傅曉峰
(浙江巨化熱電有限公司,浙江 衢州 324000)
《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃(2014—2020年)》要求,到2020年,現(xiàn)役燃煤抽凝發(fā)電機(jī)組平均供電煤耗必須低于305 g/(kW·h)。浙江巨化熱電有限公司(以下簡稱“巨化熱電”)9#汽輪機(jī)組供電煤耗均高于同類型機(jī)組平均水平5 g/(kW·h),應(yīng)加快實(shí)施節(jié)能改造。探索新型節(jié)能汽封技術(shù)在汽輪機(jī)組的研究和應(yīng)用,對降低燃煤機(jī)組供電煤耗具有重要意義。
現(xiàn)役抽凝機(jī)組:供電煤耗 305 g/(kW·h), 綜合供熱煤耗 42.5 kg/GJ。
巨化熱電2005年投產(chǎn)的9#機(jī)組,是由上海汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的亞臨界、單軸、雙缸、雙排汽、凝汽式、中間再熱135 MW汽輪機(jī)組,型號N135-13.24/535/535,額定主蒸汽壓力13.24 MPa,額定主蒸汽溫度535 ℃。
根據(jù)該機(jī)組2006年竣工測試報告,高壓缸缸效較設(shè)計值低3%(見表1)。
表1 9#機(jī)組發(fā)電熱耗測試數(shù)據(jù)Table 1 Measurement data of heat consumption in power generation of 9# unit
該機(jī)組運(yùn)行至今已經(jīng)接近13年,并且在歷年大修中沒有對高中壓缸缸內(nèi)通流間隙與密封件進(jìn)行較為徹底的改造,加之機(jī)組還是使用較為傳統(tǒng)的梳齒式密封器件,根據(jù)國內(nèi)機(jī)組汽封連續(xù)運(yùn)行損耗曲線平均值估計,真實(shí)高壓缸缸效較設(shè)計值低5%,真實(shí)中壓缸缸效較設(shè)計值低3%。
根據(jù)機(jī)組運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行分析,9#機(jī)缸效降低的主要原因如下:①高中壓缸內(nèi)通流間隙較大,導(dǎo)致高壓缸缸效降低;②高中壓過橋(持環(huán))部位汽封密封效果嚴(yán)重降低,導(dǎo)致高壓缸缸效嚴(yán)重下降,中壓缸缸效虛高,經(jīng)測算,高中壓過橋部位泄漏率在11%左右;③高中壓缸轉(zhuǎn)子葉片、隔板噴嘴可能積垢嚴(yán)重,導(dǎo)致通流阻力增大。
3.1.1 原汽封的工作原理
現(xiàn)代汽輪機(jī)最常見的汽封是高低齒型梳齒式汽封,是非接觸動靜密封件的典型。它由許多高低齒尖和兩齒間的環(huán)形汽室組成。汽封的腔室越大,密封效果越好(熱力學(xué)效應(yīng));流道表面越粗糙,密封效果越好(摩阻效應(yīng))。但一般設(shè)備現(xiàn)場汽封安裝的空間狹小,且這種簡單的齒形結(jié)構(gòu)雖然方便機(jī)加工,可表面過于光滑,透氣效應(yīng)較強(qiáng)。在一般直通迷宮中,由于通過縫口后的氣流只能向一側(cè)擴(kuò)散,在膨脹腔室內(nèi)不能充分進(jìn)行動能向熱能的轉(zhuǎn)換,而靠光滑壁一側(cè)的汽流速度不減小或略微減小,就直接越過各齒頂流向低壓側(cè),存在負(fù)效應(yīng)。
3.1.2 腔體擴(kuò)容
為了使氣體更好的擴(kuò)容耗散,在結(jié)構(gòu)強(qiáng)度允許的情況下增加汽封腔體的容積(見圖1[1]、圖2)。
由于受到渦流腔室出口低壓的影響, 汽流被強(qiáng)制牽引入渦流腔室入口。圖1 常規(guī)梳齒式汽封結(jié)構(gòu)示意圖Fig.1 Structure of common comb-shaped steam seal
渦流腔室汽流出口, 由于低壓區(qū)作用,汽流被強(qiáng)制牽引出。圖2 擴(kuò)容后的梳齒式汽封汽流矢量圖Fig.2 Steam flow vector of expanded comb-shaped steam seal
擴(kuò)容擾流式汽封與常規(guī)梳齒汽封蒸汽接觸面積比較:按汽封360 mm長度計算,擴(kuò)容擾流式汽封高低齒單個渦流槽流體接觸面積為2.2萬mm2,而梳齒汽封高低齒單個槽流體接觸面積為0.75萬mm2。擴(kuò)容擾流式汽封流體接觸面積接近梳齒汽封的3倍,因此,當(dāng)蒸汽流經(jīng)汽封體時,擴(kuò)容擾流式汽封比梳齒汽封給予蒸汽更大的剪切應(yīng)力。
3.1.3 增加熱耗散
為了降低汽流流速,增加汽流阻力,在腔體內(nèi)增加了較多擾流小齒(見圖3),消耗高速汽流由于慣性沖入腔體內(nèi)的汽流動能,使汽流在渦流腔體內(nèi)進(jìn)行充分熱耗散。在腔體中的小齒形成30°的傾斜角,增加阻汽率。
圖3 腔體內(nèi)增加了較多擾流小齒的示意圖Fig.3 Diagram of a lot of disturbing teeth added in cavity
3.1.4 降低透氣效應(yīng)
增加小齒后,渦腔阻力增大,又會使透氣效應(yīng)增強(qiáng),因此利用進(jìn)氣口流速高、壓力低的伯努力效應(yīng),迫使腔體內(nèi)的氣體加速流動,形成渦腔的降壓效果(見圖4),促使渦腔內(nèi)已經(jīng)熱耗散的汽流流出擾流腔體。
圖4 形成渦腔的降壓效果示意圖Fig.4 Effect diagram of pressure drop due to vortex chamber formation
3.1.5 利用汽流對流產(chǎn)生抵消效果
由于流出渦流腔室內(nèi)的汽流,通過了渦腔的熱耗散,使汽流密度增加,溫度降低。噴流出的汽流與高齒的進(jìn)汽流形成90°夾角對沖(見圖5),進(jìn)一步增加了進(jìn)汽的阻力(見圖6)。
圖5 噴流出的汽流與高齒的進(jìn)汽流形成90°夾角示意圖Fig.5 Diagram of 90°angle between the steam sprayed out and the steam feeding into high teeth
圖6 動能等值線示意圖Fig.6 Kinetic energy contours
3.1.6 改為傾斜齒,使阻汽最大化
直齒α=0°對應(yīng)的泄漏系數(shù)明顯大于梳齒傾斜角度為α=30°和 45°對應(yīng)值。這是因?yàn)槭猃X面的傾斜使得處于擴(kuò)散狀態(tài)的射流在撞擊到下游的齒面時,會順勢沿著傾斜齒面流進(jìn)齒腔,相較于直齒,有更多的流體進(jìn)入齒腔,齒腔內(nèi)的旋渦擾流得到充分發(fā)展,擾流強(qiáng)度有所增加、流度增大,與射流區(qū)流體相互作用,使得射流與齒腔中的擾流質(zhì)量、能量交換增大,消耗流體動能,增大了流動阻力。另外,當(dāng)梳齒傾斜時,齒腔中流體與壁面的接觸面積增大,因此摩擦消耗的能量更多。說明增大梳齒傾斜角度有利于減小泄漏系數(shù),提高汽封嚴(yán)密性。
(1)利用汽封腔體內(nèi)各位置的不同壓差,引導(dǎo)蒸汽流動。
(2)利用擾流腔室與渦流內(nèi)的小齒的分割作用,渦流區(qū)耗散強(qiáng)度增加,汽封腔室中的湍流特性變得更加復(fù)雜,使蒸汽在渦流腔體內(nèi)消耗動能。
(3)擾流腔體的出口與進(jìn)汽高齒成 90°夾角,使噴出氣體與從高齒進(jìn)入的蒸汽相互作用,達(dá)到增加流入蒸汽的阻力、減少進(jìn)汽量的目的。
綜上所述:擴(kuò)容擾流式汽封是利用其較為復(fù)雜的流體構(gòu)造來減緩蒸汽的流動速度,又能達(dá)到降低汽封的透氣效應(yīng)的目的。
(1)根據(jù)現(xiàn)場測量的尺寸,重新加工擴(kuò)容熱耗散擾流減壓汽封(10圈),包括高中壓持環(huán)軸封7圈,壓隔板軸封3圈。
(2)在現(xiàn)場進(jìn)行鑲嵌式汽封(阻汽片)的更換和調(diào)整,不用返廠就能進(jìn)行改造,保質(zhì)量,保工期。
(3)在軸系中心調(diào)整完畢后,進(jìn)行洼窩的測量,按測量數(shù)據(jù)進(jìn)行微調(diào)。
(4)在解體前,先用塞尺測量下缸左右側(cè)各級阻汽片的大致間隙值。
(5)用π尺測量各級阻汽片對應(yīng)的軸徑的精確尺寸,并逐級作好記錄。
(6)用卡尺測量修前各級阻汽片的直徑尺寸,記錄間隙的超標(biāo)值。
(7)調(diào)整修復(fù)。將上下內(nèi)缸調(diào)平,使結(jié)合面盡量保持水平;按軸系中心調(diào)整好后的洼窩數(shù)據(jù)安裝刮尺機(jī),對機(jī)組轉(zhuǎn)子的漂移同時進(jìn)行修正。完成第一次修刮,將內(nèi)下缸回裝,吊入轉(zhuǎn)子,進(jìn)行第一次間隙測量;測量后根據(jù)現(xiàn)場數(shù)據(jù)再進(jìn)行修刮中心的微調(diào),按給定的標(biāo)準(zhǔn)值進(jìn)行第二次修刮。第二次修刮后,再次吊入測量,按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行自行檢驗(yàn),對不符合要求的個別點(diǎn)進(jìn)行微調(diào)。最后根據(jù)下缸的數(shù)值進(jìn)行上缸間隙的調(diào)整。
(1)高、中壓缸效率對比見表2。
表2 高、中壓缸效率對比Table 2 Comparison between efficiency of high pressure cylinder and that of intermediate pressure cylinder
(2)熱耗率試驗(yàn)數(shù)據(jù)見表3。
表3 熱耗率試驗(yàn)數(shù)據(jù)對比Table 3 Comparison between test data of heat consumption rate
(3)主參數(shù)修正量見表4。
表4 主參數(shù)修正量對比Table 4 Comparison between correction values of main parameters
(4)凝汽器性能分析見表5。
表5 凝汽器性能對比Table 5 Comparison between performances of condensers
汽封改造前,110 MW工況的試驗(yàn)熱耗9 228.7 kJ/(kW·h),修正后為8 683.29 kJ /(kW·h)。節(jié)能汽封改造后,100 MW工況(因生產(chǎn)需要僅能近似達(dá)到同等負(fù)荷條件)的試驗(yàn)熱耗9 151.36 kJ/(kW·h),修正后為8 613.26 kJ/(kW·h)。
改造后,一次開機(jī)成功。改造后漏汽率保證值為7.4%,預(yù)期值為6.5%。經(jīng)對照試驗(yàn)測算,實(shí)際降低熱耗 70 kJ/(kW·h),相當(dāng)于降低2.28 g發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗/(kW·h)。
改造后9#機(jī)第3、第4道軸瓦各方向振動幅值均下降20~30 μm。原因可能是通流部分級間漏汽量減少,使得轉(zhuǎn)子膨脹更接近理論計算值,使運(yùn)行更平穩(wěn),從而可以延長機(jī)組的使用壽命。
改造不需要對原汽缸汽封槽進(jìn)行加工,安裝方便,且改造后的汽封對安裝間隙的要求更低,阻汽效率保持更長久,可節(jié)省后期的檢修費(fèi)用。
傳統(tǒng)汽輪機(jī)在安裝或檢修時,技術(shù)人員為了避免汽封結(jié)構(gòu)上的缺陷,汽封的徑向間隙往往會被調(diào)整得大一些,以減少動靜部件間的碰磨。但調(diào)大汽封徑向間隙會增加正常運(yùn)行機(jī)組的蒸汽漏汽量。雖減少了做工,但會降低機(jī)組的熱效率[2]。通過改造,在保持原有外形配合尺寸不變的情況下,利用現(xiàn)代加工技術(shù)增加側(cè)齒,并將部分直齒改造為傾斜齒,制造出兼容傳統(tǒng)高低齒的汽封,具有安裝方便、安全、高效的特點(diǎn)。而且因?yàn)椴皇峭耆揽縿屿o部分間隙來達(dá)到密封效果,對密封間隙要求不高,密封效果更持久。
改造后的汽封既保持傳統(tǒng)梳齒式汽封的安全與通用性,又具有較其他形式汽封更大的內(nèi)腔體積、更高的阻汽率的特點(diǎn)。此次汽封改造帶來了明顯的經(jīng)濟(jì)效益,并保證了機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。該汽封技術(shù)在熱電汽輪機(jī)組節(jié)能改造中可復(fù)制,可推廣。