朱淼斌,柯圣釗
(江西銅業(yè)股份有限公司武山銅礦,江西 瑞昌 332204)
選礦自動化能提高勞動生產(chǎn)率、穩(wěn)定生產(chǎn)指標,還能降低生產(chǎn)成本,有效解決了傳統(tǒng)選礦廠生產(chǎn)操作偏差大、勞動強度高、管理低效、生產(chǎn)指標不穩(wěn)定等諸多問題[1-2]。隨著科學技術(shù)的快速發(fā)展,可通過計算機技術(shù)來監(jiān)測和控制選礦過程的技術(shù)參數(shù)。因此,選礦自動化已經(jīng)成為現(xiàn)代選礦必不可少的技術(shù)手段之一[3]。磨礦分級是選礦廠耗費能量最大、運行成本最高的作業(yè)環(huán)節(jié),將直接影響到后續(xù)選別工段的產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量。因此,磨礦分級系統(tǒng)的自動化顯得格外重要。磨礦分級自動化控制系統(tǒng)采用先進的控制方式,綜合分析判斷磨機負荷和礦物性質(zhì)等因素,控制磨機給礦、磨礦濃度、分級溢流濃度和粒度。此外,自動化系統(tǒng)還將實現(xiàn)磨礦分級作業(yè)參數(shù)的實時檢測、顯示和故障的及時報警,從而使得磨礦分級作業(yè)能一直保持最佳的運行狀態(tài)。
武山銅礦自投產(chǎn)以來,磨礦分級系統(tǒng)歷經(jīng)了多次自動化改造。通過提升磨礦生產(chǎn)流程自動化水平和加強設(shè)備運維管理,在提高生產(chǎn)指標和降低生產(chǎn)費用方面,系統(tǒng)自動化在選礦生產(chǎn)中發(fā)揮了重要作用[4-5]。然而,為了實現(xiàn)選礦廠節(jié)能降耗、降本增效的目標,磨礦分級系統(tǒng)的自動化水平仍有待提高。因此,本文在分析了武山銅礦磨礦分級系統(tǒng)現(xiàn)有問題的基礎(chǔ)上,提出了三種自動化升級改造控制方法并考察了其實際生產(chǎn)應用效果。
磨礦流程通常包括一段磨礦、兩段或多段磨礦,一段磨礦的優(yōu)點是分級設(shè)備數(shù)量少、投資較低;生產(chǎn)操作簡單易行,調(diào)節(jié)方便;設(shè)備配置簡單,因設(shè)備間故障相互影響導致的停工損失小等。一段磨礦流程的缺點是給礦粒度范圍寬,導致裝球困難、磨礦效率低;溢流細度不夠,難以得到細粒級產(chǎn)物;產(chǎn)品粒度分布不均導致后續(xù)選別困難等。相比于一段磨礦,兩段或多段磨礦能在不同的磨礦段分別進行礦石的粗磨和細磨,磨礦產(chǎn)物的粒度分布較均勻,過粉碎現(xiàn)象較少,能夠提高后續(xù)選別作業(yè)指標。
武山銅礦選廠的磨礦工藝流程如圖1所示。一段為半自磨機開路磨礦,二段為球磨機閉路磨礦。二段球磨作業(yè)所得礦漿被輸送到一組水力旋流器進行分級,沉砂返回至二段球磨機的給礦口,進行閉路循環(huán)再磨,溢流至浮選工序進行分離作業(yè)。2019年通過自主創(chuàng)新,選廠完成了半自磨機磨礦濃度自動控制改造項目,實現(xiàn)了半自磨機磨礦濃度自動控制,改善了一段磨礦的磨礦效果。為滿足實際生產(chǎn)需求,后期進行了多次改造,但自動化成效仍顯不足,難以提高生產(chǎn)效率,無法滿足嚴格管控成本的生產(chǎn)要求[6]。
圖1 兩段一閉路磨礦工藝流程
在實際生產(chǎn)中,現(xiàn)有磨礦工藝主要存在以下問題:
(1)磨礦工藝自動化程度落后,原礦分級壓力無顯示,泵池量的波動較大。當半自磨機“漲肚”時,需要人員及時調(diào)整,若未及時發(fā)現(xiàn),將影響磨礦指標和處理量,“精細控制、精準操作”目標難以實現(xiàn)。此外,原電氣設(shè)備故障率高,影響磨礦生產(chǎn)的穩(wěn)定性和處理量;檢測儀表、執(zhí)行機構(gòu)損壞或失靈,缺少必要的生產(chǎn)過程參數(shù)的檢測。
(2)半自磨機給礦水、排礦水、返砂水等都是靠人工手動調(diào)節(jié),原礦溢流波動影響依然存在,且濃度偏高、細度偏低,粒度組成仍有提升空間。
(3)二段球磨系統(tǒng)自動化尚未實現(xiàn),磨礦作業(yè)時需要人為調(diào)整磨礦的補加水量。然而,人工操作容易導致磨礦效率低下、生產(chǎn)不穩(wěn)定、磨礦產(chǎn)品細度波動大和分級溢流“跑粗”等現(xiàn)象。
通過提高磨礦生產(chǎn)過程的自動化水平,實現(xiàn)各個生產(chǎn)過程的精確控制,從而在保證生產(chǎn)運行的穩(wěn)定性和可靠性的同時提高生產(chǎn)效率[7-8]。結(jié)合生產(chǎn)現(xiàn)狀和現(xiàn)有條件,擬從半自磨機的給礦量、磨機與原礦泵池補加水量、水力旋流器分級壓力數(shù)顯和原礦泵轉(zhuǎn)速建模四個方面對磨礦分級自動化方案進行優(yōu)化改造(見圖2),努力實現(xiàn)以下設(shè)計目標:
(1)通過對半自磨機電流的數(shù)顯數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與分析,建立模型讓自磨磨礦電流與鐵板機轉(zhuǎn)速聯(lián)鎖,實現(xiàn)半自磨機的按需給礦,降低磨機“漲肚”次數(shù),減少因“漲肚”引起的流程波動。
(2)通過對自磨、球磨進料補加水,排礦補加水的數(shù)顯和遠程電動控制,以及通過給礦量準確計算出各點補加水量,將監(jiān)測的液位信號反饋至自動控制系統(tǒng),遠程控制泵的運行頻率,穩(wěn)定控制原礦分級旋流器壓力,改善分級效果,達到穩(wěn)定泵池液位,實現(xiàn)磨礦濃度的自動控制和改善磨礦細度的目的。
(3)通過對旋流器分級壓力數(shù)顯與原礦泵遠程電流數(shù)顯及調(diào)速,分級壓力與轉(zhuǎn)速建模,實現(xiàn)原礦分級泵的自動控制。避免原礦泵池液位過低、原礦泵打空泵、分級溢流濃度波動大、顆?!芭艽帧钡痊F(xiàn)象的發(fā)生。
圖2 分級自動控制原理圖
綜合考慮磨礦分級作業(yè)現(xiàn)狀和磨礦分級自動化改造方案及目標,從完善現(xiàn)有系統(tǒng)控制路線和進一步完善現(xiàn)有系統(tǒng)設(shè)計,逐步推進磨礦分級自動化改造進程。
4.1.1 鐵板機給礦控制路線
通過構(gòu)建自磨機運行電流與鐵板機給礦頻率的函數(shù)關(guān)系,實時自動調(diào)整給礦量,降低自磨機負荷,減少“脹肚”頻次,穩(wěn)定生產(chǎn)流程。
4.1.2 磨礦濃度控制路線
采集皮帶秤數(shù)值信號,經(jīng)過程序濾波得到較為準確的實時處理量,根據(jù)處理量計算出對應的補加水總量。通過控制程序和設(shè)置好的參數(shù)比例,計算出半自磨機、球磨機所需的補加水量,然后通過流量計反饋的信號來控制氣動閥門開度,精準、穩(wěn)定控制磨礦補加水量,實現(xiàn)原礦旋流器分級溢流濃度的自動控制。
4.1.3 分級控制路線
設(shè)定適宜偏差系數(shù),通過原礦泵變頻運行實現(xiàn)泵池液位自動控制,避免泵池液位高造成的金屬流失或泵池液位低而引發(fā)的分級不穩(wěn)定等現(xiàn)象。
4.1.4 異常故障停車和“漲肚”等現(xiàn)象控制路線
針對異常故障停車及“漲肚”等現(xiàn)象,系統(tǒng)設(shè)置了“一鍵調(diào)節(jié)”功能。當異常情況發(fā)生時,啟動一鍵調(diào)節(jié)功能后半自磨機進料、出料補加水,球磨機進料、出料補加水按照設(shè)置的比例給水,且不受給礦量變化的影響,減少異常情況對流程穩(wěn)定性造成的影響。
4.2.1 檢測儀表設(shè)計
通過完善檢測儀表,實現(xiàn)生產(chǎn)過程中關(guān)鍵參數(shù)的檢測:(1)通過皮帶秤統(tǒng)計給礦量,信息反饋至控制系統(tǒng);(2)選用可靠流量檢測儀表對各補加水流量進行監(jiān)測,便于及時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)異常情況,采用YT-1000氣動執(zhí)行機構(gòu),根據(jù)反饋信號調(diào)整補加水閥門開度,保證自動控制的有效實施;(3)對原礦分級旋流器的分級壓力進行檢測,保證分級效果;(4)增設(shè)原礦泵池液位計,收集液位高度信號;(5)監(jiān)測自磨機電流與給礦量構(gòu)成閉環(huán)控制,通過閉環(huán)控制實現(xiàn)減少礦量或停礦等措施,保證自磨機處于正常工作狀態(tài),獲得較優(yōu)的經(jīng)濟指標。
4.2.2 電氣設(shè)備升級設(shè)計
由于鐵板機、皮帶輸送機、渣漿泵等相關(guān)電氣設(shè)備缺少必要的電流檢測、遠程調(diào)頻等功能,需對電氣回路進行重新設(shè)計。升級后電氣設(shè)備具備以下功能:
(1)增加遠程功能,可進行遠程/就地無擾切換,將各電氣設(shè)備集成到自動化系統(tǒng),實現(xiàn)遠程集中操控,大幅降低勞動強度;
(2)增加了故障報警、設(shè)備運行電流等信號,更加全面地反映設(shè)備的工作性能,便于及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障;
(3)增設(shè)鐵板機、皮帶輸送機、磨機、渣漿泵等設(shè)備聯(lián)鎖功能,電氣設(shè)備運行更可靠,減少因電氣故障影響正常生產(chǎn)的情況,通過升級改造,保證了自動化功能可靠穩(wěn)定地實施和投用。
4.2.3 控制系統(tǒng)設(shè)計
控制室配置2名磨礦操作工對整個磨礦分級生產(chǎn)流程進行監(jiān)控、操作、管理和分析。分布式IO站將所有設(shè)備狀態(tài)數(shù)據(jù)和過程數(shù)據(jù)采集到系統(tǒng)中。其中,皮帶秤、流量、分級壓力、泵池液位等測量儀表通過4~20 mA信號接入PLC的分布式IO中。通過升級控制器,保證了自動化系統(tǒng)的可靠性,同時也保持了良好的擴展性。
4.2.4 軟件功能設(shè)計
在控制功能上,通過對PLC系統(tǒng)的過程數(shù)據(jù)進行分析,并對控制功能(控制回路、順序控制)進行調(diào)試,自動化系統(tǒng)根據(jù)生產(chǎn)工藝要求實現(xiàn)了鐵板機給礦、給水、分級等自動控制,保證了磨礦分級過程處理量、磨礦濃度、細度等生產(chǎn)指標。
為考察磨礦分級自動化系統(tǒng)升級效果,對比了系統(tǒng)優(yōu)化前后半自磨機、球磨機排礦產(chǎn)品和旋流器分級溢流粒度分布情況。
由表1可知,磨礦分級系統(tǒng)改造前,1#和2#半自磨機磨礦平均濃度分別為77.85%、77.87%。由表1和圖3可知,系統(tǒng)改造后1#半自磨機磨礦產(chǎn)品中-0.038mm粒級含量下降了2.82個百分點,而2#半自磨機磨礦產(chǎn)品中-0.038mm粒級含量下降了2.9個百分點,有效緩解了過磨現(xiàn)象。
表1 系統(tǒng)優(yōu)化改造前后半自磨排礦產(chǎn)品對比 %
表2 系統(tǒng)優(yōu)化改造前后球磨排礦產(chǎn)品對比 %
圖3 系統(tǒng)優(yōu)化改造前后半自磨排礦產(chǎn)品粒度分布
圖4 系統(tǒng)優(yōu)化改造前后球磨排礦產(chǎn)品粒度分布
由表2可知,優(yōu)化后的1#和2#球磨機磨礦濃度分別為73.74%、73.52%。與優(yōu)化改造前相比,其磨礦濃度分別降低了5.32個百分點和6.54個百分點;由表2和圖4可知,優(yōu)化后的1#和2#球磨機排礦細度(-0.074mm含量)分別提高了3.81個百分點和2.76個百分點,有效緩解了欠磨現(xiàn)象。
由表3可知,1#與2#旋流器給礦泵池液位自動控制改造后,原礦溢流濃度分別由43.87%和40.65%降低至37.43%和36.57%。原礦溢流中-0.038mm細粒級含量分別從改造前的46.97%和47.95%降至改造后的45.43%和44.37%。同時,+0.18mm粗粒級含量分別從改造前的12.89%和14.24%降至改造后的9.95%和8.34%。由此可見,過磨、跑粗含量占比進一步降低。相應地,原礦溢流平均細度(-0.074mm含量)分別由60.97%、61.21%提高到64.34%、65.36%,磨礦分級效果得到顯著改善,有利于后續(xù)作業(yè)的選別。
表3 系統(tǒng)優(yōu)化改造前后原礦分級溢流考查結(jié)果 %
圖5 系統(tǒng)優(yōu)化改造前后原礦分級溢流粒度分布
通過優(yōu)化試驗,過磨和欠磨現(xiàn)象得到緩解,原礦溢流中間粒級含量大幅提高,半自磨機平均“漲肚”次數(shù)也由16.57次/d降至12.17次/d,說明優(yōu)化后的磨礦分級效果有了明顯改善。
(1)武山銅礦自動化系統(tǒng)優(yōu)化應用后,閉路磨礦得到了有效的自動控制,磨礦效率也得到了進一步提高;處理量、補加水量、電流等重要工藝參數(shù)都實現(xiàn)了數(shù)顯,達到了“精細控制、精準操作”的目標,降低了人為因素對流程的干擾,“漲肚”次數(shù)進一步降低,流程穩(wěn)定性得到較大提升。
(2)通過磨礦給水自動控制系統(tǒng)和原礦泵池液位與分級壓力自動控制系統(tǒng)組合,有效改善了半自磨、球磨濃度和細度,為后續(xù)浮選作業(yè)提供了良好條件。
(3)磨礦流程自動化程度進一步提高,降低了操作人員勞動強度。