白靜,董永兵,張征國,李愛軍
(陜西北元化工集團(tuán)股份有限公司,陜西 榆林 719319)
陜西北元化工集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“陜西北元”)離子膜電解裝置共有24臺(tái)電解槽,每臺(tái)電解槽有200個(gè)單元槽,于2009年開始建設(shè),2011年4條線正式投產(chǎn)。離子膜電解槽電壓是一項(xiàng)重要的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),在生產(chǎn)運(yùn)行中槽電壓的變化往往可以直觀反映出電解槽及離子膜的運(yùn)行狀況,單元槽電壓的準(zhǔn)確檢測(cè)是保證離子膜電解槽正常運(yùn)行的重要因素。
1.1.1 電流密度
電流密度升高,槽電壓隨之增加,電流效率相應(yīng)提高,所以在正常生產(chǎn)中,要綜合考慮,以達(dá)到降低電耗的目的[1]。
1.1.2 循環(huán)堿濃度
循環(huán)堿濃度越高,膜中含水率越低,膜電阻越大,槽電壓越高。
1.1.3 淡鹽水濃度
淡鹽水濃度越高,槽電壓越高,電流效率也上升,所以在生產(chǎn)中要合理控制淡鹽水濃度在一定范圍,實(shí)現(xiàn)電耗的最低。
1.1.4 陰陽極液循環(huán)量
陰陽極液循環(huán)量減少時(shí),槽內(nèi)的液體中氣體含量增加,氣泡在膜及電極上的附著量增加,會(huì)引起槽電壓上升。
1.1.5 電解槽槽溫
溫度上升,離子膜的孔隙增大,提高了膜的導(dǎo)電性,降低了槽電壓。
1.1.6 鹽水中雜質(zhì)
鹽水中Ca2+、Mg2+含量過高,將會(huì)在陰極側(cè)形成氫氧化物沉淀,使槽電壓上升。鹽水中Fe3+含量過高,將會(huì)在膜上形成雜質(zhì)層,使槽電壓上升。Ba2+、Sr2+等雜質(zhì)含量過大時(shí),會(huì)在離子膜內(nèi)形成結(jié)晶沉淀,使槽電壓上升。
1.1.7 陽極液pH值
陽極液pH值若小于2,全氟磺酸由—COONa型變?yōu)椤狢OOH型,膜內(nèi)部因發(fā)生水泡而受到損壞,使膜電阻升高,槽電壓上升。
1.1.8 電解槽壓力和壓差
電解槽壓力增大,電解液中氣體體積縮小,電解液電阻下降,槽電壓降低。因陽極電導(dǎo)率遠(yuǎn)大于陰極,故控制電解槽正壓差,使離子膜貼向陽極,降低槽電壓。
1.1.9 開停車次數(shù)及膜自身結(jié)構(gòu)、槽結(jié)構(gòu)等
每一次開停車都可能使壓差控制不穩(wěn)定,引起膜振動(dòng),使膜受損,從而導(dǎo)致槽電壓上漲。
通過上述影響槽電壓的9條因素,可以發(fā)現(xiàn)單元槽電壓可以反映出離子膜電解槽的如下特性。
1.2.1 單元槽進(jìn)液軟管是否堵塞
若單元槽進(jìn)液軟管堵塞,造成陰陽極循環(huán)量降低,單元槽內(nèi)液體中氣體含量增加,氣泡在膜及電極上的附著量也增加,從而導(dǎo)致槽電壓上升。而離子膜單元槽進(jìn)液軟管堵塞,會(huì)導(dǎo)致離子膜干燒,爆炸事故發(fā)生。通過實(shí)時(shí)檢測(cè)槽電壓的上漲情況,可以有效地避免此類事故的發(fā)生。
1.2.2 及時(shí)判斷進(jìn)電解槽鹽水含雜質(zhì)情況
進(jìn)電解槽精制鹽水的雜質(zhì)含量,由中控化驗(yàn)人員每天進(jìn)行一次全分析,而不是實(shí)時(shí)檢測(cè),若鹽水中雜質(zhì)含量超標(biāo),通過化驗(yàn)檢測(cè)往往比較滯后。通過觀察電解槽的槽電壓上漲情況可以作為參考判斷條件。
1.2.3 通過單元槽電壓分析單元槽的離子膜性能、陰陽極涂層狀況
通過柱狀圖對(duì)比同一電流下各單元槽的槽電壓大小,可以對(duì)槽電壓過高、過低(與平均值之差≥150mv)單元槽進(jìn)行重點(diǎn)觀察,或停車拆開檢查,檢查離子膜是否分層,是否有針孔泄漏,單元槽陰陽極涂層是否脫落。
1.2.4 及時(shí)判斷電流、槽溫、堿濃度等電解槽運(yùn)行指標(biāo)
電解槽的電流、槽溫、堿濃度在正常工作情況下都是通過現(xiàn)場(chǎng)儀表檢測(cè),但若某一時(shí)刻檢測(cè)儀表顯示故障,就會(huì)帶來控制偏差,引起電解槽的不正??刂啤4藭r(shí),若能實(shí)時(shí)關(guān)注槽電壓變化,便會(huì)及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題。陜西北元化工集團(tuán)電解裝置曾發(fā)生過如下事例,2019年,C線B槽單元槽電壓整體上漲,檢查槽溫、堿濃度、陽極液pH值、單元槽進(jìn)出液狀況等各方面指標(biāo)運(yùn)行正常,最終發(fā)現(xiàn)整流電流顯示偏低1 kA,導(dǎo)致電解槽實(shí)際電流偏大1 kA,聯(lián)系電氣人員進(jìn)行處理,最終恢復(fù)正常。
2.1.1 單元槽電壓的檢測(cè)
每臺(tái)電解槽有200單元槽,每個(gè)單元槽通過電纜連接至槽尾槽電壓檢測(cè)柜內(nèi),電解裝置崗位人員每天在槽電壓檢測(cè)柜內(nèi)用萬用表檢測(cè)單元槽電壓并進(jìn)行記錄,最終錄入電子版。電解槽管理人員定期對(duì)單元槽電壓進(jìn)行分析,總結(jié)電解槽的運(yùn)行情況。此外,將每7臺(tái)單元槽劃分為一組,并將組電壓信號(hào)通過電壓變送器送至DCS監(jiān)控,在DCS內(nèi)部又取了7臺(tái)單元槽的平均值,當(dāng)單元槽電壓平均值大于高高限時(shí)聯(lián)鎖單槽停車。
2.1.2 單臺(tái)電解槽槽電壓的檢測(cè)
當(dāng)某一組中的某一個(gè)單元槽電壓已經(jīng)升高,但組電壓并未達(dá)到報(bào)警或聯(lián)鎖值,也不會(huì)產(chǎn)生報(bào)警或聯(lián)鎖動(dòng)作,這種情況比較危險(xiǎn),為了彌補(bǔ)組電壓偏差報(bào)警這一缺陷,設(shè)置了不平衡電壓與不平衡電壓變化率報(bào)警與聯(lián)鎖功能。
每臺(tái)電解槽槽尾配置有槽電壓偏移檢測(cè)系統(tǒng),目前在用的是隨電解槽附帶的PLC系統(tǒng)。它采用惠斯通電橋測(cè)量原理,對(duì)電解槽的電壓對(duì)稱進(jìn)行監(jiān)測(cè)。每臺(tái)電解槽分為前半槽與后半槽,前半槽設(shè)置有不平衡電壓U1,不平衡電壓變化率dU1,后半槽不平衡電壓U2,不平衡電壓變化率dU2。當(dāng)不平衡電壓超過報(bào)警值時(shí),通過PLC輸出報(bào)警和聯(lián)鎖信號(hào)至DCS。另外,通過PLC計(jì)算輸出不平衡電壓變化率報(bào)警和聯(lián)鎖信號(hào)至DCS,如圖1。
U1=U1-50-U1-100/2,
式中,U1-50指1號(hào)至50號(hào)總電壓,U1-100指1號(hào)至100號(hào)總電壓。
單位時(shí)間內(nèi)不平衡電壓的變化率為:
dU1=ΔU1/Δt。
U2=U101-150-U101-200/2,
式中,U101-150指101號(hào)至150號(hào)總電壓,U101-200指101號(hào)至200號(hào)總電壓。
單位時(shí)間內(nèi)不平衡電壓的變化率為:
dU2=ΔU2/Δt。
單臺(tái)電解槽總電壓U=U1-100+U101-200,當(dāng)U大于聯(lián)鎖設(shè)定值時(shí),聯(lián)鎖單槽停車。
當(dāng)電流不低于4 kA時(shí),不平衡電壓U1,U2,電壓變化率dU1、dU2聯(lián)鎖投入。隨著電解槽運(yùn)行年限的增加,離子膜性能逐漸下將,不平衡電壓U1、U2會(huì)增大,有時(shí)會(huì)遠(yuǎn)超出聯(lián)鎖值,在無其他特殊情況時(shí),認(rèn)為此種不平衡度在這一時(shí)間段內(nèi)正常,這就要求對(duì)不平衡電壓進(jìn)行清零。即設(shè)置補(bǔ)償值OFFSAT等于實(shí)際值,此時(shí)不平衡電壓顯示值C1就等于0。
C1=U1-OFFSAT值(補(bǔ)償值)
在此基礎(chǔ)上,若C1大于高限,則報(bào)警,大于高高限,則聯(lián)鎖停車。
在電解槽開車升電流時(shí),當(dāng)電流到達(dá)2.7 kA時(shí)進(jìn)行不平衡電壓清零,建立一個(gè)新的起點(diǎn)。
(1)受使用年限以及現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境影響,電解槽電壓偏移PLC系統(tǒng)(看門狗)的各類硬件相繼出現(xiàn)故障,而且某些硬件已經(jīng)停產(chǎn),無法采購到相同的備件,影響電解設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行。
(2)槽電壓偏移PLC控制柜放置于電解廠房二樓,因溫度過高,PLC控制柜內(nèi)部元器件很容易燒毀或死機(jī),陜西北元離子膜電解裝置因PLC內(nèi)部元件燒毀或死機(jī)引起的誤停車次數(shù)每年平均達(dá)5次之多。
(3)不平衡電壓變化率誤動(dòng)作停車次數(shù)遠(yuǎn)大于正常檢測(cè)觸發(fā)停車,陜西北元離子膜電解裝置自2011年開車以來,電壓變化率引發(fā)的停車事故皆為誤動(dòng)作引起。
(4)崗位人員每天檢測(cè)一次單元槽電壓,而DCS傳輸?shù)氖敲?個(gè)一組的組電壓,不能實(shí)現(xiàn)單元槽電壓的實(shí)時(shí)檢測(cè)。
(5)電解廠房二樓溫度高,有時(shí)可達(dá)50 ℃,崗位人員用萬用表檢測(cè)人工檢測(cè)記錄單元槽電壓工作量大,工作環(huán)境差。尤其是在電解槽開車時(shí),手動(dòng)檢測(cè)槽電壓工作效率低,嚴(yán)重影響開車進(jìn)度。
3.1.1 改進(jìn)后單元槽電壓的檢測(cè)原理
在原電解槽槽尾單元槽電壓檢測(cè)柜內(nèi),分別用電纜自接線端子另一側(cè)引出單元槽電壓至新增PLC就地柜帶保險(xiǎn)的接線端子,單元槽電壓在就地柜內(nèi)被轉(zhuǎn)化為通訊信號(hào)。就地柜內(nèi)的交換機(jī)和光電轉(zhuǎn)換器將單元槽電壓通訊信號(hào)經(jīng)由光纜傳輸至控制柜(如圖2所示)??刂乒癜琍LC在內(nèi),PLC通過MODBUS TCP通訊獲得來自就地柜的單元槽電壓,并通過上位機(jī)進(jìn)行顯示,主控室操作人員可以實(shí)時(shí)在線監(jiān)控每臺(tái)電解槽的單元槽電壓。
B、C線各線連接示意與相同;S—tkUCES供貨;B—最終用戶供貨圖2 改進(jìn)后槽電壓的檢測(cè)原理
3.1.2 調(diào)整原槽電壓偏移PLC控制柜(看門狗)內(nèi)設(shè)備
(1)原槽電壓偏移控制柜內(nèi)的前后半?yún)^(qū)不平衡電壓檢測(cè)模塊SC-2和SC-4予以保留,模塊輸出量程為-10~+10 V,安裝在新槽電壓檢測(cè)PLC系統(tǒng)的現(xiàn)場(chǎng)柜內(nèi)。
(2)原槽電壓偏移控制柜內(nèi)的前后半?yún)^(qū)電壓檢測(cè)模塊SC-1和SC-3予以保留,模塊輸出量程為0~+10 V,安裝在新槽電壓檢測(cè)PLC系統(tǒng)的現(xiàn)場(chǎng)柜內(nèi)。
(3)原槽電壓偏移控制柜內(nèi)的總電流檢測(cè)模塊SC-5取消,新的電流取自整流電流,由硬線傳輸至新PLC系統(tǒng)I/O接線端子。
(4)原槽電壓偏移控制柜內(nèi)的總電壓檢測(cè)模塊SC-6取消,總電壓由前半槽電壓與后半槽電壓取和所得,并由PLC通過I/O接線端子硬線輸出至DCS。
(5)原槽電壓偏移控制柜惠斯通電橋保留,繼續(xù)為前后半?yún)^(qū)不平衡電壓和前后半?yún)^(qū)電壓檢測(cè)使用。
(6)原槽電壓偏移控制柜內(nèi)的PLC取消。包括PLC輸出的前后半?yún)^(qū)不平衡電壓報(bào)警和聯(lián)鎖點(diǎn)、前后半?yún)^(qū)不平衡電壓變化率報(bào)警和聯(lián)鎖功能點(diǎn)、總電壓的報(bào)警和聯(lián)鎖點(diǎn)、總電流的顯示點(diǎn)。原槽電壓看門狗(Watchdog)是以多個(gè)單元槽為一組,檢測(cè)一組的電壓來判斷電解槽的運(yùn)行工況,當(dāng)組電壓高于報(bào)警、聯(lián)鎖值時(shí),產(chǎn)生報(bào)警、聯(lián)鎖動(dòng)作。但是,如果某一組中的某一個(gè)單元槽的電壓已經(jīng)升高,未達(dá)到報(bào)警或聯(lián)鎖值,也不會(huì)產(chǎn)生報(bào)警和聯(lián)鎖動(dòng)作,那就比較危險(xiǎn),為了彌補(bǔ)組電壓偏差報(bào)警的這一缺陷,設(shè)置了電壓的變化率報(bào)警和聯(lián)鎖功能,只要某單元槽電壓發(fā)生變化并且變化率超出設(shè)定范圍,就產(chǎn)生電壓變化率的報(bào)警或聯(lián)鎖。另外,如果整流器輸出電流發(fā)生波動(dòng),同樣也會(huì)造成電壓變化率的變化,甚至誤動(dòng)作聯(lián)鎖停車。改造后,新系統(tǒng)的槽電壓監(jiān)測(cè)是以每個(gè)單元槽的電壓檢測(cè)為基礎(chǔ)的,只要單元槽電壓超過自身的報(bào)警和聯(lián)鎖范圍,即產(chǎn)生報(bào)警和聯(lián)鎖動(dòng)作。所以,在使用了新系統(tǒng)的聯(lián)鎖保護(hù)功能的前提下,原有的不平衡電壓變化率的報(bào)警和聯(lián)鎖功能已無太多意義,可以取消。
3.1.3 新槽電壓檢測(cè)PLC系統(tǒng)內(nèi)硬件設(shè)置
每臺(tái)電解槽由2個(gè)PLC的I/O基板,分別對(duì)應(yīng)電解槽的前、后半?yún)^(qū)[2]。柜內(nèi)硬件設(shè)置如下。
(1)槽電壓偏移控制柜內(nèi)的前后半?yún)^(qū)不平衡電壓檢測(cè)模塊SC-2和SC-4輸出信號(hào)接入新槽電壓檢測(cè)系統(tǒng)前半?yún)^(qū)PLC的I/O基板上的空余通道,并將量程改為-10~+10 V。
(2)槽電壓偏移控制柜內(nèi)的前后半?yún)^(qū)電壓檢測(cè)模塊SC-1和SC-3輸出信號(hào)接入新槽電壓檢測(cè)系統(tǒng)后半?yún)^(qū)PLC的I/O基板上的空余通道,并將量程改為0~+10 V。
(3)每條線的新槽電壓檢測(cè)PLC系統(tǒng)增加6個(gè)AO點(diǎn),用于將總電壓通過4~20 mA信號(hào)輸出至DCS顯示;增加24個(gè)DO點(diǎn)和相應(yīng)的DO繼電器,用于將前后半?yún)^(qū)的不平衡電壓的高高報(bào)警和聯(lián)鎖信號(hào)輸出至DCS[3](用作電解槽報(bào)警和聯(lián)鎖信號(hào),1個(gè)框架占用2個(gè)DO點(diǎn),其中1個(gè)點(diǎn)用于報(bào)警,1個(gè)點(diǎn)用于聯(lián)鎖)。
3.1.4 DCS控制系統(tǒng)側(cè)調(diào)整
(1)刪除由槽電壓偏移PLC(看門狗)通訊至DCS畫面顯示的前后半?yún)^(qū)的總電壓、不平衡電壓、不平衡電壓變化率和總電流信號(hào)。
(2)總電壓信號(hào)、不平衡電壓聯(lián)鎖信號(hào),由新槽電壓檢測(cè)PLC系統(tǒng)提供,并刪除不平衡電壓變化率的報(bào)警和聯(lián)鎖??傠妷盒盘?hào)的聯(lián)鎖邏輯仍由DCS完成。
3.1.5 新槽電壓監(jiān)控PLC系統(tǒng)功能
(1)原槽電壓偏移控制系統(tǒng)的不平衡電壓計(jì)算功能在新槽電壓檢測(cè)PLC系統(tǒng)上實(shí)現(xiàn),不平衡電壓的顯示和調(diào)零在新槽電壓檢測(cè)PLC系統(tǒng)的上位機(jī)上設(shè)置。
(2)新槽電壓監(jiān)控PLC系統(tǒng)通過RS485通訊引入DCS控制系統(tǒng)的燒堿濃度,槽溫,燒堿累計(jì)流量,用于自動(dòng)計(jì)算電解槽的電流效率,修正槽電壓等參數(shù)。
(1)實(shí)現(xiàn)電解槽每個(gè)單元槽槽電壓實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),為進(jìn)一步分析電解槽運(yùn)行情況提供基礎(chǔ)信息。
(2)降低崗位人員勞動(dòng)強(qiáng)度,避免崗位人員長(zhǎng)時(shí)間在高溫區(qū)域工作,提高開車效率,節(jié)約電解槽開車時(shí)間。
(3)降低電解槽由于接線松動(dòng)誤停車概率,避免崗位人員長(zhǎng)期測(cè)量槽電壓而導(dǎo)致接線松動(dòng)聯(lián)鎖停車。
(4)移除槽尾電壓偏移PLC控制柜,避免溫度過高引發(fā)的PLC模塊燒壞、死機(jī)等單槽誤停車事故。
(5)取消了不平衡電壓變化率報(bào)警與聯(lián)鎖,避免了電解槽誤停車次數(shù)。
離子膜電解槽的槽電壓可以體現(xiàn)出離子膜的多方面運(yùn)行指標(biāo),在日常工作中,若能實(shí)時(shí)關(guān)注槽電壓變化,對(duì)電解槽的安全穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行起著決定性作用。本次電解槽槽電壓檢測(cè)系統(tǒng)的改造,可以有效地實(shí)現(xiàn)每個(gè)單元槽電壓的實(shí)時(shí)檢測(cè),同時(shí)避免原槽電壓偏移裝置的誤停車事故,減輕電解裝置崗位人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,為電解槽的科學(xué)管理奠定基礎(chǔ)。