姜政華,孫 鋼,陳士奎,李伯堯,董紅燁
(1.中國石化重慶頁巖氣有限公司,重慶 408400;2.中國石化華東油氣分公司石油工程技術(shù)研究院,江蘇南京 210019;3.中國石化東北油氣分公司龍鳳山氣田高效開發(fā)項目部,吉林松原 138000)
南川頁巖氣田位于四川盆地東南緣的盆緣轉(zhuǎn)換帶,包括南川、武隆和彭水等區(qū)塊[1]。與高壓、超高壓頁巖氣田相比,南川頁巖氣田氣藏壓力系數(shù)低,約為1.0~1.3,資源稟賦差,經(jīng)濟效益開發(fā)難。
實踐證明,采用超長水平段(長度大于3 000 m)[2]水平井進行開發(fā),是提高南川頁巖氣田開發(fā)效益的關(guān)鍵技術(shù)手段之一。以北美為例,Haynesville頁巖氣田水平井的水平段長度由2012年之前的1 263 m增至2014—2015年的2 408 m,增幅達90.7%,但水平段平均單位長度鉆井成本降低了73%[3];美國Appaiachian和Permian盆地、加拿大Duvernay盆地由于核心區(qū)外儲層物性下降,采用水平段長4 000 m水平井已成為其開發(fā)的常規(guī)模式;2018年,美國Utica頁巖油氣田73%的新鉆水平井水平段長度超4 921 m[4]。國內(nèi)從2018年開始也開展了超長水平段水平井的鉆井技術(shù)探索,中國石油長寧頁巖氣田的寧209H71-3井最長水平段為3 100 m;中國石化涪陵頁巖氣田已實現(xiàn)了2 500 m水平段水平井的規(guī)?;_發(fā),其中JY2-5HF井的水平段長度達3 065 m。
為進一步提高超長水平段水平井的開發(fā)效益,南川頁巖氣田開展了3 500 m水平段水平井先導試驗。隨著水平段長度進一步增加,面臨一系列鉆井技術(shù)難點,如水平段極限延伸能力預測難、井眼軌跡控制難、井眼清潔效果差、鉆柱摩阻扭矩大、套管下入難和固井易漏易氣竄等[5-7]。針對這些問題,筆者開展了攻關(guān)研究,形成了井眼軌道優(yōu)化設(shè)計、低成本高效導向鉆井、井眼高效清潔、套管安全下入和超長水平段泡沫水泥漿固井等關(guān)鍵技術(shù),并進行了現(xiàn)場應用,取得了良好的應用效果,為國內(nèi)長度超3500 m水平段水平井的鉆井積累了經(jīng)驗。
1)超長水平段延伸極限預測難。精確預測水平井超長水平段的極限延伸能力,對提高頁巖氣開發(fā)的經(jīng)濟效益和規(guī)避鉆井風險十分重要。但影響長水平段延伸極限的因素非常多,計算模型的精度受限,主控因素不明確,難以有效指導超長水平段水平井的鉆井實踐。
2)井眼軌跡控制難。常規(guī)的“直—增—穩(wěn)—增—平”井身剖面井眼曲率高,難以滿足超長水平段水平井低造斜率的要求,需進行井眼軌道優(yōu)化,以滿足超長水平段水平井的工程需求。南川頁巖氣田地質(zhì)構(gòu)造復雜,地層產(chǎn)狀變化幅度大,井眼軌跡調(diào)整頻繁,如SY3-XHF井水平段井眼軌跡調(diào)整36次。而且,LWD儀器零長約20 m,地層預測存在一定滯后性,進一步增大了井眼軌跡控制難度。井眼軌跡調(diào)整頻繁,導致井身質(zhì)量差,鉆井風險高。
3)井眼清潔效果差,鉆柱摩阻扭矩大,套管下入難。超長水平段水平井井筒凈化困難,易形成巖屑床,造成復雜情況。如平橋南工區(qū)某井鉆至水平段長1 835 m處時,因巖屑造成卡鉆,處理該故障花費7 d時間。并且,隨著水平段增長,鉆柱的摩阻扭矩呈類指數(shù)增加,導致定向托壓嚴重、套管下入困難。從南川頁巖氣田前期施工情況來看,水平段長度小于1 500 m時,摩阻小于150 kN;水平段長度大于1 500 m后,摩阻迅速增大,水平段長度2 835 m時達到280 kN。
4)超長水平段固井易漏易氣竄。超長水平段井壁油膜清洗困難,影響界面膠結(jié)質(zhì)量,對沖洗效率及水泥漿頂替效率要求高。目的層氣測顯示好,易發(fā)生環(huán)空氣竄,影響膠結(jié)質(zhì)量。后續(xù)多級大型壓裂(套管內(nèi)多次加壓/放壓)易破壞水泥石完整性,導致環(huán)空密封失效,對水泥環(huán)物理性能要求較高。
理論分析認為,ZL70型鉆機可滿足3 500 m長水平段水平井(井深<7 000 m)的提升需求。因此,以下主要通過分析鉆柱受力,評價其在水平段的極限延伸能力。
1)抗扭、抗拉性能分析。3 500 m長水平段采用如下鉆具組合:φ215.9 mm PDC鉆頭+φ172.0 mm×0.75°單彎螺桿鉆具+鉆具止回閥+φ210.0 mm穩(wěn)定器+φ127.0 mm無磁加重鉆桿+LWD+無磁短節(jié)+φ127.0 mm加重鉆桿×6根+φ127.0 mm加重鉆桿×21根+旁通閥1只+φ127.0 mm鉆桿。分析該鉆具組合鉆進時的抗扭、抗拉性能可得:鉆桿所受最大扭矩約20 kN·m,低于鉆桿抗扭強度38 kN·m;上部φ127.0 mm鉆桿拉力余量約500 kN。上述結(jié)果表明,鉆桿強度可滿足4 000 m水平段極限延伸要求(安全系數(shù)大于1.35)。
2)鉆柱屈曲狀態(tài)分析。鉆柱屈曲狀態(tài)是影響超長水平段極限延伸的關(guān)鍵因素,為此,分析了正常鉆進時摩阻系數(shù)對鉆柱屈曲狀態(tài)的影響。結(jié)果表明,摩阻系數(shù)對鉆柱屈曲狀態(tài)影響較為顯著,裸眼摩阻系數(shù)小于0.30時,3 500 m水平段水平井不會發(fā)生正弦和螺旋屈曲。同時,分析了不同水平段長度(1 000,1 500,2 000,2 500,3 000,3 500和4 000 m)、不同摩阻系數(shù)(0. 15,0. 20,0. 25和0. 30)下的套管下入摩阻,結(jié)果見表1。
表1 固井下套管摩阻與水平段長度及摩阻系數(shù)的關(guān)系Table 1 Relationship between friction of casing running and horizontal section length as well as friction coefficient
由表1可知:超長水平井套管下入難度大,摩阻高;水平段長3 500 m時,若摩阻系數(shù)為0.25,最大摩阻為312.84 kN,此時會發(fā)生正弦屈曲。
因此,綜合以上分析結(jié)果,鉆進3 500 m長水平段水平井時應將摩阻系數(shù)控制在0.30以內(nèi),下套管時應將摩阻系數(shù)控制在0.25以內(nèi)。
基于水平井極限延伸原理及模型 [8-9]和南川頁巖氣地層三壓力剖面參數(shù)分析可知,影響超長水平段水平井極限延伸長度的關(guān)鍵因素為地層承壓能力和泵壓。井底鉆井液的當量循環(huán)密度最大值不超過地層破裂壓力、泵壓不超過額定泵壓時的水平段長度為水力延伸極限。
利用南川頁巖氣田地層壓力和鉆井液性能參數(shù)計算可得,鉆井液當量循環(huán)密度與水平段長度的交點為3 985 m,泵壓與水平段長度的交點為4 002 m。這說明,從理論上講,水平段的水力延伸極限長度為3 985 m,南川頁巖氣田鉆井設(shè)備和地層條件可滿足3 500 m水平段水平井鉆井施工要求。
通過分析鉆柱和水力極限延伸能力,從理論上證明南川頁巖氣田具備3 500 m水平段水平井鉆井施工條件;但是,實際鉆井時需要配套工程技術(shù)提供保障。為此,針對上述鉆井技術(shù)難點制定了相應技術(shù)方案,形成了井眼軌道優(yōu)化設(shè)計、低成本高效導向鉆井、井眼高效清潔、套管安全下入和超長水平段泡沫水泥漿固井等關(guān)鍵技術(shù)。
從造斜點優(yōu)選、造斜率設(shè)計和井身剖面優(yōu)化等3個方面對超長水平段水平井井眼軌道進行優(yōu)化設(shè)計,以降低鉆進中的摩阻、扭矩,提升超長水平段的極限延伸能力。
1)造斜點優(yōu)選。結(jié)合南川頁巖氣田造斜特點及數(shù)值模擬結(jié)果,造斜點上提200~300 m至井深500 m處,可保證在小井斜角井段扭方位,降低扭方位難度。同時,與優(yōu)化前相比,造斜段摩阻降低9.8%。
2)造斜率設(shè)計。為提高超長水平段水平井的機械鉆速和水平段延伸能力,在設(shè)計造斜率時,充分考慮南川頁巖氣田的地層特征,以降低摩阻扭矩為主要目標,兼顧滑動鉆進比例。由于南川頁巖氣田龍?zhí)督M-茅口組上部、部分韓家店組、小河壩組含砂量高,因此盡量設(shè)計采用復合鉆進或采用較低的造斜率鉆進這些層段。結(jié)合前期實鉆經(jīng)驗,一開井段和二開造斜段的造斜率推薦采用(0.12°~0.20°)/m和(0.18°~0.20°)/m,這樣既可降低摩阻,還可降低滑動鉆進比例。
3)井身剖面優(yōu)化。雙二維軌道具有曲率小、井段短、摩阻扭矩小等優(yōu)點[10],因此,南川頁巖氣田超長水平段水平井優(yōu)化為類雙二維軌道,對比分析了類雙二維和常規(guī)五段制井身剖面的摩阻扭矩(見表2)。
由表2可知:鉆具組合相同條件下,用100 kN鉆壓模擬地面扭矩,類雙二維軌道的扭矩比五段制低8%,摩阻更低;類雙二維軌道下鉆摩阻139 kN,比五段制低11%,有利于后期滑動鉆進及完井套管下入;復合/滑動鉆進時施加的鉆壓更大,鉆具發(fā)生屈曲時類雙二維軌道比五段制所能施加的鉆壓更大,有利于提高水平段機械鉆速;而且,類雙二維軌道不僅可避免常規(guī)五段制軌道大井斜扭方位困難的問題,還能保障井眼軌跡平滑及完井管柱順利下入,同時增大了上部井眼防碰安全距離,降低了上部井眼相碰的風險。
表2 不同井身剖面對應的摩阻、扭矩對比Table 2 Friction and torque values of different well profiles
1)鉆具組合優(yōu)化。采用常規(guī)導向技術(shù)時,螺桿鉆具優(yōu)選和底部鉆具組合優(yōu)化是實現(xiàn)3 500 m水平段鉆進的關(guān)鍵。為此,基于平衡趨勢法建立了南川頁巖氣井造斜率預測方法,提出了鉆進趨勢的概念(鉆進趨勢與實際鉆進方向最終會實現(xiàn)統(tǒng)一),同時考慮了井眼曲率對造斜率的影響。相關(guān)試驗研究表明,該方法的預測精度較常規(guī)方法提高20%以上[11-12]。利用上述方法,分析了螺桿彎角、鉆壓等對造斜率的影響規(guī)律,結(jié)果如圖1所示。根據(jù)上述研究結(jié)果和相關(guān)實鉆經(jīng)驗,制定了一開造斜段、穩(wěn)斜段、扭方位井段和二開造斜段及水平段的最優(yōu)鉆具組合及鉆進參數(shù),全程可采用1.25°彎角螺桿進行鉆進,既能滿足定向需求,又可避免因為更換鉆具組合導致的起下鉆。
2)降摩減阻技術(shù)。水力振蕩器可將鉆井液的水力能量轉(zhuǎn)換為管柱機械振動能量,將靜摩阻轉(zhuǎn)變?yōu)閯幽ψ?,降低整體管串的摩阻,提高鉆進效率,增加水平段的延伸長度。根據(jù)南川頁巖氣田SYX-2HF井和SYX-5HF井水力振蕩器的應用情況(見表3),確定使用壽命更長的全金屬水力振蕩器,可避免因水力振蕩器故障導致的起下鉆。
圖1 螺桿彎角對螺桿鉆具造斜率的影響Fig.1 Influence of screw bend on build-up rate of PDM
3)井眼軌跡控制技術(shù)。采用常規(guī)導向技術(shù)鉆進時,需加強對井眼軌跡的控制,確保順利中靶,盡量減少軌跡調(diào)整次數(shù),同時盡量使井眼軌跡光滑。
入靶控制階段,采用等厚對比和分段控制相結(jié)合的方式,入靶前提高入靶層位,入靶后采取小夾角下滑的方式下切探層,犧牲少量水平段進尺,以換取更平滑的井眼軌跡。利用等厚對比法,實鉆過程中以鄰井為參考選取標志點,滾動調(diào)整A靶;對局部無明顯標志點的層位,單純利用等厚對比法計算傾角難度較大,需采用分段控制法,選取合適標志點設(shè)定井斜,逐步增斜,引導軌跡準確入靶。
水平段控制階段,根據(jù)各儲層伽馬值判斷軌跡走向,調(diào)整合適的井斜角,控制井眼軌跡在最優(yōu)儲層中部穿行[13-15]。盡量貼合實鉆傾角,以控斜微調(diào)為主,利用復合微增趨勢、物探和鄰井資料預測傾角變化趨勢,最大限度地降低因穿層而導致鉆頭提前磨損的概率。
表3 水力振蕩器應用情況Table 3 Applications of hydraulic oscillator
鉆至拐點附近,提前做好軌跡穿行設(shè)計。上傾轉(zhuǎn)下傾段,提前將層位調(diào)低;下傾轉(zhuǎn)上傾段,提前將層位調(diào)高,避免大幅度、長井段軌跡大增大降。
1)鉆井液性能優(yōu)化。為滿足超長水平段攜巖、降摩減阻需求,設(shè)計了低黏切強封堵油基鉆井液。該鉆井液在保持合理動塑比(不低于0.20)的前提下,控制漏斗黏度和塑性黏度較低,可顯著降低循環(huán)壓耗和當量循環(huán)密度,確保排量最大化。該鉆井液基本配方為:0#柴油+2.4%主乳化劑+0.6%輔乳化劑+1.0%~1.5%氧化鈣+1.0%有機土+1.0%高溫增黏劑+3.0%抗高溫降濾失劑+3.0%液體瀝青+26.0%CaCl2水溶液+重晶石粉。
2)工藝措施優(yōu)化。高效井眼清潔的關(guān)鍵是清除巖屑沉積床,主要采取以下措施:a)利用四級固控設(shè)備及時清除有害固相,使固相含量低于28%,保持固相級配的合理性;b)增大排量,確保環(huán)空返速不低于0.80 m/s,提高鉆桿轉(zhuǎn)速(>80 r/min);c)及時短起下鉆,分段循環(huán)鉆井液,巖屑床堆積嚴重時需要多次劃眼清砂;d)通過優(yōu)化井眼軌道減少巖屑在造斜段的堆積,使用清砂接頭,加大對巖屑床的破壞;e)適當補充有機土或增黏劑,調(diào)節(jié)鉆井液的流變性。
為確保超長水平段水平井套管安全下入,采用了等剛度鉆柱設(shè)計、旋轉(zhuǎn)下套管技術(shù)和漂浮接箍下套管技術(shù)。
1)等剛度鉆柱設(shè)計。為保證套管安全下入超長水平段水平井,鉆井過程中設(shè)計與套管串剛度相當?shù)你@具組合,使其既滿足現(xiàn)場鉆井需求,又能夠降低套管下入難度。
2)旋轉(zhuǎn)下套管技術(shù)。旋轉(zhuǎn)下套管技術(shù)是利用旋轉(zhuǎn)下套管設(shè)備[12-13],在旋轉(zhuǎn)管柱、循環(huán)鉆井液的同時下入套管。旋轉(zhuǎn)下套管時,選擇常規(guī)扭矩的“φ139.7 mm×壁厚12.34 mm×鋼級TP110T×扣型TPCQ”生產(chǎn)套管,管串結(jié)構(gòu)為液動旋轉(zhuǎn)引鞋+1根套管+浮箍+1根套管+碰壓座+2根套管+趾端滑套+2根套管+趾端滑套+套管串+聯(lián)頂節(jié)。超長水平段交替安放滾珠扶正器和整體式扶正器,以保證套管居中度,并降低下套管摩阻[16]。
3)漂浮接箍下套管技術(shù)。漂浮下套管是利用漂浮接箍的浮力來降低套管下入難度。常規(guī)下套管和漂浮下套管2種情況下的模擬分析結(jié)果表明,當摩阻系數(shù)約等于0.25時,水平段長度為3 500 m時使用漂浮接箍技術(shù),套管可順利下到底;若不采用漂浮接箍技術(shù),套管會出現(xiàn)屈曲風險。
超長水平段進行固井時,以防漏防氣竄為優(yōu)化目標[2,17-20]。為此,根據(jù)前期鉆井經(jīng)驗,并參考相關(guān)研究成果,采用泡沫水泥漿固井工藝、雙凝雙密度水泥漿柱結(jié)構(gòu)的固井方案[21]。常規(guī)水泥漿水化過程中由液態(tài)向固態(tài)轉(zhuǎn)變時,漿柱壓力不斷下降,出現(xiàn)失重現(xiàn)象,當液柱壓力小于氣層壓力時,將發(fā)生氣竄。泡沫水泥漿中圈閉了大量可膨脹的高壓儲能泡沫,泡沫在水泥漿膠凝階段會發(fā)生膨脹,可以補償水泥漿失重造成的壓力損失,起到壓穩(wěn)氣層、防止環(huán)空氣竄的作用(見圖2)。此外,泡沫水泥漿中含有可壓縮不連續(xù)氣泡,具有密度低、彈塑性好的特點,對防止固井漏失、保障固井質(zhì)量效果明顯。
圖2 常規(guī)水泥漿失重氣竄現(xiàn)象與泡沫水泥漿防氣竄作用示意Fig.2 Gas channeling in conventional cement slurry under weightlessness and the role of foamed cement slurry in preventing gas channeling
超長水平段水平井鉆井關(guān)鍵技術(shù)在南川頁巖氣田SY9-2HF井(水平段長3583 m)和SY9-6HF井(水平段長3601 m)進行了現(xiàn)場應用,均實現(xiàn)了安全成井。上述2口井應用的技術(shù)體系相近,因此以SY9-2HF井為例進行說明。
1)井眼軌道優(yōu)化設(shè)計。剖面設(shè)計為類雙二維軌道,造斜點在井深500 m處,控制長穩(wěn)斜段復合鉆進造斜率不超過0.02°/m,扭方位段造斜率0.13°/m,防止因定向托壓導致造斜率偏低,影響中靶。
2)井眼軌跡控制。一開采用鐘擺鉆具組合,直井段井斜角小于1.50°。二開首先采用“混合鉆頭+φ172.0 mm×1.25°單彎螺桿”造斜,無穩(wěn)定器,造斜率達9.0°/m,后采用“PDC鉆頭+φ172.0 mm×1.25°單彎螺桿+φ210.0 mm穩(wěn)定器”進行水平段施工,實鉆井眼軌跡與設(shè)計的類雙二維軌道符合率達80%以上。該井在水平段配套了全金屬水力振蕩器,工作頻率13~19 Hz,振蕩力30~45 kN,安裝在距鉆頭137 m處。鉆進過程中無明顯托壓現(xiàn)象,定向鉆進時工具面穩(wěn)定。
3)油基鉆井液性能優(yōu)化及井眼清潔。調(diào)節(jié)油基鉆井液的油水比不小于80∶20,保持鉆井液良好的乳化穩(wěn)定性;添加適量的HIFLO、HIFLO-L等高性能降濾失劑,控制高溫高壓濾失量小于3 mL,并可以形成光滑薄韌的濾餅,抑制水敏性礦物水化分散;實時補充抗高溫改性瀝青類、酸溶性暫堵劑和油基防塌封堵劑,提高鉆井液封堵微裂隙的性能,為力學支撐提供基礎(chǔ),防止頁巖層掉塊和滲漏。
4)套管下入。采用旋轉(zhuǎn)下套管技術(shù),套管下至水平段后以排量1.6 m3/min循環(huán)120 min,套管下至水平段3 000~3 200 m后以排量1.6 m3/min循環(huán)240 min,達到清理井底殘留巖屑的目的。
5)固井工藝。采用泡沫水泥漿固井工藝、雙凝雙密度水泥漿柱結(jié)構(gòu)。領(lǐng)漿用低密度泡沫水泥漿,密度1.50 kg/L;尾漿用彈韌性防氣竄水泥漿,密度1.88 kg/L,確保壓穩(wěn)氣層。領(lǐng)漿與尾漿分界面在井深2 500 m處,水泥漿返至井深1 000 m。
SY9-2HF井完鉆井深6 455 m,水平段長3 583 m;SY9-6HF井完鉆井深6 780 m,水平段長3 601 m,2口井平均鉆井完井周期較設(shè)計縮短了25.4%,并先后刷新國內(nèi)頁巖氣井水平段長紀錄。其中,SY9-2HF井水平段單趟進尺3 006 m,創(chuàng)川渝頁巖氣水平井水平段單趟進尺最長紀錄。實鉆整體靶框控制在5 m以內(nèi),優(yōu)質(zhì)頁巖鉆遇率平均在90%以上,水平段復合鉆進比例平均達9 0.4 5%,最大狗腿度0.15°/30m。2口井均實現(xiàn)了固井全過程防漏與壓穩(wěn),固井質(zhì)量優(yōu)。此外,2口井全井段使用國產(chǎn)的鉆頭、螺桿鉆具及常規(guī)LWD地質(zhì)導向進行施工,高效成井的同時,實現(xiàn)了提速降本。
1)南川頁巖氣田3 500 m水平段水平井鉆井過程中面臨水平段極限延伸能力預測難、井眼軌跡控制難、井眼清潔效果差、鉆柱摩阻扭矩大、套管下入難和固井易漏易氣竄等技術(shù)挑戰(zhàn)。
2)超長水平段水平井井眼軌道優(yōu)化后,摩阻可降低10%以上;低成本常規(guī)導向鉆井技術(shù)可滿足超長水平段水平井施工需求,成本較旋轉(zhuǎn)導向鉆井低20%以上;通過優(yōu)化鉆井液性能和配套清砂鉆桿,可保證井眼清潔度;旋轉(zhuǎn)下套管技術(shù)可解決套管安全下入難題;泡沫固井技術(shù)可解決超長水平段水平井的固井氣竄、漏失難題。
3)SY9-2HF井、SY9-6HF井等的安全高效成井,表明我國具備了超3 500 m水平段水平井鉆井能力。
4)長水平段水平井是實現(xiàn)頁巖氣經(jīng)濟效益開發(fā)的重要途徑,但隨著水平段長度進一步增長,工程技術(shù)難度隨之大幅提升,現(xiàn)有設(shè)備難以滿足工程需求,需要進一步升級改造;同時,要進一步開展技術(shù)攻關(guān),以解決井眼軌跡控制、降摩減阻、井眼清潔和固井等方面的技術(shù)難題。