張宏杰,張 杰,楊 帥,王常委,張亞洲,王建強(qiáng),楊智杰
(1.山西天地王坡煤業(yè)有限公司,山西 晉城 048000;2.中煤科工集團(tuán)西安研究院有限公司,陜西 西安 710077)
我國(guó)碎軟煤層占比超過(guò)50%,集中分布在我國(guó)中東部,由于煤層瓦斯含量高、瓦斯壓力大,導(dǎo)致瓦斯災(zāi)害事故頻發(fā)[1-3]。碎軟煤層瓦斯抽采導(dǎo)致了高效開(kāi)采與安全保障系列難題。目前階段,瓦斯抽放鉆孔是治理煤礦瓦斯災(zāi)害最常用、最直接的手段[4,5]。近些年來(lái),國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)碎軟煤層長(zhǎng)鉆孔施工技術(shù)進(jìn)行了深入研究,在理論方面,建立了鉆孔失穩(wěn)模型以及揭示鉆孔失穩(wěn)機(jī)理且分析了鉆孔失穩(wěn)主要因素[6-8],建立了氣固耦合兩相流理論與螺旋排渣動(dòng)力學(xué)理論[9,10];在鉆進(jìn)工藝方面,開(kāi)發(fā)了水力正循環(huán)回轉(zhuǎn)鉆進(jìn)技術(shù)、螺旋鉆桿干式回轉(zhuǎn)鉆進(jìn)技術(shù)、泡沫/霧化鉆進(jìn)技術(shù)、空氣反循環(huán)鉆進(jìn)技術(shù)、空氣套管鉆進(jìn)技術(shù)、梳狀鉆孔定向鉆進(jìn)技術(shù)、氣動(dòng)定向鉆進(jìn)技術(shù)等多種鉆進(jìn)工藝[11-13];在鉆具研制上,先后研制了普通外平鉆孔,螺旋鉆桿、刻槽鉆桿、三棱鉆桿與中心通纜式鉆桿等[14]。以上研究在一定程度上提高了碎軟煤層長(zhǎng)鉆孔成孔性,但仍存在鉆孔長(zhǎng)度短、鉆進(jìn)效率低及成孔難的問(wèn)題。
王坡礦3#煤層屬于典型碎軟煤層,具有整體強(qiáng)度低、遇水易變形喪失穩(wěn)定性等特點(diǎn),鉆孔施工中存在塌孔卡鉆(埋鉆)、成孔深度淺、鉆進(jìn)效率低等問(wèn)題。自2014年以來(lái),采用基于矮螺旋鉆具的復(fù)合定向排渣鉆進(jìn)技術(shù),先后開(kāi)展了順層定向鉆孔、頂板梳狀鉆孔與底板梳狀鉆孔,均存在效果不佳,鉆孔深度短、塌孔嚴(yán)重、鉆進(jìn)效率低,且孔內(nèi)事故多發(fā),難以滿足礦井瓦斯抽采需求[15-17]。針對(duì)現(xiàn)有“液動(dòng)排渣為主、螺旋攪動(dòng)為輔”排渣方式,因水量大對(duì)孔壁沖刷嚴(yán)重、螺旋槽淺造成孔壁坍塌、排渣效率低現(xiàn)狀,創(chuàng)新提出“高螺旋機(jī)械排渣為主、液動(dòng)排渣為輔”的復(fù)合排渣定向鉆進(jìn)技術(shù),改變過(guò)去“液動(dòng)排渣為主、螺旋攪動(dòng)”為輔排渣方式,其優(yōu)勢(shì)是在沖洗介質(zhì)排渣的基礎(chǔ)上加強(qiáng)機(jī)械排渣能力,所采用的螺旋鉆具槽深是傳統(tǒng)鉆具槽深三倍左右,且增加螺旋翼片寬度,提高鉆孔排渣能力與鉆孔穩(wěn)定性。因此,本文針對(duì)碎軟煤層的特點(diǎn),分析了鉆孔失穩(wěn)特征,研制了高效排渣鉆桿,并對(duì)大功率定向鉆進(jìn)裝備選型和定向孔施工工藝進(jìn)行研究,在王坡煤礦進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),形成適用于碎軟煤層高效排渣順層定向鉆孔成孔工藝方法。
碎軟煤層通常是指松軟煤層與構(gòu)造煤,其中松軟煤層是f≤0.8的煤層;構(gòu)造煤是在漫長(zhǎng)的地質(zhì)演化過(guò)程中,受到強(qiáng)烈的構(gòu)造擠壓、褶皺變形和層間滑動(dòng)揉皺等作用,形成低強(qiáng)度、易變形、透水性大與抗水性差的煤體[18]。王坡煤礦主采的3#煤層屬于典型的碎軟煤層,煤層密度1.6×103kg/m3,實(shí)測(cè)單軸抗壓平均為18.09MPa,但由于煤體節(jié)理裂隙極其發(fā)育,造成煤體整體力學(xué)強(qiáng)度較低,鉆孔孔壁穩(wěn)定性較差,極易發(fā)生塌孔現(xiàn)象,再受到外力干擾極易形成碎塊狀、碎粒狀煤。
1.2.1 鉆孔應(yīng)力分布
在鉆孔軸向方向,根據(jù)支承壓力大小,可分為:應(yīng)力降低區(qū)、峰后應(yīng)力升高區(qū)、峰前應(yīng)力升高區(qū)、應(yīng)力穩(wěn)定區(qū)。應(yīng)力降低區(qū)由于煤體經(jīng)歷峰值應(yīng)力,發(fā)生塑性變形,產(chǎn)生大量裂隙,鉆孔穩(wěn)定性最差,只要受到擾動(dòng)極易發(fā)生塌孔;峰后應(yīng)力升高區(qū)也經(jīng)歷了峰值應(yīng)力發(fā)生塑性軟化變形,產(chǎn)生大量微小裂隙,且仍受到高應(yīng)力作用,鉆孔易發(fā)生塌孔;峰前應(yīng)力升高區(qū)內(nèi)應(yīng)力逐漸增加,但沒(méi)超過(guò)煤體自身強(qiáng)度,處于彈性變形,壓實(shí)原有裂隙同時(shí)產(chǎn)生新的裂隙,煤體內(nèi)部裂隙發(fā)育程度較低,鉆孔不易發(fā)生塌孔;應(yīng)力穩(wěn)定區(qū)內(nèi)煤體處于原巖應(yīng)力,未受采掘活動(dòng)影響,內(nèi)部裂隙不發(fā)育,鉆孔最不易發(fā)生塌孔[19,20]。
由于鉆孔長(zhǎng)度遠(yuǎn)大于其直徑,因此鉆孔壁的受力可以看作平面應(yīng)變問(wèn)題。在鉆孔徑向方向,建立其力學(xué)模型,根據(jù)巖石力學(xué),得出塑性區(qū)半徑R0計(jì)算公式是:
式中,p0為原巖應(yīng)力,MPa;pi為孔內(nèi)支撐壓力,MPa;a為鉆孔半徑,m;R0為塑性區(qū)半徑,m;c為內(nèi)聚力,MPa;φ為內(nèi)摩擦角,(°)。
由上式可知,在鉆孔徑向方向,當(dāng)原巖應(yīng)力一定時(shí),由于碎軟煤層的煤體強(qiáng)度、內(nèi)聚力與內(nèi)摩擦角都較小,且上仰孔缺乏孔內(nèi)支撐力,鉆孔徑向塑性區(qū)半徑較大,靠近孔壁較大范圍內(nèi)屬于塑性屈服階段,再受到鉆桿擾動(dòng)極易發(fā)生失穩(wěn)塌孔。
1.2.2 穩(wěn)定性分析
由上述分析可知,王坡煤礦主采的3#煤層屬于典型的碎軟煤層,在鉆孔軸向方向受到巷道采動(dòng)應(yīng)力場(chǎng)、鉆孔徑向方向受到自身施工的二次應(yīng)力場(chǎng)的影響,鉆孔在應(yīng)力降低區(qū)與峰后應(yīng)力升高區(qū)極易發(fā)生失穩(wěn)塌孔,煤渣呈現(xiàn)較大碎塊狀,煤體密度可達(dá)1.6×103kg/m3,清水無(wú)法有效將煤塊沖帶出孔外;鉆孔在峰前應(yīng)力升高區(qū)與應(yīng)力穩(wěn)定區(qū)不易發(fā)生塌孔,但由于煤層受到水的長(zhǎng)時(shí)間沖刷,造成鉆孔周圍煤體變形,更進(jìn)一步導(dǎo)致鉆孔發(fā)生更大范圍失穩(wěn)坍塌。大量煤渣不及時(shí)排出孔內(nèi),造成孔內(nèi)煤渣堆積,阻礙瓦斯與水的排出,從而引起瓦斯聚集形成噴孔,繼而發(fā)生進(jìn)一步煤體失穩(wěn)破壞,造成鉆孔結(jié)構(gòu)性塌孔,發(fā)生埋鉆事故。因此,為解決碎軟煤層成孔問(wèn)題,需在不增加流量基礎(chǔ)上,減少?zèng)_刷,提高鉆具排渣效率,開(kāi)發(fā)高效排渣定向鉆具。
針對(duì)?89mm整體螺旋鉆桿與?89mm三棱螺旋鉆桿兩者槽高較淺且單位煤渣攪動(dòng)體積小,排渣方式為“液體排渣為主、螺旋攪動(dòng)排渣為輔”,為了克服液體對(duì)孔壁沖刷而造成孔壁失穩(wěn),因而提出“高螺旋機(jī)械排渣為主、液動(dòng)排渣為輔”的復(fù)合排渣方式,研制了?98mm焊接螺旋鉆桿,增加槽高深度、螺旋翼片寬度,提高了單位鉆渣擾動(dòng)體積,減少液體對(duì)孔壁沖刷作用,提高鉆孔排渣能力。
2.1.1 定向鉆具結(jié)構(gòu)特征與排渣性能分析
?89mm整體螺旋鉆桿,外徑89mm,內(nèi)徑42mm,槽高4.5mm,槽寬24mm,如圖1所示,鉆桿采用整體銑削方式加工,在厚壁管材中銑出,具有足夠的強(qiáng)度和韌性,軸向布置雙頭螺旋銑槽,既保證鉆桿整體強(qiáng)度,又要保證鉆桿攪粉、排粉能力。在鉆進(jìn)過(guò)程中,鉆桿的螺旋翼片旋轉(zhuǎn)攪動(dòng)鉆孔內(nèi)沉積的鉆屑,使鉆屑懸浮起來(lái),在沖洗介質(zhì)的作用下將懸浮的鉆屑攜帶、運(yùn)移排出孔外。
?89mm三棱螺旋鉆桿,外徑89mm,內(nèi)徑42mm,槽高4.5mm,槽寬24mm,如圖2所示,鉆桿體采用摩擦焊接工藝,整體力學(xué)性能好,使用壽命長(zhǎng);鉆桿接頭采用雙頂結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),抗扭能力較常規(guī)接頭提高約30%;鉆桿接頭螺紋強(qiáng)度高,抗粘扣性能好。在鉆進(jìn)過(guò)程中,三角截面設(shè)計(jì)增大了鉆桿與孔壁間的環(huán)隙,排粉更加通暢,另外高強(qiáng)度三棱螺旋鉆桿圓周上均布大導(dǎo)程螺旋槽,攪粉、排粉能力強(qiáng)。
針對(duì)以上兩種鉆桿特點(diǎn),研制了一種機(jī)械排渣和沖洗介質(zhì)排渣相結(jié)合的高螺旋葉片鉆桿,即?98mm焊接螺旋鉆桿,外徑98mm,內(nèi)徑42mm,槽高12.5mm,槽寬68.7mm,如圖3所示。?98mm焊接螺旋鉆桿由鉆桿體和螺旋葉片組成,鉆桿體中心管體直徑略小于兩端接頭直徑,中心管體略細(xì),具有足夠強(qiáng)度同時(shí)有良好的韌性,接頭略粗具有足夠強(qiáng)度。鉆桿體具有中心通孔結(jié)構(gòu),兩端接頭分別為相互配合的公、母螺紋絲扣,接頭和中心管體摩擦焊接成為整體。鉆進(jìn)過(guò)程中,通過(guò)增加螺旋葉片寬度和高度,使得機(jī)械排渣效果明顯提升,不再是僅起到攪拌和碾壓作用,實(shí)現(xiàn)高效機(jī)械和沖洗介質(zhì)雙動(dòng)力強(qiáng)排渣效果;由于螺旋翼片寬度寬,對(duì)孔壁起到很好的支撐穩(wěn)定作用,相比薄螺旋葉片的刮削和擾動(dòng)作用小,鉆進(jìn)中鉆孔穩(wěn)定性好。
通過(guò)計(jì)算可知,鉆孔孔徑一定時(shí),相同轉(zhuǎn)速下,三種鉆桿的單位煤渣攪動(dòng)體積分別為222.19mm3、907.30mm3與3057.58mm3,?98mm焊接螺旋鉆桿的單位煤渣攪動(dòng)體積最大,機(jī)械排渣情況下其排渣效果最好。
2.1.2 孔口鉆渣排出速度計(jì)算
順煤層鉆孔施工中,鉆孔一般為上仰孔,泵車排出高壓水經(jīng)過(guò)送水器,再通過(guò)鉆桿中心到達(dá)孔底,在高壓水的壓力作用下,煤渣沿著鉆桿外壁與孔壁之間的環(huán)空間隙排出孔內(nèi),以此建立了二維條件下排渣流體力學(xué)模型[21](不考慮鉆具旋轉(zhuǎn)),如圖4所示。
根據(jù)水力學(xué)伯努利方程,且不考慮沿程損失與局部損失,得出孔口鉆渣排出速度vf公式:
式中,vf為鉆渣排出速度,m/s;p1為孔口高壓水壓力,MPa;p0為標(biāo)準(zhǔn)大氣壓,MPa;ρf為鉆渣密度,kg/m3;ρ為清水密度,kg/m3;s為體積分?jǐn)?shù);v1為孔口高壓水速度,m/s;A1為鉆孔中心通道截面積,m2;A2為環(huán)空截面積,m2;L為鉆孔深度,m;α為鉆孔傾角,(°)。
由上式可知,清水鉆進(jìn)時(shí),當(dāng)孔口高壓水壓力、標(biāo)準(zhǔn)大氣壓、鉆渣密度、體積分?jǐn)?shù)、孔口高壓水速度、鉆孔中心通道截面積、鉆孔深度與鉆孔傾角一定時(shí),鉆渣排出速度與環(huán)空截面積成負(fù)相關(guān)。鉆孔孔徑為?140mm,在三種鉆桿環(huán)空面積分別為9394.86mm2、10079.97mm2與7850.84mm2,?98mm焊接螺旋鉆桿環(huán)空截面積最小,可得孔口鉆渣排出速度最大,另外,鉆桿回轉(zhuǎn)有利于攪動(dòng)沉渣隨水排出孔外,其排渣效果最好。
根據(jù)鉆進(jìn)過(guò)程中煤層條件和排渣需要,為了提高清水?dāng)y渣能力,試驗(yàn)需選擇大排量、流量無(wú)極調(diào)節(jié)的泥漿泵車。因此,使用BLY460型煤礦井下定向鉆進(jìn)用全液壓履帶泵車,該泵車具有可自主行走、集成性好、性能先進(jìn)、大排量(理論最大排量460L/min)、高壓力(額定壓力13.8MPa)、流量無(wú)極調(diào)節(jié)、操作簡(jiǎn)便及作業(yè)安全等特點(diǎn),可以滿足試驗(yàn)要求。
碎軟煤層定向鉆進(jìn)中,鉆孔極易失穩(wěn)造成孔內(nèi)大量煤渣,對(duì)定向鉆機(jī)選配提出以下要求:鉆機(jī)能力強(qiáng),即鉆機(jī)功率、扭矩、給進(jìn)起拔力等性能參數(shù)要足夠大;滿足多工藝施工要求,適用不同結(jié)構(gòu)和尺寸的鉆具,如不同尺寸結(jié)構(gòu)的螺旋鉆桿、三棱螺旋鉆桿等,實(shí)現(xiàn)不同工藝鉆進(jìn)施工。綜上所述,選擇中煤科工集團(tuán)西安研究院有限公司研制的ZDY15000LD定向鉆機(jī),主要技術(shù)參數(shù)見(jiàn)表1。
表1 鉆機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
根據(jù)碎軟煤層鉆進(jìn)需要,為了保證排渣效果,試驗(yàn)選用?89/99mm外螺旋螺桿鉆具,即馬達(dá)外形設(shè)計(jì)成螺旋結(jié)構(gòu),其槽深4.5mm,提高了排渣能力。為提高碎軟煤層造斜能力,將襯墊加厚,并設(shè)置單向閥,防止因噴孔造成鉆具損壞。
為減小沖刷作用,降低鉆頭水眼流速,本次試驗(yàn)選用大水眼?140mm定向鉆頭。較常規(guī)?120mm定向鉆頭,鉆頭水眼過(guò)流面積增加了2.6倍,減少水流流速,大大減少對(duì)孔底沖刷。
本試驗(yàn)采用YHD3-1500(A)泥漿脈沖隨鉆測(cè)量系統(tǒng),其不受鉆孔長(zhǎng)度的影響,以泥漿作為信號(hào)載體,采用泥漿脈沖作為數(shù)據(jù)傳輸方式,鉆桿內(nèi)的泥漿是信號(hào)傳輸?shù)拿浇?,不需要使用電纜,信號(hào)傳輸實(shí)時(shí)穩(wěn)定可靠,從而減少了對(duì)鉆桿的結(jié)構(gòu)和密封要求,工作安全性和穩(wěn)定性較高。儀器外管體也為螺旋結(jié)構(gòu),整套鉆具螺旋結(jié)構(gòu)連續(xù)性,有利于排渣。
為了試驗(yàn)三種鉆具排渣效果,在天地王坡礦3306運(yùn)輸巷回風(fēng)聯(lián)巷鉆場(chǎng)開(kāi)展順層定向孔鉆進(jìn)試驗(yàn),設(shè)計(jì)定向鉆孔4個(gè)。其中,3個(gè)鉆孔主孔設(shè)計(jì)深度300m(含分支孔兩個(gè),分支孔進(jìn)尺280m),分別試驗(yàn)三種鉆具;1個(gè)鉆孔主孔設(shè)計(jì)深度400m(含分支孔兩個(gè),分支孔進(jìn)尺285m),選擇效果最好的鉆具進(jìn)行施工。
根據(jù)鉆探工藝、鉆孔結(jié)構(gòu)參數(shù)等,本試驗(yàn)的定向鉆進(jìn)鉆具組合依次為:?140mmPDC平底鉆頭、?89/99mm螺桿鉆具、YHD3-1500(A)泥漿脈沖隨鉆測(cè)量系統(tǒng),再分別連接?89mm整體性螺旋鉆桿或?89mm三棱螺旋鉆或?98mm焊接螺旋鉆桿進(jìn)行三種鉆具組合施工。
在碎軟煤層鉆進(jìn)時(shí),由于鉆孔穩(wěn)定性差且受到清水沖刷作用,造成鉆渣較多,為保證排渣效果與成孔率,本次試驗(yàn)采用“復(fù)合定向鉆進(jìn)為主、滑動(dòng)定向鉆進(jìn)為輔”的鉆進(jìn)工藝。
1)復(fù)合定向鉆進(jìn)。復(fù)合鉆進(jìn)鉆具不斷地?cái)噭?dòng)鉆孔孔壁下緣堆積的鉆屑,加強(qiáng)機(jī)械排渣,使其便于被沖洗液攜出鉆孔,以防埋鉆事故發(fā)生;復(fù)合定向軌跡較滑動(dòng)定向鉆進(jìn)鉆孔軌跡更加平滑,鉆具摩阻要小于滑動(dòng)定向鉆進(jìn),因此有利于深孔鉆進(jìn)。
2)滑動(dòng)定向鉆進(jìn)。鉆孔施工過(guò)程中,當(dāng)實(shí)鉆軌跡與設(shè)計(jì)軌跡之間偏差達(dá)到一定值后,調(diào)整孔底螺桿馬達(dá)造斜工具面,滑動(dòng)給進(jìn),連續(xù)造斜改變鉆孔前進(jìn)方向,獲得理想鉆孔姿態(tài)參數(shù)后回轉(zhuǎn)穩(wěn)斜定向鉆進(jìn)。
結(jié)合碎軟煤層特點(diǎn),為保證排渣效果,避免大排量泥漿對(duì)煤體沖刷破壞,泥漿泵量在200~300L/min,鉆進(jìn)速度不宜過(guò)大,一般在6~9m/h,每鉆進(jìn)一段應(yīng)回轉(zhuǎn)掃孔,增大轉(zhuǎn)速,加強(qiáng)排渣,避免煤渣堆積造成卡鉆。
3306運(yùn)輸巷回風(fēng)聯(lián)巷鉆場(chǎng)共完成4個(gè)順層定向孔,包括4個(gè)主孔、10個(gè)分支孔,4#孔最大孔深404m,實(shí)鉆平面軌跡如圖5所示。
本次試驗(yàn)1號(hào)鉆孔、2號(hào)鉆孔、3號(hào)鉆孔與4號(hào)鉆孔累計(jì)進(jìn)尺分別為874m、873m、906m和1144m,總累計(jì)進(jìn)尺3797m,總計(jì)144個(gè)班次,平均26.37m/班,其中,1號(hào)鉆孔、2號(hào)鉆孔與3號(hào)鉆孔分別使用?89mm整體螺旋鉆桿、?89mm三棱螺旋鉆桿與?98mm焊接螺旋鉆桿,根據(jù)試驗(yàn)效果,4號(hào)鉆孔選擇?98mm焊接螺旋鉆桿,鉆孔實(shí)鉆數(shù)據(jù)見(jiàn)表2。
表2 鉆孔實(shí)鉆數(shù)據(jù)
為考察三種鉆桿的鉆進(jìn)效率及排渣效果,對(duì)試驗(yàn)鉆孔的返渣量與鉆進(jìn)效率進(jìn)行統(tǒng)計(jì),結(jié)果顯示,?89mm整體螺旋鉆桿、?89mm三棱螺旋鉆桿與?98mm焊接螺旋鉆桿鉆進(jìn)時(shí)單位進(jìn)尺返渣量分別為120kg/m、140kg/m與270kg/m,是單位進(jìn)尺返渣量理論值的4.9倍、5.7倍與11.0倍;?98mm焊接螺旋鉆桿鉆進(jìn)時(shí)鉆進(jìn)效率可達(dá)30.6m/班,是前兩者鉆進(jìn)效率的1.4倍、1.3倍,由此可以說(shuō)明,其他條件相同時(shí),?98mm螺旋鉆桿的鉆進(jìn)效率最大和排渣效果最好。
試驗(yàn)過(guò)程中,鉆孔孔段前100m左右受到巷道采動(dòng)應(yīng)力場(chǎng)、鉆孔徑向方向受到自身施工的二次應(yīng)力場(chǎng)的影響,極易發(fā)生塌孔現(xiàn)象,造成鉆渣較多進(jìn)而堵塞排渣通道,通過(guò)增大機(jī)械轉(zhuǎn)速、減少排量,提高排渣能力,鉆孔均未出現(xiàn)卡鉆與噴孔現(xiàn)象;鉆孔孔段100~400m,由于受到清水沖刷作用,鉆孔穩(wěn)定性較差,鉆孔易發(fā)生塌孔現(xiàn)象,鉆進(jìn)中常常出現(xiàn)憋泵、回轉(zhuǎn)壓力異常升高情況,并多次出現(xiàn)塌孔卡鉆現(xiàn)象,其中1號(hào)鉆孔卡鉆6次,2號(hào)鉆孔卡鉆4次,3號(hào)鉆孔卡鉆3次,4號(hào)鉆孔卡鉆2次。因此,鉆孔塌孔段應(yīng)加強(qiáng)回轉(zhuǎn)機(jī)械排渣與減少排量,有利于提高成孔率。
1)通過(guò)對(duì)比試驗(yàn)分析,?98mm焊接螺旋鉆桿在碎軟煤層中鉆進(jìn)效率與排渣能力均有顯著提高,鉆進(jìn)效率可達(dá)30.6m/班,單位進(jìn)尺返渣量可達(dá)270kg/m,鉆進(jìn)效率與排渣能力較?89mm螺旋鉆桿和?89mm三棱螺旋鉆桿提高1倍以上。
2)鉆孔孔段前100m左右塌孔主要原因是受到巷道采動(dòng)應(yīng)力場(chǎng)、鉆孔徑向方向受到自身施工的二次應(yīng)力場(chǎng)的影響;鉆孔孔段100~400m塌孔主要原因是清水沖刷孔壁作用。鉆孔塌孔段應(yīng)采用“機(jī)械排渣為主、液動(dòng)排渣為輔”的復(fù)合排渣方式。
3)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),采用大功率定向鉆進(jìn)裝備和配套?98mm焊接螺旋鉆桿,形成以“復(fù)合鉆進(jìn)為主、滑動(dòng)定向?yàn)檩o”的碎軟煤層高效復(fù)合排渣定向成孔工藝方法,能夠?qū)崿F(xiàn)碎軟煤層400m以上順層定向鉆孔施工。