李玉海,李 博,柳長鵬,鄭瑞強,李相勇,紀(jì) 博
(中國石油集團大慶鉆探工程公司鉆井工程技術(shù)研究院,黑龍江大慶 163413)
我國頁巖油資源豐富,儲量超過700×108t,準(zhǔn)噶爾盆地、松遼盆地、渤海灣和鄂爾多斯盆地等多個區(qū)域均發(fā)現(xiàn)頁巖油,部分地區(qū)初具開發(fā)規(guī)模[1-3]。松遼盆地北部大慶古龍頁巖油為典型的陸相頁巖油,主要目的層分布范圍廣、厚度大,巖性以層狀頁巖、紋層狀頁巖和泥巖為主。大慶油田已在古龍區(qū)塊完成3口頁巖油預(yù)探水平井,完鉆井深2 135~4 230 m,水平段長1 630~2 220 m,鉆井過程中存在井壁不穩(wěn)定、井眼縮徑、鉆進摩阻大和定向困難等問題,導(dǎo)致鉆井周期長、機械鉆速低,全井平均機械鉆速僅12.38 m/h[4-6]。國外采用LWD+螺桿定向、旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向、水力振蕩器和高效PDC鉆頭等工具和采取優(yōu)化鉆井參數(shù)等措施,以提高頁巖油鉆井速度;國內(nèi)川渝地區(qū)、渤海灣和新疆瑪湖地區(qū)等頁巖油氣開發(fā)的重點區(qū)域,采用高造斜旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向系統(tǒng)、水力振蕩器和高效PDC鉆頭等方法提高鉆井速度[7-8]。
筆者根據(jù)現(xiàn)場實鉆經(jīng)驗及現(xiàn)有技術(shù)水平,對井身結(jié)構(gòu)、井眼軌道進行優(yōu)化,以降低施工難度;針對二開直井段縮徑、三開造斜段和水平段鉆井周期長等問題,研究了井壁修整工具、旋沖螺桿鉆井工具、清砂接頭和水力振蕩器等工具,并進行了鉆井參數(shù)優(yōu)化,形成了大慶頁巖油水平井鉆井提速技術(shù),現(xiàn)場應(yīng)用效果較好,為大慶油田采用水平井高效開發(fā)頁巖油提供了技術(shù)支撐。
大慶油田頁巖油儲層巖性以富含有機質(zhì)的泥巖、頁巖為主,黏土礦物含量高,且多孔多縫,呈紋層狀結(jié)構(gòu),地層水敏性強,易發(fā)生層間散裂。目的層上部為泥巖、粉砂質(zhì)泥巖互層,中下部為灰黑、灰綠、紫紅色泥巖、粉砂質(zhì)泥巖互層,存在長泥巖段,鉆進時易出現(xiàn)縮徑、泥包鉆頭和卡鉆等復(fù)雜情況。泥巖遇水膨脹導(dǎo)致縮徑,影響鉆井時效,增大井下遇阻卡鉆事故風(fēng)險;造斜段采用三維井眼軌道,造斜率難保證,入靶精準(zhǔn)度低,并且施工困難;水平井水平段長,巖屑易堆積形成巖屑床,導(dǎo)致鉆進過程中摩阻扭矩大,最大摩阻超過343 kN,最大扭矩24.5 kN·m,嚴(yán)重影響了水平段鉆井速度。分析認(rèn)為,大慶頁巖油地層鉆井提速主要存在以下技術(shù)難點:
1)大慶頁巖油水平井上部地層存在流砂層和大段泥巖,特別是目的層上部地層水化膨脹,易引起井眼縮徑,導(dǎo)致起下鉆阻卡、測井和固井前需多次反復(fù)通井,影響鉆井時效;頁巖儲層黏土礦物含量高,井壁易剝落形成巖屑床,導(dǎo)致卡鉆、遇阻和憋泵故障頻發(fā),已施工的3口頁巖油水平井均存在不同程度的井壁剝落或坍塌、頻繁憋泵和卡鉆等問題。
2)大慶油田頁巖油開發(fā)以叢式井為主,一般設(shè)計為大位移三維井眼軌道,在增斜的同時要扭方位,與常規(guī)二維井眼軌道相比,鉆進摩阻增加40%以上;長水平段三維水平井因位垂比大、裸眼段長,消除偏移距后易形成井眼拐點,造成井眼軌跡控制難度大[9-13]。已鉆井采用三維井眼軌道,造斜段鉆進過程中滑動摩阻扭矩急劇增大,定向工具和鉆頭作用力方向易偏離設(shè)計軌道,工具面不穩(wěn),滑動鉆進比例高,嚴(yán)重影響機械鉆速。
3)頁巖油水平井水平段長,巖屑不易返出,在鉆柱低邊堆積形成巖屑床,鉆進后期鉆柱與井壁之間摩阻扭矩大,鉆頭難以有效傳遞鉆壓,鉆具極易發(fā)生彎曲,導(dǎo)致鉆具疲勞損壞;滑動鉆進時托壓嚴(yán)重,工具面失穩(wěn),機械鉆速低。已施工3口水平井水平段的平均機械鉆速為8.05 m/h,與全井平均機械鉆速(12.38 m/h)相差較大。
針對頁巖油水平井鉆井存在的井壁不穩(wěn)定、井眼軌跡控制困難和鉆進摩阻大等問題,提出了提高鉆井速度、減少井下故障的技術(shù)思路,開展了井身結(jié)構(gòu)、井眼軌道和鉆井參數(shù)優(yōu)化及鉆井提速配套工具研究,形成了大慶油田頁巖油水平井鉆井提速技術(shù),達(dá)到了提高單趟鉆進尺、減少井下故障、提高機械鉆速和提高“一趟鉆”成功率的目的。
原井身結(jié)構(gòu)采用3層套管結(jié)構(gòu),二開鉆至造斜點下技術(shù)套管,三開鉆進造斜段和水平段,技術(shù)套管下深2 000 m左右,三開下部地層井壁失穩(wěn),影響了三開造斜段和水平段鉆井安全和效率。根據(jù)大慶頁巖油地質(zhì)特性及后期壓裂施工工藝,依據(jù)鉆井安全、提高鉆井效率的原則,對井身結(jié)構(gòu)進行了優(yōu)化:一開,采用φ444.5 mm鉆頭鉆進,下入φ339.7 mm表層套管,水泥返至地面,封隔淺部水層;二開,采用φ311.1 mm鉆頭鉆進,下入φ244.5 mm技術(shù)套管,水泥返至地面,封隔目的層以上大段易垮塌泥頁巖層,為三開水平段鉆進提供安全施工環(huán)境;三開,采用φ215.9 mm鉆頭鉆進,下入φ139.7 mm油層套管,水泥返至地面,為后期壓裂提供安全保障。
在實現(xiàn)地質(zhì)設(shè)計目的的前提下,充分考慮地質(zhì)特征、井眼軌跡控制技術(shù)、鉆進摩阻扭矩及鉆井參數(shù)等因素,優(yōu)化井眼軌道,以降低施工難度。已鉆井采用三維井眼軌道,由于二開為直井段,三開造斜段需要同時進行增斜和扭方位,導(dǎo)致滑動鉆進比例高、井眼軌道不平滑、鉆進摩阻增大和機械鉆速低。針對以上問題,優(yōu)化井眼軌道,依據(jù)造斜率小于6.5°/30 m的原則,在實現(xiàn)地質(zhì)目的的前提下,兼顧降低施工難度,合理上移造斜點,二開就進行造斜施工,以降低造斜率,提高井眼平滑度。在保證水平段長度的前提下,將三維井眼軌道優(yōu)化為雙二維井眼軌道,上部二維井段完成偏移距,下部井段按照常規(guī)二維水平井施工,實現(xiàn)三維變二維。采用雙二維井眼軌道井眼軌跡更平滑,井眼曲率最高降低20%,復(fù)合鉆比例提高25%,鉆進摩阻、扭矩更小,造斜段和水平段機械鉆速顯著提高。
2.3.1 井壁修整工具
頁巖油水平井二開上部姚家組等地層易縮徑,導(dǎo)致φ311.1 mm井眼起下鉆阻卡,測井固井前需多次往復(fù)通井,嚴(yán)重影響鉆井周期。為解決此問題,研制了隨鉆井壁修整工具(見圖1)。該工具設(shè)計為四直棱結(jié)構(gòu),直棱側(cè)面、上下斜面設(shè)計有切削齒。鉆柱旋轉(zhuǎn)過程中,切削齒進入縮徑井段對其進行擴眼、修整,易縮徑井段位置每隔200~300 m安放1只井壁修整工具,解決了泥巖段縮徑需要多次通井的問題,可顯著提高鉆井時效。
圖1 井壁修整工具的結(jié)構(gòu)Fig.1 Structure of the borehole wall dressing tool
2.3.2 旋沖螺桿鉆井工具
為提高頁巖油二開造斜段造斜率和機械鉆速,研制了旋沖螺桿鉆井工具。該工具為螺桿鉆具+沖擊工具一體化設(shè)計(見圖2),采用高輸出扭矩的等壁厚高效螺桿,沖擊部分能夠?qū)@井液的壓力能量轉(zhuǎn)化為旋轉(zhuǎn)破巖動力,輸出高頻沖擊輔助鉆頭破巖,提高機械鉆速。通過整體方案設(shè)計,旋沖螺桿工具彎點至連接鉆頭端面距離小于常規(guī)螺桿彎點至鉆頭端面距離,可提高造斜率。工具主要技術(shù)參數(shù)為:額定工作壓耗≤8 MPa,輸出扭矩8~18 kN·m,工作轉(zhuǎn)速70~130 r/min,沖擊頻率10~40 Hz,工作溫度0~120 ℃,使用壽命不小于180 h,彎點距離不大于2.00 m。旋沖螺桿鉆井工具可以保護鉆頭,提高單只鉆頭的進尺和鉆井速度,目前該工具已形成系列化產(chǎn)品及成熟的現(xiàn)場施工工藝。
圖2 旋沖螺桿鉆井工具的結(jié)構(gòu)Fig.2 Structure of the rotary screw
2.3.3 清砂接頭
頁巖油水平井井壁易失穩(wěn),大斜度段、水平段易形成巖屑床,僅依靠水力參數(shù)優(yōu)化和工藝改進不能完全解決井眼清潔的問題[14],為此,研制了清砂接頭(見圖3)。該接頭設(shè)計有V形螺旋槽式流道和反向螺旋結(jié)構(gòu),采用漏斗式結(jié)構(gòu),流道入口尺寸大于出口尺寸,懸浮巖屑進入V形螺旋槽后流速急劇增大并改變方向,提高巖屑運移速度,上返鉆井液流經(jīng)V形螺旋槽后進入反向螺旋結(jié)構(gòu)形成紊流,可將低邊巖屑懸浮在井筒中。工具主要技術(shù)參數(shù)為:總長1 250 mm,上下接頭外徑為165 mm;V形螺旋槽長240~350 mm,最大外徑165 mm。該工具可以破壞巖屑床,解決頁巖油水平井塌塊剝落造成的巖屑堆積問題,降低沉砂卡鉆風(fēng)險和水平段鉆進摩阻,提高機械鉆速。
圖3 清砂接頭的結(jié)構(gòu)Fig.3 Structure of the sand cleaning joint
2.3.4 水力振蕩器
針對三開水平段滑動鉆進時的托壓問題,研制了水力振蕩器。該工具主要由振動部分、動力部分和閥體總成組成(見圖4),其原理是利用鉆井液在流經(jīng)閥體總成時,因過流面積發(fā)生周期性變化從而產(chǎn)生水力脈沖,將鉆具與井壁之間的靜摩擦力轉(zhuǎn)變?yōu)閯幽Σ亮Γ档豌@柱與井壁之間的摩阻,提高鉆壓傳遞效率[15-16]。應(yīng)用水力振蕩器能夠給鉆頭施加真實的鉆壓,并保證工具面穩(wěn)定,提高水平井鉆井效率,降低發(fā)生井下故障的概率。水力振蕩器主要工作技術(shù)參數(shù)為:排量32~36 L/s,壓降3~4 MPa,頻率16~17 Hz,振動幅度3~10 mm,振動沖擊力37~43 kN。
圖4 水力振蕩器的結(jié)構(gòu)Fig.4 Structure of the hydraulic oscillator
根據(jù)古龍頁巖油地質(zhì)特性,模擬計算了不同鉆速、鉆桿條件下返砂所需的最小排量及巖屑床高度。計算結(jié)果表明:采用φ127.0 mm鉆桿,當(dāng)機械鉆速為15.0 m/h、轉(zhuǎn)速為90 r/min、排量為33 L/s時,巖屑床高度為3.2 mm;排量為36 L/s時,巖屑床高度為2.1 mm,排量與巖屑床高度成反比關(guān)系;排量超過40 L/s時,對頁巖井壁沖刷嚴(yán)重,井壁沖刷力增大25%,因此確定最優(yōu)排量為33~40 L/s。數(shù)值模擬計算結(jié)果表明,當(dāng)轉(zhuǎn)速為90 r/min、鉆壓為98 kN時,渦動轉(zhuǎn)速可達(dá)400 r/min以上,井壁受到瞬時側(cè)向應(yīng)力最高可達(dá)600 MPa。為了減少鉆具渦動、鉆井液沖刷對井壁穩(wěn)定的影響,并保證最大限度地攜巖,減小巖屑床高度,根據(jù)理論計算和現(xiàn)場實踐,對鉆井參數(shù)進行了優(yōu)化,確定了最優(yōu)的鉆井參數(shù):排量33~40 L/s,轉(zhuǎn)速90~110 r/min,鉆壓58.8~98.0 kN。采用該鉆井參數(shù)鉆進可達(dá)到提速效果。
大慶油田頁巖油水平井鉆井提速技術(shù)在古龍頁巖油區(qū)塊3口井進行現(xiàn)場試驗,平均完鉆井深4 691 m,平均機械鉆速19.03 m/h,平均鉆井周期35.23 d,與該區(qū)塊之前施工的水平井相比,機械鉆速提高53.7%(見表1)。下面以試驗1井為例介紹現(xiàn)場試驗情況。
表1 3口水平井現(xiàn)場試驗數(shù)據(jù)Table 1 Field test data from 3 horizontal wells
試驗1井是位于古龍頁巖油試驗區(qū)塊的一口開發(fā)井,設(shè)計井深4 735 m,設(shè)計水平段長2 020 m,采用三開井身結(jié)構(gòu)?,F(xiàn)場施工時,一開,采用φ444.5 mm鉆頭鉆至井深265.00 m,φ339.7 mm表層套管下至井深264.48 m;二開,采用φ311.1 mm鉆頭鉆至井深2 364.00 m,φ244.5 mm技術(shù)套管下至井深2 363.42 m;三開,采用φ215.9 mm鉆頭鉆至井深4 735.00 m,φ139.7 mm生產(chǎn)套管下至井深4 730.58 m。
二開從井深296.00 m開始進行造斜,第1趟鉆采用1.25°旋沖螺桿鉆具與φ311.1 mm PDC鉆頭配合的鉆具組合,旋沖螺桿鉆具增斜能力強,可合理確定滑動鉆進和復(fù)合鉆進比例,提高機械鉆速;進尺1 320 m,機械鉆速43.56 m/h。第2趟鉆采用φ311.1 mm PDC鉆頭+1.25°常規(guī)螺桿的鉆具組合,距鉆頭300 m的裸眼段每隔7柱鉆桿使用1只井壁修整工具,共使用5只井壁修整工具,防止目的層上部地層縮徑導(dǎo)致卡鉆。1 700~1 856 m井段鉆進過程中工具面不穩(wěn),定向托壓嚴(yán)重,采用小鉆壓鉆進,并采用大排量循環(huán)和井壁修整工具修整縮徑井眼,鉆進情況得到改善,第2趟鉆進尺779 m,機械鉆速14.78 m/h。
三開φ215.9 mm井段進尺2 371 m,鉆至井深4 735 m,3趟鉆完成。第1趟鉆采用PDC鉆頭+1.50°常規(guī)螺桿+LWD鉆具組合,初期復(fù)合鉆進正常,鉆至井深2 492 m開始定向,定向過程中出現(xiàn)蹩跳鉆現(xiàn)象,滑動鉆進占比78.82%;鉆至井深2 623 m,起鉆更換鉆頭和螺桿;第1趟鉆進尺259 m(2 364~2 623 m),機械鉆速6.53 m/h。第2趟鉆采用PDC鉆頭+1.50°常規(guī)螺桿+LWD+水力振蕩器鉆具組合,水力振蕩器距鉆頭150 m,滑動鉆進占比降至40.74%,機械鉆速由6.53 m/h提至12.47 m/h;第2趟鉆進尺256 m,進入A靶點后起鉆,換旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向鉆具組合。第3趟鉆采用PDC鉆頭+旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向工具+清砂接頭鉆具組合,距鉆頭200 m處安放第1只清砂接頭,然后每隔5柱鉆桿安裝1只清砂接頭,清砂接頭能在一定程度上減小巖屑床高度,降低卡鉆風(fēng)險;第3趟鉆進尺1 856 m(2 879~4 735 m),機械鉆速18.29 m/h。
試驗1井完鉆井深4 735 m,水平段長2 150 m,鉆井周期35.25 d,全井平均機械鉆速19.03 m/h,其中二開機械鉆速高達(dá)43.56 m/h,鉆井提速效果較好。
1)針對大慶油田古龍區(qū)塊頁巖油水平井的鉆井技術(shù)難點,開展了井身結(jié)構(gòu)、井眼軌道和鉆井參數(shù)優(yōu)化及鉆井提速工具研究和等技術(shù)攻關(guān),形成了大慶油田頁巖油水平井鉆井提速技術(shù)。
2)大慶油田頁巖油水平井鉆井提速技術(shù)解決了地層穩(wěn)定性差、井眼軌跡控制困難和水平段機械鉆速低等技術(shù)難點,降低了井下鉆井風(fēng)險,大幅度了提高鉆井速度,縮短了鉆井周期,為加快大慶油田古龍區(qū)塊頁巖油勘探開發(fā)提供了技術(shù)支撐。
3)為了進一步提高頁巖油水平井機械鉆速,建議加強鉆井液井壁穩(wěn)定井眼清潔技術(shù)、高性能旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向技術(shù)和高效減摩降阻技術(shù)等技術(shù)攻關(guān),進一步完善頁巖油水平井鉆井提速技術(shù),更好地滿足大慶古龍區(qū)塊頁巖油高效勘探開發(fā)的需求。