宋立偉,王海兵
(蘇晉朔州煤矸石發(fā)電有限公司,山西 朔州 036800)
某電廠裝有2×660 MW機組,以500 kV一級電壓接入系統(tǒng)。500 kV配電裝置采用3/2接線形式,2回出線。兩臺機組共用一臺啟備變(1號啟備變),其電源引自500 kV配電裝置I母線。發(fā)電機采用自并勵勵磁方式,額定電壓22 kV。每臺機組設(shè)兩臺高廠變(高廠變A為三繞組,高廠變B為雙繞組),發(fā)電機與主變、勵磁變、高廠變之間采用全連式離相封閉母線連接,不設(shè)發(fā)電機出口斷路器。高廠變A的兩個低壓分支分別為工作10 kV A,B段母線供電,高廠變B低壓側(cè)為公用10 kV A,B段母線供電。1號啟備變?yōu)槿@組變壓器,低壓側(cè)A分支為10 kV 1A,2A、公用A段母線供電,低壓側(cè)B分支為10 kV 1B,2B、公用B段母線供電,如圖1所示。
圖1 主接線及10 kV配電系統(tǒng)
該電廠10 kV配電系統(tǒng)有6個工作段,合計182面開關(guān)柜,于2021年初投運。開關(guān)柜內(nèi)配置的斷路器、綜保裝置、互感器均為國內(nèi)品牌。
(1) 2021年5月,10 kV公用A段工作進線PT柜下部C相進柜絕緣套管因質(zhì)量問題,運行期間絕緣能力降低,對底板放電,造成單相接地。電弧使鋁制底板氣化又將A,B相絕緣套管擊穿,單相接地發(fā)展為三相短路,1號發(fā)變組“高廠變B差動保護”動作,迫使1號機組停運。
(2) 2021年6月,2號機啟機過程中,10 kV 2A段備用進線開關(guān)運行中發(fā)生故障。開關(guān)本體A相滅弧室擊穿,A相極柱觸臂斷裂,引起1號啟備變零序過流保護動作,1號啟備變跳閘,全廠失電(此時1號機組停機檢修)。
(3) 2021年8月,1號機組正常運行。值班人員在高壓配電室進行巡檢工作時,發(fā)現(xiàn)某開關(guān)(真空接觸器)在熱備用狀態(tài)下有嚴重異響。專業(yè)人員立即將開關(guān)拉至檢修位置,檢查發(fā)現(xiàn)此開關(guān)過熱嚴重,判斷為開關(guān)帶電部分局部放電。
(4) 2022年春節(jié),該電廠2號機組調(diào)停時,維護人員對重要負荷開關(guān)進行例行檢查發(fā)現(xiàn)2號機組10 kV 2B段工作進線開關(guān)極柱固封環(huán)氧樹脂有明顯裂紋,存在放電隱患,經(jīng)專業(yè)檢測后斷定不能再投入運行。
(5) 開關(guān)柜所配置的綜保裝置在投運初期即存在測量不準確和死機現(xiàn)象。維護人員將全部裝置進行了硬件和軟件升級,但仍有采樣板件故障、電源板件故障、顯示面板異常、主板故障、保護裝置死機等情況發(fā)生,導(dǎo)致開關(guān)不能遠程操控、設(shè)備無保護運行。
(6) 2022年初,該電廠利用機組調(diào)停機會,對全廠10 kV系統(tǒng)進行了全面檢修,內(nèi)容包括:螺栓緊固、衛(wèi)生清掃、母線及開關(guān)耐壓試驗、進線開關(guān)及重要負荷開關(guān)觸頭增加測溫裝置。檢修后多次發(fā)生進線開關(guān)觸頭溫度高報警,維護人員只能通過增加軸流風(fēng)機強制冷卻和切換備用電源檢查觸頭等措施保證機組正常運行。
(7) 2022年4月,1號機組C級檢修時,檢修人員發(fā)現(xiàn)10 kV開關(guān)本體有大量動、靜觸頭接觸面發(fā)黑(過熱)現(xiàn)象,母排絕緣保護漆有脫落現(xiàn)象,部分開關(guān)柜缺失地刀擋桿。
該電廠電氣專業(yè)人員對周邊、同類型電廠10(6) kV開關(guān)柜選型、運行情況進行調(diào)研,結(jié)果見表1。
表1 周邊、同類型電廠中壓配電裝置調(diào)研結(jié)果
電廠10(6) kV電氣系統(tǒng)高壓側(cè)連接發(fā)電機、主變、啟備變,低壓側(cè)連接各重要負荷,是一個承上啟下的系統(tǒng)。該電廠10 kV電氣系統(tǒng)多次發(fā)生故障,導(dǎo)致機組停運、全廠失電,使電廠蒙受巨大經(jīng)濟損失。如再發(fā)生類似事件,不僅僅是設(shè)備損壞、電量損失,還有可能造成人身傷害,供暖季會因停止對當?shù)毓岫l(fā)民生問題。
該電廠電氣專業(yè)人員對開關(guān)柜歷次故障進行總結(jié),分析缺陷、排查隱患,并多次組織電科院、生產(chǎn)廠家、設(shè)計院召開分析會議,一致認為現(xiàn)有10 kV開關(guān)柜存在質(zhì)量問題。結(jié)合周邊、同類型電廠調(diào)研結(jié)果,得出如下結(jié)論。
(1) 現(xiàn)有開關(guān)柜存在較大的安全隱患,參考同類型電廠進行技術(shù)改造是必要的。
(2) 10 kV配電系統(tǒng)的安全性對電廠的安全運行有很大影響,應(yīng)盡快進行改造。
國產(chǎn)開關(guān)柜的發(fā)展經(jīng)過了仿蘇到仿歐美,再到自主研發(fā)的漫長過程。中壓開關(guān)柜由最初單一的GG1A固定式發(fā)展到現(xiàn)在的手車式與固定式并存。柜體結(jié)構(gòu)也逐漸由焊接式框架向組裝式框架過渡,制造設(shè)備則由普通機床向數(shù)控機床轉(zhuǎn)變,制造工藝水平得到了大幅提升。
當前市場上廣泛應(yīng)用的KYN28A中置式手車柜,已經(jīng)能滿足各種不同的使用需求??傮w看來,國產(chǎn)中壓開關(guān)柜已經(jīng)基本攻破了技術(shù)難題,與國外知名企業(yè)的技術(shù)差距正在逐步縮小,但也存在亟待補齊的短板。目前,制約開關(guān)柜行業(yè)發(fā)展的最大瓶頸是制造工藝,如鈑金加工技術(shù)、裝配技術(shù)、絕緣與支撐件等,與國外相比還存在一定的差距。同時,機械化、自動化流水線的生產(chǎn)制造模式在國內(nèi)大多數(shù)成套企業(yè)中仍很難推廣,一定程度上制約了國產(chǎn)中壓開關(guān)柜整體水平的提升。
(1) 外觀笨重,布局復(fù)雜。
(2) 柜內(nèi)元器件的選擇關(guān)口較低,導(dǎo)致產(chǎn)品在使用過程中故障頻發(fā),影響壽命。
(3) 柜體制造工藝較粗糙,存在一定的公差,容易導(dǎo)致設(shè)備運行中發(fā)熱,個別產(chǎn)品不符合標準配置。
(4) 市場良莠不齊。如該廠現(xiàn)用的開關(guān)柜和斷路器均是上市公司產(chǎn)品,但存在缺陷。根據(jù)調(diào)研,該產(chǎn)品只在特定行業(yè)使用較多,在電廠行業(yè)幾乎沒有業(yè)績。國內(nèi)現(xiàn)有的幾家電廠用戶,也受困于該產(chǎn)品質(zhì)量問題,正在積極尋求技改、更換工作。
(5) 價格相對合資品牌較低。
(1) 機械和電氣結(jié)構(gòu)更合理,整體布置有序。
(2) 合資品牌柜內(nèi)主要元器件均選用知名品牌,對于元器件的安裝適配,合資柜廠家會要求元器件廠家根據(jù)柜型進行改進,確保元器件集成滿足其最優(yōu)性能。
(3) 合資品牌柜體依托于更高規(guī)格的設(shè)計平臺。合資柜在設(shè)計定型后,不僅在內(nèi)部實驗室完成試驗,還會在外部試驗取得權(quán)威的型式試驗報告。合資柜在設(shè)計上考慮了各種元器件集成的所帶來的問題,通過3D軟件模擬,讓柜體安裝、裝配更加精細化。柜體均由高精度鈑金加工設(shè)備生產(chǎn),保證組裝元器件的精準性。合資柜生產(chǎn)廠家對開關(guān)柜生產(chǎn)有一套完整的質(zhì)量控制體系,對于設(shè)計、生產(chǎn)、檢驗都有控制流程,開關(guān)柜的可靠性更高。
(4) 合資品牌柜的生產(chǎn)制造工藝更加精細。機械化、自動化的流水線生產(chǎn)模式,高標準的制作過程使得合資品牌柜與開關(guān)的匹配度更高,消除了因公差引起的設(shè)備發(fā)熱、元器件振動等隱患,大大提高了設(shè)備的可靠性。
(5) 合資品牌開關(guān)柜廠家較國內(nèi)廠家有更廣泛的運行業(yè)績。隨著國內(nèi)制造水平提高,國產(chǎn)開關(guān)柜配置進口品牌斷路器的模式在國內(nèi)電力行業(yè)占有一定份額,但合資品牌開關(guān)柜可靠性更高。
(6) 價格相對國內(nèi)品牌較高。
將全廠6段10 kV配電段的工作進線開關(guān)及PT、備用進線開關(guān)及PT全部更換為進口開關(guān)柜和進口斷路器;綜保裝置全部更換為國內(nèi)技術(shù)成熟的產(chǎn)品,如東大金智、南瑞繼保、北京四方等的產(chǎn)品。
(1) 優(yōu)點:總投資少,改造工期短,增強了涉網(wǎng)設(shè)備可靠性。
(2) 缺點:改造不全面,未改造開關(guān)仍存在隱患,影響機組安全可靠運行。
(3) 工期:單個10 kV配電段停電后,需10天工期。考慮機組停運后輔助系統(tǒng)運行情況,單臺機組3個10 kV配電段完成改造要求機組檢修期不低于30天。
將全廠6段10 kV配電段內(nèi)所有的開關(guān)柜內(nèi)的真空斷路器、真空接觸器共164臺全部更換;綜保裝置全部更換為國內(nèi)技術(shù)成熟的產(chǎn)品,如東大金智、南瑞繼保、北京四方等的產(chǎn)品。
(1) 優(yōu)點:原開關(guān)柜體保留,只更換開關(guān)本體為進口設(shè)備,較多附屬設(shè)備可利舊。
(2) 缺點:進口斷路器尺寸與現(xiàn)有斷路器尺寸存在偏差,開關(guān)柜體必須進行相應(yīng)改造。但是改造施工難度大且不徹底,開關(guān)與柜體會有公差,存在接觸面發(fā)熱、元器件振動等隱患。改造后還需進行大量試驗工作。
(3) 工期:單個10 kV配電段停電后,需10天工期??紤]機組停運后輔助系統(tǒng)運行情況,單臺機組3個10 kV配電段完成改造要求機組檢修期不低于30天。
將全廠6段10 kV配電段內(nèi)所有開關(guān)柜更換為合資品牌的原廠設(shè)備,互感器、真空斷路器(接觸器)用和開關(guān)柜同一品牌的產(chǎn)品;綜保裝置全部更換為國內(nèi)技術(shù)成熟的產(chǎn)品,如東大金智、南瑞繼保、北京四方等的產(chǎn)品。一次設(shè)備改造和二次設(shè)備改造同時進行。
(1) 優(yōu)點:改造徹底,滿足安全性評價及現(xiàn)場可靠性要求,徹底解決現(xiàn)有開關(guān)柜的隱患。
(2) 缺點:改造周期長,施工、調(diào)試、傳動工作量大,改造費用大。
(3) 工期:單個10 kV配電段停電后,需20天工期??紤]機組停運后輔助系統(tǒng)運行情況,單臺機組3個10 kV配電段完成改造要求機組檢修期不低于40天。
將全廠6段10 kV配電段內(nèi)所有開關(guān)柜更換為合資品牌的原廠設(shè)備且為最先進的智能開關(guān)柜,斷路器(接觸器)倒閘操作完全遠程操控,由自動化電驅(qū)動完成,代替人工手動操作;綜保裝置全部采用開關(guān)柜廠家自主配套產(chǎn)品。
(1) 優(yōu)點:改造徹底,滿足安全性評價及現(xiàn)場可靠性要求,徹底解決現(xiàn)有開關(guān)柜的隱患。遠方操控倒閘操作,杜絕人員誤操作。
(2) 缺點:改造周期長,施工、調(diào)試、傳動工作量大,改造費用巨大。
(3) 工期:單個10 kV配電段停電后,需20天工期。考慮機組停運后輔助系統(tǒng)運行情況,單臺機組3個10 kV配電段完成改造要求機組檢修期不低于40天。
綜合考慮上述四個方案,結(jié)合生產(chǎn)實際需求和經(jīng)濟性,推薦使用方案三。
根據(jù)《建設(shè)項目(工程)勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》等有關(guān)規(guī)范、標準的要求,嚴格貫徹“安全第一,預(yù)防為主,綜合治理” 的方針,切實保證施工人員、設(shè)備的安全,應(yīng)對改造過程中的危險因素和防范措施做出詳盡分析和制定。
(1) 高處墜落。
(2) 搬運設(shè)備時因擠壓、碰撞、滑落等造成的人身傷害。
(3) 觸電危害:由于安全措施布置不到位所造成的突然來電、安全距離不足等引起的人身觸電傷害事故。
(4) 電氣短路:短路瞬間產(chǎn)生的熱量會引發(fā)火災(zāi),巨大的電動力會損壞設(shè)備,嚴重威脅人身和設(shè)備安全。
針對以上因素,應(yīng)從組織措施和技術(shù)措施下手,編制“三措兩案”,切實保障施工人員和設(shè)備的安全。
(1) 檢修工作嚴格執(zhí)行工作票制度。
(2) 倒閘操作嚴格執(zhí)行操作票制度。
(3) 嚴格區(qū)分劃定施工區(qū)域,將改造區(qū)域與帶電設(shè)備做好硬隔離,完善安全措施,確保工作人員不會誤入帶電區(qū)域。
(4) 設(shè)置完善的施工組織機構(gòu),配備完善的勞動防護用品。
(5) 施工人員、特種作業(yè)人員必須持證上崗,經(jīng)安規(guī)學(xué)習(xí)、考試合格后方可開展工作;具備基本的電氣知識,熟悉作業(yè)指導(dǎo)書,明確檢修任務(wù)和工藝質(zhì)量要求;開工前8 h不得飲酒,工作過程中保持精神狀況良好,聽從工作負責(zé)人統(tǒng)一指揮。
(6) 施工過程中所用工器具應(yīng)齊全,必須是合格產(chǎn)品,且在檢驗有效期內(nèi),并滿足現(xiàn)場工作條件。
(7) 工作負責(zé)人在每日開工前、收工后應(yīng)召開班前、班后會,對各施工人員進行安全、技術(shù)交底和工作總結(jié)。
(8) 工作負責(zé)人、專責(zé)監(jiān)護人和安全員不在場時,嚴禁開工作業(yè)。
(9) 現(xiàn)場施工必須保持安全、文明、整潔。
(10) 每日開工前,必須檢查安全措施布置是否完善。
(11) 在設(shè)備送電前必須測量絕緣滿足要求。
(12) 吊裝作業(yè)所用的索具、機具必須是合格產(chǎn)品,且無隱患。
(13) 操作人員在使用打磨機具、焊機時應(yīng)正確佩戴防護眼鏡、面罩。
(14) 夜間施工必須配備足夠的照明設(shè)備,施工作業(yè)人員有充足的精神及精力。
(1) 按照方案三,將全廠6段10 kV配電段內(nèi)所有開關(guān)柜(182面)更換為合資品牌的原廠設(shè)備,互感器、真空斷路器(接觸器)采用和開關(guān)柜同一品牌的產(chǎn)品;綜保裝置全部更換為國內(nèi)技術(shù)成熟的產(chǎn)品,如東大金智、南瑞繼保、北京四方等的產(chǎn)品。投資估算見表2。
表2 10 kV開關(guān)柜改造投資估算
(2) 2021年,該廠因開關(guān)柜故障導(dǎo)致機組停運1次,全廠失電1次。按照地區(qū)調(diào)度“非?!笨己?0萬~130萬元/次,機組“非?!焙髥C消耗的燃油、燃煤及電量損失180萬~230萬元/次,10 kV開關(guān)柜改造完成后每年可減少500萬~720萬元損失。
利用機組檢修機會,施行10 kV開關(guān)柜改造工程,在技術(shù)上和施工上合理可行。10 kV開關(guān)柜改造工程,可顯著提高該電廠10 kV系統(tǒng)電氣設(shè)備的可靠性,從而減少全廠停電、機組停運等事故發(fā)生,降低設(shè)備損壞、少發(fā)電量的經(jīng)濟損失;安全方面,消除了10 kV系統(tǒng)設(shè)備隱患和人身安全隱患,避免了冬季供熱中斷的問題。