王 沈
(山西西山礦業(yè)管理有限公司,山西 太原 030053)
礦井提升機作為我國重要的煤礦提升設(shè)備,其工作性能在一定程度上影響著礦井正常開采。礦井提升機負責(zé)井下人員及材料的運輸,據(jù)統(tǒng)計,提升機在整個礦井電量消耗中占據(jù)了超過4成的比重[1-4]。經(jīng)過多年的發(fā)展,礦井提升機的驅(qū)動系統(tǒng)已經(jīng)取得飛速發(fā)展,但在生產(chǎn)過程中,由于礦井環(huán)境較為惡劣,同時提升載荷的不同,使得提升機在運行過程中極易發(fā)生超速和過卷的問題,因此對提升機的驅(qū)動系統(tǒng)進行優(yōu)化設(shè)計是十分重要的,此前惠楠通過對礦井調(diào)速系統(tǒng)進行優(yōu)化,有效降低了電網(wǎng)的諧波干擾,并對變頻驅(qū)動控制系統(tǒng)的軟、硬件及故障保護系統(tǒng)進行設(shè)計,提高了提升機的安全穩(wěn)定性。李超娜為了解決電網(wǎng)阻抗大,嚴重威脅到提升機的穩(wěn)定性的問題,引入了基于權(quán)重前饋的控制方案,有效提高了弱電網(wǎng)下提升機的穩(wěn)定域。本文對提升機變頻驅(qū)動系統(tǒng)進行優(yōu)化設(shè)計,為礦井安全高效生產(chǎn)提供一定的借鑒。
對系統(tǒng)進行硬件設(shè)計,在進行設(shè)計時需要先對主電路、驅(qū)動電路、基于DSP控制芯片等外電路進行設(shè)計,本文選定控制核心為TMS320F2812專用電機芯片,其重要目的是對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行采集分析,同時連接上位機實現(xiàn)遠程控制的特點,系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖如圖1所示。
圖1 系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)示意圖
對主電路進行設(shè)計,主電路結(jié)構(gòu)分為兩個部分,分別為整流電路和三電平逆變電路,整流電路采用整流橋,逆變電路采用三電平逆變結(jié)構(gòu),同時使用12個開關(guān),本文選用IGBT的型號為FZ1500R33HL3,額定電壓為3 300 V,同時在主電路內(nèi)加入濾波器,利用濾波器進行交流電濾波,將濾波后的交流電輸送至三相異步電機。對IGBT驅(qū)動電路進行設(shè)計,首先需要選定隔離芯片,本文選定隔離芯片的型號為6N137,其將DSP傳輸?shù)腜WM信號進行隔離,避免信號受到干擾。因為提升機驅(qū)動系統(tǒng)的電壓大、所以將原有系統(tǒng)的TLP250驅(qū)動模塊進行替換,選定2SD315A集成驅(qū)動模塊,2SD315A集成驅(qū)動模塊具有很強的自檢及狀態(tài)反饋性能,內(nèi)部有電氣隔離、接口單元、驅(qū)動單元等部件。2SD315A集成驅(qū)動模塊的工作模式可分為半橋模式和直接模式。
對控制回路的硬件進行設(shè)計,控制芯片選定TMS320F2812,芯片基于MARS速度識別、SVPWM等算法對采集的數(shù)據(jù)進行運算,通過DSP的脈沖發(fā)生器對逆變電路中的12個IGBT進行脈沖信號的發(fā)送。DSP核心控制部分原理圖如圖2所示。
圖2 DSP核心控制部分原理圖
如上頁圖2所示,電流電壓檢測單元對系統(tǒng)的電流電壓信號進行采集,通過AD轉(zhuǎn)化將采集到的電流電壓信號進行轉(zhuǎn)化并傳輸至TMS320F2812控制芯片,TMS320F2812控制芯片對接收到的數(shù)據(jù)進行分析,從而做出處理。當(dāng)系統(tǒng)過流時,系統(tǒng)會做出緊急處理,對異常進行報警,同時系統(tǒng)存在手動模式,可以隨時切換操作模式。TMS320F2812控制芯片通過RS485總線與中央控制器相連。電流電壓檢測單元分別選定HNC-200US電流傳感器和LV200-AW/2/6400電壓傳感器,兩種傳感器均具備精度大、穩(wěn)定性高的特點。
對驅(qū)動系統(tǒng)的保護電路進行設(shè)計,主要為過電流過電壓保護,過電壓是對直流母線的電壓波動進行及時的控制,當(dāng)直流母線的電壓波動超過其均值的10%以上,此時系統(tǒng)及時發(fā)出過壓信號,經(jīng)過運放處理將輸出端的電壓進行降低,輸出低電平。過流保護時為了解決IGBT超流造成的器件損壞,當(dāng)三電平逆變器中任何一路的電流高于均流的10%以上,此時電流信號會轉(zhuǎn)變?yōu)殡妷盒盘柌⑼ㄟ^OC段輸出低電壓,從而實現(xiàn)過流保護。
對系統(tǒng)的軟件進行設(shè)計,選定CCS軟件為軟件開發(fā)平臺,對主程序、串口通達中斷程序、PWM中斷控制程序等進行設(shè)計,首先對主程序和中斷程序進行設(shè)計,主程序和中斷程序流程圖如圖3所示。
如圖3所示,主程序啟動后對時鐘進行初始化,完成初始化后延遲啟動主電路的繼電器,繼電器啟動后對串口及事件進行初始化,完成上述操作后系統(tǒng)與上位機進行聯(lián)通,對系統(tǒng)變量、I/O、中斷單元等進行初始化,后對寄存器進行循環(huán),完成主程序的啟動。中斷服務(wù)程序保護現(xiàn)場,當(dāng)電機開始運行后,發(fā)現(xiàn)故障立即停止,當(dāng)無故障啟動后對電流電壓數(shù)據(jù)進行采集,對電機的運行速度進行計算,當(dāng)速度出現(xiàn)超速的情況時通過MRAS速度識別及滑膜速度調(diào)節(jié)程序進行速度的調(diào)節(jié),從而對磁鏈、轉(zhuǎn)矩進行控制,實現(xiàn)驅(qū)動電機的控制。
圖3 主程序和中斷程序流程圖
對MRAS子程序和滑模速度控制程序進行設(shè)計,MRAS子程序和滑模速度控制程序流程圖如圖4所示。
圖4 MRAS子程序和滑模速度控制程序流程圖
由圖4MRAS子程序流程圖可以看出,當(dāng)程序開始運行時,系統(tǒng)會對電壓電流的采集數(shù)據(jù)進行規(guī)范化處理,轉(zhuǎn)變?yōu)楸阌诤罄m(xù)分析,通過CLARK對電壓電流進行轉(zhuǎn)化,對轉(zhuǎn)化后的數(shù)據(jù)進行計算,得出電壓轉(zhuǎn)子磁鏈和電流轉(zhuǎn)子磁鏈,對電壓轉(zhuǎn)子磁鏈和電流轉(zhuǎn)子磁鏈與計劃值進行
對比計算出與實際的偏差,后輸出偏差調(diào)節(jié)命令,對磁鏈進行PI調(diào)節(jié),結(jié)束MRAS調(diào)節(jié)?;K俣瓤刂瞥绦蚴菍μ嵘龣C的速度數(shù)據(jù)進行采集,并對采集的速度與基準速度進行對比,計算出速度偏差,對速度偏差進行微分處理,并將誤差轉(zhuǎn)化為函數(shù),得出需要提升的電壓值、電流值及功率值,對速度進行調(diào)整。
完成礦井提升機驅(qū)動系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計后,對系統(tǒng)的可行性進行現(xiàn)場實踐,設(shè)計后的礦井變頻驅(qū)動提升機投入使用后,系統(tǒng)運行平穩(wěn)、保護安全可靠、故障診斷能力強、振動小、電網(wǎng)諧波低,各項參數(shù)都達到了目標(biāo)預(yù)期。按照提升機每天工作21 h,提升20鉤原煤,對比原有的提升機驅(qū)動系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)優(yōu)化后的驅(qū)動系統(tǒng)每年可節(jié)省出約120萬元的維修成本支出,同時優(yōu)化后的提升機驅(qū)動系統(tǒng)能夠消除無功沖擊,且?guī)缀醪淮嬖谠到y(tǒng)諧波污染等問題,提升了礦井提升機智能化水平,為數(shù)字礦山的實現(xiàn)打下一定的基礎(chǔ)。
本文對礦井提升機變頻驅(qū)動系統(tǒng)進行優(yōu)化分析,在原有驅(qū)動系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,對主電路、驅(qū)動模塊電路等進行了設(shè)計,并對控制系統(tǒng)回路的硬件設(shè)備選型進行分析,確定了以TMS320F2812為控制核心的電路硬件外圍電路設(shè)計,對外圍電路的保護電路、采樣電路等進行了簡單的設(shè)計,最后給出了系統(tǒng)軟件程序、中斷程序、MRAS子程序、滑模速度控制程序等流程及計算原理。通過現(xiàn)場實踐發(fā)現(xiàn)優(yōu)化后的變頻驅(qū)動系統(tǒng)能夠有效提升工作效率,降低故障發(fā)生概率,為提升機變頻驅(qū)動系統(tǒng)優(yōu)化作出一定的貢獻。