胡松虎 趙興平 張 斌 周筱川 楊在華
1 寧波舟山港集團股份有限公司 2 上海振華重工(集團)股份有限公司
浙江省某港口碼頭的10臺輪胎式門式起重機(以下簡稱RTG)(261#~270#)通過驗收后于2017年5月1日正式投產(chǎn)運行。使用幾個月后,操作部門反饋,該批次的防搖系統(tǒng)操控性相對較差,減搖效果不理想。在設(shè)備巡檢中也發(fā)現(xiàn),該批次的RTG起升鋼絲繩出現(xiàn)異常斷絲現(xiàn)象。
巡檢中發(fā)現(xiàn)2臺RTG機上起升鋼絲繩中的1#、4#繩有異常斷絲。檢查整機工況:起升鋼絲繩纏繞系統(tǒng)均按圖規(guī)范安裝無干涉;鋼絲繩出繩角偏角無超差;鋼絲繩潤滑狀態(tài)良好;追查運行記錄,未發(fā)現(xiàn)有鋼絲繩異常鉤掛等記錄。排除了因安裝、使用、維保不當?shù)纫蛩貙?dǎo)致異常斷絲的可能。
為確保RTG運行安全,決定將該批次的起升鋼絲繩全部予以更換,對換下來的舊繩斷絲部位進行取樣破拆分析。從取樣破拆結(jié)果看,鋼絲繩表層異常斷絲不太嚴重,但鋼絲繩中心鋼繩芯股的密集斷絲已到了非常嚴重的程度。
為尋求鋼絲繩斷絲的原因,首先聯(lián)系鋼絲繩供貨商,將取樣的鋼絲繩樣品送回廠家進行技術(shù)分析。在追溯了該批次鋼絲繩的工廠制造過程質(zhì)檢記錄后,確定該批次鋼絲繩不存在產(chǎn)品質(zhì)量上的問題。
從作業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看,該批次RTG起升鋼絲繩的平均使用壽命明顯偏低,僅7.2萬TEU,與其他品牌同等規(guī)格RTG起升鋼絲繩作業(yè)箱量達15萬/17萬TEU(國產(chǎn)繩/進口繩)存在較大的差距。設(shè)備制造商向其他碼頭公司收集數(shù)據(jù),得到的反饋信息是,其在用的同批次RTG起升鋼絲繩使用壽命基本上都在8~10萬TEU,普遍偏短。
針對上述現(xiàn)象,對該批次RTG起升鋼絲繩纏繞系統(tǒng)進行分析(見圖1)。其中2#、3#鋼絲繩從卷筒出來后直接向下,1#、4#鋼絲繩則要繞經(jīng)2組改向滑輪后再向下。這2組改向滑輪近距離安裝且垂直布置,其所繞經(jīng)的鋼絲繩在短距離內(nèi)先后多承受了水平折彎和垂直彎折,鋼絲繩容易產(chǎn)生疲勞,影響強度和壽命。
圖1 原四繩纏繞機構(gòu)
為改善鋼絲繩的受力情況,對現(xiàn)有的四繩纏繞系統(tǒng)進行優(yōu)化設(shè)計,研究重點如下:①盡可能減少鋼絲繩繞經(jīng)滑輪的數(shù)量,②盡可能避免短距離內(nèi)繞經(jīng)多個改向滑輪,③考慮改向滑輪僅允許鋼絲繩順繞,避免鋼絲繩反繞,更不能讓鋼絲繩產(chǎn)生橫向折彎。
通過對起升纏繞系統(tǒng)反復(fù)進行方案比對和優(yōu)化,提出了鋼絲繩繞經(jīng)吊具上架滑輪在實際受力時,存在等效合力角的概念:保證吊具上架上4只滑輪的等效合力角接近相等,吊具的受力在理論上仍可以保證處于平衡狀態(tài)。等效合力角四繩纏繞方案見圖2,左右兩組鋼絲繩在布局上打破了傳統(tǒng)對稱布置的形式。
圖2 等效合力角方案圖
1#、4#鋼絲繩自卷筒出繩后,斜拉至小車架的另一側(cè),經(jīng)一只垂直滑輪向下,自外向內(nèi)繞經(jīng)吊具上架滑輪,斜向向上牽引至小車架上。2根鋼絲繩繩頭一個固定在小車架吊耳上,另一個經(jīng)平衡滑輪固定到傾轉(zhuǎn)搖臂一個鉸接點上。2#、3#鋼絲繩基本上保持原設(shè)計,自卷筒出繩后垂直向下,自中向外繞經(jīng)吊具上架滑輪,斜向向上牽引至小車架上。2根鋼絲繩繩頭一個固定在小車架吊耳上,另一個經(jīng)平衡滑輪固定到傾轉(zhuǎn)搖臂另一個鉸接點上(見圖3)。
圖3 優(yōu)化后的纏繞方案
4個鋼絲繩繩頭的2個固定點和2個傾轉(zhuǎn)搖臂鉸接點的垂直高度和水平距離,必須根據(jù)1#、4#繩、2#、3#繩的等效合力角幾乎相等時的位置來優(yōu)化調(diào)整,且盡可能水平位置等高。
將防搖機構(gòu)纏繞系統(tǒng)旋轉(zhuǎn)90°布設(shè),提高吊具防搖和防扭轉(zhuǎn)性能,并把防搖機構(gòu)從原先的小車架底部懸掛方式轉(zhuǎn)移到小車架平臺上來。
應(yīng)用新纏繞系統(tǒng)的RTG投產(chǎn)后,防搖機構(gòu)的減搖效果良好,當?shù)蹙咔昂笃叫衅珨[偏離中心線500 mm時,無需司機通過主動操控小車進行隨動跟蹤操作,吊具經(jīng)過2.5個來回擺動,能將吊具偏擺控制在±50 mm之內(nèi)。
經(jīng)過近1年時間的運行,在設(shè)備巡查時發(fā)現(xiàn)1#、4#繩相對于2#、3#繩也較早地出現(xiàn)了局部斷絲現(xiàn)象。為確保作業(yè)安全,先后安排對該批次的8臺RTG起升鋼絲繩進行了更換。鋼絲繩換繩及作業(yè)箱量統(tǒng)計記錄見表1。
表1 優(yōu)化后RTG鋼絲繩作業(yè)箱量統(tǒng)計
由此可見,經(jīng)優(yōu)化設(shè)計后的RTG小車起升纏繞系統(tǒng),鋼絲繩使用工況明顯得到了改善,1#、4#繩的平均使用壽命達到了13萬TEU,2#、3#繩的平均使用壽命也接近了17萬TEU。
本次新型門式起重機纏繞系統(tǒng)的專項研究,改善了起升機構(gòu)四繩纏繞系統(tǒng)中鋼絲繩的受力情況,有效提升了鋼絲繩的使用壽命。此項聯(lián)合研究成果已獲得國家級實用新型專利,并作為起升纏繞系統(tǒng)的首選模式在行業(yè)內(nèi)得到應(yīng)用和推廣。