萬 磊,劉本巖,王 強,徐海洋,陶廣義
(山東興鴻源輪胎有限公司,山東 蒙陰 276200)
硫化機是輪胎制造過程中的關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備,實現(xiàn)將胎坯進行定型、硫化等工藝加工,其作業(yè)精度、功能、性能、可靠性等直接影響輪胎制造精度、產(chǎn)品性能及生產(chǎn)效率[1-5]。
本工作研究B型硫化機中心機構(gòu)積水問題,并提出相應(yīng)改進方案[6-7]。
硫化機中心機構(gòu)(見圖1)安裝在硫化室的中央,位于下熱板中心位置,用于操縱膠囊并作為膠囊內(nèi)硫化介質(zhì)(包括蒸汽、氮氣)和冷凝水通道的一部分。膠囊由上、下夾盤固定在活塞桿端部和環(huán)座上,在上環(huán)油缸的操縱下,膠囊上夾盤可作上下運動,在下環(huán)油缸的操縱下,下夾盤連同整個中心機構(gòu)一起作升降運動。裝胎時,膠囊呈拉直狀態(tài),裝胎機構(gòu)放入胎坯后,上環(huán)油缸上油口進油,上環(huán)油缸活塞桿下降,上環(huán)亦下降。同時一次定型蒸汽由內(nèi)壓導管、環(huán)座、缸蓋噴入膠囊內(nèi)。當上環(huán)下降到位移傳感器設(shè)定高度時停止,在這個過程中,膠囊利用裝胎機構(gòu)抓胎爪的導向作用沿胎坯內(nèi)壁伸展,順利進入胎坯內(nèi)腔。各硫化介質(zhì)呈旋轉(zhuǎn)放射狀態(tài)均勻地噴入膠囊內(nèi)壁,使膠囊內(nèi)壁溫度均勻,以保證硫化輪胎的質(zhì)量。本機構(gòu)能配合主機完成定型、硫化及硫化完畢后卸胎等一系列操作。
圖1 硫化機中心機構(gòu)結(jié)構(gòu)
(1)裝胎機械手升至上限位置,然后旋轉(zhuǎn)到裝胎位并下降至裝胎高度,將胎坯放置在下模中的下鋼圈上。中心機構(gòu)處于下環(huán)降、上環(huán)升、膠囊拉直的狀態(tài),如圖2所示。
圖2 膠囊拉伸示意
(2)上環(huán)收縮、硫化膠囊伸入胎坯內(nèi),同時定型氮氣由內(nèi)壓導管、環(huán)座、缸蓋以放射狀均勻地噴入膠囊內(nèi)進行一次定型,使胎坯固定于下鋼圈上,如圖3所示。
圖3 裝胎定型示意
(3)當一次定型達到預(yù)定壓力值時,裝胎機械手卡爪收縮并向上運動,上升至最高位后轉(zhuǎn)出至抓胎位上方,如圖4所示。
圖4 充氣定型示意
(4)裝胎機械手轉(zhuǎn)出后安全插銷收縮,硫化機開始合模,活絡(luò)模張開、上模下壓上環(huán),如圖5 所示。
圖5 模具下壓示意
(5)硫化機繼續(xù)合模,活絡(luò)模驅(qū)動油缸無桿腔和上環(huán)升降油缸無桿腔溢流,活絡(luò)模驅(qū)動油缸有桿腔和上環(huán)升降油缸有桿腔補油,上模繼續(xù)下壓,至合模終點,如圖6所示。
圖6 合模完成示意
隨著硫化機運行時間延長,逐漸出現(xiàn)上環(huán)桿定位銷腐蝕磨損、上環(huán)油缸絲桿損傷、油缸缸筒腐蝕生銹等現(xiàn)象(見圖7),從而導致設(shè)備性能下降和功能異常,影響產(chǎn)品質(zhì)量和安全生產(chǎn)。
圖7 積水對硫化機中心機構(gòu)部件的影響
上環(huán)定位銷腐蝕斷裂,無法起到定位作用,上環(huán)連接桿與上環(huán)油缸桿螺紋連接處松動,導致上環(huán)位置升高,如圖8所示,定型高度不可控,易造成硫化廢品。
圖8 定位銷腐蝕斷裂導致螺紋脫絲
上環(huán)油缸桿與上環(huán)連接桿螺紋及定位銷腐蝕,上環(huán)連接桿與油缸桿脫開,如圖9所示,膠囊定型時上環(huán)桿的高度隨之變化,易造成廢品輪胎。
圖9 油缸桿與上環(huán)連接桿脫開
上環(huán)連接桿與油缸桿連接處松動,使上環(huán)升高,在合模至終點過程中,上模下壓上環(huán)導致卡環(huán)斷裂,造成硫化廢品,如圖10所示。
圖10 卡環(huán)斷裂
另外,由于上環(huán)連接桿與油缸桿連接處松動,在上模下壓上環(huán)時還會造成上下環(huán)連接板及油缸法蘭板變形,如圖11所示,影響設(shè)備精度,造成設(shè)備損失和性能下降。
圖11 上下環(huán)連接板及上環(huán)油缸法蘭板變形損壞
在出現(xiàn)設(shè)備問題后,經(jīng)觀察、研究發(fā)現(xiàn),在正常的硫化生產(chǎn)過程中,進入硫化機中心機構(gòu)內(nèi)的蒸汽在缸筒內(nèi)產(chǎn)生冷凝水,冷凝水沿著中心機構(gòu)缸筒內(nèi)壁流至缸筒底部,由于原有的中心機構(gòu)排水口位置偏高,導致冷凝水無法及時從缸筒內(nèi)排出。隨著硫化機運行時間的延長,中心機構(gòu)密封件出現(xiàn)老化現(xiàn)象,缸蓋與環(huán)座缸筒的密封效果降低,導致硫化介質(zhì)泄漏,使冷凝水在中心機構(gòu)缸筒內(nèi)堆積,無法排出,在缸內(nèi)形成積水,如圖12 所示。
圖12 硫化機中心機構(gòu)局部示意
在上環(huán)油缸前端法蘭板與上下環(huán)連接板之間增加一組排水隔板(見圖13),兩隔板間距為1 cm,使油缸法蘭板與上下環(huán)連接板之間留有一定的間隙,避免形成積水。
圖13 排水隔板
改善硫化機上下環(huán)連接板的結(jié)構(gòu),在現(xiàn)有連接板的基礎(chǔ)上增加2個排水導流口(見圖14),以提高排水效率。
圖14 排水導流口
按設(shè)備操作規(guī)程將上環(huán)油缸及下環(huán)連接板拆下,更換帶有排水口的下環(huán)連接板。清理上環(huán)油缸前端法蘭板及下環(huán)連接板的表面油污以保證安裝精度。將排水隔板安裝至上環(huán)油缸法蘭板上面,然后將上環(huán)油缸安裝固定在下環(huán)連接板上。排水隔板厚度為5 mm,上環(huán)油缸固定螺栓可按實際情況進行更換,如圖15所示。
圖15 排水隔板安裝效果
由于排水隔板具有一定厚度,安裝后硫化機中心機構(gòu)上環(huán)的高度會有相應(yīng)的改變,為確保其準確性,需對上環(huán)的高度進行測量和參數(shù)設(shè)定。
改進后的硫化機中心機構(gòu)上下環(huán)連接板,經(jīng)工藝調(diào)試、裝機試車,各工位運行正常,能夠滿足正常的輪胎硫化工藝要求。
改善前,硫化機中心機構(gòu)由于排水口位置偏高,無法將冷凝水及時排出,使中心機構(gòu)內(nèi)存有積水,導致上環(huán)油缸與上環(huán)桿連接處的螺紋腐蝕生銹,給硫化機的使用及維護保養(yǎng)工作造成困難。
加裝排水隔板及增加排水溝槽后,硫化機中心機構(gòu)內(nèi)的冷凝水能夠及時地排出(見圖16),改善了中心機構(gòu)部件的工作環(huán)境,為維護保養(yǎng)工作解決了一大難題,縮短了停機時間,使設(shè)備性能得以改善,延長了設(shè)備的使用壽命。
圖16 排水口改善后效果
設(shè)備改進具有如下優(yōu)點。
(1)減少備件損耗。減少油缸桿和上環(huán)桿腐蝕損傷,延長油缸使用壽命,提高經(jīng)濟效益。
(2)提高生產(chǎn)效率??s短故障停機時間,有效提高設(shè)備生產(chǎn)連續(xù)性。
(3)提高設(shè)備工藝性能。硫化機中心機構(gòu)積水問題改進后,上環(huán)與油缸桿等連接部位不再因腐蝕松動,提高了設(shè)備精度,改善了輪胎硫化 質(zhì)量。
(4)提高安全可靠性。避免構(gòu)件腐蝕造成的松動、移位等給設(shè)備造成的安全隱患,提高設(shè)備的安全可靠性。
在現(xiàn)有硫化機中心機構(gòu)上下環(huán)連接板的基礎(chǔ)上,通過加裝排水隔板及增加排水導流溝槽等改進措施,解決了中心機構(gòu)排水問題,設(shè)備性能明顯提升,減少了設(shè)備故障及維修成本,提高了輪胎質(zhì)量和生產(chǎn)效率。