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      某車型的旋鈕電子換擋器噪音解決措施

      2022-11-02 08:53:36祝思敏聶曉龍萬志堅(jiān)
      汽車實(shí)用技術(shù) 2022年20期
      關(guān)鍵詞:齒圈旋鈕蝸桿

      祝思敏,聶曉龍,萬志堅(jiān)

      (江鈴汽車股份有限公司 動力總成研究院,江西 南昌 330200)

      電子換擋器工作涉及了電子控制單元(Elect- ronic control Unit, ECU)、一致性控制單元(Shift Control Unit, SCU)、變速箱控制單元(Transmis- sion Control Unit, TCU)信號的交互,工作的場景相對比較復(fù)雜,除了承擔(dān)傳統(tǒng)換擋器的換擋功能,還需要結(jié)合駕駛意圖及車輛狀態(tài),根據(jù)各模塊的診斷邏輯作出一些擋位顯示、燈光指示、P擋鎖止、P擋解鎖、自動回P等響應(yīng)。

      本文主要講述某車型的電子旋鈕換擋器在P擋鎖止和解鎖時(shí)所產(chǎn)生的噪音問題及其改善措施。

      1 旋鈕電子換擋器功能描述

      圖1為某量產(chǎn)車型的旋鈕電子換擋器圖樣,圖2是數(shù)模圖,旋鈕電子換擋器的主要功能有以下幾點(diǎn)。

      圖1 實(shí)車圖示

      圖2 數(shù)模圖示

      1.擋位切換

      駕駛員轉(zhuǎn)動旋鈕進(jìn)行PRND換擋操作請求,SCU將擋位信號發(fā)送給TCU,TCU控制變速箱執(zhí)行擋位切換。

      2.模式切換

      當(dāng)駕駛員需要車有較好的動力性或經(jīng)濟(jì)性時(shí),換擋器上有按鍵可以觸發(fā)模式切換,也可以根據(jù)整車的需求增設(shè)手動擋模式。

      3.P擋鎖止與解鎖

      換擋器SCU接收并響應(yīng)TCU的P擋鎖止和解鎖請求,實(shí)現(xiàn)車輛熄火后無法旋出P擋和車輛點(diǎn)火后踩剎車能旋出P擋操作。所謂鎖止就是指把換擋器的旋鈕固定在P擋位置,不能做任何有效的物理移動。該車型的換擋器工作噪音主要產(chǎn)生于該場景,P擋鎖止及解鎖的工作邏輯圖如圖3所示,邏輯圖所涉及的零件結(jié)構(gòu)可參考圖4。

      圖3 P擋鎖止及解鎖工作邏輯圖

      圖4 換擋器內(nèi)部零件構(gòu)成圖

      4.自動回P功能

      換擋器接收TCU回P擋命令后,可以實(shí)現(xiàn)從任何非P擋位自動回到P擋的動作。

      5.指示功能

      主要分為擋位指示功能、氛圍燈指示功能、故障指示功能等。

      2 噪音分析及改善措施

      該車的噪音抱怨主要來源于當(dāng)車輛上電和下電時(shí),換擋器鎖止和解鎖過程中,主觀感受噪音異常,經(jīng)測試高達(dá)55 dB,遠(yuǎn)超目標(biāo)值42 dB。

      圖5是旋鈕電子換擋器上、下殼體及其內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖,上殼體主要零部件有惰輪、鎖銷、齒圈,下殼體主要零部件有電機(jī)、電機(jī)蝸桿、齒圈限位點(diǎn)等。當(dāng)TCU發(fā)出P擋鎖止或解鎖指令時(shí),換擋器將按照圖3所示邏輯圖進(jìn)行動作,整個(gè)過程環(huán)節(jié)較多,噪音的潛在因子也相對增多,以下將嘗試的解決措施逐個(gè)展開。

      圖5 上、下殼體內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖

      2.1 降低驅(qū)動電機(jī)噪音

      電機(jī)工作必定有聲音,而當(dāng)聲音過大時(shí),則形成了噪音。電機(jī)噪音是許多電子件的常見問題,分為內(nèi)部因素和外部因素。內(nèi)部因素則為電機(jī)工作噪音的降低,這種方式耗時(shí)長,所以通常推薦重新選型,但在該項(xiàng)目中,電機(jī)相關(guān)的功能試驗(yàn)均已完成,重新選擇新電機(jī)意味著之前所有的試驗(yàn)都需要重做,而且下殼體需重新開模, 至少要2個(gè)月時(shí)間,所以最終嘗試了從外部因素解決,即電機(jī)外增加隔音包裹的方案,如圖6所示,電機(jī)通過增加耐溫耐候降噪的橡膠外包裹,有效地降低了2 dB~5 dB噪音。

      圖6 電機(jī)增加橡膠隔振后圖示

      2.2 惰輪和齒圈優(yōu)化

      如圖4所示,惰輪和齒圈在換擋器中起到了上下殼體零件機(jī)械運(yùn)動傳遞的作用,惰輪及齒圈的齒形、向晃動量、垂直度不僅影響整個(gè)力的傳動平順性與傳遞效率,同時(shí)也會影響工作噪音,尤其是惰輪與惰輪固定軸的同軸度,本案中并未找到貢獻(xiàn)量。

      2.3 鎖銷增加緩沖材料

      鎖銷與殼體和齒圈在P擋鎖止和解鎖時(shí)產(chǎn)生的撞擊是“噠噠”異響聲的直接原因,一般最直接的改善方案是在鎖銷上增加緩沖材料減小撞擊聲,同時(shí)我們也可以合理調(diào)整彈簧的參數(shù),通過緩沖鎖銷與殼體的撞擊來降低敲擊聲。

      為進(jìn)一步明確噪音點(diǎn),排查時(shí)通過拆解電子換擋器殼體,并使用外接電源驅(qū)動電機(jī),發(fā)現(xiàn)鎖止聲音出現(xiàn)在鎖止過程中鎖銷最終碰撞齒圈的位置。在鎖槽處增加3 mm厚度毛氈后,再次測量聲音,鎖止聲音基本可消除。如圖7所示,方案搭載整車耐久試驗(yàn)后,毛氈容易被擠壓變形功能失效,方案因此未采納。

      圖7 耐久前后毛氈對比(左為新件,右為耐久后)

      2.4 降低電機(jī)蝸桿晃動量

      通過外接電源驅(qū)動電機(jī),發(fā)現(xiàn)電機(jī)軸偏置厲害,去除鎖止銷等負(fù)載,電機(jī)自身聲音較大,測量電機(jī)蝸桿晃動量為0.4 mm,大于設(shè)計(jì)要求0.3 mm。為進(jìn)一步證明猜想,隨機(jī)選取20個(gè)樣本進(jìn)行測試分析,如表1所示,蝸桿與電機(jī)的壓裝前間隙、壓裝后間隙與蝸桿晃動量沒有絕對的對應(yīng)關(guān)系,但晃動量和噪音分貝值基本成正比,尤其是#7、#12、#14、#17幾個(gè)超差件,最高噪音達(dá)到了59.8 dB,遠(yuǎn)超設(shè)計(jì)目標(biāo),由此可見,晃動量是影響噪音的關(guān)鍵因子,經(jīng)工藝分析,最終通過調(diào)整蝸桿裝配的壓裝力,將蝸桿晃動量控制在0.3 mm。

      表1 蝸桿晃動量與噪音分貝值測試數(shù)據(jù)表

      2.5 換擋器殼體結(jié)構(gòu)優(yōu)化

      為降低齒圈在旋轉(zhuǎn)過程中與殼體的接觸面積,一般會在殼體上設(shè)計(jì)一些凸筋,試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn),凸筋的高度調(diào)整對齒圈旋轉(zhuǎn)時(shí)產(chǎn)生的噪音有很好的改善效果。而當(dāng)換擋器執(zhí)行P擋鎖止和解鎖動作時(shí),鎖銷的上下活動會導(dǎo)致齒圈另一端翹起,當(dāng)鎖銷落下時(shí)與殼體撞擊從而產(chǎn)生敲擊聲。試驗(yàn)證明,取消圖8中所示位置,即與鎖銷中心對稱位置處的齒圈支撐凸筋,可減小鎖銷落下時(shí)齒圈與殼體的撞擊聲,圖9所示的測試數(shù)據(jù)表明,20個(gè)測試件中,改善效果最佳的高達(dá)6 dB,效果較明顯。

      圖8 下殼體凸筋取消前后對比圖

      圖9 凸筋取消前后P擋鎖止噪音對比

      2.6 安裝位置和安裝方式優(yōu)化

      如圖10所示,換擋器所安裝的副儀表臺是個(gè)空腔,為避免換擋器工作噪音因此被放大,故先后嘗試了在安裝底座的空腔內(nèi)填滿隔音棉,以及在換擋器安裝孔位上增加橡膠襯套,但最終測試噪音并無改善,圖10中填的白色物體則為隔音棉,圖11是橡膠襯套方案圖。

      圖10 安裝腔體加隔音棉

      圖11 安裝孔增加襯套

      綜上,措施2.2、2.3、2.6因驗(yàn)證無效最終未被采納,該車噪音問題選取了措施2.1、2.4、2.5進(jìn)行了優(yōu)化,整體噪音基本可以控制到41 dB以下, 方案實(shí)施后,沒有再收到關(guān)于換擋噪音的抱怨。

      3 總結(jié)

      因旋鈕電子換擋器的結(jié)構(gòu)復(fù)雜,噪音傳遞路徑較多,所以在問題分析時(shí)一定要根據(jù)項(xiàng)目背景和結(jié)構(gòu)特點(diǎn)進(jìn)行關(guān)鍵方案驗(yàn)證,此次噪音改善最終確認(rèn)的有效路徑總結(jié)如下:

      (1)電機(jī)外部增加隔音包裹;

      (2)控制電機(jī)蝸桿的晃動量;

      (3)換擋器殼體的齒圈支撐凸筋優(yōu)化。

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