任新廣,胡雅男,苗海濱,李 剛,王香華,崔 濤
(中國(guó)石油大港石化公司,天津 300280)
環(huán)管反應(yīng)器軸流泵是大港石化公司年產(chǎn)10 萬噸的聚丙烯裝置的關(guān)鍵設(shè)備。新鮮丙烯進(jìn)入第一環(huán)管反應(yīng)器R201,聚合物漿液的密度通過調(diào)節(jié)該反應(yīng)器的丙烯量控制。環(huán)管反應(yīng)器結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,采用低溫碳鋼材料。帶夾套的反應(yīng)器直腿部分可作為反應(yīng)器框架的支柱,降低了投資。采用冷卻夾套撤出反應(yīng)熱,單位體積的傳熱面積大,環(huán)管反應(yīng)器的總體傳熱系數(shù)高達(dá)1600 W(/m·2℃)。環(huán)管反應(yīng)器內(nèi)的聚合物漿液使用軸流泵高速循環(huán),流體流速達(dá)7 m/s,使聚合物漿液混合均勻,催化劑體系分布均勻,聚合反應(yīng)條件容易控制而且可以控制得很精確,產(chǎn)品質(zhì)量均一,不容易產(chǎn)生熱點(diǎn)、不容易粘壁,軸流泵的能耗較低。軸流泵P201 安裝在環(huán)管底部水平位置,為介質(zhì)提供循環(huán)動(dòng)力。軸流泵為裝置的關(guān)鍵設(shè)備,其運(yùn)行穩(wěn)定性直接影響整個(gè)裝置的平穩(wěn)運(yùn)行。
聚合反應(yīng)器R201 軸流泵P201,型號(hào)為AH10M,介質(zhì)為丙烯及其聚合物(70 ℃),沖洗方案為PLAN32+53C+52 系統(tǒng)。軸流泵結(jié)構(gòu)如圖1 所示,外部軸承箱側(cè)為離線振動(dòng)測(cè)量部位。
圖1 軸流泵結(jié)構(gòu)
11 月1 日13:20,P201 沖洗丙烯(PLAN32)出現(xiàn)波動(dòng),由806 kg/h 降至485 kg/h,13:26 恢復(fù)至805 kg/h;P201 軸功率發(fā)生波動(dòng),13:20 由146.8 kW 升至155 kW,13:25 恢復(fù)至147.8 kW;P201 軸承箱垂直方向振動(dòng)波動(dòng)(圖2)。
圖2 DCS 趨勢(shì)圖
發(fā)現(xiàn)沖洗丙烯量發(fā)生波動(dòng)后,結(jié)合軸功率的變化,判斷在沖洗口處發(fā)生聚合反應(yīng),為防止聚合物聚集采取措施:①調(diào)整沖洗量,由原來的800 kg/h 提高至850 kg/h(11 月1 日波動(dòng)后,未再發(fā)生波動(dòng));②加強(qiáng)對(duì)泵軸功率的監(jiān)控(軸功率11 月1 日波動(dòng)后,未再發(fā)生波動(dòng));③對(duì)泵體加強(qiáng)狀態(tài)監(jiān)測(cè)(監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)軸承箱垂直方向振動(dòng)緩慢上升)。
11 月1 日外部軸承箱側(cè)垂直方向振動(dòng)值由1.5 mm/s 升高至2.5 mm/s,11 月5 日監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)P201 外部軸承箱側(cè)垂直方向振動(dòng)值4.5 mm/s,6 日試運(yùn)時(shí)監(jiān)測(cè)振動(dòng)值5.09 mm/s?,F(xiàn)場(chǎng)有明顯雜音。
(1)軸流泵側(cè)軸承支撐結(jié)構(gòu):葉輪側(cè)為滾動(dòng)軸承NU1022,其故障特征頻率見表1;外側(cè)軸承箱為滑動(dòng)軸承。
表1 NU1022 軸承故障特征頻率(轉(zhuǎn)速頻率按24.96 Hz 計(jì)算)
如圖3~圖5 所示,測(cè)試頻譜分析成分復(fù)雜,主要體現(xiàn)在:①轉(zhuǎn)速24.96 Hz的頻率成分及其倍頻;②230.2 Hz 頻率成分及其倍頻;③230.2 Hz 及460.3 Hz 的轉(zhuǎn)速頻率24.96 Hz 邊帶頻率。經(jīng)計(jì)算分別為NU1022 滾動(dòng)體特征頻率115.1 Hz 的2 倍及4 倍頻率。
圖3 230.2 Hz 頻率成分及其倍頻,大量24.96 Hz 邊帶頻率
圖4 460.3 Hz 頻率成分及24.96 Hz 轉(zhuǎn)速邊帶
圖5 24.96 Hz 頻率成分及其倍頻
(2)分析與討論:振動(dòng)測(cè)試部位在外側(cè)軸承箱位置,該處為軸瓦支撐結(jié)構(gòu),一般情況下該部位出現(xiàn)故障會(huì)產(chǎn)生轉(zhuǎn)速24.96 Hz的頻率成分及其倍頻,大量的非轉(zhuǎn)速頻率成分的出現(xiàn),再結(jié)合軸承特征頻率計(jì)算,判斷為葉輪處NU1022 軸承滾動(dòng)體故障。
拆檢NU1022 軸承故障與振動(dòng)頻譜分析一致。
(1)介質(zhì)側(cè)機(jī)封丙烯沖洗唇封處存在聚合物(圖6)。
圖6 介質(zhì)側(cè)機(jī)封丙烯沖洗唇封處存在聚合物
(2)葉輪側(cè)軸承NU1022 滾動(dòng)體局部損傷及軸承內(nèi)圈局部表面輕微脫落(圖7)
圖7 滾動(dòng)體局部損傷及內(nèi)圈局部表面輕微脫落
(3)密封油帶水,油路焊口有水跡(圖8)。
圖8 密封油帶水,油路焊口有水跡
處理措施:①更換介質(zhì)側(cè)機(jī)封軸承,大氣側(cè)機(jī)封;②對(duì)沖洗丙烯管口進(jìn)行檢查,確認(rèn)其通暢;③對(duì)密封油路進(jìn)行油洗,對(duì)油冷器進(jìn)行試壓堵漏。
檢修后于11 月8 日軸流泵P201 啟動(dòng),檢測(cè)各點(diǎn)振動(dòng)正常,密封油壓及油位穩(wěn)定。振動(dòng)最大為泵驅(qū)動(dòng)端水平方向0.8 mm/s。且軸承故障頻率230.2 Hz、460.3 Hz 等特征頻率消失(圖9)。
圖9 檢修后24.96 Hz 頻率成分及其倍頻
由于該部位離振動(dòng)測(cè)試部位較遠(yuǎn),判斷起來有一定難度和風(fēng)險(xiǎn),修理需要停工,但如果是軸承故障就有可能抱軸導(dǎo)致故障擴(kuò)大或進(jìn)一步發(fā)展成事故的風(fēng)險(xiǎn)。拆檢發(fā)現(xiàn)聚丙烯漿料進(jìn)入機(jī)封沖洗唇封處,并在此堆積,與軸發(fā)生摩擦,軸運(yùn)行平衡被破壞后,葉輪側(cè)支撐的圓柱滾子軸承產(chǎn)生故障。
(1)軸流泵側(cè)振動(dòng)異常原因及改進(jìn)措施。11 月1 日,機(jī)封沖洗丙烯量突然下降,導(dǎo)致少量聚丙烯漿料進(jìn)入機(jī)封沖洗唇封處,并在此堆積,與軸發(fā)生摩擦,軸運(yùn)行平衡被破壞后,對(duì)主要對(duì)軸起徑向支撐的圓柱滾子軸承轉(zhuǎn)動(dòng)部件產(chǎn)生沖擊,造成一定缺陷。在軸承的周期運(yùn)行下,缺陷不斷變大,泵的振動(dòng)值逐漸上升。
改進(jìn)措施:提高P200 沖洗丙烯量至450 kg/h,P201、P202沖洗丙烯量至900 kg/h。
(2)PLAN53C 系統(tǒng)密封油帶水問題及改進(jìn)措施。循環(huán)水通過油冷器密封油進(jìn)行冷卻,正常運(yùn)行期間,密封油壓力為4.0 MPa,循環(huán)水壓力0.6 MPa,但當(dāng)反應(yīng)器降壓時(shí)密封油壓會(huì)降至0.6 MPa左右,循環(huán)水從焊口進(jìn)入密封油中。
改進(jìn)措施:反應(yīng)器降壓時(shí),將密封油系統(tǒng)隔離壓力改為1.0 MPa,使密封油和循環(huán)水存在一定壓差。
對(duì)于振動(dòng)分析不能直接測(cè)量的管線內(nèi)的支撐軸承,可通過測(cè)量外置軸承箱部位振動(dòng)值來判斷。軸承故障產(chǎn)生振動(dòng)通過轉(zhuǎn)子長(zhǎng)軸傳導(dǎo)到外置軸承箱部位,再進(jìn)一步通過振動(dòng)頻譜分析得到驗(yàn)證。本次案例可為今后狀態(tài)監(jiān)測(cè)工作提供一定的參考。