陳 鑫
(洛陽義安礦業(yè)有限公司,河南 新安 471800)
義安礦井下采掘作業(yè)地點運煤、排矸均通過主煤流運輸系統(tǒng),系統(tǒng)由各采掘地點帶式輸送機、采區(qū)帶式輸送機、主斜井帶式輸送機、平地上倉帶式輸送機、破碎機及刮板運輸機等組成。目前,該系統(tǒng)自動化水平較低,原各運輸系統(tǒng)設備啟停均為人工操作,存在用工多、職工勞動強度大及運輸效率低等問題[1-5]。
(1)運輸工藝流程
井下采掘作業(yè)地點煤矸石首先經(jīng)帶式輸送機被運至車場煤倉,通過煤倉轉(zhuǎn)載至采區(qū)一、二部帶式輸送機,然后運至采區(qū)煤倉,經(jīng)采區(qū)煤倉轉(zhuǎn)載至主斜井帶式輸送機,之后經(jīng)平地上倉帶式輸送機運至平地煤倉上口破碎機處,煤矸石經(jīng)破碎后通過刮板運輸機運至平地煤倉內(nèi)。主煤流運輸工藝流程示意圖如圖1,各設備技術(shù)參數(shù)見表1。
表1 主要設備技術(shù)參數(shù)
圖1 主煤流運輸工藝流程示意圖
(2)控制及保護系統(tǒng)
主煤流帶式輸送機均安裝有剎車裝置、防下滑逆止裝置及液壓張緊裝置;各大保護齊全可靠,具有跑偏、煙霧、撕裂、沿線急停、速度等保護裝置。系統(tǒng)通過KTC101-Z 綜保主機及CST 啟動傳輸裝置實現(xiàn)控制及保護功能。KTC102-Z 通過自身COM1、COM2兩個串孔進行通訊,因產(chǎn)品更新?lián)Q代,COM1 僅支持RS232 傳輸,COM2 僅支持RS465傳輸。CST 啟動傳輸裝置因設備廠家或批次的不同導致其通訊接口形式不一,支持SLC5/04、1756-L55、RS232 及1756-L61 等傳輸形式。具體通訊接口情況見表2。
表2 KTC101-Z 與CST 通訊接口情況
本次采用KXJ660 本安型PLC 控制箱,質(zhì)量360 kg,外形尺寸:長1 110.5 mm、寬805.5 mm、高1120 mm,外殼材質(zhì)為Q335。
(1)PLC 控制箱工作原理及配置
如圖2 所示,PLC 控制箱的關(guān)鍵核心為礦用PLC,一方面通過數(shù)據(jù)采集傳感器采集各個開關(guān)量及模擬量數(shù)據(jù),之后進行運算及判斷,實現(xiàn)對設備的控制;另一方面接收上一級操作臺的控制命令,實現(xiàn)控制及保護設備的目的。PLC 控制箱配置明細見表3。
表3 PLC 控制箱配置明細表
圖2 PLC 控制箱工作原理
(2)自動化集控系統(tǒng)改造
自動化集控系統(tǒng)由已開發(fā)應用工業(yè)自動化軟件及自主開發(fā)的模塊組成。其中,工業(yè)自動化軟件主要采用IFIX5.8 軟件,配套IFIX 客戶端開發(fā)、運行軟件及SCADA 冗余組件;自主開發(fā)的模塊為系統(tǒng)集控模塊及子系統(tǒng)接入模塊。系統(tǒng)通訊網(wǎng)絡布置示意圖如圖3,自動化系統(tǒng)主要組成及其功能見表4。
圖3 系統(tǒng)通信網(wǎng)絡布置示意圖
表4 自動化系統(tǒng)主要組成及功能表
(3)通信系統(tǒng)改造
結(jié)合設備通訊現(xiàn)狀,制定了針對性的改造方案。KTC101-Z 綜保主機原通訊接口為RS232 及RS485兩種通信接口,現(xiàn)將RS232 通信接口統(tǒng)一轉(zhuǎn)換為RS485,詳見表5。PLC 控制站為新增設備,相應增加支持MODBUS 協(xié)議的 MVI56E-MCM 通信模塊。CST 通訊接口改造后采用DHRIO、RS485、EN2T 方式進行通訊,詳見表6。
表5 KTC101-Z 通信接口改造表
表6 CST 通信接口改造表
系統(tǒng)軟件平臺建立有關(guān)帶式輸送機的數(shù)字量及模擬量,數(shù)字量包含帶式輸送機各類保護、運行狀態(tài)及工作模式等,模擬量包含帶式輸送機溫度、電動機電壓及CST 油溫等。數(shù)字量及模擬量與現(xiàn)場KTC101-Z 及CST 保持通訊,可直接采集其數(shù)據(jù)。采集KTC101-Z 及CST 數(shù)據(jù)后,傳送至控制中心上位機,一方面顯示帶式輸送機運行狀態(tài)及相關(guān)參數(shù),另一方面提供各個模擬量變化曲線、故障及報警記錄等。
新系統(tǒng)的控制方式分為就地控制及遠程控制。其中,就地控制分為檢修控制及集中控制,遠程控制分為單臺設備控制及集中控制。
(1)就地檢修控制
直接在KTC101-Z 及CST 上打開就地檢修開關(guān),解除設備控制與檢修維護的閉鎖功能,即可進入就地檢修模式。
(2)就地集中控制
恢復設備控制與檢修的閉鎖程序,在KTC101-Z上打開就地集中控制開關(guān),使KTC101-Z 重新進入新的驅(qū)動程序,即可進入就地集中控制模式。
(3)遠程單臺設備控制
在設備控制與檢修閉鎖的情況下,即可遠程對單臺帶式輸送機進行啟??刂?。
(4)遠程集中控制
在設備控制與檢修閉鎖的情況下,在控制中心打開遠程集中控制開關(guān),確認現(xiàn)場各部帶式輸送機搭接關(guān)系,設定集控參數(shù),選擇聯(lián)鎖控制模式,即可進入一鍵啟??刂?。
實現(xiàn)系統(tǒng)與調(diào)度語音廣播系統(tǒng)聯(lián)動,當系統(tǒng)任一環(huán)節(jié)出現(xiàn)故障時,語音廣播系統(tǒng)隨即進行廣播預警。
一鍵啟??刂瞥绦蚩蚣軋D如圖4。一鍵啟動前,主煤流系統(tǒng)設備均處于停機狀態(tài)。一鍵啟動時,系統(tǒng)進行初始化,發(fā)送清除軟故障命令,同時進行啟動參數(shù)設置。若判斷遠程集控狀態(tài)、CST 及變頻器信號等正常,滿足啟動條件后,進入逆煤流啟動運輸系統(tǒng)各個設備的程序,直至全部啟動成功。若任一設備未成功啟動時,則進入預警返回模式,之后再次進行啟動。一鍵停機時,進入順煤流停止設備的程序,直至全部停機成功。若一鍵啟停過程中發(fā)生突發(fā)狀況,直接打開就地或遠程急停開關(guān),立即停止設備的運行。
圖4 一鍵啟??刂瞥绦蚩蚣軋D
義安煤礦在原主煤流運輸系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,通過增加羅克韋爾控制器及其通訊模塊,直接解決KTC101-Z 及CST 與系統(tǒng)的通訊問題。系統(tǒng)改造后,首先通過調(diào)度室控制中心上位機實時顯示設備的運行狀態(tài)、保護狀態(tài)及帶式輸送機的溫度、速度等重要參數(shù);其次,及時、直觀掌握設備的故障狀況,提供語音廣播系統(tǒng)報警等功能;最后,利用系統(tǒng)遠程控制功能,實現(xiàn)了主煤流運輸系統(tǒng)的自動化控制,達到預期目的。義安煤礦原主煤流運輸系統(tǒng)每班需5 名設備司機,系統(tǒng)改造后,每班僅需2人巡視、檢查設備,每班減少崗位工投入3 人,每人工資按220 元/班,則每年節(jié)省人工成本48.2萬元,實現(xiàn)減人增效的目標。
(1)義安煤礦在原主煤流運輸系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,通過增加PLC 控制箱等設備,改造設備通訊接口,采用羅克韋爾控制器及其通訊模塊,使新老系統(tǒng)之間無縫融合。新系統(tǒng)能夠?qū)υO備運行狀態(tài)及參數(shù)進行實時監(jiān)控,準確判斷及預警設備故障,另外通過應用一鍵啟停功能,順利實現(xiàn)了主煤流運輸系統(tǒng)的自動化控制。
(2)系統(tǒng)改造后,每班減少崗位工投入3 人,每年節(jié)省人工成本48.2 萬元,實現(xiàn)了減人增效的目標。義安礦主煤流自動化控制系統(tǒng)改造的成功實施,對類似帶式運輸系統(tǒng)的改造具有借鑒意義。