羅中緒
(陽泉市燕龕煤炭有限責(zé)任公司, 山西 陽泉 045000)
目前,煤炭在我國能源結(jié)構(gòu)中占據(jù)主導(dǎo)地位。隨著開采工藝、綜采設(shè)備自動化水平的不斷提升,工作面生產(chǎn)能力顯著提升。選煤廠為對煤炭進行分選的場所,原煤從綜采工作面運輸出來以后中間夾雜著部分矸石且煤炭質(zhì)量不均勻,為了能夠?qū)崿F(xiàn)不同質(zhì)量的煤炭應(yīng)用于不同行業(yè),必須對煤炭進行分選[1]。在上述背景下,提升選煤廠的選煤工藝不僅提升選煤廠的選煤效率,而且可提升選煤質(zhì)量。本文將重點對選煤廠選煤工藝進行升級改造,并對最終的生產(chǎn)能力進行驗證。
對于綜采工作面的煤層而言,隨著煤層埋藏深度的變化其煤炭質(zhì)量也各不均勻。鑒于某些煤礦的跨度區(qū)域較大,煤炭質(zhì)量相差也較大。本文所研究原煤為己組煤,該類型煤炭的變質(zhì)程度差異十分明顯,主要分為肥煤、主焦煤和1/3 焦煤。選煤廠當(dāng)前的選煤工藝主要通過重介質(zhì)斜輪主再選分選系統(tǒng)、浮選系統(tǒng),包括有加壓過濾機、真空過濾機、濃縮機等。具體工藝如下:原煤運輸至選煤廠后,通過18 mm、25 mm 的分級篩對其進行分級處理,其中,30~180 mm 直徑大小的塊煤進入重介斜輪主再選分系統(tǒng);上述分選所得的0.5~18 mm 的末煤二產(chǎn)品通過重介質(zhì)旋流器進行再次分選;0.5 mm 以下的煤泥通過復(fù)選系統(tǒng)進行處理;最后,在加壓過濾機、真空過濾機以及壓濾機等設(shè)備的作用下完成最后的選煤工作,最后分選所得的精煤、中煤以及矸石分別運輸至各自的場地后待銷售[2]。
結(jié)合多年的生產(chǎn)經(jīng)驗,當(dāng)前選煤廠工藝系統(tǒng)在受煤系統(tǒng)、原煤倉、主廠房、粗煤泥車間、粗煤泥分選車間、濃縮車間、帶式輸送機棧橋、矸石倉等均或多或少存在問題,總結(jié)如下:
1)當(dāng)前的老式O 型翻車機的故障率高,導(dǎo)致現(xiàn)場工作人員的勞動強度較大,效率較低。
2)原煤倉的配煤工作主要依靠人工進行控制,控制過程精度不足,整體穩(wěn)定性較差。
3)主廠房中的刮板輸送機、帶式輸送機、循環(huán)水泵的流量問題主要表現(xiàn)為擴產(chǎn)后其運量無法滿足要求。
4)粗煤泥車間中的分級篩設(shè)備老化嚴重,其可靠性較低,車間中涉及到的刮板輸送機的運量不能夠滿足擴產(chǎn)后的運輸要求。
5)粗煤泥分選車間的主要問題為所得產(chǎn)品的脫介效果偏差,循環(huán)介質(zhì)的密度變化幅度較大。
6)裝車系統(tǒng)的問題主要表現(xiàn)為落煤嚴重、稱重誤差較大、裝車速度較慢等。
在對當(dāng)前選煤廠設(shè)備性能和選煤工藝綜合評估的基礎(chǔ)上,本節(jié)重點針對性地對選煤廠升級改造中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行設(shè)計[3]。通過對選煤廠的升級改造最終使得各個車間入料、排料的數(shù)量和質(zhì)量滿足要求;使得整個工藝流程中的煤炭、水、分選介質(zhì)以及分選質(zhì)量達到平衡狀態(tài)。該選煤廠最終產(chǎn)品的平衡狀態(tài)如表1 所示。
表1 選煤廠各產(chǎn)品平衡狀態(tài)參數(shù)
綜合考慮本選煤廠中水量、分選介質(zhì)以及循環(huán)介質(zhì)的整體平衡狀態(tài),要求循環(huán)水的消耗量應(yīng)為2 822.78 m3/h,清水總的消耗量為199.68 m3/h,介質(zhì)總消耗量為0.08 m3/h。
擬定選煤工藝流程改造后的流程如下:原煤準(zhǔn)備→分選流程(塊煤主再選流程、末煤分選系統(tǒng)、粗煤泥分級流程、浮選流程)→介質(zhì)回收流程→煤泥水處理流程。
上述各個流程中具體改造的關(guān)鍵環(huán)節(jié)如下:
1)在粗煤泥分選流程中增加粗煤泥干擾床分選系統(tǒng);
2)在塊煤主再選流程中將塊煤分選的下限值改造為16 mm,控制末煤二產(chǎn)品旋流器中的煤炭的量,最終降低煤炭中的矸石的比例,從而提升分選后產(chǎn)品的質(zhì)量;
3)針對塊煤再選流程中分選能力不足的問題,將再選斜輪分選機更換為重介淺槽分選機。
針對當(dāng)前選煤廠設(shè)備無法保證達到擴產(chǎn)后的生產(chǎn)要求,需對大部分設(shè)備結(jié)合擴產(chǎn)后的生產(chǎn)能力和改造程度重新進行選型設(shè)計[4]。選煤工藝升級改造后配置的關(guān)鍵選煤設(shè)備重新選型后的結(jié)果如表2 所示。
表2 選煤廠重新選型設(shè)計的關(guān)鍵設(shè)備的參數(shù)
以塊煤系統(tǒng)流程為例,改造后的工藝流程如圖1所示。
圖1 塊煤系統(tǒng)改造后的工藝流程
選煤廠在原選煤工藝下生產(chǎn),其對原煤本身的灰分要求較高,若灰分不滿足要求會導(dǎo)致最終產(chǎn)品的質(zhì)量不達標(biāo)[5]。同時,在實際選煤過程中原選煤設(shè)備的故障率較高,導(dǎo)致選煤廠的生產(chǎn)效率降低,而且設(shè)備維護的成本和周期較長;其次,原選煤工藝下所得產(chǎn)品質(zhì)量的波動較大。
總的來講,對選煤廠工藝及相關(guān)設(shè)備進行升級改造后在很大程度上解決了原選煤工藝落后、設(shè)備穩(wěn)定差以及關(guān)鍵環(huán)節(jié)工藝不完善的問題,從根本上解決了選煤工藝對原煤灰分要求較高的問題,為生產(chǎn)高質(zhì)量精煤、降低生產(chǎn)成本和提高產(chǎn)率奠定了扎實的基礎(chǔ)。
從選煤廠的生產(chǎn)能力來講,原選煤工藝和設(shè)備對應(yīng)的生產(chǎn)能力為18 036 t,經(jīng)升級改造后生產(chǎn)能力可達30 303 t。也就是說,經(jīng)升級改造后選煤廠的生產(chǎn)能力增加了40%,對應(yīng)各項的消耗降低了35%左右,最高可達50%。
選煤廠為對原煤進行分選的場所,經(jīng)過分選后可對煤炭質(zhì)量進行分類,進而將其適配于不同的行業(yè)。針對傳統(tǒng)選煤廠生產(chǎn)能力不足、當(dāng)前選煤工藝和選煤設(shè)備不足以滿足擴產(chǎn)后生產(chǎn)能力的問題,本文重點對選煤廠工藝和設(shè)備進行升級改造,并總結(jié)如下。
1)主要改造內(nèi)容如下:在粗煤泥分選流程中增加粗煤泥干擾床分選系統(tǒng);在塊煤主再選流程中將塊煤分選的下限值改造為16 mm,控制末煤二產(chǎn)品旋流器中煤炭的量,最終降低煤炭中矸石的比例,從而提升分選后產(chǎn)品的質(zhì)量。
2)對選煤廠選煤工藝和設(shè)備升級改造后,選煤廠生產(chǎn)能力提升了40%,生產(chǎn)成本最高可降低50%,平均降低35%。
3)針對塊煤再選流程中分選能力不足的問題,將再選斜輪分選機更換為重介淺槽分選機。