潘小志
(福建省 121 地質大隊,福建龍巖 364000)
陜北石炭二疊紀煤田地處鄂爾多斯盆地東緣,是山西河東石炭二疊紀煤田向西延伸的部分。礦區(qū)地貌上是典型的黃土高原,地層南北向弧形展布,成向西緩傾的單斜,地層由老到新依次為:石炭紀本溪組、太原組;二疊紀下統(tǒng)山西組、下石盒子組;上統(tǒng)上石盒子組、石千峰組;三疊紀下統(tǒng)劉家溝組、和尚溝組,第四紀等[1]。第四紀結構松散,易堵塞鉆頭,三疊紀部分孔段層理、裂隙發(fā)育,巖心較為破碎,部分空隙達5 mm以上,存在全漏失。含煤地層為二疊系下統(tǒng)山西組和石炭系上統(tǒng)太原組,厚約215 m,主要可采煤層有三層。具體地層巖性見表1。
表1 ZK1 號鉆孔地層巖性
陜北石炭二疊紀煤田深孔鉆探大多采用常規(guī)提鉆取心的方法,超2 000 m 深孔大多引進石油系統(tǒng)隊伍,施工效率高,但煤層存在打薄、打丟現(xiàn)象,達不到質量要求,而繩索取心鉆探技術可以彌補上述不足,部分地質隊也曾在該地區(qū)嘗試過繩索取心鉆進,因用水量大、施工效率偏低,成本偏高而逐漸放棄使用[2]。
鉆探設備選擇合理與否直接影響到鉆探效率和成本,尤其深孔巖心鉆探設備的優(yōu)化配置顯得更為重要。鉆探關鍵設備選擇必需以孔深、鉆孔結構、施工工藝、環(huán)境條件等因素為依據(jù),以最佳的設備匹配獲取最高鉆探效率和經(jīng)濟效益[3]。
ZK1 號孔設計深度為2 300 m,選配施工能力達3 000 m 的XY-8C 鉆機,該鉆機最大起重量為300 KN。并配置了BW300/16 泥漿泵、ZT24SG 四角鉆塔、GF150 柴油發(fā)電機組和S75A(CNHT)鉆桿(見表2),選用了雙彈卡繩索取心鉆具和可承受30 t 提升力的送水器。新設備、新鉆具保證了鉆進所需的提升力,配備了高強度送水器、滑輪、三環(huán)、提引器等附屬裝置,滿足了深孔鉆進安全。
表2 主要設備和鉆具配備
嚴格鉆具級配,對保證繩索取心鉆桿的安全使用十分重要。鉆孔施工前尚無明確的該地區(qū)深部地層地質信息,為完成ZK1 號鉆孔和小口徑物探測井要求,鉆孔設計五級成孔(見表3)[4],留兩級預備口徑為?110 mm 和?96 mm。開孔采用?150 mm硬質合金鉆頭鉆進,穿過表面覆蓋層,下入?146 mm 套管,作為孔口管,深度63.44 m;二開采用?130 mm 金剛石鉆頭鉆進,下入?127 mm 技術套管,深度76.90 m;三開采用110 mm 金剛石鉆頭鉆進,下入?108 mm 技術套管,深度84.25 m;四開采用?98 mm 繩索取心鉆具鉆進至424.75 m,不下入套管,降低環(huán)空壓力;五開采用?81 mm 繩索取心鉆具組合鉆進至終孔深度2 311.05 m。
表3 ZK1 號鉆孔結構
ZK1 號鉆孔第四系覆蓋層主要為亞砂土夾礫石,膠結性差,易坍塌,鉆孔選擇?150 mm 硬質合金鉆頭開孔鉆進,鉆進至覆蓋層結束用鉆頭5 個。
第四系覆蓋層以下424.75~2 311.05 m 孔段共使用10 個鉆頭,底唇面為三階梯和底噴式(見圖1),鉆頭規(guī)格為?81/49 mm,硬度HRC30~35,鉆頭平均鉆頭壽命188.63 m,最高鉆頭壽命294.10 m,個別鉆頭操作不當,內徑發(fā)生崩刃,水口鋼體出現(xiàn)裂紋。為了改善鉆頭的鉆進效果,將鉆頭水口數(shù)增加到10 個,水口加寬到7 mm,底唇面積降低了15%以上。將水口形狀加工成內窄外寬的扇形,在保持相同時效的情況下,鉆壓可降低約15%,鉆具的負荷大大降低,突出解決了繩索取心鉆進存在的鉆壓過大和泵壓偏高兩個技術難題。
圖1 1 935.10~2 212.06 m 使用的底噴式三階梯鉆頭(內徑磨損)
每個新鉆頭下入孔內鉆進時,應當使用低鉆壓、低轉速進行初磨,讓鉆頭唇面形狀與孔底及巖心根部逐漸相吻合。在鉆進過程中,通過泵壓表的變化,可以判斷孔內的狀況。根據(jù)金剛石鉆頭的口徑、鉆進的巖層性質、孔內的狀況、鉆進時效等綜合考慮,確定泵量的大小。
ZK1 號鉆孔采用594 r/min 轉速鉆進,孔深1 890.11 m 以后采用384 r/min,沖洗液泵流量為52~90 L/min,終孔鉆機電流為55~60 A,總電流100 A,泵壓5.5~6.5 MPa,內管到位時間約30 min,取心時間約1 h。
無固相沖洗液是不用粘土,僅在水中加入化學處理劑而形成。它具有較好的懸攜鉆屑的能力,且在井壁上形成薄的吸附膜,具有一定的護壁能力,有較好的潤滑性和減阻作用。常用PHP- 潤滑型無固相沖洗液配方見表4。
表4 PHP- 潤滑型無固相沖洗液配方及性能指標
Ⅰ號配方的特點是粘度較低,便于開高轉速,適用于鉆進穩(wěn)定或較穩(wěn)定地層。
Ⅱ號配方的特點是懸攜巖粉的能力強,可用于鉆進較穩(wěn)定煤系地層。
Ⅲ號配方的特點都是護壁性能較好,適用于鉆進煤系地層或復雜坍塌地層等。
Ⅳ號配方的特點是有較多的鉀離子,可用于鉆進遇水膨脹的水敏性地層。
ZK1 號鉆孔穿過黃土覆蓋層下完套管至孔深1 890.11 m 為較完整地層,一般使用Ⅱ號配方和Ⅰ號配方無固相沖洗液,特殊地段使用Ⅲ號配方和Ⅳ號配方無固相沖洗液,所用材料PHP 要求分子量在600~900萬以上,水解度為30%。鉆遇漏失、破碎孔段加入隨鉆堵漏劑、改性瀝青和包被劑,以提高濾液粘度,降低失水量,提高護壁效能,粘度保持在22~28 S 左右。
ZK1 號鉆孔施工至孔深1 890.11 m,鉆取的巖心露天放置迅速脫水,表層“脫皮”(見圖2),形成坍塌掉塊,沖掃難度大,更換常規(guī)低固相沖洗液,所用材料為鈉土(400 目)、增效粉、純堿、包被劑、防塌型隨鉆堵漏劑、CMC,比重1.03~1.04,粘度最高達177 S,返上來大量顆粒狀巖屑,沖掃孔時間花去125 h 也掃不到孔底。
圖2 “脫皮”巖心
經(jīng)過分析認為,由于井底溫度超過60 ℃,常規(guī)處理劑PHP、包被劑、CMC、隨鉆堵漏劑等會失去作用,無法滿足鉆進性能要求。因此,為了維護孔壁穩(wěn)定,更換耐高溫沖洗液,僅用時20 h 就順利穿過破碎坍塌地段正常鉆進[5]。
1.6.1 耐高溫沖洗液所用材料
水解聚丙烯腈銨鹽(NH4-HPAN):泥頁巖抑制劑,具有降濾失、稀釋的特點,抗溫能力強,抗熱穩(wěn)定性好等作用,抗溫性能200 ℃~300 ℃。
改性瀝青(GLA):具有降失水、護壁作用,減摩降阻效果明顯,抗溫性能150 ℃。改性瀝青在高溫時具有較強的粘結性,提高破碎巖層顆粒之間的膠結力,能提高孔壁穩(wěn)定性。
API 鈉土粉:400 目,不需再加入純堿。
配制時,先加入水,再加入鈉土,攪拌20 min 后,再加入改性瀝青、水解聚丙烯腈銨鹽,使處理劑攪拌均勻后倒入沖洗液池中。
1.6.2 耐高溫沖洗液使用配方
進入1 890.11 m 后更換耐高溫低固相泥漿采用384 r/min,泥漿泵流量為52~90 L/min。由于該孔部分孔段有掉塊,而且為裸眼孔,巖粉多,有少量巖屑未充分沉降,調配的耐高溫沖洗液配方為:1 m3水+50~70 kg 鈉土+6~8 kgGLA+10~15 kg NH4-HPAN,沖洗液漏斗粘度維持在28~35 S,比重1.03~1.07,失水量控制在10 mL 以下,PH 值控制在8~9 之間。每個小班檢測2 次沖洗液性能,使用除砂器除砂。終孔后電測加大材料用量,粘度45 S,比重1.10。深孔鉆進在打撈、加尺、下鉆前多沖孔,沖孔時間盡可能長點。
通過不斷探索和總結,使用施工能力強的設備,優(yōu)化鉆孔結構,優(yōu)選鉆頭工具,使用耐高溫沖洗液,有效的克服了礦區(qū)的鉆探施工難題,施工效率大幅提高。
ZK1 號鉆孔終孔孔深2 311.05 m,終孔層位為M11 下20 m,終孔孔斜0.89°,井底溫度72 ℃,總回次815 次,平均回次進尺2.84 m,全孔取心率97%,煤心采取率達90%以上,成孔質量好。由于該孔施工單價較高,其綜合效益顯著。
(1) 目前深孔鉆進一般采用繩索取心鉆進技術,繩索取心鉆進由于環(huán)狀間隙小等因素,容易引起壓力波動,造成孔壁不穩(wěn)定,在深孔鉆進中降低環(huán)空壓力是非常必要的[6]。
(2) 深孔施工就要有好設備、管材,有了“金剛鉆”就敢攬“瓷器活”;同時配備高強度送水器、滑輪、三環(huán)、提引器等附屬裝置,這樣操作才放心[7]。
(3) 孔深1 800 m 后,由于井底溫度超過60℃,及時更換耐高溫沖洗液材料(常用為水解聚丙烯腈銨鹽、改性瀝青等),充分凈化沖洗液,性能指標不達標要及時更換,使沖洗液具有良好的性能。剛開始認識不到位,造成沖掃孔時間達125 h。
(4) 在陜北石炭二疊紀煤田使用繩索取心鉆探工藝,對比本隊在全國其他地區(qū)施工現(xiàn)狀,仍然存在生產成本偏高的難題,這是需要進一步攻克的難關[8]。