海云飛,李愛麗,裴文林,王新冰,胡紅兵
(1.國家電投集團河南電力有限公司開封發(fā)電分公司,河南 開封 475002;2.艾特環(huán)境技術(shù)(天津)有限公司,天津 301700)
火電廠日常生產(chǎn)過程中對水資源的消耗量巨大。隨著水資源的緊缺,市政中水作為低成本水源被逐步引入工業(yè)企業(yè)。國家電投集團河南電力有限公司開封發(fā)電分公司,在運2×630MW超臨界高效燃煤供熱機組,企業(yè)生產(chǎn)區(qū)設(shè)置有3套機加池預(yù)處理單元,已連續(xù)運行十幾年,因政策原因,循環(huán)冷卻水系統(tǒng)水源改為市政中水,采用機加池預(yù)處理后,再經(jīng)過單室過濾器進(jìn)一步凈化降濁,為循環(huán)冷卻水系統(tǒng)供水。當(dāng)前該預(yù)處理工藝軟化效率低,藥劑利用率低,循環(huán)水補水PH值高、殘留硬度高、永硬高,同時系統(tǒng)老化,整體運行維護(hù)工作量大,運行維護(hù)綜合成本較高。
丸?;Y(jié)晶造粒除硬技術(shù),是利用誘導(dǎo)結(jié)晶沉淀法工藝處理廢水,通過化學(xué)反應(yīng)結(jié)晶析出結(jié)垢物質(zhì),并利用誘導(dǎo)性晶種對析出的結(jié)垢物質(zhì)進(jìn)行吸附,并應(yīng)用流體力學(xué)原理,促使細(xì)小的晶種顆粒不斷的流化循環(huán),呈現(xiàn)丸?;L;該技術(shù)在地下高硬水、礦井水、河水以及工業(yè)循環(huán)水等領(lǐng)域均開展了深入的試驗研究,根據(jù)不同的水質(zhì)特點,控制不同的藥劑投加種類和投加濃度,以獲得需要的脫鈣率和總硬度脫除率,該技術(shù)正逐步應(yīng)用在工業(yè)企業(yè)現(xiàn)場的高硬水軟化環(huán)節(jié),本次在市政中水的除硬軟化試驗,也將采用該技術(shù),以研究新技術(shù)在市政中水領(lǐng)域的適用性和經(jīng)濟性。
(1)原水?dāng)?shù)據(jù)指標(biāo)(如表1)。
表1 原水(市政中水)數(shù)據(jù)指標(biāo)
(2)循環(huán)水補水?dāng)?shù)據(jù)指標(biāo)(如表2)。
表2 循環(huán)水補水(機加池軟化+單室過濾)數(shù)據(jù)指標(biāo)表
通過上表可知,循環(huán)水系統(tǒng)補水水源為市政中水,原水水質(zhì)鈣硬占比約60%,鎂硬占比約40%,暫硬占75%,永硬占25%,堿度較高,后經(jīng)現(xiàn)有的中水預(yù)處理系統(tǒng)進(jìn)行石灰軟化+單室過濾器過濾處理,之后作為循環(huán)水補水補入循環(huán)冷卻水系統(tǒng)。目前中水預(yù)處理系統(tǒng)脫鈣率約40%,總硬度脫除率約35%,從分析數(shù)據(jù)看,目前循環(huán)水補水pH值高、殘留硬度高、永硬高。
(2)試驗儀器。中試試驗檢測指標(biāo)總硬度及鈣離子的檢測采用EDTA滴定法;堿度采用酸堿滴定法;pH的檢測采用在線工業(yè)PH計1臺和手持便攜式希瑪pH838型pH計1臺;濁度的測定采用WGZ-1B手持式濁度儀1臺測定。
試驗方法:本次研究主要是市政中水采用丸?;Y(jié)晶造粒高效除硬技術(shù),開展大致的試驗步驟:
(1)不同流速下高效除硬系統(tǒng)的脫鈣效率試驗:以濃度8%的氫氧化鈉溶液為反應(yīng)藥劑,分別選定進(jìn)水流速在50m/h、60m/h、70m/h和80m/h 4個條件下,分別測定反應(yīng)pH值、脫鈣率及總硬脫除率的數(shù)據(jù)。
(2)相同流速下不同試驗時期的脫鈣效率試驗:在最佳流速60m/h條件下,分別在試驗初期、中期和末期,投加氫氧化鈉溶液,分別測定反應(yīng)pH值與脫鈣率及總硬脫除率的數(shù)據(jù)。
(3)單獨添加碳酸鈉特定流速下的脫鈣效率試驗:在流速70m/h條件下,單獨添加濃度10%碳酸鈉溶液情況下,分別測定反應(yīng)PH值與脫鈣率及總硬脫除率的數(shù)據(jù)。
(4)試驗初期不同脫鈣效率下除硬軟化運行成本測算試驗:分別在流速60m/h和70m/h條件下,投加氫氧化鈉溶液,逐步提高反應(yīng)的pH值,分別控制脫鈣率在60%、80%下,測定除硬軟化反應(yīng)器對應(yīng)的加藥成本。
(5)試驗后期不同脫鈣效率下除硬軟化運行成本測算試驗:在流速70m/h條件下,投加氫氧化鈉溶液,逐步提高反應(yīng)的pH值,分別控制脫鈣率在60%、80%下,測定除硬軟化反應(yīng)器對應(yīng)的運行成本。
若y3+rx-C>y3,即rx>C,上市公司股東被經(jīng)理人欺騙時,起訴獲得的賠償大于司法成本,上市公司股東會起訴。
(1)不同流速下高效除硬系統(tǒng)的脫鈣效率試驗分析。
通過圖1的4個流速下曲線變化,該水質(zhì)條件下,最佳的反應(yīng)流速在60~70m/h,最佳反應(yīng)的pH值在9.7以內(nèi)。隨后將分別選擇在60m流速下和70m流速下,繼續(xù)開展相關(guān)試驗,以進(jìn)一步了解水質(zhì)特點和軟化效率的變化規(guī)律。
圖1 不同流速下脫鈣效率曲線圖
(2)相同流速下不同試驗時期的脫鈣效率試驗分析。
通過圖2數(shù)據(jù)和曲線可以看出,同樣在60m/h流速下,試驗初期、中期和末期三個不同試驗階段,脫鈣率曲線斜率明顯不同,在pH值9.7以內(nèi),試驗后期的脫鈣率曲線斜率最大,說明反應(yīng)效率最高,試驗初期和中期的曲線斜率基本接近,在pH值超過9.7以后,3個脫鈣率曲線斜率接近,仍然是試驗后期的脫鈣率明顯高于試驗初期和中期的脫鈣率。通過上圖也可以看出,最佳的運行pH值在9.7左右。表3是不同試驗階段各脫鈣率條件下對應(yīng)的反應(yīng)pH值。
圖2 流速60m/h下試驗不同階段脫鈣效率對比圖
表3 不同試驗階段各脫鈣率條件下對應(yīng)的反應(yīng)PH值表
表3可以看出,試驗后期同等效率下,反應(yīng)所需的PH值大幅降低,晶種反應(yīng)活性非常強,對碳酸鈣的吸附能力增強,脫鈣反應(yīng)的經(jīng)濟性較高。
(3)添加碳酸鈉特定流速下的脫鈣效率試驗分析。
通過圖3曲線可知,在碳酸鈉脫硬試驗期間,反應(yīng)的pH值整體較低,在pH值8.3情況下,脫鈣率達(dá)到40%,pH值8.5情況下脫鈣率可以達(dá)到60%,在pH值達(dá)到8.9情況下,脫鈣率達(dá)到70%,pH值9.3情況下,脫鈣率超過80%,系統(tǒng)反應(yīng)最高的pH值在10以內(nèi)。同時總硬度脫除率提升仍然較緩,在pH值8.5情況下,總硬度脫除率在40%,之后再加大碳酸鈉加藥量,但總硬度脫除率提升幅度較少。同時本小節(jié)試驗也開展了單獨投加碳酸鈉,連續(xù)穩(wěn)定運行,測算兩個特定脫鈣率條件下運行成本,通過試驗可知,在平均脫鈣率68%情況下,對應(yīng)的藥劑投加量約0.383g/L,藥劑成本約1.145元/m3,在平均脫鈣率78%情況下,對應(yīng)的藥劑投加量約0.466g/L,藥劑成本約1.399元/m3。因而,相對于單獨投加氫氧化鈉條件下的藥劑運行成本,單獨投加碳酸鈉進(jìn)行除硬軟化,經(jīng)濟性太差。
圖3 70m/h單獨投碳酸鈉脫除效率曲線圖
(4)試驗初期不同脫鈣效率下除硬軟化運行成本測算試驗分析。分別在流速60m/h和70m/h條件下,投加氫氧化鈉溶液,逐步提高反應(yīng)的pH值,分別控制脫鈣率在60%、80%下,測定反應(yīng)器對應(yīng)的加藥成本。
通過表4成本試驗可知,平均脫鈣率62%條件下,對應(yīng)的反應(yīng)PH值約9.47,推算出的理論加藥量約0.275L/m3,理論加藥成本約0.292元/m3,實際藥劑消耗量0.309L/m3,實際測得藥劑成本約0.329元/m3;平均脫鈣率在78%條件下,對應(yīng)的反應(yīng)PH值約10.58,該條件下原水中的堿度基本全部被氫氧化鈉全部反應(yīng)掉,通過推算出理論加藥量約0.662L/m3,理論藥劑成本約0.704元/m3,實際藥品消耗量0.67L/m3,實際藥品成本約0.715元/m3??梢娒撯}率從62%提升到78%,脫鈣率提升幅度約26%,加藥運行成本卻從0.329元/m3提升到0.715元/m3,增加幅度約117%,因此脫鈣率并不是越高越好,而是需要根據(jù)原水中堿度和硬度實際數(shù)據(jù)選定最佳的脫鈣率區(qū)間。
表4 60m/h下兩個脫鈣效率下藥劑投加量測算
通過表5試驗可知,在平均脫鈣率60%條件下,對應(yīng)的反應(yīng)平均pH值約9.40,推算出的理論加藥量約0.270L/m3,加藥成本約0.287元/m3,實際加藥量0.288L/m3,藥劑成本0.306元/m3;平均脫鈣率在78%條件下,對應(yīng)的反應(yīng)平均pH值約10.39,該條件下原水中的堿度未能被氫氧化鈉全部反應(yīng)掉,而是略有剩余,通過推算出理論加藥量約藥劑0.483L/m3,藥劑成本0.514元/m3,實際加藥量0.529L/m3,藥劑成本0.564元/m3。通過對比可見脫鈣率從60%提升到78%,脫鈣率提升幅度約30%,加藥運行成本卻從0.306元/m3提升到0.564元/m3,增加幅度約84%,可見在70m流速下,脫鈣率的提升幅度仍然低于加藥運行成本增加幅度,但明顯優(yōu)于60m流速下的增加幅度,表明在70m流速下,晶種活性較強,運行效果較好,但是堿度的變化表明,在當(dāng)前的水質(zhì)條件下,反應(yīng)的pH值仍然較高,經(jīng)濟性下降。
表5 70m/h下兩個脫鈣效率下藥劑投加量測算
(5)試驗中期不同脫鈣效率下除硬軟化運行成本測算試驗分析。在試驗中期,市政中水水質(zhì)發(fā)生變化,進(jìn)水總硬度升高,鈣硬升高,再次選定在70m/h流速下,開展穩(wěn)定性運行測試,并測算特定效率下的加藥運行成本。
通過表6數(shù)據(jù)可知,試驗中期階段,市政中水水質(zhì)發(fā)生變化,總硬度和鈣硬度均明顯升高,為檢測晶種對水質(zhì)的適應(yīng)性和運行的穩(wěn)定性,再次選擇在70m流速下,做長周期運行試驗,同時測定該條件下的運行成本。首先在反應(yīng)平均pH值10.05時,推算出的理論藥劑投加量0.537L/m3,藥劑成本0.572元/m3,實際藥劑投加量0.565L/m3,實際藥劑成本約0.601元/m3;在接近水質(zhì)情況下,進(jìn)一步下調(diào)PH值繼續(xù)試驗,在反應(yīng)平均pH值9.85時,推算出的理論藥劑投加量0.471/m3,藥劑成本0.501元/m3,實際藥劑投加量0.504L/m3,實際藥劑成本約0.5366元/m3。
表6 試驗中期,70m/h下保持脫鈣率73%兩個不同的pH值和加藥量
通過試驗分析可知,該水質(zhì)條件下,最佳反應(yīng)流速在60~70m/h,試驗初期運行流速控制在50m/h比較好,有利于初始晶種的充分活化。同時通過試驗可知,試驗后期的反應(yīng)效率明顯高于試驗初期和試驗中期的反應(yīng)效率,再次表明初始晶種在經(jīng)過一定時間反應(yīng)后,逐步適應(yīng)當(dāng)前水質(zhì),且晶種對結(jié)垢物質(zhì)的吸附能力逐步增強,晶種活性充分激發(fā),這在實際工程調(diào)試中也需要考慮對晶種進(jìn)行充分的活化,以培養(yǎng)晶種的適應(yīng)能力和吸附能力。
通過本次研究試驗,該市政中水,原水pH值在7~8,接近中性,通過試驗可知,軟化反應(yīng)pH值約在10.4~10.5,比較適合,反應(yīng)pH值超過10.5,則意味著氫氧根的過量,經(jīng)濟性降低。在pH值9以內(nèi),即可獲得接近50%的脫鈣率,在pH值9.6~9.7時,脫鈣反應(yīng)速度達(dá)到最高,脫鈣率也接近80%,pH值超過9.7以后,脫鈣反應(yīng)速度降低,脫鈣曲線變得平緩,因而比較適合的反應(yīng)pH值區(qū)間在9.1~9.7之間,對應(yīng)的脫鈣率約在60%~80%。
本次研究試驗選用的是原始自然態(tài)晶種,初始晶種顏色為黑褐色微粒,粒徑約0.1~0.15mm。隨著試驗的推進(jìn),晶種顏色逐步變白,表明晶種表面已經(jīng)開始吸附捕捉結(jié)垢物質(zhì),并隨著試驗時間的加長,晶體能夠逐漸長大。以下將通過放大后的晶種照片可以看出,自然態(tài)的初始晶種(11月13日)棱角分明,有金屬光澤,參與軟化反應(yīng)后的晶種(11月19日),表面逐步光滑,顏色亮度下降,表明晶種表面開始吸附碳酸鈣微晶體,將初始態(tài)晶種的自然光澤掩蓋,隨著軟化反應(yīng)的持續(xù)推進(jìn),晶種顆粒(11月23日)表面進(jìn)一步集聚碳酸鈣,晶種顆粒的邊緣逐步呈現(xiàn)透明化,說明晶種的活化比較良好,碳酸鈣微晶體已經(jīng)完全包裹在晶種的表面,且晶體顆粒逐步變圓,在濕潤狀態(tài),呈現(xiàn)比較圓潤,在試驗后期的晶種顆粒(11月30日)已經(jīng)非常光滑,且顏色變白,能明顯看到顆粒的晶種內(nèi)核和外圍的碳酸鈣附著物,由于原水中鈣硬較低,晶種顆粒生長較慢,仍然有一定的透光度。晶種在試驗過程中生長變化圖如圖4。
圖4 晶種在試驗過程中生長變化圖
試驗過程中,逐步添加低濃度的氫氧化鈉溶液,在試驗初期,由于新晶種的緣故,軟化后出水濁度高于進(jìn)水濁度,隨著試驗的進(jìn)行,軟化后出水濁度逐步降低,在pH值11以內(nèi)時,出水濁度基本上略低于或是接近進(jìn)水濁度,表明當(dāng)前水質(zhì)條件下,丸?;Y(jié)晶造粒除硬技術(shù)在軟化過程能夠穩(wěn)定水質(zhì),降低出水濁度。在pH值超過11后,出水略微渾濁,濁度略微上升,一般低于20NTU,這跟鎂離子在堿性條件下以氫氧化鎂形式大量析出有關(guān)。通過水樣靜置試驗可知,出水中氫氧化鎂絮狀體能快速沉降,沉降后出水總硬度顯著降低,鈣硬基本不變,濁度大幅降低,優(yōu)于進(jìn)水濁度。表明如果軟化系統(tǒng)在高pH值條件下運行,可以通過輔助過濾系統(tǒng)控制出水濁度,并能顯著降低出水的總硬度。
本次研究試驗市政中水,pH值7~8,沒有酚酞堿度,全堿度較高,一般在5~7mmol/L左右。在試驗期間,反應(yīng)pH值約在10.4~10.5時,水中沒有碳酸氫根,全部是碳酸根,因而軟化反應(yīng)的pH值控制在10.5以內(nèi)比較合適,反應(yīng)pH值超過10.5,經(jīng)濟性下降。同時經(jīng)過試驗可知,軟化反應(yīng)最佳pH值一般控制在9.7左右,如果后續(xù)用水工藝要求pH值在8.5左右時,則可以采用添加少量的硫酸進(jìn)行pH值回調(diào),消耗的硫酸量相比較少。
本項目試驗過程中,通過添加堿性藥劑,可以獲得較高的脫鈣率,不同的反應(yīng)條件可以獲得對應(yīng)的脫鈣率,像50%、60%、70%、80%等,且運行較為穩(wěn)定。當(dāng)前現(xiàn)有的機加池預(yù)處理系統(tǒng)脫鈣率約40%,總硬度脫除率約35%,而研究新工藝根據(jù)運行需要則可以把脫鈣率提高到80%,總硬度脫除率提高到60%,出水殘留硬度將非常低,適合后續(xù)循環(huán)冷卻水的提標(biāo)需要,提高濃縮倍率,降低排污水量,實現(xiàn)節(jié)水減排。
丸?;Y(jié)晶造粒除硬技術(shù)在運行穩(wěn)定性和經(jīng)濟性方面也是非常突出,采用精準(zhǔn)加藥調(diào)控技術(shù),投加藥劑可以控制精準(zhǔn)加藥,避免過量加藥的情況,從而實現(xiàn)經(jīng)濟運行的目標(biāo)。同時由于新的系統(tǒng)反應(yīng)效率高,流速高,單機處理能力大,且工藝簡單,自動化程度高,運行維護(hù)工作量大大降低,運維成本將顯著降低。通過研究運行成本測算可知,在60%的脫鈣率情況下,綜合運行成本0.391元/m3(不包括設(shè)備折舊、人員工資等),由于該技術(shù)自動化程度高,系統(tǒng)穩(wěn)定性強,運行維護(hù)工作量少,根據(jù)測算在保持目前機加池年度處理水量的情況下,新預(yù)處理工藝運行維護(hù)人員費用支出約0.04元/m3,最終綜合運行成本約0.431元/m3,與現(xiàn)有中水機加池預(yù)處理運行成本(脫鈣率約40%,綜合運行成本約0.684元/m3)相比大幅下降,綜合運行成本降低幅度約36%,且脫鈣率更高,運行更穩(wěn)定,同時沒有污泥產(chǎn)生,也杜絕了污泥處置成本和環(huán)境風(fēng)險。
(1)該市政中水水質(zhì)完全滿足丸?;Y(jié)晶造粒高效除硬降濁工藝的運行要求,系統(tǒng)脫鈣率高,總硬脫除率高,出水濁度低,加藥系統(tǒng)簡單,控制自動化,運行維護(hù)工作量小,完全可以替代現(xiàn)有的機加池除硬降濁工藝,且綜合運行成本相比機加池運行成本能降低約36%。
(2)新中水預(yù)處理工藝投運后,將大幅降低循環(huán)水系統(tǒng)補充水鈣硬,出水鈣硬可以穩(wěn)定控制在80mg/L以內(nèi),且指標(biāo)穩(wěn)定性在15mg/L以內(nèi),預(yù)計循環(huán)水濃縮倍數(shù)可以由現(xiàn)有的2~3倍,提高至6~7倍,消除系統(tǒng)結(jié)垢的風(fēng)險,實現(xiàn)全廠節(jié)水減排工作。
(3)新工藝投運后,沒有污泥產(chǎn)生,只有副產(chǎn)品碳酸鈣顆粒,可以完全回用到電廠爐內(nèi)脫硫或是尾部煙氣脫硫,實現(xiàn)副產(chǎn)品的資源化回收,消除環(huán)境風(fēng)險。