張仕洋,解文中,王 勇,宋 健
(馬鞍山鋼鐵有限公司長材事業(yè)部,安徽 馬鞍山 243000)
對煉鋼廠來說,鋼水溫度不僅是煉鋼操作穩(wěn)定的基礎,也是獲得良好鑄坯的基礎,鋼水的過程溫度是貫穿整個煉鋼生產過程的主要控制參數之一。
隨著轉爐終點溫度的提高,鋼的氧含量會大幅度增加,帶來轉爐脫氧劑的用量增加,合金的收得率降低。過高的出鋼溫度會腐蝕濺渣層,從而直接侵蝕爐襯磚,增加了轉爐耐材消耗,降低了轉爐爐齡。出鋼溫度過高對轉爐鋼產品的實物質量也不利。一方面增加了脫氧產物,使鋼水中夾雜物增加;另一方面,由于對耐材的侵蝕加劇,會流入鋼中,形成夾雜。因此,降低轉爐出鋼溫度,對合金收得率、轉爐爐況、產品質量、鋼鐵料消耗指標以及成本均具有積極意義。
文獻調研發(fā)現,為了有效降低出鋼溫度,國內鋼廠開展了一系列生產實踐。概括來說,主要從提高轉爐終點命中、縮短冶煉周期、降低出鋼溫降、減少鋼水罐周轉個數、鋼水罐吹氬強度優(yōu)化、鋼水罐保溫層砌筑、提高鑄機拉速、降低過熱度、規(guī)范中間罐烘烤與覆蓋劑保溫等方面著手[1-5]。在上述共性措施的基礎上,各鋼廠因地制宜,提出了一些創(chuàng)新性方案。首鋼京唐胡敏等[6]重點關注于高效化生產,韶關鋼鐵鄧長付等[7]提出優(yōu)化出鋼過程增碳工藝的思路,方大特鋼熊小明等[8]介紹了爐后合金烘烤爐的應用,唐鋼孫建勇等[9]基于物料平衡、熱平衡計算確保吹煉過程均勻升溫,萊鋼王尖銳[10]開發(fā)了LF 智能吹氬模式。
馬鋼煉鋼廠生產的HRB400EA屬于方坯直上鋼種,工藝路徑為:120 t轉爐→吹氬站→150 mm×150 mm方坯連鑄,其轉爐終點成分及過程溫度控制要求如表1所示。
表1 HRB400EA轉爐終點成分及過程溫度要求
HRB400EA作為產量較大的單個品種,2020年其產量占總產量的29%。2020年該鋼種連澆爐次出鋼溫度均值1673 ℃,氬前溫度均值1600 ℃,氬后溫度均值1581 ℃,中間罐溫度均值1536 ℃。出鋼-中間罐總溫降137 ℃,其中出鋼溫降73 ℃,氬站溫降19 ℃,氬站出站至中間罐溫降45 ℃,中間罐過熱度31 ℃,各工序溫度體系均較高。
降低HRB400EA溫度體系主要存在問題:(1)方坯鑄機冷床能力不足,影響拉速提升,澆注周期(44 min)偏長;(2)鋼水吊運至連鑄臺需轉向90°,且轉爐和鑄機被LF爐隔開,鋼水上臺需占用3#LF西工位通道,物流不暢,吊運時間(16 min)偏長;(3)方坯鋼水罐與CSP鋼水罐不兼容,原則上不混用,開澆前3爐一般為備用罐;(4)受制于LF爐平臺高度、鋼水罐爐口粘渣以及鋼水罐蓋如何周轉等因素,鋼水罐未能實現加蓋。
轉爐出鋼溫度由以下公式確定:
T出=T凝+α+△t1+△t2
式中:T出為轉爐出鋼溫度,T凝為鋼液凝固溫度,α為鋼液過熱度,△t1為出鋼至開澆過程鋼水罐內鋼水溫降,△t2為鋼水罐至中間包鋼水溫降。按照經驗公式計算,HRB400EA鋼T凝為1505℃,則降低出鋼溫度要從降低α、△t1、△t2入手,優(yōu)化工藝,減少過程溫度損失。同時,轉爐應以T出為目標值,控制過程均勻升溫,避免一倒溫度過高或過低。
轉爐降低出鋼溫度就是要控制吹煉的過程溫度,使開吹到終點的溫度曲線盡量呈一種逐漸上升的趨勢。過程溫度來源于轉爐物理熱與化學熱的供給情況,歸根結底取決于鐵水、冷料、渣料、發(fā)熱劑以及冷卻劑的配比。為了在開吹前及時掌握該爐次熱平衡是否富余,基于各物料的熱效應,建立熱平衡靜態(tài)計算模型,根據計算結果確定發(fā)熱劑或者冷卻劑的整爐加入量。鐵水、冷料、渣料、發(fā)熱劑以及冷卻劑熱效應如表2所示,正值代表放熱,負值代表吸熱。根據模型計算得出的結果,指導轉爐造渣料、發(fā)熱劑、冷卻劑的加入,避免一倒溫度失衡,確保碳溫協(xié)調。
表2 物料熱效應對照表 單位:℃/t
(1)縮短主吹煉時間。120噸轉爐現場使用氧槍噴頭為四孔鑄造噴頭,噴頭參數為:中心傾角12°,喉口37.9 mm,出口49.2 mm,噴頭設計馬赫數為2.0。通過將氧槍流量由21000~22000 Nm3/h逐步提升至24000~25000 Nm3/h,供氧強度達到3.33 Nm3/(t·min)以上,主吹煉時間減少1分37秒。
(2)一倒接近終點,減少補吹時間?;跓崞胶饽P停D爐按照終點碳含量0.09%、終點溫度1660 ℃的目標控制吹煉過程,一倒接近終點,補吹時間縮短27秒。
(3)縮短流鋼時間。原先使用的非定徑出鋼口為喇叭型,其尺寸為170 mm(內口)/140 mm(外口)。為縮短流鋼時間,試用170 mm(內口)/150 mm(外口)尺寸出鋼口,流鋼時間縮短45秒。
(4)減少加料時間。高產條件對兌鐵及加廢鋼的速度同樣提出更高要求,通過優(yōu)化生產調度,兌鐵、加廢鋼停等時間減少,速度加快,加料時間縮短1分3秒。
(5)縮短濺渣時間。通過固定倒爐倒渣角度,留合適的渣量濺渣,過氧化爐次采用出完鋼先倒渣后濺渣,轉爐濺渣時間縮短了21秒,同時也減少了濺渣熱量損失。
通過采取以上措施,轉爐冶煉周期達到35分03秒,較改進前縮短4分48秒。轉爐冶煉周期加快后,轉爐和鋼水罐蓄熱性改善,有利于出鋼溫度的降低。
表3 轉爐冶煉周期統(tǒng)計表
HRB400EA出鋼過程每爐合金加入量共計2900 kg,其中錳硅合金加入量2690 kg/爐,硅鐵75B加入量210 kg/爐。合金的大量加入,造成出鋼溫降較大,經統(tǒng)計,平均值為73 ℃。為減少出鋼溫降,去除爐后現有的合金料倉,在旋轉溜槽上方安裝一合金加熱爐。合金烘烤使用煤氣加熱合金10~15 min,平均烘烤溫度400~600 ℃。不烘烤的鋁鐵或渣料,通過旁通溜槽加入旋轉溜槽中。按照合金加熱終點溫度400 ℃計算,則爐后合金加熱理論可降低出鋼溫降7.40 ℃,測算采用的參數如表4所示。
表4 合金加熱理論貢獻溫度測算表
2.4.1 氬站烘罐
因現有設備受限,鋼水罐不具備加蓋功能,為減少鋼水溫降,鋼水出站添加保溫劑保溫。另外,調整鋼水罐烘烤時間和方式,采用先灌砂后烘烤。2021年以來,氬站烘罐比例最高達70.5%。連鑄拉速提升后,鋼水罐周轉節(jié)奏加快,可供烘烤的時間減少或來不及烘烤,鋼水罐烘烤效果受到影響。
2.4.2 改進鋼水罐保溫層耐材
為了提高我廠鋼水罐的保溫性,降低鋼水罐使用過程中鋼水的溫度損失,從優(yōu)化和改進鋼水罐保溫層耐材入手,同時結合同類單位使用狀況,并綜合考慮我廠鋼水罐形狀和需要的耐材強度等要求,使用導熱系數為0.046 W/m·K的新型復合反射絕熱板,代替我廠使用的導熱系數為0.20 W/m·K普通纖維保溫板,以期達到較好的鋼水罐保溫效果。復合反射絕熱板是采用反射率較高的金屬鋁箔、導熱系數極低的納米玻璃纖維布、粉漿層,由復合工藝制成的一種新型絕熱材料,其保溫性能優(yōu)于傳統(tǒng)保溫材料。
HRB400EA使用干式料中間罐,澆注時間可達30 h以上,連澆爐數可達40爐以上,澆注前、中、后期鋼水罐周轉、蓄熱情況差異較大,需要同澆次分階段控制出鋼溫度。為此,針對此品種,劃分了第1爐、第2~8爐以及第9爐及后續(xù)三個階段,每個階段出鋼溫度依次遞減,具體溫度控制要求見表5。
表5 HRB400EA同澆次不同爐次溫度控制要求
由表6可知,澆次第9爐以后出鋼溫度均值較之前爐次降低5.8 ℃,氬前溫度均值降低3.3 ℃,氬后溫度均值降低2.5 ℃。
表6 HRB400EA同澆次不同爐次溫度控制情況
連鑄按照拉速目標:2.8 m/min→3.0 m/min→3.1 m/min→3.2 m/min,分階段持續(xù)推進HRB400EA拉速提升工作。
2.6.1 冷卻系統(tǒng)改進
由于拉速的大幅提升,為了保證鑄坯出結晶器后坯殼的安全厚度,加大足輥及二冷區(qū)的冷卻強度,將足輥水冷噴嘴角度由60°改為90°,二冷1段氣霧噴嘴由1.6 mm改為2.0 mm,同時為了增加二冷區(qū)的冷卻水量,將總管壓力由之前的1 MPa增加至1.2 MPa,總水量由之前的220 m3/h增加至250 m3/h。
2.6.2 臺下集群控制系統(tǒng)的改進
(1)提高割槍速度。由于設計的切割區(qū)域較短,在提升拉速后,按照以前的割槍割速(260 mm/min)已經不能滿足生產需求,故將割槍割速提升至300 mm/min。(2)縮短翻鋼時間。由于拉速的提升,鑄坯溫度過高易彎曲,為保證鑄坯能夠盡早的進入冷床,故將翻鋼時間由15 s/次減少至10 s/次。
2.6.3 擋渣桶的改進
在直上鋼種的連澆生產中,由于拉速是靠中包鋼水靜壓力來控制,因此為了保證拉速的穩(wěn)定,操作人員需要每4~5爐進行一次中包排渣操作,使得拉速不會下降。但由于擋渣桶的構造問題,會使得在每次在排渣過程中部分渣子都會流入中包澆鑄區(qū)卻無法流回沖擊區(qū),每當到了該澆次的中后期,澆鑄區(qū)的渣子就會變多,致使拉速下降,從而無法達到目標拉速。為了解決這個問題,將擋渣桶兩個面上部中間部位挖出兩個350 mm×60 mm的矩形,可以在排渣操作中使得渣子能從澆鑄區(qū)重回沖擊區(qū)并及時排除,從而在中后期也能達到目標拉速。
2021年以來,滿流澆注情況下,方坯拉速不斷提升,目前HRB400EA鑄機6流總通鋼量最高達到3.19 t/min,對應均值拉速為3.11 m/min(具體如圖1所示)。拉速提升有利于縮短澆注周期,減少澆注溫降,從而帶動整個溫度體系下移。由中間罐溫度的統(tǒng)計數據來看,HRB400EA中間罐溫度均值最低降至1532.5 ℃,對應鋼水過熱度17.5 ℃。中間罐溫度基本按中下限控制。
圖1 HRB400EA鑄機6流總通鋼量變化趨勢
上述措施實施后,HRB400EA出鋼溫度穩(wěn)步下降,效果顯著,2021年各月數據如圖2所示。尤其是2021年7月,HRB400EA出鋼溫度均值為1663 ℃,較2020年累計值降低10 ℃。出鋼溫度下降后,鋼水氧化性減弱,HRB400EA終渣TFe含量13.44%,降低1.88%。
圖2 HRB400EA出鋼溫度均值變化趨勢