田進(jìn)富 劉廣祥 劉占文 顏廷瑞 劉樹程 劉乃孟
(1-山東華盛中天機(jī)械集團(tuán)股份有限公司 山東 臨沂 276017 2-山東衛(wèi)士植保機(jī)械有限公司)
151F 汽油機(jī)是由本公司開發(fā)設(shè)計的一款便攜式小型四沖程汽油機(jī),該機(jī)型因體積小、質(zhì)量輕,可以360°全方位運(yùn)轉(zhuǎn),各項(xiàng)性能指標(biāo)優(yōu)越,一經(jīng)投放市場,深受廣大消費(fèi)者喜愛。相較普通便攜式小型四沖程汽油機(jī),我們充分優(yōu)化設(shè)計了潤滑系統(tǒng),使得整機(jī)的使用壽命提升到500 h;同時大大降低了機(jī)油消耗量和廢氣排放;由于回油室設(shè)計在缸蓋罩內(nèi)部,所以整機(jī)結(jié)構(gòu)緊湊,故障率低。該機(jī)型的設(shè)計代表了國際同排量便攜式小型四沖程汽油機(jī)的先進(jìn)水平。
在產(chǎn)品設(shè)計研發(fā)過程中,針對潤滑系統(tǒng),重點(diǎn)分析了國內(nèi)外同類型機(jī)器的優(yōu)缺點(diǎn),摒棄以往機(jī)型結(jié)構(gòu)復(fù)雜[1]、維修保養(yǎng)不便,潤滑系統(tǒng)故障率高,潤滑效果差等缺點(diǎn),規(guī)劃了潤滑油路的走向,確定泵油的動力[2-3],尤其是油霧冷凝回收系統(tǒng)的創(chuàng)新設(shè)計[4],大大降低了機(jī)油消耗量及排放,提高了發(fā)動機(jī)的使用壽命,汽油機(jī)參數(shù)如表1 所示。
表1 151F 汽油機(jī)參數(shù)表
潤滑系統(tǒng)的動力來自不斷上下運(yùn)動的活塞,由于活塞的上下運(yùn)動導(dǎo)致密閉的曲軸箱內(nèi)產(chǎn)生交替變化的正壓和負(fù)壓?;钊闲袝r曲軸箱為負(fù)壓,此時氣缸體左側(cè)回油孔會將機(jī)油收集盒(組裝在缸蓋罩內(nèi))里收集的機(jī)油吸入缸體內(nèi)部,同時右側(cè)的回油孔也會將油底殼內(nèi)的機(jī)油吸入缸體內(nèi)部,來實(shí)現(xiàn)缸套、活塞和曲軸的潤滑;活塞下行時曲軸箱為正壓,下箱底部設(shè)置的單向閥打開(活塞上行時關(guān)閉),曲軸箱內(nèi)的油霧或油滴會隨著油氣,沿單向閥排入凸輪軸室,用來潤滑凸輪和搖臂。由于多次往復(fù)運(yùn)動,凸輪室內(nèi)的壓力會逐漸增加,壓力增加的潤滑油霧就會沿著氣門搖臂的推桿孔進(jìn)入缸蓋上部的搖臂室,在搖臂室內(nèi)潤滑氣門及氣門搖臂等運(yùn)動部件。
同樣道理,隨著搖臂室的壓力增加,潤滑油霧將沿機(jī)油收集盒側(cè)邊的冷凝室入口進(jìn)入缸蓋罩迷宮結(jié)構(gòu)的流道,迷宮流道內(nèi)安裝鐵絲網(wǎng),由于鋁質(zhì)缸蓋罩的導(dǎo)熱和鐵絲網(wǎng)的冷凝作用,機(jī)油油霧會在此凝結(jié)成油滴,由于重力或曲軸箱負(fù)壓作用,凝結(jié)的油滴會通過機(jī)油收集盒上面的小孔流入機(jī)油收集盒內(nèi)部。機(jī)油收集盒下部有一個導(dǎo)油管,導(dǎo)油管通過管道連接到曲軸箱左側(cè)回油孔,機(jī)油會通過此孔流到缸體內(nèi)部。另外缸蓋罩迷宮中被冷凝后的氣體(此時機(jī)油已經(jīng)基本被收集完成)在壓力高時會通過缸蓋罩的大氣平衡孔釋放到空濾器中,發(fā)動機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)過程中會吸入燃燒室燃燒掉,避免少量機(jī)油油霧排入大氣。至此機(jī)油完成了自身循環(huán),不但保證了發(fā)動機(jī)的正常潤滑,也避免了機(jī)油的大量呼出。圖1 是潤滑循環(huán)的簡易流程圖。
圖1 潤滑循環(huán)的簡易流程圖
氣缸體選用壓鑄鋁合金YL113,缸套采用硼鑄鐵,減少了因采用鍍鉻缸體造成的環(huán)境污染,又降低了產(chǎn)品的成本。在氣缸體上設(shè)置了左右兩個回油孔,分別與機(jī)油收集盒和油底殼相連。與機(jī)油收集盒相連實(shí)現(xiàn)了機(jī)油的回收和循環(huán),避免了機(jī)油長時間在過高的溫度下工作結(jié)膠變質(zhì);與油底殼相連實(shí)現(xiàn)了機(jī)油呼出損耗后能得到及時補(bǔ)充??杀WC潤滑油能均質(zhì)、穩(wěn)定、持續(xù)、可靠地潤滑各運(yùn)動副,如圖2 所示。
圖2 氣缸系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖
單向閥設(shè)置在曲軸箱的下箱上,選用不銹鋼材質(zhì),為了確保密封效果,密封面增加了3~5°的角度(如圖3 所示),避免緊固后出現(xiàn)翹曲,影響密封性能?;钊滦星S箱壓力高時簧片閥打開,曲軸箱內(nèi)的機(jī)油或油霧進(jìn)入簧片閥壓板密封的油池,隨著壓力增高,機(jī)油及油霧通過上油孔(如圖4 所示)上行進(jìn)入凸輪軸室,實(shí)現(xiàn)對凸輪和下?lián)u臂的潤滑。過量的機(jī)油會通過回油孔(如圖5 所示)流回油底殼。
圖3 單向閥密封結(jié)構(gòu)
圖4 曲軸箱上油孔
圖5 曲軸箱回油孔
凸輪軸的凸輪采用粉末冶金,齒輪采用增強(qiáng)尼龍PA66。因凸輪采用粉末冶金材料制作,較采用尼龍材質(zhì)的凸輪型線更穩(wěn)定、平滑,經(jīng)凸輪型線儀檢測凸輪型線如圖6 所示,不但保證了氣門開啟的準(zhǔn)時,而且運(yùn)動機(jī)構(gòu)耐磨性大幅提升,配氣系統(tǒng)運(yùn)動噪聲大大降低。因?yàn)辇X輪采用尼龍,尼龍的耐磨性和減振性大大減少了發(fā)動機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)噪聲。凸輪軸如圖7、8 所示。
圖6 凸輪型線圖
圖7 凸輪軸正面
圖8 凸輪軸背面
作為潤滑系統(tǒng)能夠可靠循環(huán)的核心部件——機(jī)油收集盒,位于缸蓋的搖臂室上部、缸蓋罩的內(nèi)部,此處溫度較高,為防止高溫變形,材質(zhì)選用增強(qiáng)尼龍PA66,詳細(xì)結(jié)構(gòu)如圖9 所示。
圖9 缸蓋罩結(jié)構(gòu)
潤滑油霧沿圖9 所示箭頭流動,先由冷凝室入口進(jìn)入,在通過由機(jī)油收集盒與缸蓋罩裝配形成的迷宮中。迷宮中裝配有冷凝絲網(wǎng),油霧將在此凝結(jié)成油滴,由于重力及曲軸箱負(fù)壓作用,機(jī)油沿機(jī)油收集盒中的回油孔流入機(jī)油收集盒內(nèi)部,如圖10 所示。收集起來的機(jī)油沿回流管流入氣缸套,潤滑活塞和曲軸。該結(jié)構(gòu)因結(jié)構(gòu)緊湊、故障率低、可靠性好,目前已經(jīng)獲得國家發(fā)明專利。
圖10 機(jī)油收集盒
該機(jī)型適配機(jī)具為背負(fù)式吹風(fēng)機(jī),除按照小型通用汽油機(jī)標(biāo)準(zhǔn)完成臺架性能和耐久外,我們模擬吹風(fēng)機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)狀況制作試驗(yàn)臺架,工況設(shè)定為:56 s怠速運(yùn)轉(zhuǎn),304 s 滿載持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)500 h 無異常,完全可以滿足用戶的需要。以下是耐久試驗(yàn)0 h和500 h 后各項(xiàng)性能參數(shù)測試數(shù)據(jù):如表2、圖11、表3 所示,為0 h 臺架性能測試數(shù)據(jù)、曲線和排放測試數(shù)據(jù)。如表4、圖12、表5 所示,為500 h 臺架性能測試數(shù)據(jù)、曲線和排放測試數(shù)據(jù)。
表2 0 h 臺架性能測試數(shù)據(jù)
圖11 0 h 臺架性能測試曲線
表3 0 h 排放測試數(shù)據(jù)
表4 500 h 臺架性能測試數(shù)據(jù)
表5 500 h 排放測試數(shù)據(jù)
圖12 500 h 臺架性能測試曲線
試驗(yàn)結(jié)果表明經(jīng)過500 h 實(shí)機(jī)耐久后,機(jī)具運(yùn)轉(zhuǎn)正常;從測試指標(biāo)看油耗、功率略有降低,排放略有升高,但耐久前后各指標(biāo)均符合設(shè)計輸入要求。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)分析:油耗降低與汽油清潔度和汽油中結(jié)膠狀物體部分堵塞了量孔有關(guān),功率降低和排放升高與運(yùn)動件磨損、氣缸密封降低、燃燒室積炭有關(guān)系,但基本在正常磨損范圍內(nèi),機(jī)器滿足設(shè)計要求,可以批量生產(chǎn)。
試驗(yàn)中涉及的排放法規(guī),按GB26133—2010《非道路移動機(jī)械用小型點(diǎn)燃式發(fā)動機(jī)排放污染物排放限值與測量方法》進(jìn)行測試,結(jié)果滿足國Ⅱ規(guī)定,同時在不加任何催化裝置的情況下達(dá)到美國EPA 和CARB Ⅲ階段法規(guī)要求,滿足目前國際最嚴(yán)格的排放法規(guī)要求。
關(guān)于機(jī)油的消耗,我們采用添加法測試:每運(yùn)轉(zhuǎn)50 h 例行保養(yǎng),消耗的潤滑油重新添加至上限,經(jīng)測試500 h 耐久期平均機(jī)油消耗量為2.5 mL/h,油底殼內(nèi)機(jī)油溫度始終穩(wěn)定在90~100 ℃。
通過本試驗(yàn)研究,可獲得以下結(jié)論:
1)活塞往復(fù)運(yùn)動產(chǎn)生的負(fù)壓,是實(shí)現(xiàn)有效潤滑的動力,該動力將潤滑油成功輸送到各運(yùn)動副,并將多余的潤滑油及時收回。由于潤滑油的循環(huán)流動,降低了發(fā)動機(jī)溫度,實(shí)現(xiàn)了運(yùn)動副的潤滑。
2)缸蓋罩和機(jī)油回收盒是該潤滑系統(tǒng)的關(guān)鍵點(diǎn),可以及時回收多余的潤滑油,既減少了機(jī)油的消耗,同時也降低了發(fā)動機(jī)的排放,使發(fā)動機(jī)排放指標(biāo)在不加任何催化裝置的情況下達(dá)到美國EPA 和CARB Ⅲ階段法規(guī)要求,滿足目前國際最嚴(yán)格的排放法規(guī)要求。
3)由于曲軸箱和油底殼是分離的,機(jī)油不會通過活塞進(jìn)入燃燒室,能夠?qū)崿F(xiàn)360°全方位工作,增加了汽油機(jī)的適用范圍。