李濤(大慶油田有限責(zé)任公司第五采油廠)
近年來(lái),薩葡主力油層含水升幅大、產(chǎn)能遞減速度較快,扶余儲(chǔ)層逐漸成為主要產(chǎn)量接替層,如何能實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)有效動(dòng)用尤為重要。a試驗(yàn)區(qū)作為首個(gè)扶余油層規(guī)模開(kāi)發(fā)的區(qū)塊,2021年計(jì)劃投產(chǎn)近300口新井,井?dāng)?shù)多、單井砂體差異大,在有限投資下實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)有效開(kāi)發(fā)成為亟待解決的問(wèn)題。為此,在a試驗(yàn)區(qū)扶余油層開(kāi)發(fā)中進(jìn)行了整體縫網(wǎng)壓裂改造,通過(guò)工藝參數(shù)優(yōu)化完善,以期提高區(qū)塊整體開(kāi)發(fā)效果。
a試驗(yàn)區(qū)扶余油層屬淺水河流—三角洲沉積,砂體類(lèi)型以分流河道砂體為主,近南北向延伸、東西向呈條帶狀展布,橫向規(guī)模較小,井間砂體變化快,砂體有薄有厚。主力油層厚度3~10 m,一般4~6 m,寬度大于300 m,最寬800 m;非主力油層厚度1~3 m,寬度100~300 m??紫抖仍?.0%~17.0%,平均12.7%,中值孔隙度12.1%;空氣滲透率在0.1~5.0 m D,平均1.0 mD,中值滲透率0.5 mD,整體屬于致密儲(chǔ)層。經(jīng)調(diào)查,前期小規(guī)模開(kāi)發(fā)的M區(qū)塊地質(zhì)條件與本次開(kāi)發(fā)的a試驗(yàn)區(qū)相似,現(xiàn)已投產(chǎn)2年。M區(qū)塊投產(chǎn)采用300×80 m矩形井網(wǎng)布井,共投產(chǎn)油水井33口,其中采油井21口,注水井12口。
注入井情況:試驗(yàn)區(qū)12口扶余油層水井超前3個(gè)月普通壓裂投注,投注初期平均單井日注水25 m3,注入壓力14.0 MPa,注水井具有較好的吸水能力。
采油井情況:試驗(yàn)區(qū)內(nèi)20口采油井投產(chǎn)初期全部采用壓裂投產(chǎn),平均單井日產(chǎn)液5.3 t,日產(chǎn)油2.4 t,含水54.22%,其中常規(guī)壓裂油井12口,產(chǎn)油強(qiáng)度0.21 t/d·m。為提高單井產(chǎn)能,其余9口井特別采用了小規(guī)模縫網(wǎng)壓裂完井,產(chǎn)油強(qiáng)度0.5 t/d·m,是常規(guī)壓裂完井產(chǎn)油強(qiáng)度的2.38倍。
從整體上看,M區(qū)塊縫網(wǎng)壓裂增產(chǎn)效果優(yōu)于常規(guī)壓裂,說(shuō)明其在扶余區(qū)塊適應(yīng)性良好,在新區(qū)塊開(kāi)發(fā)中可以考慮擴(kuò)大應(yīng)用規(guī)模。
鑒于縫網(wǎng)壓裂在前期小規(guī)模取得的良好增產(chǎn)效果,為提高區(qū)塊開(kāi)發(fā)效果,a試驗(yàn)區(qū)采用整體改造模式。
一是針對(duì)試驗(yàn)區(qū)儲(chǔ)層分類(lèi)情況將壓裂工藝進(jìn)一步細(xì)分,Ⅰ類(lèi)油層油井采用小規(guī)??p網(wǎng)壓裂,連通水井采用常規(guī)壓裂;對(duì)于發(fā)育較差的Ⅱ類(lèi)油層油井,則采用大規(guī)??p網(wǎng)壓裂。同時(shí)在層位選擇上,按照“鄰井錯(cuò)層壓裂、隔井同層壓裂”的思路,盡可能減少壓裂層數(shù)、適當(dāng)控制壓裂規(guī)模,盡量在保證平面及縱向裂縫控制程度提高的同時(shí),降低壓裂成本。
二是在改造工藝上,為進(jìn)一步提高改造效果,采取縫網(wǎng)壓裂、壓裂驅(qū)油一體化施工,即在縫網(wǎng)壓裂壓開(kāi)裂縫后,利用壓裂方式將驅(qū)油液快速送至儲(chǔ)層深部,邊壓裂造縫邊沿程上下濾失實(shí)現(xiàn)驅(qū)油,減少常規(guī)注入過(guò)程中驅(qū)油劑的剪切和吸附損失,大幅度提高驅(qū)油效率,充分發(fā)揮縫網(wǎng)壓裂和壓裂驅(qū)油雙重作用,提高改造效果[1-2]。
I類(lèi)儲(chǔ)層規(guī)模設(shè)計(jì):根據(jù)開(kāi)發(fā)布井方案,a試驗(yàn)區(qū)I類(lèi)油層井距為300 m,設(shè)計(jì)采取小縫網(wǎng)壓裂。在規(guī)模設(shè)計(jì),為進(jìn)一步提高規(guī)模與砂體匹配程度,依據(jù)儲(chǔ)層微地震監(jiān)測(cè)解釋結(jié)果,建立了用液規(guī)模與裂縫范圍及縫網(wǎng)改造體積的關(guān)系圖版,確定了不同儲(chǔ)層條件下的合理施工規(guī)模,施工規(guī)模與縫長(zhǎng)關(guān)系如圖1,施工規(guī)模與縫寬關(guān)系圖2。
圖1 施工規(guī)模與縫長(zhǎng)關(guān)系Fig.1 Relationship between construction scale and seam length
圖2 施工規(guī)模與縫寬關(guān)系Fig.2 Relation between construction scale and seam width
施工規(guī)模優(yōu)化步驟:一是參照試驗(yàn)區(qū)井網(wǎng)、井距、儲(chǔ)隔層條件,設(shè)計(jì)確定適合的裂縫波及范圍(裂縫長(zhǎng)、寬、高);二是比對(duì)施工規(guī)模關(guān)系圖版得出相應(yīng)的有效注入體積;三是通過(guò)注入有效體積與縫高、砂巖厚度關(guān)系,并結(jié)合砂體圖設(shè)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際施工規(guī)模。
Ⅱ類(lèi)儲(chǔ)層規(guī)模設(shè)計(jì):根據(jù)開(kāi)發(fā)布井方案,本區(qū)主要受北部沉積體系的控制,以分流河道砂為主,具有北強(qiáng)南弱的特點(diǎn),河道寬度在200~400 m,a試驗(yàn)區(qū)Ⅱ類(lèi)油層井距為450 m,為彈性開(kāi)發(fā)區(qū)塊,無(wú)類(lèi)似區(qū)塊開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn),為此對(duì)于周邊沒(méi)有鄰井的試驗(yàn)井設(shè)計(jì)半縫長(zhǎng)240~260 m,周邊有鄰井或斷層壓裂的考慮波及范圍設(shè)計(jì)半縫長(zhǎng)200~230 m。針對(duì)鉆遇儲(chǔ)層砂巖厚度及致密油分類(lèi),通過(guò)不同施工規(guī)模對(duì)比,明確了施工規(guī)模與效果關(guān)系,最終形成支撐劑和滑溜水個(gè)性化優(yōu)化范圍。彈性開(kāi)發(fā)區(qū)塊不同分類(lèi)油層規(guī)模設(shè)計(jì)模板見(jiàn)表1。
表1 彈性開(kāi)發(fā)區(qū)塊不同分類(lèi)油層規(guī)模設(shè)計(jì)模板Tab.1 Design templates for different types of reservoir sizes in elastic development blocks
根據(jù)本區(qū)塊最小主應(yīng)力分布情況,預(yù)測(cè)閉合壓力25~32 MPa,選用石英砂作為本區(qū)塊支撐劑。為提高改造效果采用變粒徑支撐,采用滑溜水?dāng)y70-140目及40-70目支撐微縫及支縫,在主壓裂階段締合液攜40-70目尾追20-40目石英砂支撐主縫;設(shè)計(jì)70-140目、40-70目、尾追20-40目三種粒徑支撐劑配比為1∶7∶2[3-5],組合加砂支撐剖面?zhèn)纫晥D如圖3。
圖3 組合加砂支撐剖面?zhèn)纫晥DFig.3 Side view of composite sand bracing section
1)壓裂液優(yōu)化:方案壓裂液優(yōu)選一體化滑溜水,通過(guò)單添加劑比例調(diào)節(jié),實(shí)現(xiàn)減阻造縫、增黏攜砂一體化。平均單方綜合成本52.4元,較締合壓裂液成本(95元/m3)降低44.8%,在成本上更具優(yōu)勢(shì);在配置流程上,不需要配液、粉料設(shè)備等,較胍膠壓裂液更為簡(jiǎn)單。
2)驅(qū)油液優(yōu)化:針對(duì)試驗(yàn)區(qū)儲(chǔ)層流體特點(diǎn),開(kāi)展了驅(qū)油液優(yōu)選研究,評(píng)價(jià)結(jié)果表明弱堿+石油磺酸鹽二元體系及無(wú)堿表活劑降低界面張力效果好于一元石油磺酸鹽體系,可達(dá)10-3以下,無(wú)堿表活劑效益更優(yōu),同時(shí)由于無(wú)堿對(duì)設(shè)備影響較小,為此現(xiàn)場(chǎng)驅(qū)油液選擇無(wú)堿表活劑濃度為0.35%,壓開(kāi)裂縫后大排量泵注地層。
在壓裂工具優(yōu)選上,通過(guò)巖性、應(yīng)力分析,具備層段細(xì)分條件的,依據(jù)扶楊油層井深結(jié)構(gòu)、井底溫度以及現(xiàn)場(chǎng)施工控制參數(shù)等要求,選用內(nèi)返排噴砂器/縫網(wǎng)I型噴砂器+K344-116封隔器坐壓管柱,上下加水力錨加強(qiáng)管柱穩(wěn)定性[6-10]。該工具通過(guò)進(jìn)一步優(yōu)化滑套及鋼球級(jí)差,可實(shí)現(xiàn)一趟管柱坐壓8層,最高承壓70 MPa,耐溫120℃,單噴砂器最大過(guò)砂量100 m3,可有效滿(mǎn)足縫網(wǎng)壓裂改造需求。
對(duì)于隔層薄,小層數(shù)多的壓裂井,優(yōu)選連續(xù)油管水力噴射環(huán)空加砂工藝,提高砂體改造精細(xì)程度。該工藝可實(shí)現(xiàn)新井射孔、壓裂一體化施工,通過(guò)水力噴槍結(jié)合底部封隔器,逐層噴射結(jié)合套管環(huán)空加砂上提壓裂,可突破常規(guī)工藝管柱施工規(guī)模限制,可實(shí)現(xiàn)單層壓裂改造,大幅度提高壓裂改造精細(xì)程度。優(yōu)化后,平均單井水力噴射13個(gè)小層,平均砂量288 m3,成功率100%。施工周期較常規(guī)管柱縮短40%,有效縮短投產(chǎn)周期。
試驗(yàn)井K井全井射開(kāi)6個(gè)儲(chǔ)層,射開(kāi)砂巖厚度19.3 m,有效厚度9.8 m。對(duì)照選井選層標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)該井地應(yīng)力綜合解釋結(jié)果及巖性遮擋條件分析,本井壓裂劃分為4個(gè)壓裂層段。其中F16(1)號(hào)層不存在有效的巖性遮擋和應(yīng)力遮擋,預(yù)測(cè)縫高為18.0 m,需控制施工排量。按以上優(yōu)化方法,全井設(shè)計(jì)壓裂4段,總支撐劑351 m3,總液量7 691.4 m3,加砂強(qiáng)度18 m3/m,滑溜水強(qiáng)度340 m3/m。該井壓后初期日產(chǎn)液10 t,日產(chǎn)油5.9 t,含水41%,目前已階段產(chǎn)油437 t,K井壓裂設(shè)計(jì)參數(shù)見(jiàn)表2。
表2 K井壓裂設(shè)計(jì)參數(shù)Tab.2 Fracturing design parameters of well K
按照以上設(shè)計(jì)方法,截至目前a試驗(yàn)區(qū)扶余油層平均單井產(chǎn)油2.8 t,比預(yù)測(cè)產(chǎn)量高0.7 t,目前已累計(jì)產(chǎn)油9 983 t,油價(jià)按2 101元/t計(jì)算,累計(jì)創(chuàng)效2 097.5萬(wàn)元。
1)新型低成本清潔壓裂液、新型支撐劑組合、一趟管柱壓裂多層工具壓裂改造技術(shù)效果顯著,可作為扶余油層縫網(wǎng)壓裂關(guān)鍵技術(shù)。
2)扶余油層縫網(wǎng)壓裂施工規(guī)模與砂體合理匹配是優(yōu)化的重點(diǎn),從方案源頭做好經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)、并圍繞成本控制做好設(shè)計(jì)優(yōu)化,可保證壓裂施工的有效實(shí)施。