趙 亮
(中國(guó)石油大慶石化分公司化工一廠,黑龍江大慶 163000)
干氣密封是一種非接觸端部密封,由動(dòng)環(huán)、靜環(huán)、彈簧、彈簧座、軸套、定位環(huán)等部件組成(圖1)。它在動(dòng)環(huán)的密封面上開有流體動(dòng)壓槽,當(dāng)動(dòng)環(huán)高速旋轉(zhuǎn)時(shí)系統(tǒng)中潔凈的氣體進(jìn)入動(dòng)壓槽,遇到密封壩后氣體受壓、壓力升高產(chǎn)生間隙,在兩端面間形成一層厚約3 μm 的氣膜。氣膜產(chǎn)生的推力將動(dòng)靜環(huán)推開,使密封端面不接觸。氣體動(dòng)力學(xué)表明,當(dāng)干氣密封兩端面的間隙在2~3 μm 時(shí),通過間隙的氣體流動(dòng)層最為穩(wěn)定。氣膜有一定的剛度,當(dāng)氣體作用力和彈簧力形成的閉合力與氣膜反力相等時(shí)氣膜的剛度最為穩(wěn)定,從而實(shí)現(xiàn)密封效果。動(dòng)環(huán)密封面開槽形式主要有單向螺旋槽、雙向螺旋槽兩種形式(圖2~圖3)。
圖1 干氣密封結(jié)構(gòu)
圖2 單向螺旋槽形成氣膜示意
圖3 雙向螺旋槽形成氣膜示意
裂解氣壓縮機(jī)EC-1301 分為高壓缸、中壓缸、低壓缸3 個(gè)缸體,每個(gè)缸體兩側(cè)軸端分別安裝有一套串聯(lián)式雙端面干氣密封,共計(jì)6 套密封。
高壓缸高壓側(cè)干氣密封一級(jí)泄漏流量正常值為7 Nm3/h,二級(jí)泄漏氣體中可燃?xì)夂繛?。2019 年9 月,一級(jí)泄漏流量開始出現(xiàn)逐漸降低趨勢(shì),2019 年11 月降至3.6 Nm3/h(報(bào)警值4 Nm3/h),2020 年2 月降至0,同時(shí)在二級(jí)泄漏管路中檢測(cè)到可燃?xì)夂繛?%。通過增大二級(jí)密封氣進(jìn)氣流量,保證一級(jí)泄漏流量不低于1 Nm3/h 運(yùn)行。
(1)排查一級(jí)密封氣的進(jìn)氣流量,自開工運(yùn)行至今穩(wěn)定在150 Nm3/h 無變化,一級(jí)密封氣與高壓缸平衡管壓差設(shè)定在0.1 MPa 無明顯變化,同時(shí)壓差調(diào)節(jié)閥閥位穩(wěn)定在90%左右無明顯變化。
(2)排查二級(jí)密封氣進(jìn)氣流量,自開工至今始終設(shè)定在7 Nm3/h,未發(fā)生變化。
(3)排查二級(jí)密封氣進(jìn)氣、一級(jí)泄漏管路流程,氣密無泄漏,二級(jí)密封氣注入正常,一級(jí)泄漏管路無泄漏。
(4)排查工藝系統(tǒng)壓縮機(jī)四段吸入壓力、溫度、流量,無明顯變化。
(5)排查火炬管網(wǎng)壓力變化趨勢(shì),當(dāng)火炬管網(wǎng)壓力高升時(shí)高壓側(cè)一級(jí)泄漏流量降低,但壓力恢復(fù)至正常值時(shí)泄漏流量不能恢復(fù)至原設(shè)定值,持續(xù)呈緩慢降低趨勢(shì)。
(6)拆檢一級(jí)密封泄漏限流孔板,無堵塞情況。
(7)將高壓缸兩側(cè)二級(jí)泄漏管線活接拆開,用手直觀感覺,高壓側(cè)泄漏流量比低壓側(cè)泄漏流量大,但未發(fā)現(xiàn)明顯磨損碳粉,初步推測(cè)減少的一級(jí)密封泄漏流量通過二級(jí)密封泄漏排出。
2019 年9 月至2020 年5 月,高壓缸高壓側(cè)一級(jí)泄漏流量降低呈惡化趨勢(shì),3 次降低到0 Nm3/h,同時(shí)在二級(jí)泄漏管路中檢測(cè)到可燃?xì)怏w。操作人員相應(yīng)地對(duì)二級(jí)密封進(jìn)氣流量做了4次調(diào)整,每次調(diào)整維持1 個(gè)月左右,一級(jí)泄漏流量再次降至接近0 Nm3/h。具體調(diào)整時(shí)間為:2019 年11 月28 日,由7 Nm3/h 提到8 Nm3/h;2020 年2 月26 日,由8 Nm3/h 提到10.5 Nm3/h;2020 年3 月17 日,由10.5 Nm3/h 提到12 Nm3/h;2020 年5 月1 日,由12 Nm3/h 提到13 Nm3/h。
為確保一級(jí)泄漏流量在1 Nm3/h 以上、二級(jí)泄漏管路中無可燃?xì)怏w,調(diào)整具體情況如圖4 所示。
圖4 二級(jí)密封進(jìn)氣流量調(diào)整后一級(jí)泄漏流量變化趨勢(shì)
從以上變化趨勢(shì)可以得出:在火炬背壓不規(guī)則變化情況下,一級(jí)泄漏流量下降趨勢(shì)并沒有一個(gè)穩(wěn)定速率,每次人為干預(yù),提高二級(jí)密封氣流量1 Nm3/h、一級(jí)泄漏流量增加0.9 Nm3/h,可以維持運(yùn)行約1 個(gè)月,但運(yùn)行狀態(tài)在持續(xù)惡化。
綜合排查結(jié)果和調(diào)整參數(shù)變化,排除一級(jí)密封氣流量變化、二級(jí)密封氣流量變化、工況變化、一級(jí)泄漏孔板堵塞等因素,初步判斷可能存在3 個(gè)原因。
(1)高壓缸高壓側(cè)二級(jí)密封泄漏量增大,導(dǎo)致一級(jí)泄漏流量降低。由于二級(jí)泄漏排放至大氣,大氣環(huán)境壓力低于一級(jí)泄漏去火炬管網(wǎng)壓力,所以一級(jí)泄漏氣體優(yōu)先通過二級(jí)密封泄漏至大氣。以下3 種因素可能導(dǎo)致二級(jí)密封泄漏量增大:①動(dòng)靜環(huán)密封面磨損;②靜環(huán)浮動(dòng)性差,導(dǎo)致密封面貼合性不好;③靜環(huán)浮動(dòng)膠圈移位或變形,導(dǎo)致二級(jí)密封氣未經(jīng)過密封面,通過膠圈密封點(diǎn)處直接泄漏至大氣。
(2)一級(jí)泄漏排放孔被封堵,導(dǎo)致一級(jí)泄漏排放氣體受阻,流通量降低。以下兩種因素可能導(dǎo)致一級(jí)泄漏排放孔被封堵:①梳齒密封環(huán)移位,遮擋一級(jí)泄漏排放孔;②介質(zhì)中含有雜質(zhì),堵塞一級(jí)泄漏排放孔。
(3)在缸體內(nèi)部,干氣密封管路的連接部位存在松動(dòng),泄漏氣體,導(dǎo)致一級(jí)泄漏排放的氣量降低。主要分為以下兩種可能性:①二級(jí)密封進(jìn)氣為一級(jí)密封泄漏氣量的主要來源,如果二級(jí)密封進(jìn)氣管路泄漏則一級(jí)泄漏流量會(huì)降低;②在缸體內(nèi)部的一級(jí)泄漏管路連接部位松動(dòng)、存在泄漏,導(dǎo)致通過管路排放至火炬的氣量降低。
(1)拆檢情況。機(jī)組停工檢修,打開缸體發(fā)現(xiàn)干氣密封一級(jí)泄漏排放孔被遮擋(圖5)。進(jìn)一步拆解密封內(nèi)部結(jié)構(gòu),發(fā)現(xiàn)梳齒密封環(huán)發(fā)生周向轉(zhuǎn)動(dòng),將一級(jí)泄漏排放孔封堵,影響一級(jí)泄漏氣體排出(圖6)。
圖5 一級(jí)泄漏排放孔被遮擋
圖6 拆檢干氣密封發(fā)現(xiàn)梳齒密封環(huán)偏移
(2)原因確定。由于密封廠家的制造缺陷,梳齒密封環(huán)的定位槽開孔位置存在偏差,且槽寬過長(zhǎng),同時(shí)定位銷釘被磨平,起不到定位作用,導(dǎo)致梳齒密封環(huán)發(fā)生周向轉(zhuǎn)動(dòng),進(jìn)而遮擋一級(jí)泄漏排放孔,導(dǎo)致一級(jí)泄漏流量降低。
(1)本次檢修將干氣密封返回廠家重新加工,精確定位梳齒密封環(huán)定位槽開孔位置,并縮短定位槽寬度,同時(shí)提高定位銷的高度,保證梳齒密封環(huán)不發(fā)生周向轉(zhuǎn)動(dòng),一級(jí)泄漏排放孔不會(huì)被遮擋(圖7)。開工后EC-1301 高壓缸高壓側(cè)一級(jí)泄漏流量在7.102~7.238 Nm3/h,為正常值,可穩(wěn)定運(yùn)行。
圖7 精確加工梳齒密封環(huán)定位槽寬度并提高定位銷高度
(2)加寬梳齒密封環(huán)與一級(jí)泄漏排放孔重合部位的開槽寬度,確保即使梳齒密封環(huán)發(fā)生周向運(yùn)動(dòng)也不會(huì)遮擋一級(jí)泄漏排放孔(圖8)。
圖8 加寬梳齒密封環(huán)與一級(jí)泄漏排放孔重合部位的開槽寬度
(3)減小梳齒密封環(huán)的厚度,使其與外殼留有間隙,即使梳齒密封環(huán)開槽處與一級(jí)泄漏排放孔不對(duì)應(yīng),泄漏氣體也可以通過密封環(huán)與外殼之間的間隙,最終流向一級(jí)泄漏排放孔,起到雙重保險(xiǎn)作用(圖9)。該措施為本次向密封廠家提出的改進(jìn)建議,但本次檢修未實(shí)施。
圖9 減小梳齒密封環(huán)的加工厚度
設(shè)備技術(shù)人員應(yīng)增強(qiáng)對(duì)密封內(nèi)部結(jié)構(gòu)原理的學(xué)習(xí),更加透徹地掌握密封的安裝過程。在密封出廠驗(yàn)收階段,如果能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)干氣密封梳齒密封環(huán)的定位槽加工存在尺寸偏差,在安裝投用前及時(shí)進(jìn)行整改,便可避免一次機(jī)組停工檢修事件。在面對(duì)其他干氣密封加工或安裝缺陷時(shí),如果能夠第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)隱患,將大大減少故障停機(jī)的概率,對(duì)延長(zhǎng)機(jī)組運(yùn)行周期、提高裝置經(jīng)濟(jì)效益具有重要意義。