陸永強(qiáng)
(山西晉能控股煤業(yè)集團(tuán)沁秀公司, 山西 晉城 048006)
隨著當(dāng)前煤炭開采條件不斷復(fù)雜和開采深度的不斷增加,瓦斯已成為制約礦井生產(chǎn)的主要因素。為提高瓦斯抽放效率及效果,保障煤礦安全、高效生產(chǎn),井下一般采用千米定向鉆機(jī)區(qū)域抽采治理瓦斯[1]。但定向鉆孔在鉆進(jìn)期間要返出大量煤屑,要想重復(fù)利用循環(huán)水就必須將循環(huán)水中的煤屑分離出來,確保循環(huán)水在鉆進(jìn)期間攜沙正常、泵壓無明顯異常。此外,定向鉆進(jìn)工藝對(duì)鉆井也要求較高,需確保螺桿馬達(dá)在定向鉆進(jìn)的數(shù)百小時(shí)內(nèi)穩(wěn)定工作,避免退鉆造成孔內(nèi)事故[2]。因此,研究定向鉆機(jī)打鉆的水循環(huán)工藝具有較高的推廣價(jià)值和社會(huì)意義。
岳城煤礦為晉能控股煤業(yè)集團(tuán)下屬高瓦斯礦井。目前該礦已全面推廣定向鉆孔工藝,現(xiàn)使用ZYWL-6000D、ZDY6000LD、GDST15-38、ZDY12000LD型定向鉆機(jī),保有量已超過20 臺(tái),每年打鉆進(jìn)尺超過1 000 km。為確保定向鉆機(jī)正常鉆進(jìn),岳城煤礦在現(xiàn)有定向鉆機(jī)施工定向鉆孔時(shí),使用的是無污染的清水鉆進(jìn),同時(shí)孔內(nèi)返出的污水采用污水泵直接從排污管內(nèi)排走,為此,必須為施工鉆場(chǎng)鋪設(shè)專用供水管路和排污管路。定向鉆機(jī)每天累計(jì)的耗水量非常大,打鉆后的廢水通過排污泵直接排走,造成水資源的浪費(fèi),不符合當(dāng)前國(guó)家和集團(tuán)公司的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。
原供水系統(tǒng)流程如圖1 所示。
由圖1 可知,原先千米鉆機(jī)工作面產(chǎn)生的污水,經(jīng)5 次轉(zhuǎn)載(用水點(diǎn)→集中排水點(diǎn)→盤區(qū)水倉(cāng)→主水倉(cāng)→污水處理廠→地面蓄水池)送至地面污水處理廠,污水處理廠通過加藥沉淀、過濾等工序,凈化出的清水凈化后再返回井下用水點(diǎn),煤泥水送往洗煤廠處理。原系統(tǒng)存在的問題:一是地面污水和處理站能力有限,極易造成千米鉆機(jī)待水停機(jī)現(xiàn)象,制約抽掘采進(jìn)度;二是千米鉆機(jī)用水量大,造成排水系統(tǒng)壓力增加,影響其他用水點(diǎn)的供需;三是經(jīng)過5 次轉(zhuǎn)載,水處理費(fèi)用很高,約5.8 元/m3;四是排水管路安裝工程量、排水倉(cāng)施工工程量大,還存在環(huán)保方面的隱患,處理費(fèi)用高。
圖1 原千米鉆機(jī)污水處理系統(tǒng)流程
設(shè)計(jì)一種新型水循環(huán)凈化系統(tǒng),即在中水回用模組內(nèi)采用平板陶瓷膜組作為凈化裝置的核心技術(shù)[3],只通過模板表面進(jìn)行過濾,容易實(shí)現(xiàn)自動(dòng)清洗;采用全氣源作為驅(qū)動(dòng)動(dòng)力,有效避免千米鉆場(chǎng)高瓦斯突出造成的火災(zāi)危險(xiǎn);通過自動(dòng)氣控元件進(jìn)行延時(shí)控制,實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)一鍵啟動(dòng)要求。其工藝流程如下頁(yè)圖2 所示。
由圖2 可知,系統(tǒng)在千米鉆機(jī)工作面增加振動(dòng)篩與中水回用裝置,污水先經(jīng)過振動(dòng)篩預(yù)處理,分離出大顆粒煤粉回收,同時(shí)起到改善中水回用膜組工況條件的作用,再經(jīng)由沉淀池進(jìn)行二次沉降凈化,沉淀出篩分水中的細(xì)小顆粒,然后進(jìn)入系統(tǒng)的中水回用裝置[4]。污水通過中水回用裝置,在外壓內(nèi)吸作用下,粒徑小的水分子團(tuán)和離子透過平板陶瓷膜,粒徑大的固體雜質(zhì)被阻擋在陶瓷膜表面,從而達(dá)到固液分離凈化的效果。千米鉆機(jī)工作面產(chǎn)生的污水就可以進(jìn)行就地處理,凈化后的水質(zhì)可以滿足鉆機(jī)循環(huán)使用要求,達(dá)到就地處理、循環(huán)利用的目的。
圖2 設(shè)計(jì)水循環(huán)凈化系統(tǒng)流程圖
系統(tǒng)篩分裝置采用脫水振動(dòng)篩,主要作用是脫水、脫泥、脫介質(zhì),其中激振器采用進(jìn)口氣動(dòng)式驅(qū)動(dòng),其功率可根據(jù)調(diào)節(jié)進(jìn)氣量的大小,滿足各環(huán)境下的使用要求。同時(shí)為保證篩選效率,增加了反沖洗功能,可及時(shí)處理篩分過程中的網(wǎng)眼堵塞。
平板陶瓷膜是采用無機(jī)陶瓷材料燒制而成,具有中空結(jié)構(gòu),膜面布滿一定數(shù)量和直徑的通透濾道。其工藝流程如圖3 所示。
圖3 平板陶瓷膜過濾系統(tǒng)工藝流程圖
由圖3 可知,平板陶瓷模組的主要作用是將單片的平板陶瓷膜進(jìn)行組裝黏合,使其可以多膜片同時(shí)工作,提高凈化指標(biāo),同時(shí)將過濾清洗循環(huán)裝置集成到模組內(nèi),做到設(shè)備的小型化與集成化。為保證設(shè)備凈化指標(biāo)和速度滿足鉆機(jī)用水要求,保證7.5 t/h 的膜組凈水效率,將膜板拆分為400 片,每片凈化能力為0.5 t/h,同時(shí)為避免膜組破損后由串聯(lián)效應(yīng)引起的設(shè)備故障,每片膜組均有逆止閥門,單片膜組破損后可通過逆止閥將單片破損膜組隔離,每破損一片影響裝置處理能力0.25%,破損20 片影響裝置處理能力5%,且每片膜板都可獨(dú)立密封,破損后的膜板不影響運(yùn)行,不影響設(shè)備凈水效率。
自動(dòng)補(bǔ)水裝置工藝流程示意圖,如圖4 所示。
圖4 高壓自動(dòng)補(bǔ)水裝置工藝流程示意圖
由圖4 可知,高壓自動(dòng)補(bǔ)水裝置可根據(jù)受水容器(水箱、水塔等)的液位升降,實(shí)現(xiàn)高壓水自動(dòng)補(bǔ)充,保持受水容器液位穩(wěn)定。部件全部由機(jī)械和氣動(dòng)元器件組成,適應(yīng)各種補(bǔ)水環(huán)境,尤其適應(yīng)防爆環(huán)境的自動(dòng)補(bǔ)水。自動(dòng)補(bǔ)水不受水壓限制,不但適用于水的自動(dòng)補(bǔ)充,而且適用于其他溶液和腐蝕性液體的液位自動(dòng)補(bǔ)充。
該項(xiàng)目于2020 年11 月21 日在礦東五盤區(qū)抽放措施一巷實(shí)施,由千米鉆機(jī)一隊(duì)負(fù)責(zé)該系統(tǒng)試驗(yàn),至2021 年4 月2 日完成全部試運(yùn)行進(jìn)尺10 000 m。千米鉆機(jī)(每臺(tái))日正常用水量為12~15 m3/h,回水經(jīng)除砂裝置處理后,除砂率≥96%,顆粒物粒度在90~110 μm,雜質(zhì)總含量小于1%。按每天工作20 h 計(jì)算,日耗水量為240~300 m3。循環(huán)水箱日產(chǎn)水量為鉆機(jī)用水量的80%~90%,補(bǔ)水量為10%~20%,每日補(bǔ)充清水量與回收上井廢水相同,極大地減小了礦井排水管路壓力,滿足了生產(chǎn)要求。
在不降低鉆孔鉆進(jìn)效率和螺桿馬達(dá)使用壽命的前提下,優(yōu)化現(xiàn)有打鉆工藝,研究水循環(huán)系統(tǒng),減少定向鉆進(jìn)專用排水管路的鋪設(shè),節(jié)約用水,降低定向鉆孔的鉆進(jìn)成本。目前岳城煤礦全面推廣定向鉆孔工藝,按每天工作20 h 計(jì)算,日耗水量為240~300 m3,排污泵功率22.5 kW,日耗電量為450 kW·h,岳城煤礦每天開工鉆機(jī)約為30 臺(tái),鉆機(jī)每天的耗水成本為840~1 050 元,耗電成本為675 元,水力成本和電力成本合計(jì)1 515~1 725 元,一年按300 個(gè)工作日計(jì)算,總成本約50 萬元。因此研究定向鉆機(jī)循環(huán)水打鉆工藝,可以有效減少勞動(dòng)強(qiáng)度、節(jié)約水資源,具有良好的市場(chǎng)前景和推廣價(jià)值。