唐 嘉,陽志清,黃水華,張成亮
(方大特鋼科技股份有限公司,江西南昌 330012)
高線是方大特鋼自動化程度較高的一條生產(chǎn)線,于2007 年3月開始籌建,2008 年10 月投產(chǎn),年設計能力80 萬噸,主要產(chǎn)品以盤螺為主,其布局為傳統(tǒng)的8+4 布置,精軋和減定徑等關鍵設備采用比較先進的摩根六代機組,成品設計軋制速度為120 m/s。
摩根減定徑機組是高線的核心設備,它的正常穩(wěn)定運行關系到產(chǎn)品精度的好壞,減定徑機組的安裝精度和齒輪箱的復雜程度技術含量較高,內部結構復雜,每次檢修時間約為6 d。其中每根軸軸承的安裝尤為重要,裝配的精度是設備運行時間長短的基礎,對每根軸及每盤軸承的清理清潔工作、預潤滑、加熱溫度、安裝要求及標準、線下的檢測都要嚴格遵守摩根設備裝配要求。
摩根減定徑變速箱的構成由3 層箱體構成,變速箱共有9組離合器、14 根軸、72 盤軸承,通過離合器的擋位的變化組合,可提供多種速比;軸承的選用為油膜軸承及摩根專用軸承,對潤滑油的精度等級為NAS6~NAS8(圖1)。
圖1 摩根減定徑變速箱
摩根減定徑變速箱速度快,每根軸承受的軋制力不同,自2008 年運行以來,減定徑變速箱一直作為高線最核心的設備進行維護管理。在近10 年的運行中,減定徑變速箱出現(xiàn)離合器軸承使用壽命短的問題,這些問題是全國高線普遍存在問題,其中原因是每個鋼廠軋制產(chǎn)品規(guī)格不同,軋制溫度不同,且存在設計缺陷,目前有些鋼廠通過改進軸承,加大軸承的承載能力來延長設備的使用壽命,但是存在治標不治本的問題。
離合器是變速箱內的掛擋裝置由伺服電機控制,通過碼值的變化來控制離合器零位、工作位、傳動位3 個位置的定位,可以通過各個位置的切換提供各種工藝的速比,實現(xiàn)在不同規(guī)格生產(chǎn)時,提供不同的軋制力矩。2018 年以來高線軋制盤螺為主,軸系11 在軋制過程中出現(xiàn)脫擋現(xiàn)象,經(jīng)過簡單的標零重新定位后恢復正常(圖2)。在后期運行過程中脫擋現(xiàn)象明顯增多,離合器偏離擋位后超出了設定的碼值報警設定值,系統(tǒng)觸發(fā)報警信號自動停機。
圖2 變速箱改進前
離合器滑套與齒輪軸花鍵配合,在運行過程中滑套內齒與齒輪軸花鍵由于沖擊載荷而導致配合面發(fā)生塑性變形和磨損,2018 年年底大修解體發(fā)現(xiàn)滑套與花鍵均有不同磨損,最大深度約為1 mm,下線檢測軸11 圓跳動在0.05 mm 以上,下線的齒輪軸齒面良好無磨損。同摩根專家和國內廠家進行溝通,均沒有此類問題的修復經(jīng)驗。
離合器原軸承使用的圓錐滾子軸承,使用的摩根定制的軸承,根據(jù)軸承外形尺寸應為SKF T4DB160,查相關技術參數(shù)其額定參考轉速為2000 r/min,額定極限轉速為2800 r/min,現(xiàn)場軋制時主電機的轉速為1000~1200 r/min,軸承使用時的轉速超4000 r/min,遠超過軸承的額定極限轉速。通常檢修后更換新軸承后設備運行比較穩(wěn)定,軸承安裝游隙一般為0。在軋制沖擊載荷作用下,軸承不斷磨損,軸承軸向游隙不斷增大,最大時達0.30 mm,導致齒輪運行同心度偏差大,下線解體發(fā)現(xiàn)軸承外圈和滾動體有線性沖擊痕跡,保持架出現(xiàn)磨損。以上運行存在的問題導致離合器在軋制的過程中經(jīng)常會出現(xiàn)離合器不到位的情況發(fā)生,而且在搶修的過程耗費時間較長,對產(chǎn)能影響非常大。
與美國摩根技術人員進行技術溝通,對減定徑變速箱軸系11 進行了改進(圖3),通過和國外專家共同對潤滑系統(tǒng)進行檢查論證,減定徑潤滑站的工作流量875~1000 L/min,工作壓力0.85~1 MPa,工作油溫38±2 ℃,均能滿足改進后軸系的潤滑工況。
圖3 變速箱改進后
采用油膜軸承替代滾動軸承(圖4),軸向定位也使用油膜軸承,加大齒輪配合承載面,同心度得到保證,花鍵軸油膜軸承處增加保護套,預防出現(xiàn)油膜軸承燒損時減少對花鍵軸的損傷。SKF T4DB160 軸承(圖5)的額定動態(tài)載荷值為242 kN,疲勞負荷限值為41.5 kN。油膜軸承徑向承載能力為677 kN,軸向承載能力為186 kN,遠高于圓錐軸承的承載能力,只要潤滑油的清潔度、油壓、油溫和含水量得到保證,油膜軸承的使用壽命幾乎是無限的。
圖4 油膜軸承
圖5 SKF T4DB160 軸承
2019 年改進的軸系11 上線安裝,使用至今未出現(xiàn)過脫擋問題,使用情況良好。2021 年利用年修進行檢查,嚴格按照摩根技術要求對安裝的相關參數(shù)(包括徑向游隙、軸向游隙和齒側隙等)進行驗證,均在標準范圍之內。進一步拆解后,未發(fā)現(xiàn)齒輪外花鍵齒面和油膜軸承有損傷的痕跡。這是因為油膜軸承具有自動調節(jié)同軸度的功能,使得齒套內花鍵齒面和齒輪外花鍵齒面嚙合完整,齒面單位面積的承載力保持穩(wěn)定;另外,外花鍵齒面硬度由38 HRC 提高至42 HRC,同時齒面上鍍以特氟龍材料,大大增加了齒面的耐磨性,外花鍵齒面不會壓潰、磨損,內花鍵齒套就不會受到軸向力的沖擊,也就不會產(chǎn)生脫擋,徹底解決了長期困擾軋鋼廠高線的設備難題。
方大特鋼高線通過對高線核心設備改進,設備穩(wěn)定性得到了大幅度的提升,運行維修費用明顯下降,產(chǎn)品精度和質量得到了用戶的高度評價,也為設備管理和維護奠定了堅實的基礎,為公司發(fā)展做出貢獻。