chǎn)氣量會(huì)隨溫度的上升而減少,空氣壓縮機(jī)的額定產(chǎn)氣量是在81 ℃標(biāo)定時(shí)的產(chǎn)氣量。但排氣溫度每提高1 ℃,產(chǎn)氣量就會(huì)減少0.3%。大幅影響空壓機(jī)組的整體效能。原空氣壓縮機(jī)冷卻系統(tǒng)組成較為簡單,采用閉式循環(huán)水作為油氣分離器的冷卻水源,水質(zhì)、水量、水溫的變化對(duì)冷卻器的效果都會(huì)帶來巨大的影響[4]。
2)改造方案
通過對(duì)系統(tǒng)的梳理,決定在原油氣分離器冷卻裝置前布置一套熱能回收裝置,既減少了后端閉式冷卻水負(fù)荷,減少熱污染,同時(shí)可以在前段將高品位的熱能優(yōu)先利用,加熱生活水,用于員工日常洗浴。改造前后空壓機(jī)的油冷卻器示意圖見圖4。
圖4 改造前后空壓機(jī)的油冷卻器示意圖
3)改造后運(yùn)行情況
本次對(duì)空壓機(jī)油氣分離器冷卻裝置進(jìn)行改造升級(jí),增加了冷卻系統(tǒng)總體的換熱面積,降低了機(jī)組排氣溫度。經(jīng)過半年運(yùn)行,排氣溫度控制在80 ℃以下,空壓機(jī)組的運(yùn)行效率有所提升。同時(shí)運(yùn)行機(jī)組絕大部分熱能被有效收集利用。
此次改造增加的變頻設(shè)備參數(shù)如下:變頻器型號(hào)VFD-200,空壓機(jī)電機(jī)功率200 kW,建議變頻范圍35~50 Hz。
園區(qū)一體化供氣工程完成后,焚燒廠空壓機(jī)加載率由50%上升至63%。仍有余量為后續(xù)有機(jī)質(zhì)擴(kuò)建項(xiàng)目供氣。同時(shí),原沼氣發(fā)電廠和有機(jī)質(zhì)廠獨(dú)立空壓機(jī)均已停用。
原沼氣發(fā)電廠空壓機(jī)組的耗電量:
132×5+53.8×55=3 619(kW·min)=60 kWh
原有機(jī)質(zhì)廠空壓機(jī)組的耗電量:
90×10+36×50=2 700(kW·min)=45 kWh
空氣壓縮機(jī)的實(shí)際輸出功率計(jì)算式見式(1)。
式中:Pw——功率;
k——常數(shù);
P——輸出壓力;
Q——輸出流量。
通過改變供電頻率,從而調(diào)節(jié)負(fù)載,對(duì)應(yīng)的產(chǎn)氣量Q也隨之改變,見式(2)。
式中:F——電機(jī)運(yùn)行頻率。
200 kW 的空氣壓縮機(jī)額定輸出(即加載狀態(tài))功率為Pw=200 kW,母管壓力為0.7 MPa,可以計(jì)算出:k×Q=200/0.7=285。卸載時(shí)的功率為加載時(shí)的40%,則PW=200×40%=80 kW。
因電機(jī)出廠時(shí)有最低轉(zhuǎn)速要求,即滿足電機(jī)自有的散熱要求,因此,設(shè)定的最低頻率為35 Hz。此時(shí),空壓機(jī)輸出流量為:
所對(duì)應(yīng)的輸出功率為:
Pw=0.7 k×P×Q=0.7×285×0.7=140 kW。
對(duì)應(yīng)卸載時(shí)的功率:Pw=140×40%=56 kW。
依據(jù)廠內(nèi)實(shí)際情況,目前加載率在63%,等于額定產(chǎn)氣量的63%,因此,所需功率為:
Pw=63%×200=126 kW。
當(dāng)頻率為35 Hz 的輸出功率在140 kW,因此定/變頻改造后的加載率約90%,每分鐘加載53 s,卸載7 s。
焚燒廠在定頻運(yùn)行時(shí)的電能消耗量為:
200×30+80×30=8 400(kW·min)=140 kWh
變頻運(yùn)行后的耗電量:
140×53+56×7=7 812(kW·min)=130 kWh
通過上述節(jié)能改造,園區(qū)一體化供氣+變頻控制,每小時(shí)節(jié)省140-130+45+60=115 kWh。
按照每年運(yùn)行8 300 h,新能源上網(wǎng)電價(jià)0.65元計(jì)算,每年可以節(jié)約電費(fèi)
115 kWh×8 300×0.65元=620 425元。
此次改造新增變頻設(shè)備、材料費(fèi)及人工費(fèi)約52萬元,按照目前的運(yùn)行方式,預(yù)計(jì)12個(gè)月內(nèi)可回本。
熱能利用改造后,為計(jì)算其經(jīng)濟(jì)效益,在2018年10月對(duì)空壓機(jī)的運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行測(cè)定,相關(guān)數(shù)據(jù)見表1。
表1 空氣壓縮機(jī)冷卻系統(tǒng)水源溫度
夏季生活水溫度25 ℃,冬季8 ℃,春秋15 ℃,產(chǎn)生的熱水溫度在60 ℃左右,因夏季生活水溫較高,產(chǎn)水量較大,機(jī)組熱回收率60%。
空壓機(jī)回收熱功率:
P1=200 kW×60%=120 kW
夏季生活水溫在25 ℃左右,水的比熱4 200 kJ/(kg·℃)。
熱水產(chǎn)量:
Q=120×3 600÷4 200÷(60-25)=2.9 t/h
基本可以滿足廠內(nèi)員工的洗浴用水,在極端情況下,如下班高峰階段會(huì)有1-2 h需要電加熱輔助。
而用電加熱制1 t洗浴水(50 ℃),Q=C×M×T每升高1 ℃,Q=4 200×1 000×1=4 200 000 J,損耗記為13%,每度電等于3 600 000 J,每噸水升高1 ℃需1.36 kWh電能,假設(shè)自來水的水溫18 ℃,則需要32×0.87=27.8元,如每天需用25 t水,則全年費(fèi)用為25×27.8×365=253 675元。
整體熱能利用項(xiàng)目需花費(fèi)35萬元,參照目前的運(yùn)行方式,預(yù)計(jì)20個(gè)月即可回本。
黎明園區(qū)一體化供氣改造及焚燒廠空壓站新增變頻裝置解決了原空壓機(jī)組頻繁加/卸載的現(xiàn)象,不但起到節(jié)能降耗的效果,而且對(duì)設(shè)備的連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行創(chuàng)造了較好的外部環(huán)境。對(duì)空壓機(jī)組冷卻系統(tǒng)升級(jí)及熱能利用方面,不但解決了夏季排氣溫度持續(xù)偏高的問題,而且“變廢為寶”廢熱回收利用,提高了園區(qū)整體的經(jīng)濟(jì)性,投運(yùn)至今近一年時(shí)間,運(yùn)行情況穩(wěn)定,兩項(xiàng)優(yōu)化工程的投資回收期都在2年以內(nèi),效益顯著,值得推廣。