白延洪,高 強(qiáng),杜 峰,楊 興
(陜西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司延安卷煙廠,陜西延安 716000)
近年來(lái),隨著卷煙生產(chǎn)企業(yè)打造精細(xì)化加工,實(shí)現(xiàn)柔性化、均質(zhì)化的生產(chǎn)需要,生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量指標(biāo)的穩(wěn)定成為生產(chǎn)管理上水平的重要手段,受到煙廠質(zhì)量體系建設(shè)工作的高度重視。煙草用加料機(jī)是通過(guò)定量喂料裝置及皮帶秤等附連設(shè)備將松散后的煙葉輸送至加料機(jī)滾筒內(nèi),通過(guò)4 臺(tái)變頻驅(qū)動(dòng)電機(jī)對(duì)滾筒傳輸動(dòng)力,使?jié)L筒進(jìn)行旋轉(zhuǎn)。從設(shè)備外側(cè)來(lái)看,滾筒具有一定的軸向傾角,同時(shí)在筒內(nèi)各撥料桿、導(dǎo)流板的疏導(dǎo)作用下,使得葉片在慣性和重力的作用下向出口方向輸送。葉片進(jìn)入滾筒1/3處時(shí),增濕水在飽和蒸汽的引射霧化下,由雙介質(zhì)增濕噴嘴噴出,糖料通過(guò)壓縮空氣引射形成微小顆粒,同樣由雙介質(zhì)料液噴嘴噴出,上述兩種霧化后的介質(zhì)施加至煙葉上后,達(dá)到提高煙葉水分、溫度和改善煙葉吸味的目的。
增濕水的加注量是由現(xiàn)場(chǎng)西門子PLC 內(nèi)的程序塊進(jìn)行控制的。通過(guò)入口的喂料機(jī)、限量管及電子皮帶秤將物料瞬時(shí)流量、出口水分工藝要素的設(shè)定值,通過(guò)西門子工業(yè)以太網(wǎng)將實(shí)際測(cè)量值寫入PLC 內(nèi)的指定程序塊,計(jì)算得出理論加水量,利用增濕水泵電機(jī)運(yùn)行速度變頻可調(diào)功能,根據(jù)加水質(zhì)量流量計(jì)檢測(cè)值實(shí)時(shí)調(diào)整泵電機(jī)的運(yùn)行頻率,從而達(dá)到加水流量可調(diào)、可控的目的。
非穩(wěn)態(tài)時(shí)間是指生產(chǎn)過(guò)程中工序的質(zhì)量指標(biāo),如含水率、溫度,超出指標(biāo)期望范圍或處于非穩(wěn)定生產(chǎn)狀態(tài),如料頭、料尾、斷料及數(shù)據(jù)異常等,持續(xù)時(shí)間的綜合。本文根據(jù)西門子PLC可編程控制器的可靠、易操作及靈活等特點(diǎn),通過(guò)簡(jiǎn)單的加減算法和賦值語(yǔ)句來(lái)完成料頭水分快速達(dá)標(biāo)的工藝控制任務(wù)。
當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)已由高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段,制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展是國(guó)家經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的基礎(chǔ)與關(guān)鍵,也是我國(guó)邁入工業(yè)化新階段的必由之路。以“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享”五大發(fā)展理念為引領(lǐng),以提高制造業(yè)供給體系質(zhì)量、更好滿足消費(fèi)升級(jí)需求為目標(biāo),以提高效率效益為根本要求,以創(chuàng)新為根本動(dòng)力,優(yōu)質(zhì)高效、平衡協(xié)調(diào)和可持續(xù)的發(fā)展,實(shí)現(xiàn)制造業(yè)由“規(guī)模擴(kuò)張”轉(zhuǎn)向“質(zhì)效提升”,應(yīng)該脫落傳統(tǒng)制造的運(yùn)行、生產(chǎn)模式,必須向服務(wù)型制造、環(huán)保制造甚至智能制造等新模式,實(shí)現(xiàn)提升現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系,擺脫傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)體系。制造企業(yè)特別是傳統(tǒng)制造企業(yè)要搶抓新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的戰(zhàn)略機(jī)遇,以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線,逐步提升網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)字化、智能化等前沿技術(shù)在各個(gè)制造領(lǐng)域和環(huán)節(jié)的應(yīng)用推廣,推動(dòng)制造業(yè)發(fā)展變革,全面提升中國(guó)制造業(yè)發(fā)展質(zhì)量和水平。
作為我國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)重要組成部分之一的煙草行業(yè),認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)思想,立足行業(yè)實(shí)際,全力推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展。煙草行業(yè)著眼于實(shí)現(xiàn)資源充分合理配置和效率最大化,堅(jiān)持實(shí)施卷煙營(yíng)銷市場(chǎng)化取向改革,逐步形成“1+6+2”高質(zhì)量發(fā)展政策體系,進(jìn)一步明確了全面實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略的思路,提出了建設(shè)覆蓋行業(yè)、統(tǒng)籌管理的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管控一體化平臺(tái),以持續(xù)提升科技創(chuàng)新硬實(shí)力、軟實(shí)力、支撐力,推動(dòng)工藝技術(shù)突破、資源共享。隨著各項(xiàng)技術(shù)、設(shè)備、原材料的不斷更新,卷煙企業(yè)對(duì)質(zhì)量相應(yīng)的管理方法和控制優(yōu)化手段也在逐步完善和創(chuàng)新發(fā)展。為了深化過(guò)程控制和穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量,《卷煙工藝規(guī)范》提出了“三個(gè)轉(zhuǎn)變”,即:控制指標(biāo)向控制參數(shù)轉(zhuǎn)變、人工控制經(jīng)驗(yàn)決策向自動(dòng)控制科學(xué)決策轉(zhuǎn)變、結(jié)果控制向過(guò)程控制轉(zhuǎn)變,這為卷煙廠在挖掘原料(數(shù)據(jù))使用價(jià)值、強(qiáng)化質(zhì)量成本控制、注重加工條件保障、深化過(guò)程控制、加強(qiáng)工藝質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制等方面指明了原則和要點(diǎn)。
《卷煙工藝規(guī)范》定義非穩(wěn)態(tài)時(shí)間為“生產(chǎn)過(guò)程中工序質(zhì)量指標(biāo)超出指標(biāo)期望范圍或處于非穩(wěn)態(tài)生產(chǎn)狀態(tài)持續(xù)的時(shí)間”。落實(shí)在加料機(jī)控制要求,應(yīng)該分為料頭水分從8%至標(biāo)準(zhǔn)下限所用時(shí)間與料尾水分從標(biāo)準(zhǔn)下限至8%所用時(shí)間的和需小于等于180 s。以每小時(shí)5200 kg 物料來(lái)計(jì)算,該主機(jī)設(shè)備每秒將通過(guò)物料1.44 kg,180 s 內(nèi)將通過(guò)物料約260 kg,非穩(wěn)態(tài)時(shí)間每縮短1 s,即可提供1.44 kg 的合格物料。對(duì)于工廠質(zhì)量上水平、產(chǎn)品上水平有著重要意義。
為使生產(chǎn)方式從傳統(tǒng)依靠人的經(jīng)驗(yàn),逐步實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)、模型預(yù)測(cè)、協(xié)同優(yōu)化的智能化轉(zhuǎn)變,從本質(zhì)上提升生產(chǎn)過(guò)程的智能化水平,現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)通過(guò)工業(yè)大數(shù)據(jù)分析、人工智能建模、云計(jì)算、邊緣計(jì)算等前沿技術(shù)正在為煙草行業(yè)帶來(lái)革命性的變革。在實(shí)現(xiàn)體系化技術(shù)能力跨越的過(guò)程中,需要逐步引入、應(yīng)用、消化這些前沿的技術(shù),并內(nèi)化成為企業(yè)核心的制造能力。
一直以來(lái),PID 作為傳統(tǒng)的自動(dòng)化控制器,以其實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單、控制有效的特性被廣泛應(yīng)用于工業(yè)中的控制問(wèn)題。然而在煙草制絲工藝中,一些關(guān)鍵工藝具有高度非線性和大滯后的特性。例如,在一般的烘絲工藝中,在烘絲之前,首先需要檢測(cè)瞬時(shí)流量和入口水分,煙絲才進(jìn)入滾筒,在滾筒中運(yùn)行很長(zhǎng)一段時(shí)間,煙絲出筒時(shí)再檢測(cè)出口水分。在這個(gè)過(guò)程中滯后現(xiàn)象非常嚴(yán)重。當(dāng)檢測(cè)到的出口水分超標(biāo)時(shí),再做出補(bǔ)償控制,已經(jīng)滯后了相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間,而此時(shí)已不能再對(duì)滾筒內(nèi)的煙絲做出合理有效的控制。
為了解決制絲工藝中的高度非線性和大滯后的問(wèn)題,國(guó)內(nèi)采用一些先進(jìn)控制方法代替?zhèn)鹘y(tǒng)PID 控制器,例如預(yù)測(cè)控制、無(wú)模型自適應(yīng)控制、基于組合積分控制器的雙重控制等。胡宇航、何毅等將烘絲過(guò)程水分控制相關(guān)數(shù)據(jù)看作多元時(shí)間序列,應(yīng)用多元時(shí)間序列分析方法建模預(yù)測(cè),并且在傳統(tǒng)線性的ARX(Auto-Regression with Exogenous)模型基礎(chǔ)上做了一些改進(jìn),使其能更好的適應(yīng)非線性系統(tǒng)情形。他們用烘絲過(guò)程的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行建模,最終得到0.05 的預(yù)測(cè)殘差絕對(duì)平均偏差以及0.07的標(biāo)準(zhǔn)偏差值,說(shuō)明該方法的預(yù)測(cè)效果相對(duì)較為理想。倪瀟、汪文斌等提出用組合積分控制器來(lái)替代傳統(tǒng)PID 控制器,同時(shí)引入雙重控制與組合積分控制器相結(jié)合。他們對(duì)基于組合積分控制器的雙重控制與傳統(tǒng)PID 雙重控制以及預(yù)測(cè)PI 控制器的雙重控制進(jìn)行了仿真對(duì)比實(shí)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)在煙草烘絲過(guò)程中,組合積分控制器在性能上不僅大大優(yōu)于傳統(tǒng)PID 控制器,相比預(yù)測(cè)PI 控制器也更具優(yōu)勢(shì)。
從工廠角度出發(fā),結(jié)合上述技術(shù)手段的特點(diǎn)和功能,應(yīng)該努力逐步實(shí)現(xiàn)制絲關(guān)鍵工序關(guān)鍵工藝指標(biāo)的智能化精準(zhǔn)控制和質(zhì)量提升的目標(biāo)。在實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)對(duì)葉片加工過(guò)程中根據(jù)各影響因素,進(jìn)行分析總結(jié),實(shí)時(shí)預(yù)測(cè)工藝指標(biāo)值,給出松散回潮出口水分加水系數(shù)的控制設(shè)定值,實(shí)現(xiàn)制絲關(guān)鍵工序的關(guān)鍵工藝指標(biāo)智能控制,進(jìn)而提高整體控制穩(wěn)定性和精確性。
2020 年10 月在公司的大力支持下新加料機(jī)安裝就位,設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定性和各項(xiàng)保障工藝技術(shù)措施的功能上均有大幅提升,但新加料機(jī)的料頭非穩(wěn)態(tài)時(shí)間一直存在波動(dòng),時(shí)有超出時(shí)間范圍的現(xiàn)象。從2021 年1~6 月每月初10 批次統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以看出自產(chǎn)牌號(hào)A,共計(jì)60 批次,超出批次有25 批,造成工廠穩(wěn)定性評(píng)價(jià)得分略低。結(jié)合日常維修經(jīng)驗(yàn)總結(jié)非穩(wěn)態(tài)超出工藝要求范圍的主要原因有:
(1)在加料機(jī)開(kāi)始生產(chǎn)時(shí),操作工人工在系統(tǒng)內(nèi)輸入加水系數(shù)設(shè)定值時(shí)不及時(shí)、不準(zhǔn)確,可能會(huì)造成出口水分不能快速到達(dá)工藝設(shè)定要求。
(2)加料機(jī)料尾時(shí),滾筒的快速倒料功能接入時(shí)機(jī)不及時(shí),造成料尾物料稀疏不能集中通過(guò),延長(zhǎng)了尾料通過(guò)時(shí)間。
在前250 kg 物料通過(guò)時(shí),增加加水系數(shù)修正功能,通過(guò)給定不同加水系數(shù)的數(shù)值,來(lái)控制純凈水的加入量,從而改變物料出料水分。通過(guò)論證分析,對(duì)料頭通過(guò)的物料模擬劃分為3 個(gè)階段,分別為:
(1)第1 階段,皮帶秤有料開(kāi)始的20 s 內(nèi),通過(guò)西門子PLC的乘實(shí)數(shù)MUL_R 語(yǔ)句,實(shí)現(xiàn)實(shí)際加水系數(shù)為畫面系數(shù)的1.1 倍功能。
(2)第2 階段,皮帶秤有料后的20~60 s,加水系數(shù)為畫面系數(shù)的1.08 倍。
(3)第3 階段,皮帶秤有料后60~90 s,加水系數(shù)為畫面系數(shù)的1.05 倍。非上述階段時(shí),按照畫面所給加水系數(shù)直接參與控制,如圖1 所示。
圖1 加水系數(shù)修正程序
料尾時(shí),優(yōu)化物料檢測(cè)延時(shí),由皮帶秤無(wú)料30 s 進(jìn)入高速倒料環(huán)節(jié),調(diào)整為皮帶秤無(wú)料20 s 進(jìn)入高速倒料,倒料延時(shí)120 s 或者皮帶秤檢測(cè)到來(lái)料5 s后結(jié)束高速倒料狀態(tài),如圖2 所示。
圖2 料尾控制程序
通過(guò)優(yōu)化加料機(jī)料頭控制模式,實(shí)現(xiàn)梯度加水功能,以及修改料尾快速倒料介入時(shí)機(jī),從7 月份統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看出,非穩(wěn)態(tài)時(shí)間(t1+t2)均在2 min+43 s 以內(nèi),完全滿足工藝管控要求(圖3)。
圖3 加料機(jī)非穩(wěn)態(tài)時(shí)間統(tǒng)計(jì)