張贊新
(佛山市東鵬陶瓷發(fā)展有限公司,佛山 528031)
隨著工業(yè)的發(fā)展,各行各業(yè)對(duì)陶瓷的需求量越來(lái)越大,據(jù)統(tǒng)計(jì),截止2021年底,中國(guó)陶瓷企業(yè)約1500家,生產(chǎn)線約3500條。而陶瓷行業(yè)屬于耗能大戶,其中,陶瓷球磨機(jī)的耗能量在整個(gè)陶瓷生產(chǎn)線中的比重較大,我國(guó)目前對(duì)節(jié)能降耗有著嚴(yán)格的要求,因此對(duì)于陶瓷球磨機(jī)的節(jié)能改造變得尤為緊迫。
永磁直驅(qū)系統(tǒng)含永磁同步電動(dòng)機(jī),高性能矢量變頻器,其中,永磁同步電動(dòng)機(jī)具有節(jié)能高效、低速大扭矩的特點(diǎn),可直接驅(qū)動(dòng)負(fù)載,同時(shí)高性能矢量變頻器可實(shí)現(xiàn)軟啟動(dòng),并根據(jù)粉磨時(shí)間的變化而改變旋轉(zhuǎn)速度,因此該系統(tǒng)可有效降低設(shè)備能耗,并且在操作和維護(hù)上更為簡(jiǎn)單便捷,為企業(yè)創(chuàng)造了良好的效益,降低了企業(yè)成本。
陶瓷球磨機(jī)主要由筒體、軸承裝配、給料器、排料器、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)組成。筒體與軸承裝配組合成一體,安裝于水泥基礎(chǔ)上,筒體上安裝皮帶,電機(jī)通過(guò)皮帶與筒體聯(lián)接。先將物料從給料器裝入筒體,啟動(dòng)電機(jī),筒體以工藝要求的轉(zhuǎn)速進(jìn)行旋轉(zhuǎn),將筒體內(nèi)的物料進(jìn)行粉磨,根據(jù)經(jīng)驗(yàn)到達(dá)粉磨時(shí)間后,磨機(jī)停止運(yùn)行,檢測(cè)粉磨后的物料粒度,滿足要求后排出,完成整個(gè)粉磨過(guò)程[1]。
傳統(tǒng)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)主要包括:軟啟動(dòng)器、異步電動(dòng)機(jī)、減速器、小皮帶輪、傳動(dòng)皮帶、慢驅(qū)及抱閘,其傳動(dòng)順序?yàn)楫惒诫妱?dòng)機(jī)→減速器→小皮帶輪→傳動(dòng)皮帶→球磨機(jī)筒體,見(jiàn)圖1,異步電動(dòng)機(jī)通過(guò)軟啟動(dòng)器啟動(dòng)后,將動(dòng)力通過(guò)兩級(jí)減速增矩的方式傳遞給球磨機(jī)筒體,使球磨機(jī)按照需要的速度運(yùn)行。慢驅(qū)安裝于減速器另外一側(cè),正常運(yùn)行時(shí)脫開(kāi),在需要對(duì)正裝料口及排料口時(shí)使用,也用于設(shè)備的檢修維護(hù)。抱閘安裝在慢驅(qū)電機(jī)輸出軸上,主要作用是設(shè)備停機(jī)后使筒體不發(fā)生轉(zhuǎn)動(dòng),起到安全保護(hù)的作用。
圖1 傳統(tǒng)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)
永磁直驅(qū)系統(tǒng)主要包括:軟啟動(dòng)器(變頻器)、永磁同步電動(dòng)機(jī)、小皮帶輪、傳動(dòng)皮帶、機(jī)械止動(dòng)裝置,其傳動(dòng)順序?yàn)橛来磐诫妱?dòng)機(jī)→小皮帶輪→傳動(dòng)皮帶→球磨機(jī)筒體,見(jiàn)圖2,永磁同步電動(dòng)機(jī)通過(guò)軟啟動(dòng)器(變頻器)啟動(dòng)后,將動(dòng)力直接傳遞給小皮帶輪,皮帶輪通過(guò)皮帶使球磨機(jī)筒體發(fā)生轉(zhuǎn)動(dòng),減少了中間一道減速環(huán)節(jié);而且電機(jī)可以調(diào)速控制,以極低的速度運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)慢驅(qū)的功能;永磁直驅(qū)系統(tǒng)具備零速懸停的功能,實(shí)現(xiàn)了定點(diǎn)停車,滿足裝卸料的要求,同時(shí)在電機(jī)尾端安裝有機(jī)械止動(dòng)裝置,即使在突然斷電的情況下,也不會(huì)發(fā)生危險(xiǎn)。
圖2 永磁直驅(qū)系統(tǒng)
表1 兩種驅(qū)動(dòng)效率對(duì)比
根據(jù)以上分析,傳統(tǒng)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的效率約73%,而永磁直驅(qū)系統(tǒng)的效率高達(dá)93%,永磁直驅(qū)系統(tǒng)較傳統(tǒng)驅(qū)動(dòng)效率提高約20%。效率提高原因主要為永磁電動(dòng)機(jī)的效率較普通異步電機(jī)效率要高以及永磁直驅(qū)系統(tǒng)省去效率偏低的減速器。圖3為永磁電機(jī)與普通電機(jī)的效率比較,圖中可以看出,永磁電機(jī)較普通電機(jī)的額定效率要高,尤其在低負(fù)載區(qū)域,永磁電機(jī)比普通異步電機(jī)的效率要高得多,這是因?yàn)橛来烹姍C(jī)的轉(zhuǎn)子上安裝有永磁體,不需通入電流即可產(chǎn)生磁場(chǎng),運(yùn)行過(guò)程中,轉(zhuǎn)子上無(wú)電流通過(guò)從而導(dǎo)致電動(dòng)機(jī)銅損減小,而且由于永磁電機(jī)的高功率因數(shù),使電運(yùn)行電流低于普通異步電機(jī),損耗進(jìn)一步減小。在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,陶瓷球磨機(jī)屬于重載設(shè)備,由于設(shè)備啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩較大,所選電機(jī)額定功率遠(yuǎn)大于實(shí)際需求功率,從圖3可以看出,永磁同步電機(jī)在較低負(fù)載時(shí),仍然可以保持很高的效率[2]。
圖3 不同負(fù)載率下永磁電機(jī)與普通異步電機(jī)的效率比較
陶瓷球磨機(jī)在生產(chǎn)過(guò)程中,現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境非常惡劣,粉塵嚴(yán)重,而傳動(dòng)系統(tǒng)完全暴露于粉塵環(huán)境中,減速器的潤(rùn)滑系統(tǒng)難以保證,經(jīng)常出現(xiàn)減速器齒輪、軸承以及減速器稀油站閥塊損壞的現(xiàn)象,嚴(yán)重影響設(shè)備的作業(yè)率,而且由于減速器的跑冒滴漏現(xiàn)象難以解決,現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境進(jìn)一步惡化,操作人員怨聲載道。永磁直驅(qū)系統(tǒng)將永磁電機(jī)與小皮帶輪直接連接,無(wú)需減速器與潤(rùn)滑站,減少故障點(diǎn),而且現(xiàn)場(chǎng)無(wú)潤(rùn)滑油,徹底解決了環(huán)境污染問(wèn)題。
廣東某一陶瓷生產(chǎn)廠家于2016開(kāi)始改造一臺(tái)40t球磨機(jī)的傳動(dòng)系統(tǒng),改造完成后,設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定可靠,節(jié)能率非常明顯,約節(jié)能25%以上。
改造前主要設(shè)備參數(shù)見(jiàn)表2,設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)圖4.
表2 改造前設(shè)備參數(shù)
圖4 改造前現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備照片
如圖4所示,該臺(tái)陶瓷球磨機(jī)傳動(dòng)系統(tǒng)改造前由三相異步電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)減速器,減速器與小皮帶輪連接,通過(guò)皮帶邊緣傳動(dòng),使磨機(jī)發(fā)生轉(zhuǎn)動(dòng)。為了滿足減速器的潤(rùn)滑冷卻要求,配置了減速器稀油站和控制柜。同時(shí)為了滿足對(duì)正進(jìn)出料口和檢修需要,配置了慢驅(qū)電動(dòng)機(jī)、慢驅(qū)減速器和抱閘系統(tǒng)。
由于傳動(dòng)環(huán)節(jié)復(fù)雜,設(shè)備運(yùn)行效率低,振動(dòng)大,噪音高,減速器漏油污染嚴(yán)重,現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)量大,工人勞動(dòng)強(qiáng)度非常大。
改造后傳動(dòng)系統(tǒng)參數(shù)見(jiàn)表3,設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)圖5。
表3 改造后驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)參數(shù)
圖5 改造后現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備照片
如圖5所示,新系統(tǒng)采用低速永磁同步電機(jī)取代了原異步電機(jī)、減速器、減速器稀油站,將永磁電機(jī)與小皮帶輪直接連接,徹底解決了現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境污染問(wèn)題。電機(jī)采用變頻啟動(dòng)和控制。
對(duì)于改造前的異步電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),測(cè)量磨料時(shí)間約12.5h、檢測(cè)產(chǎn)品粒度合格。共測(cè)量3組數(shù)據(jù)用電量分別為1703kWh、1730kWh、1718kWh,平 均 每 球 用 電 量1717kWh。
對(duì)于改造后的系統(tǒng),測(cè)量了不同轉(zhuǎn)速下的磨料情況及耗電量,統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表4,
表4 改造后不同轉(zhuǎn)速的耗電量統(tǒng)計(jì)
表4中,當(dāng)滾筒轉(zhuǎn)速在10.5-11.8r/min范圍內(nèi),磨料檢測(cè)均合格。無(wú)論是從總用電量方面,還是相同研磨時(shí)間內(nèi)用永磁同步電機(jī)驅(qū)動(dòng)用電量均小于異步機(jī)驅(qū)動(dòng),節(jié)能率明顯,具體分析詳見(jiàn)表5。
表4 不同保溫時(shí)間樣品的色度值
表5 改造前后用電量對(duì)比
通過(guò)上表,得到以下結(jié)論:
1)同步電機(jī)驅(qū)動(dòng)滾筒轉(zhuǎn)速與異步電機(jī)驅(qū)動(dòng)滾筒轉(zhuǎn)速大小一樣(11.5r/min)時(shí),按照正常研磨時(shí)間(12.5h),同步電機(jī)耗電量比異步電機(jī)驅(qū)動(dòng)耗電量節(jié)約440度,節(jié)能率可達(dá)到25.62%。
2)滾筒轉(zhuǎn)速為11.8r/min時(shí)(高于改造前轉(zhuǎn)速),按照正常研磨時(shí)間(12.5h),耗電量分別比異步電機(jī)驅(qū)動(dòng)節(jié)約395度,節(jié)能率可達(dá)到23%。
3)滾筒轉(zhuǎn)速為10.8r/min、10.5r/min(低于改造前轉(zhuǎn)速),按照正常研磨時(shí)間(12.5h),磨料檢測(cè)研磨合格,耗電量分別比異步電機(jī)節(jié)約470、509度,節(jié)能率可分別達(dá)到27.37%、29.6%。節(jié)能率更加明顯。
驅(qū)動(dòng)改造完后,通過(guò)一段時(shí)間的運(yùn)行,綜合測(cè)算,該系統(tǒng)改造取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。估算年節(jié)約費(fèi)用約10.4萬(wàn)元。
1)每球周期節(jié)約電耗488kWh,年運(yùn)行350周期,年節(jié)約電量170800 kWh,平均電價(jià)0.56元/kWh,折合電費(fèi)約9.6萬(wàn)元;
2)采用直驅(qū)系統(tǒng),省去減速器及配套稀油站,每年可節(jié)約備品備件以及油耗約0.8萬(wàn)元;
3)由于永磁直驅(qū)系統(tǒng)的免維護(hù)特點(diǎn),可以提高設(shè)備運(yùn)行率,改善現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境,降低崗位及維修人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,增加社會(huì)效益。
以上述160kW永磁電機(jī)為例,改造一套球磨機(jī)總投資大約30萬(wàn)元,包括設(shè)備投資以及改造費(fèi)用,大約3年即可回收。
由于目前永磁電機(jī)的價(jià)格較高,高出目前市場(chǎng)在用的傳統(tǒng)驅(qū)動(dòng)2倍以上,對(duì)于客戶前期投資較大,因此推廣較慢,除此之外,永磁電機(jī)目前在陶瓷球磨機(jī)上的使用較少,其節(jié)能性也需要根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況進(jìn)行測(cè)算,不能一概而論。
根據(jù)理論計(jì)算及現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際應(yīng)用,永磁直驅(qū)系統(tǒng)用在陶瓷球磨機(jī)上將大有益處,不僅節(jié)約了能耗,而且減少了現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備維護(hù)量,改善了現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境,明顯降低企業(yè)的運(yùn)行費(fèi)用,具有良好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益,值得同行企業(yè)大力推廣。