靳向東
(天脊煤化工集團股份有限公司,山西 長治 047500)
某硝酸磷肥裝置15、20、40 kg 蒸汽放空儀表調節(jié)閥原使用CV3000 系列HPC 型高壓籠式調節(jié)閥。HPC 型調節(jié)閥采用了壓力平衡式結構,可調范圍廣,壓降損失小。但是閥內件加工精度、裝配精度要求高,閥門泄漏量超標,且在生產運行中會逐漸增大,造成大量的蒸汽放空,帶來極大的能源浪費,且給裝置安全、平穩(wěn)、高效運行帶來影響[1-3]。
因此,本文對蒸汽放空儀表調節(jié)閥實現零泄漏進行了分析與研究。從查找泄漏的原因,對結構改進、調節(jié)閥選型、調節(jié)閥計算等進行研究,以達到“三不見工廠”(看不見、聽不見、聞不見)的要求。
硝酸磷肥裝置15、20、40 kg 3 臺蒸汽放空儀表調節(jié)閥,2000 年投用,使用3 個月左右蒸汽泄漏量超標,維修人員通過調整執(zhí)行機構預緊力、重新調整定位器等方式,使泄漏量略有改善,但泄漏量仍在CLASS Ⅳ級上下,不能滿足工藝生產要求。
后期,利用裝置大修的機會對3 臺閥門離線檢修,通過車修、研磨密封面,雖然泄漏等級暫時達到CLASS Ⅳ級,但投運3 個月后,工藝反饋普遍泄漏量增大,且有明顯的蒸汽排放感觀。所以通過檢修不能從根本上給予解決泄漏量大問題,對于3 臺蒸汽放空閥泄漏量超標始終沒有針對性的解決方案。
2020 年,企業(yè)提出“三不見工廠”建設和精益思想指導下的“精致生產”,又重新把硝酸磷肥裝置的3 臺蒸汽放空儀表調節(jié)閥如何實現零泄漏的問題提上工作議程。
通過對CV3000 系列HPC 型高壓籠式調節(jié)閥的結構和工作原理的研究發(fā)現,該型號調節(jié)閥閥內件加工精度、裝配精度要求較高,密封面表面的劃痕、擦傷以及裝配時執(zhí)行機構的不同心,都會造成調節(jié)閥的泄漏量超標,對閥門的維修要求高。該結構的閥門后期維修、維護成本較高,檢維修的技術難度較大,不利于裝置長周期安全穩(wěn)定經濟運行,不能適用于硝酸磷肥裝置15、20、40 kg 蒸汽放空的工況。HPC 系列高壓籠式調節(jié)閥結構圖詳見圖1。
圖1 HPC 系列高壓籠式調節(jié)閥結構圖
針對硝酸磷肥裝置15、20、40 kg 蒸汽放空工況,需要一種能夠實現嚴密泄漏等級(CLASS Ⅵ級或零泄漏)、性能可靠、維修方便的儀表調節(jié)閥。通過市場技術考察和技術交流,最終借鑒了某儀表調節(jié)閥專業(yè)生產廠家在其他化工企業(yè)蒸汽放空工況儀表調節(jié)閥的經驗,選擇先導式套筒調節(jié)閥。
先導式套筒調節(jié)閥的結構結合了單座調節(jié)閥嚴密切斷的特點,同時兼顧了套筒調節(jié)閥壓力平衡的優(yōu)點。采用單座閥閥芯結合套筒閥閥塞的復合結構,流體高進低出,即確保閥門在關閉狀態(tài)下的嚴密切斷功能,同時又能實現在閥門打開時,閥塞處于壓力平衡狀態(tài),閥門不平衡力小,動態(tài)穩(wěn)定性好,調節(jié)精度高,尤其適用于高溫、高壓工況嚴密切斷的場合,泄漏等級可達到零泄漏。先導式套筒調節(jié)閥結構圖及實物圖詳見下頁圖2、圖3。
圖2 先導式閥芯結構圖
圖3 先導式閥芯實物圖
先導式套筒調節(jié)閥與活塞式直行程執(zhí)行機構的組合,憑借著活塞式執(zhí)行機構的大推力,確保為密封面提供持續(xù)的密封比壓?;钊綀?zhí)行機構采用冷拔液壓缸管作為氣缸體,經研磨、擠壓工藝,大大降低了動密封元件的磨損,提供了執(zhí)行機構的耐用度。
其基本誤差、回差、死區(qū)、始終點偏差、額定行程偏差等主要技術指標均優(yōu)于GB/T 4213、GB/T 17213、IEC60534 標準中所規(guī)定的允許值,且閥門在調節(jié)過程中的動作響應及流量響應均能符合設計參數要求。
與同規(guī)格薄膜式執(zhí)行機構相比,推力更大,具有結構簡單、質量輕、體積小的特點,是一種高性能氣動直行程執(zhí)行機構。根據工藝設計要求,選用單作用活塞式直行程執(zhí)行機構。
單作用、雙作用活塞式直行程執(zhí)行機構結構圖見圖4、圖5。
圖4 單作用活塞式直行程執(zhí)行機構結構圖
圖5 雙作用活塞式直行程執(zhí)行機構結構圖
15、20、40 kg 3 臺蒸汽放空調節(jié)閥蒸汽溫度分別為350、350、420 ℃,選擇普通的碳鋼材質,溫壓及力學性能均已達到材料使用范圍的上限。為了確保高溫蒸汽工況調節(jié)閥安全可靠,閥體、上蓋材質均選擇WC9。WC9 的溫壓、力學性能優(yōu)于碳鋼,是高溫蒸汽介質的首選材料,廣泛應用于高溫蒸汽的場合。
為了確保閥內件(閥芯、閥座、閥桿)能夠在高溫狀態(tài)下保持優(yōu)良的力學性能,3 臺蒸汽放空調節(jié)閥的閥內件選擇410SS 馬氏體不銹鋼。410SS 不銹鋼經熱處理后,材料的力學性能、表面硬度均優(yōu)于316SS 不銹鋼。
410SS 不銹鋼在高溫蒸汽工況仍具有較高的硬度,熱膨脹率低,閥內件不易擦傷、卡澀,尤其適用于高溫蒸汽的場合。316 奧氏體不銹鋼及410 馬氏體不銹鋼材料的對比說明以及力學性能指標詳見表1、表2。
表1 316 奧氏體不銹鋼及410 馬氏體不銹鋼材料的對比說明
表2 316 奧氏體不銹鋼及410 馬氏體不銹鋼材料力學性能對比表
高溫蒸汽介質的選用雙層石墨填料,采用機械預制成型,在填料組件上下配置保持環(huán)。石墨材料的氯含量應不超過100 μg/g。能夠滿足API 6FA 耐火試驗標準測試認證的要求。該填料結構可以不用拆卸上閥蓋或執(zhí)行機構部件即可以緊固填料的結構。填料結構應滿足低逸散ISO 15848-1 標準閥桿密封等級Class B 等級的要求。
3臺蒸汽放空調節(jié)閥除高泄漏等級外,還要求同時具備優(yōu)良的調節(jié)性能。調節(jié)閥的流通能力使用Cv值表示,Cv值的計算按照ANSI/ISA-75.01.01 或IEC 60534-2-1 標準執(zhí)行。流量特性選擇等百分比流量特性,額定Cv值選取正常流量Cv值的2 倍或最大流量Cv值的1.3 倍的兩者較大值。直行程調節(jié)閥相對行程在最大流量工況下控制在85%開度以內。
用于蒸汽的空氣動力噪聲計算執(zhí)行IEC 60534-8-3 或ISA-75.17 標準,計算出的調節(jié)閥最大噪聲應使其下游1 m 處和管道表面1 m 處的最大穩(wěn)態(tài)噪聲限值不得超過85 dB(A);當計算結果超過最大允許噪聲限值時,采取降噪措施。降噪措施采用低噪聲閥內件結構。Kv值計算公式與判別式詳見表3。
表3 Kv 值計算公式與判別式
文字符號說明:X 為壓差與入口絕對壓力之比(△P/P1);XT為壓差比系數;K 為比熱比;Qg為體積流量,m3/h;Wg為質量流量,kg/h;ρ1為密度(P1,T1條件),kg/m3;T1為入口絕對溫度,K;M 為相對分子質量;Z為壓縮系數;Fg為壓力恢復系數(氣體);注:Cv=1.17 kV。
按照上述公式計算Cv值以及開度詳見表4。
表4 Cv 值計算結果以及開度
硝酸磷肥裝置15、20、40 kg 蒸汽放空儀表調節(jié)閥改造后,完全達到嚴密切斷要求,閥門關閉狀態(tài)下泄漏量為零,同時在調節(jié)性能及噪音控制方面達到了設計目標,完全滿足現場工藝生產的要求。目前,先導式套筒調節(jié)閥已在多個化工企業(yè)各類氣體放空場合廣泛使用。