王丁,張美德
(1.新疆天利石化控股集團(tuán)有限公司,新疆克拉瑪依 833699;2.新疆烏蘇市市場監(jiān)督管理局質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測所,新疆烏蘇 833300)
某石化公司7×104t/a 碳五加氫裝置,利用1.0 MPa蒸汽和空氣在350~460 ℃進(jìn)行催化劑再生。按照原設(shè)計(jì),在氮?dú)忸A(yù)熱時(shí)被加熱的氮?dú)?,直接由燒焦罐?jīng)少量的新水洗滌,冷卻后排放至大氣,在高溫?zé)箷r(shí),燒焦尾氣經(jīng)大量的新水冷卻后排入燒焦消音器后直排大氣,用于冷卻的水和帶出來的高溫部分含油污水排入污水處理廠。氮?dú)忸A(yù)熱階段和再生階段排放出的再生尾氣,散發(fā)出惡臭且嚴(yán)重影響周圍的環(huán)境和員工的身體健康,排入污水處理廠的大量廢水由于溫度較高且水pH 值偏低,嚴(yán)重影響污水處理廠的正常運(yùn)行。本著國家提倡的建設(shè)環(huán)境友好型生產(chǎn)企業(yè)的理念和對員工身體健康負(fù)責(zé)的態(tài)度,自2017 年開始逐步對催化劑尾氣處理設(shè)施進(jìn)行改造,通過對尾氣處理系統(tǒng)的Ⅰ期改造并成功實(shí)施和Ⅱ期改造的規(guī)劃,明顯的改善了尾氣中惡臭氣體的產(chǎn)生和水溫偏高、偏酸等問題。節(jié)約成本的同時(shí),又起到了凈化氣體和營造綠色環(huán)境的作用。
碳五加氫裝置設(shè)置一套反應(yīng)器,當(dāng)加氫效果不能滿足后續(xù)產(chǎn)品溴指數(shù)要求時(shí)[3],則進(jìn)行催化劑再生處理,催化劑再生采用蒸汽-空氣法,原設(shè)計(jì)中再生尾氣設(shè)施有燒焦罐一臺(tái),罐中有噴水器,下部直接進(jìn)入廢水處理廠,頂部連接消音器后排放大氣;采用燒焦罐新水洗滌冷卻的方式給尾氣降溫,工藝流程圖見圖1。
圖1 原設(shè)計(jì)水蒸汽-空氣再生尾氣處理
在實(shí)際的再生控制過程中出現(xiàn)了一系列問題,廢水溫度過高,在燒焦罐內(nèi)無法控制水溫,而在排水井中注入大量新水降溫的情況,由于燒焦罐用水量過大,導(dǎo)致底部來不及排放,從消音器頂部溢水的情況;由于催化劑床層結(jié)焦嚴(yán)重,燒焦時(shí)間過長,排放水過多,使得污水處理廠儲(chǔ)水罐滿的情況;采用原設(shè)計(jì)方案,用電加熱器加熱氮?dú)夂驼羝?、空氣;氮?dú)忸A(yù)熱催化劑床層,然后再利用蒸汽進(jìn)行汽提升溫,通入空氣進(jìn)行燒焦再生。由于本裝置采用干法硫化,前期使用大量的二甲基二硫進(jìn)行催化劑硫化,使得催化劑處于硫化態(tài),而且原料中成分復(fù)雜,硫、氯、鐵、氨含量較高。在燒焦時(shí)就會(huì)產(chǎn)生大量的NH3、H2S、SO2、NO2、SO3等有惡臭酸性的氣體,通過水降溫后酸性氣體溶于水后產(chǎn)生pH<6 和含有大量Cl-廢水。
根據(jù)催化劑性質(zhì)參數(shù),再生時(shí)的主要控制參數(shù)見表1。
催化劑尾氣處理前使用的公用工程用量較大,且排水溫度和排水的酸堿度很難控制。主要公用工程一次性用量參數(shù)見表2。一般情況下,碳五加氫催化劑的使用周期大約為12 個(gè)月,達(dá)到使用周期則需要進(jìn)行催化劑再生處理。但受到原料性質(zhì)的影響,如果出現(xiàn)催化劑的床層壓差大幅度上漲或產(chǎn)品不合格的情況,使用周期將大幅度縮減,8 個(gè)月甚至6 個(gè)月就要停工處理。
為改善催化劑再生期間使用大量的新水及產(chǎn)生大量的惡臭性氣體和高溫偏酸性水等問題,從2017 年對原有的催化劑再生系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化升級[1]。改造后的流程圖見圖2,新增加一處氮?dú)忸A(yù)熱排火炬點(diǎn),新增一臺(tái)冷卻器,二次洗滌罐內(nèi)含瓷球,活性炭吸附罐,兩個(gè)燒堿注入口,兩臺(tái)氣動(dòng)隔膜泵。
圖2 Ⅰ期再生尾氣改造治理工藝流程
在氮?dú)忸A(yù)熱時(shí),將原先直接排入大氣的熱氮?dú)?,通過新加的管線,將其導(dǎo)入安全閥后排入火炬系統(tǒng),隔絕了在氮?dú)忸A(yù)熱過程中,大量有機(jī)化合物向大氣中排放,使得在催化劑再生期間VOCs 檢測符合標(biāo)準(zhǔn)。氮?dú)忸A(yù)熱達(dá)到250 ℃后,切入蒸汽進(jìn)行汽提,停止將氮?dú)馀湃牖鹁嫦到y(tǒng),再生尾氣不需要再使用大量的新水冷卻降溫,同時(shí)尾氣不再進(jìn)入燒焦罐原有的消音器后直接排大氣,當(dāng)蒸汽汽提溫度達(dá)到350 ℃后,逐步配入空氣進(jìn)行燒焦,再生的尾氣接入新增的換熱器進(jìn)行第二次冷卻降溫,燒焦尾氣進(jìn)冷卻后的尾氣,再次進(jìn)入含有瓷球的三次冷卻噴淋脫水罐,此時(shí)在三次冷卻脫水罐的噴淋入口處,增加第二個(gè)注燒堿中和點(diǎn),用于調(diào)節(jié)外排水的酸堿度,洗滌中和尾氣中所含的酸性氣體,燒焦尾氣經(jīng)過兩次洗滌中和后大量的惡臭酸性氣體被脫除,從二次洗滌罐出來的再生尾氣被接入活性炭罐吸附[4],活性罐頂部鋪設(shè)毛氈,用燒堿溶液打濕,進(jìn)行第三次吸附除臭后排放至大氣。再生尾氣進(jìn)入燒焦罐時(shí),接入第一個(gè)燒堿注入點(diǎn),用于中和從反應(yīng)器出來的再生尾氣,30%的燒堿溶液需要用新水稀釋后再進(jìn)行加注。在污水排放的末端,增加在線檢測燒焦廢水酸堿度的分析檢測儀表,根據(jù)在線檢測pH 數(shù)值調(diào)整燒堿的注入量。通過調(diào)節(jié)燒焦罐的噴淋新水量和調(diào)節(jié)二次噴淋新水量來控制外排水的溫度,使得水溫可控。
催化劑再生完成后,氮?dú)饨禍仉A段,此時(shí)將臨時(shí)設(shè)施停用,因催化劑吸附大量的氧氣,冷卻用的氮?dú)獠荒茉俳尤牖鹁嫦到y(tǒng)。為了防止大量的氣體將活性炭罐吸附的惡臭氣體帶出,同時(shí)也防止氣體過大吹散活性炭,從反應(yīng)器出來用于降溫的氮?dú)?,重新切換至原有的消音器中進(jìn)行排放。
再生尾氣Ⅰ期改造效果顯著,使得周圍環(huán)境的惡臭氣味明顯改善,但活性炭吸附罐上方偶爾還是會(huì)有少量的氣味。燒焦尾氣用于降溫的水用量明顯減少,排水溫度更容易控制在40 ℃以下,且排水的酸堿度更容易控制在pH 值6~9 的范圍內(nèi),對于污水處理系統(tǒng)的沖擊明顯減弱。再生尾氣Ⅰ期改造后公用工程用量明顯減少,再生尾氣Ⅰ期改造后新水節(jié)約5 120 t,蒸汽節(jié)約122 t,節(jié)能效果顯著,見表3。
表3 再生尾氣Ⅰ期公用工程用量
再生尾氣Ⅰ期改造,雖然在環(huán)境保護(hù)和節(jié)能降耗方面取得了顯著的成效,但依然存在一些問題需要解決。用于降溫的新水用量依然很高,這對于水資源不充裕的西北地區(qū)來說,仍然屬于水資源的浪費(fèi);再者活性炭吸附尾氣露天排放,對周圍的環(huán)境影響依然比較大,大范圍的惡臭氣體被處理,但隨著催化劑燒焦溫度的逐步提高,依然會(huì)產(chǎn)生惡臭氣味。Ⅰ期改造后運(yùn)行不到兩年,活性炭吸附罐出口的各項(xiàng)排放指標(biāo)已經(jīng)完全超標(biāo),容易產(chǎn)生危險(xiǎn)固廢問題[2]。
針對再生尾氣Ⅰ期改造中依然存在的問題,現(xiàn)將催化劑再生尾氣處理設(shè)施在Ⅰ期改造的基礎(chǔ)之上進(jìn)行再一次升級設(shè)計(jì)改造。增加一臺(tái)冷卻器,一臺(tái)燒焦罐底部水泵,將原有的活性炭頂部封閉,連接至污水裝置生物除臭單元(圖3)。
圖3 再生尾氣Ⅱ期改造設(shè)計(jì)規(guī)劃流程圖
燒焦罐底部外排的高溫廢水由新加的泵送入新加入的冷卻器,換熱器冷卻高溫廢水后,重新回到燒焦罐中,進(jìn)行循環(huán)使用,從而大幅度的降低新水用量,使得用于冷卻蒸汽的水快速的降低到40 ℃以下,期間產(chǎn)生多余的廢水或者需要置換的廢水,通過燒焦罐的底部排水閥排放至污水處理裝置。將Ⅰ期活性炭頂部直接排放尾氣進(jìn)行封閉,活性吸附罐頂部連接至污水處理廠的生物除臭單元,運(yùn)用兩段生物除臭技術(shù)將活性炭吸附后的尾氣進(jìn)行再次凈化,經(jīng)生物凈化后的尾氣,排入35 m 的排氣筒中外排大氣。
通過兩段生物除臭技術(shù),預(yù)期尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到國家惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)和石油化工污染物排放標(biāo)準(zhǔn),即苯<4 mg/m3,硫化氫<2.3 mg/h,甲苯<15 mg/m3,揮發(fā)有機(jī)物<60 mg/m3,苯乙烯<50 mg/m3等,徹底解決在催化劑再生期間周圍存在惡臭的問題。增加燒焦罐底部冷卻水循環(huán),把催化劑再生期間的新水用量控制在1 000 t 以內(nèi),一方面減少水資源的浪費(fèi),一方面進(jìn)一步減少對污水裝置平穩(wěn)運(yùn)行的沖擊。
碳五加氫裝置催化劑再生尾氣處理設(shè)施,從原始設(shè)計(jì)到Ⅰ期改造并實(shí)施,通過Ⅰ期的改造將原來的周圍環(huán)境的惡臭問題大幅改善。并成功的解決了大量燒焦水的偏酸水溫偏高問題,節(jié)約了原設(shè)計(jì)耗水量的60%以上,使得污水處理廠在催化劑再生期間運(yùn)行平穩(wěn)。尾氣Ⅰ期改造的成功,使得尾氣Ⅱ期改造的預(yù)期效果更加顯著,相信若尾氣Ⅱ期改造投用,將徹底解決環(huán)境污染和水資源浪費(fèi)等問題。