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    采掘巷道錨網(wǎng)索聯(lián)合支護方案優(yōu)化研究

    2022-11-12 08:48:38
    機械管理開發(fā) 2022年10期
    關(guān)鍵詞:錨索錨桿預(yù)應(yīng)力

    李 科

    (潞安化工集團五陽煤礦, 山西 長治 046200)

    引言

    2014 年,我國煤礦單年新掘進巷道總長度成功突破12 000 km,并呈現(xiàn)出逐年遞增的態(tài)勢,新掘進巷道中有超過80%屬于煤巷或半煤巖巷,所以,設(shè)計高效穩(wěn)定的巷道支護技術(shù)有著重要意義。本文對于潞安化工集團A 礦13 號煤層回采過程中,現(xiàn)存的工作面端頭處巷道垮塌和推進過程難以相互協(xié)調(diào),導(dǎo)致巷道產(chǎn)生較大面積懸頂?shù)膯栴},采用理論計算的方式對巷道的支護參數(shù)進行調(diào)整優(yōu)化,在此基礎(chǔ)上采用數(shù)值模擬的方式對預(yù)應(yīng)力場的分布特征進行分析,驗證了新方案的科學(xué)合理性以及適用性,顯著降低了此類工程問題的影響。

    1 工作面回采巷道支護概況

    1.1 工程地質(zhì)條件

    潞安化工集團A 礦13 號煤層作為礦井的主要開采煤層,其中13102 進風順槽、回風順槽,13108 進風順槽、回風順槽的工程地質(zhì)條件十分相近,因此選取13102 進風順槽作為本文的分析對象。13102 進風順槽處于二水平一盤區(qū),煤層厚度在9.40~11.10 m之間,煤層傾角在2.8°~4.6°之間,地面標高在+1 026~+1 135 m 間,工作面標高在+889~+921 m之間,頂板由中粒砂巖構(gòu)成,厚度為14.74 m,底板由泥巖和泥灰?guī)r構(gòu)成,厚度分別為3.34 m 以及12.86 m[1]。

    1.2 采掘巷道支護現(xiàn)狀

    13102 進風順槽掘進方向同煤層底板走向一致,巷道斷面形狀呈矩形,巷道高度5 600 mm、寬度4 000 mm,現(xiàn)有的支護方式是錨網(wǎng)索聯(lián)合支護的方式。相關(guān)支護參數(shù)如下:巷頂板選取左旋螺紋鋼錨桿,錨桿直徑20 mm、長度2 500 mm,每排錨桿共有6 根,相鄰錨桿的間距1 000 mm、排距1 000 mm;頂錨索直徑17.8 mm、長度8 000 mm,每排錨桿共有2 根,相鄰錨桿的間距2 200 mm、排距2 500 mm;巷道工作幫選取玻璃鋼錨桿,錨桿直徑22 mm、長度2 000 mm,每排錨桿共有4 根,相鄰錨桿的間距1 000 mm、排距1 000 mm;巷道非工作幫選取圓鋼錨桿,錨桿直徑18 mm、長度2 100 mm,每排錨桿共有4 根,相鄰錨桿的間距1 000 mm、排距1 000 mm。

    匯總具有類似地質(zhì)條件的礦井支護方案,得出潞安化工集團A 礦13 號煤層巷道支護方案存在支護強度過高的問題。所以,本文設(shè)計一種降低支護強度的方案避免以上問題的出現(xiàn),提升了巷道的掘進效率,保障了施工安全。

    2 預(yù)應(yīng)力錨桿(索)聯(lián)合支護優(yōu)化方案

    通過研究礦井地質(zhì)資料和礦井施工現(xiàn)場觀測的方式,發(fā)現(xiàn)礦井13 號煤層埋深較淺,煤層強度較高。采用現(xiàn)有的支護方式,巷道兩幫片幫現(xiàn)象較少,頂板整體性較好,頂板冒落現(xiàn)象很少出現(xiàn)。雖然巷道圍巖變形量得到了很好的控制,回采工作期間礦壓變化較為平緩,但與此同時也造成了煤層開采環(huán)節(jié)中容易出現(xiàn)端頭垮落困難、懸頂距離過長以及支護強度不符合實際需求等困難。所以,綜合上文對錨桿預(yù)應(yīng)力成因的研究以及近似地質(zhì)條件礦井的支護方案比對,得出結(jié)論通過適度減小支護強度的方式,不僅能夠保證巷道的支護穩(wěn)定性,也能夠避免巷道端頭出現(xiàn)垮塌滯后等問題。所以,綜合運用類比分析法以及理論計算法,將礦井13 號煤層巷道現(xiàn)有的支護方案優(yōu)化為:巷道頂板選取左旋螺紋鋼錨桿,錨桿直徑18 mm、長度2 000 mm,每排錨桿的數(shù)量為6 根,相鄰錨桿的間距1 000 mm、排距1 000 mm,預(yù)緊力40 kN,預(yù)緊力矩134 N·m;頂錨索采用三花布置的方式,錨索直徑17.8 mm、長度8 000 mm,相鄰錨桿間距2 200 mm、排距3 000 mm,預(yù)緊力130 kN;巷道工作幫選取玻璃鋼錨桿,錨桿直徑22 mm、長度2 000 mm,每排錨桿數(shù)量為3 根,相鄰錨桿間距1 500 mm、排距1 500 mm,預(yù)緊力12 kN,預(yù)緊力矩40 N·m;巷道非工作幫選取圓鋼錨桿,錨桿直徑18 mm、長度2 000 mm,每排錨桿數(shù)量為3 根,相鄰錨桿間距1 500 mm、排距1 500 mm,預(yù)緊力21 kN,預(yù)緊力矩70 N·m。支護設(shè)計優(yōu)化方案示意圖如圖1 所示。優(yōu)化前后支護方案統(tǒng)計對比如表1所示。

    圖1 支護設(shè)計優(yōu)化方案示意圖(單位:mm)

    表1 優(yōu)化前后支護方案統(tǒng)計對比

    3 優(yōu)化前后錨桿、錨索預(yù)應(yīng)力場分布特征

    基于錨桿預(yù)應(yīng)力的成因和分布規(guī)律,對優(yōu)化后的支護方案采取數(shù)值模擬的方式,建立預(yù)應(yīng)力場分布模型,對于優(yōu)化前后方案作用下的巷道圍巖應(yīng)力場分布特性和承載能力進行分析,驗證優(yōu)化后的方案是否能夠適應(yīng)實際支護需求。

    3.1 數(shù)值模型的建立

    根據(jù)進風順槽實際地質(zhì)條件以及支護情況,建立預(yù)應(yīng)力場分布模型。模型高42.04 m、寬65.4 m。頂板由中粒砂巖構(gòu)成,厚度為14.74 m,煤層厚度為11.1 m,底板由泥巖和泥灰?guī)r構(gòu)成,厚度分別為3.34 m 以及12.86 m[2-3]。通過內(nèi)置Cable 單元的方式布置錨桿,根據(jù)煤巖力學(xué)參數(shù)、錨桿自身參數(shù)以及錨桿支護參數(shù)建立模型,采用庫倫斗拿爾本構(gòu)。在模型四周和地面添加位移約束。數(shù)值計算模型中巖石力學(xué)相關(guān)參數(shù)如表2 所示。優(yōu)化前巷道數(shù)值模型及支護方案如圖2 所示。

    表2 數(shù)值計算模型中巖石力學(xué)參數(shù)

    圖2 優(yōu)化前巷道數(shù)值模型及支護方案

    3.2 支護系統(tǒng)預(yù)應(yīng)力分布特征及承載范圍

    因為巷道錨桿和錨索處于不同斷面,需要分別進行截面選取,通過預(yù)應(yīng)力云圖對于優(yōu)化前后的方案進行分析,支護系統(tǒng)預(yù)應(yīng)力分布云圖如下頁圖3 所示。

    圖3 支護系統(tǒng)預(yù)應(yīng)力分布圖

    通過下頁圖3 不難發(fā)現(xiàn),預(yù)應(yīng)力錨桿聯(lián)合支護的方案使得圍巖中出現(xiàn)部分壓應(yīng)力區(qū),壓應(yīng)力通過疊加形成有機整體,提升了巷道的承載能力,保證了巷道的穩(wěn)定性。對比分析圖3-1、圖3-3 不難發(fā)現(xiàn),現(xiàn)有方案下,巷道頂板和兩幫靠近錨索的區(qū)域均出現(xiàn)了較大面積的壓應(yīng)力承載區(qū);對比分析圖3-2、圖3-4 不難發(fā)現(xiàn),將預(yù)應(yīng)力0.1 MPa 作為界限,可知頂板處壓應(yīng)力區(qū)仍是連續(xù)的,但是由于兩幫錨桿的減少使得兩幫預(yù)應(yīng)力大于0.1 MPa 的區(qū)域不再連續(xù),因此,優(yōu)化后的支護方案能夠適當降低支護強度。對比分析圖3-1、圖3-2 不難發(fā)現(xiàn),壓應(yīng)力仍然集中在錨桿錨固周圍,但是優(yōu)化后的錨桿壓應(yīng)力數(shù)值顯著下降,并且集中于錨桿尾部2/3 區(qū)域內(nèi)優(yōu)化前,峰值達到0.294 MPa;優(yōu)化后,適當縮短了錨桿長度和直徑,每排錨桿僅有中間4 根壓應(yīng)力較大,并且長度縮短為尾部1/2區(qū)域,峰值下降至0.277 MPa。將預(yù)應(yīng)力大于0.1 MPa作為界限,優(yōu)化后的頂板加固高度縮短為1.7 m;兩幫的加固深度縮短為1.5 m。對比分析圖3-3、圖3-4 不難發(fā)現(xiàn),通過減少錨索數(shù)量,縮短頂錨桿長度和直徑的方式,使得錨桿的應(yīng)力峰值由0.293 MPa 下降至0.203 MPa,并且頂板高應(yīng)力區(qū)域面積顯著減小。將預(yù)應(yīng)力大于0.1 MPa 作為界限,優(yōu)化后的頂板加固高度縮短至1.6 m;兩幫加固深度縮短至1.5 m。綜上,進行方案優(yōu)化后,錨桿由于預(yù)應(yīng)力產(chǎn)生的壓應(yīng)力區(qū)面積顯著減小,應(yīng)力數(shù)值顯著下降,巷道的支護強度適當降低,承載能力減弱,但是巷道變形量符合要求。實現(xiàn)了支護方案科學(xué)合理以及安全的目標,能夠很好地解決巷道頂板垮落滯后導(dǎo)致的大面積懸頂問題。

    3.3 優(yōu)化前后巷道圍巖變形特性

    已知13 號煤層屬于淺埋煤層,具有巷道圍巖變形量較小等特點,因此在數(shù)值模型分析過程中,需要對支護優(yōu)化前后巷道頂板、兩幫及底板位移量的最大值,繪制直方圖對比優(yōu)化前后巷道圍巖位移量進行綜合分析,對比結(jié)果如圖4 所示。

    圖4 優(yōu)化前后巷道圍巖位移量

    根據(jù)圖4 不難發(fā)現(xiàn),煤層埋深較淺使得巷道圍巖物理力學(xué)性質(zhì)較好,位移量較小。優(yōu)化后的方案使得巷道的支護強度降低,頂板、底板和兩幫圍巖位移量均有所增加。其中,頂板位移量由10.8 mm 增加至13.2 mm;正幫位移量由6.9 mm 增加至11.5 mm;副幫位移量由7.6 mm 增加至9.7 mm;底板位移量由9.4 mm 增加至11.3 mm。由此可見,優(yōu)化后的支護方案一定程度上降低了巷道的支護強度,使得圍巖位移量有所增加,但是位移量仍在標準之內(nèi),驗證了優(yōu)化后的方案對巷道圍巖變形的控制效果。

    4 優(yōu)化后巷道支護應(yīng)用效果

    支護方案優(yōu)化后,斷面變形量較小,巷道圍巖十分穩(wěn)定,兩幫幾乎無片幫現(xiàn)象產(chǎn)生,頂板無局部煤體冒落現(xiàn)象,所以,通過降低支護強度的方式仍能保證巷道的支護效果,驗證了優(yōu)化后的支護方案的穩(wěn)定性以及安全性。此外,優(yōu)化后的支護方案避免了工作面端頭處巷道頂板垮落滯后性導(dǎo)致大面積懸頂?shù)默F(xiàn)象。

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