那 銘
(汾西礦業(yè)宜興煤業(yè),山西 孝義 032300)
帶式輸送機是實現(xiàn)礦井井下原煤運輸?shù)年P(guān)鍵設(shè)備,驅(qū)動系統(tǒng)是帶式輸送機得以運轉(zhuǎn)的動力源,驅(qū)動系統(tǒng)運行效率及可靠性制約、影響帶式輸送機工作效率,甚至影響井下煤炭生產(chǎn)[1-3]。山西某礦井下原煤運輸系統(tǒng)包括10 部帶式輸送機,隨著礦井采掘生產(chǎn)范圍增加,帶式輸送機使用量及鋪設(shè)距離等均不斷增加。礦井使用最早的一部帶式輸送機使用年限超過20 年,最晚的一部于2019 年4 月布置使用。由于礦井帶式輸送機安裝時間跨度較大,導(dǎo)致輸送機驅(qū)動系統(tǒng)結(jié)構(gòu)類型多樣,具體包括液力耦合器+電機、CST+電機、變頻器+電機+減速器、變頻器+永磁電機等。隨著礦井采掘新設(shè)備應(yīng)用推廣,生產(chǎn)規(guī)模明顯提升,帶式輸送機運輸系統(tǒng)運載量及運輸長度不斷增大,部分帶式輸送機處于超載運行狀態(tài),驅(qū)動系統(tǒng)故障頻發(fā),給礦井原煤運輸工作高效開展帶來影響[4-6]。為使得井下帶式輸送機運輸系統(tǒng)更好地工作,需依據(jù)現(xiàn)場實際情況對部分帶式輸送機驅(qū)動裝置進行改造升級。
依據(jù)礦井井下開拓巷道及回采巷道等布置情況,在現(xiàn)階段主采的2 號、3 號、5 號及7 號煤層內(nèi)均布置有運輸大巷,不同煤層采掘工作面生產(chǎn)的原煤通過煤倉連接。井下帶式輸送機運輸系統(tǒng)共計布置10 部帶式輸送機,總運輸長度達到39 872 m,其中有2 部帶式輸送機驅(qū)動系統(tǒng)采用液力耦合器+電機方式,帶式輸送機使用年限超過20 年;3 部帶式輸送機驅(qū)動系統(tǒng)采用CST+電機方式,使用年限超過15 年;2 部帶式輸送機驅(qū)動系統(tǒng)采用變頻器+電機+減速器方式,使用年限超過8 年;3 部帶式輸送機采用變頻器+永磁電機方式,使用年限接近2 年。
為使得整個帶式輸送機運輸系統(tǒng)更為高效運行,需要對部分較為落后的帶式輸送機驅(qū)動系統(tǒng)進行升級改造,淘汰落后系統(tǒng)并盡量實現(xiàn)帶式輸送機驅(qū)動系統(tǒng)結(jié)構(gòu)統(tǒng)一,降低后續(xù)維護成本。根據(jù)礦井井下生產(chǎn)實際情況,帶式輸送機驅(qū)動系統(tǒng)改造升級必要性主要體現(xiàn)為以下幾個方面[7-8]:
1)部分帶式輸送機驅(qū)動系統(tǒng)組件逐漸老化,傳動裝置故障發(fā)生率較高,導(dǎo)致帶式輸送機維護保養(yǎng)等成本較高且工作量較大,需要對驅(qū)動系統(tǒng)進行改造升級。
2)部分帶式輸送機服役時間超過10 年,隨著帶式輸送機驅(qū)動技術(shù)不斷發(fā)展,帶式輸送機原驅(qū)動裝置使用產(chǎn)生的價值呈降低趨勢,不利于礦井原煤高效運輸,需要對驅(qū)動裝置進行改造升級。
3)部分帶式輸送機驅(qū)動系統(tǒng)傳動環(huán)節(jié)較多,傳動效率較低,導(dǎo)致驅(qū)動裝置整體能耗較高,會導(dǎo)致帶式輸送機運行能耗整體較大,不利于降低帶式輸送機整體運行能耗,需要將驅(qū)動系統(tǒng)改造升級為動力傳遞環(huán)節(jié)相對較少的直驅(qū)裝置。
4)3 部帶式輸送機使用CST+電機驅(qū)動方式,由于CTS 裝置使用時限較長加之設(shè)備工作負(fù)載大、工作環(huán)境惡劣,導(dǎo)致CTS 裝置出現(xiàn)一定程度滲油、漏油情況,不僅需要頻繁地對驅(qū)動裝置進行維護,而且會進一步惡化、污染井下環(huán)境。
在對礦井帶式輸送機驅(qū)動系統(tǒng)綜合分析的基礎(chǔ)上,分析現(xiàn)階段主流的帶式輸送機驅(qū)動系統(tǒng),具體提出2 種驅(qū)動裝置改造升級技術(shù)方案:方案1,將帶式輸送機驅(qū)動裝置統(tǒng)一改造升級為永磁電機+變頻器驅(qū)動方式;方案2,將帶式輸送機驅(qū)動裝置統(tǒng)一改造升級為變頻永磁一體機。本小節(jié)就重點對兩種改造升級方案及其應(yīng)用對比結(jié)果進行分析。
采用此種方式時,需要將7 部采用其他驅(qū)動裝置的帶式輸送機統(tǒng)一改造升級為永磁電機+變頻器方式,具體改造升級后帶式輸送機驅(qū)動系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1所示。驅(qū)動裝置連接方式為變頻器+永磁電機+聯(lián)軸器+滾筒方式。采用此種改造升級方案時,需要對應(yīng)增加變頻器、裝置架及冷卻裝置等,取消原有的減速器及高速聯(lián)軸器;由于驅(qū)動裝置電機輸出軸軸徑出現(xiàn)變化,因此也需要更換對應(yīng)的低速聯(lián)軸器;同時需要在帶式輸送機機頭位置新掘進硐室用以安裝變頻器。
圖1 方案1 改造升級后驅(qū)動系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖
此種改造升級方案是將7 部帶式輸送機統(tǒng)一改造升級為變頻永磁一體機,具體驅(qū)動系統(tǒng)連接方式如圖2 所示,連接結(jié)構(gòu)為變頻永磁一體機+聯(lián)軸器+滾筒。采用此種方案時,需要增設(shè)對應(yīng)的驅(qū)動架、冷卻裝置,由于電機與變頻器集成,因此不需要單獨掘進變頻器安裝硐室。
圖2 方案2 改造升級后驅(qū)動系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖
上述所提帶式輸送機改造升級方案各有其自身的優(yōu)點,需要依據(jù)現(xiàn)場情況對2 種改造升級方案進行優(yōu)選,以便確定最為適合井下實際情況的驅(qū)動方案。通過比對分析,得到2 種改造升級方案對比結(jié)果為:
2.3.1 方案1 優(yōu)缺點
采用方案1 作為升級改造方案時,永磁電機、變頻器相對獨立,設(shè)備結(jié)構(gòu)較為簡單,后期運行時故障發(fā)生率較低,且維護保養(yǎng)工作量、投入等較小,對維護保養(yǎng)工作人員專業(yè)技術(shù)要求程度有所降低。但是由于永磁電機、變頻器相對獨立,驅(qū)動裝置占用空間較大,需要布置新的獨立場所用以放置變頻器。
2.3.2 方案2 優(yōu)缺點
方案2 采用的變頻永磁電機集成有變頻器、永磁電機,具有占用空間小、功率高等優(yōu)點。但是變頻永磁電機設(shè)備結(jié)構(gòu)相對較為復(fù)雜,后續(xù)維護保養(yǎng)費用、工作量等均有所增加,同時對維護保養(yǎng)人員專業(yè)素質(zhì)要求也較高,設(shè)備較為昂貴。
具體上述2 種改造升級方案比對結(jié)果見表1。
表1 不同改造升級方案對比結(jié)果
2.3.3 改造升級方案確定
通過綜合比對并結(jié)合現(xiàn)場實際情況,提出采用方案1,即將7 部采用帶式輸送機驅(qū)動裝置統(tǒng)一改造升級為永磁電機+變頻器方式。通過對帶式輸送機驅(qū)動裝置改造后,驅(qū)動裝置運行穩(wěn)定性及可靠性有所提升,可提高井下原煤運輸效率及安全保障能力。
帶式輸送機驅(qū)動系統(tǒng)平穩(wěn)、高效運行是實現(xiàn)原煤高效運輸?shù)幕A(chǔ),文中對礦井原有帶式輸送機驅(qū)動存在問題進行分析,并依據(jù)現(xiàn)場實際情況提出針對性改造升級方案再進行優(yōu)選,最終確定采用永磁電機+變頻器方式改造升級部分帶式輸送機驅(qū)動系統(tǒng)。經(jīng)現(xiàn)場實施后,帶式輸送機運行可靠性有所提升,不僅有助于驅(qū)動系統(tǒng)后續(xù)保養(yǎng)、維護工作開展,而且驅(qū)動系統(tǒng)較為先進,可在一定程度上提升原煤運輸系統(tǒng)自動化及信息化程度。