李恒宇 曾 璐 盧履盛 卓 洋 王 全
(中國石油天然氣集團公司川慶鉆探工程有限公司試修公司,四川 成都 610000)
頁巖氣開發(fā)是個短期高產(chǎn)持續(xù)過程,在生產(chǎn)期間,如井筒內(nèi)發(fā)生遇阻、遇卡等復(fù)雜情況,水平井不能休井作業(yè)。連續(xù)油管打撈、鉆具打撈、矛頭打撈、抽油桿打撈等高風(fēng)險作業(yè)的打撈技術(shù)存在差異,打撈時間長短不一。隨著勘探開發(fā)的逐步深入和成熟,如何解決在水平頁巖氣井的打撈施工這一課題變得越來越重要。分析CN27-2井帶壓打撈技術(shù),并現(xiàn)場實踐和優(yōu)化總結(jié),為今后的頁巖氣水平井一邊生產(chǎn)、一邊帶壓打撈作業(yè)提供借鑒,在當(dāng)今頁巖氣蓬勃發(fā)展的環(huán)境下具有廣闊應(yīng)用前景和實際推廣價值。
該井位于四川省宜賓市珙縣上羅鎮(zhèn),構(gòu)造位置為長寧背斜構(gòu)造中奧頂構(gòu)造南翼。該井完鉆井深4250.0m,垂深2694.01m,完鉆層位龍馬溪組,采用139.7mm套管完井,水平段長1500m。CN27-2井于2020年6月21日開始第1段壓裂,6月22日第3段壓裂施工結(jié)束之后測井隊進行第4段射孔作業(yè),在泵送至3733m時工具串遇阻,上提遇卡。
射孔工具串組合為101.6mm休斯頓全可溶橋塞+101.6mm推筒+97mm橋塞坐封工具+89mm射孔槍6簇+89mm加重桿+73mm磁定位。工具串總長12.4m,總質(zhì)量400kg。
2020年6月22日17:00工具串入井,下至2500m開始泵送,排量1.3m3/min,泵壓44MPa,速度2800m/h,泵送至3733m遇阻,距離目標(biāo)位置282m(設(shè)計位置4015m),從遇阻曲線觀察為硬遇阻?,F(xiàn)場第一次試提工具串張力至1400kg,工具串無法解卡;第二次試提工具串張力至1500kg,工具串無法解卡。
經(jīng)過泡酸泡堿未能解卡,拉斷電纜使用連續(xù)油管進行打撈。連續(xù)油管帶撈筒撈獲落魚后,多次使用震擊器震擊,多次浸泡金屬解卡劑,最后開井放噴,均未能解卡,撈筒退魚成功。
73mm馬達頭總成×0.91m+73mm震擊器×1.97m+89mm低速馬達×1.55m+變扣×0.25m+102mm打撈筒×1.06m+60mm彈簧×0.22m+60mm打撈頭×0.4m+73mmCCL×0.44m+73mm磁定位+89mm加重桿+89mm射孔槍6簇+97mm橋塞坐封工具+101.6mm推筒+101.6mm休斯頓全可溶橋塞=17.39m。
卡瓦打撈筒是一種常用的打撈工具,利用卡瓦在筒體螺旋槽內(nèi)運動,從外徑打撈井下管狀落物的工具。主要由外筒、卡瓦和密封件等組成。外筒和卡瓦形成錐形配合,有單斜面和多斜面之分,單斜面筒體和卡瓦打撈范圍較大,但筒體較厚,要求環(huán)空較大。多斜面筒體和卡瓦打撈范圍較小,但筒體較薄,要求環(huán)空也較小。經(jīng)咨詢打撈工具生產(chǎn)廠家,可退式籃式卡瓦打撈筒最小外徑可加工至112mm;可退式螺旋打撈筒最小外徑可加工至108mm。
卡瓦打撈矛是從落魚內(nèi)孔進行打撈的一種工具,它主要用于打撈防砂管柱、油管、防砂管柱、套管等,可以與內(nèi)割刀、震擊器等工具配合使用,如果落魚被卡提不出來,可退出撈矛起出鉆具。
根據(jù)調(diào)研發(fā)現(xiàn),NOV公司的“GS”系列連油打撈工具和該井井下魚頂連油馬達總成相契合。圖1為GS液壓打撈矛內(nèi)部結(jié)構(gòu),該工具(CTFAGSRPT)用于傳統(tǒng)的水眼內(nèi)打撈和井下工具回收。當(dāng)該工具水眼存在200psi以上壓差時,打撈矛頭回縮并釋放落魚。其退魚功能不需要剪切銷釘或投球產(chǎn)生壓差啟動,也不需要進行旋轉(zhuǎn)。該工具采用鉻鎳合金材料,可抗低含量硫化氫腐蝕。該工具說明書內(nèi)注明最大拉伸負(fù)荷80000磅(合36.287噸)。
落魚自上而下第三個部件為連油低速馬達(外徑89mm,長度1.55m),故考慮打撈工具的旋轉(zhuǎn)退魚功能不可使用;井內(nèi)套管內(nèi)徑為114.3mm,螺旋式卡瓦打撈筒最小可加工外徑為108mm,入井后環(huán)空間歇6mm。GS液壓打撈矛最大外徑78mm,環(huán)空間歇36.3mm;考慮到打撈工具必須具備退魚功能,以及保證較大環(huán)空間隙以防止套管縮徑卡鉆的風(fēng)險,該打撈選擇使用NOV公司“GS”連油馬達打撈專用工具。
CN27-2井在2020年7月14日連油處理事故未果,丟手解卡后,關(guān)井等措施至帶壓作業(yè)設(shè)備9月28日搬家入場,井口壓力42MPa。該參與作業(yè)隊伍為中石油帶壓作業(yè)乙級作業(yè)資質(zhì),不能施工井筒帶壓21MPa以上的井。該施工隊伍使用Snubco235K帶壓設(shè)備負(fù)荷上限低,為了采用關(guān)環(huán)形防噴器起下管柱,同時利于調(diào)整打撈時管柱接箍位置,將井內(nèi)壓力降至8MPa以下。匯報甲方后,由試氣隊使用地面流程進行降壓作業(yè)。
CN27-2井前期連油丟手解卡后,使用相同GS打撈矛實驗,未能成功入魚。GS打撈矛頭為平臺階,若魚頭在井下水平段未處于平躺位置,矛頭不易入魚。為了保證順利入魚,將加工圓弧狀引入頭固定在打撈矛頭上,如圖2所示。
圖 1GS液壓打撈矛內(nèi)部結(jié)構(gòu)
圖2 GS打撈矛頭安裝加工部件前、后效果
帶壓設(shè)備進行帶壓打撈的主要困難在落魚出井過程中,落魚較上下工作閘板之間距離長,需要將落魚起至井口,用內(nèi)置卡瓦卡住落魚,拆除帶壓作業(yè)主體設(shè)備后裝電纜防噴管,用電纜起出落魚。
GS液壓打撈矛在入井前應(yīng)進行退魚地面試驗,摸準(zhǔn)退魚壓差,實際在地面進行退魚試驗3次,平均退魚壓差為10MPa;若GS工具退魚困難,應(yīng)下壓鉆具,使打撈矛卡瓦受力面離開魚頂,再提高泵壓使液壓打撈矛矛爪快速回收;在多次嘗試打撈矛均無法退魚后,及時請示是否退掉AJ型安全接頭;由于落魚帶有可旋轉(zhuǎn)機構(gòu),在退AJ型安全接頭時,大幅度上提鉆具后再進行旋轉(zhuǎn),利用摩擦力來實現(xiàn)順利退魚。
作業(yè)管柱抗拉強度及受力參數(shù)見表1。
表1 作業(yè)管柱受力參數(shù)計算
卡點深度3733.00m,井深較深,分析被卡管柱因套管變形所致,屬硬卡,如需解卡,上提負(fù)荷較大,同時打撈管串外徑為73mm,考慮起出落魚時避免防噴器組合過于復(fù)雜,故采用73mm斜坡鉆桿進行打撈,鉆桿參數(shù)見表2。
表2 入井鉆桿參數(shù)表
井深3733.00m管柱自重622kN,選用235K帶壓設(shè)備進行,舉升力1070kN。帶壓設(shè)備具備主動轉(zhuǎn)盤功能,轉(zhuǎn)盤扭矩大于待用油管倒扣扭矩。設(shè)備須配置內(nèi)置卡瓦,以便落魚起出井口。該井點位置在斜深2750m,直井段按2750m計算,水平段長3733m-2750m=983m:1)下管柱,=2750×16.67=45843kg≈45.8t、=45.8×0.2≈9.2t(根據(jù)經(jīng)驗,摩擦系數(shù)取0.2);=983×16.67×1=16387kg≈16.4t(摩擦系數(shù)按1取最大);=45.8-9.2-16.4=20.2t<54.5t(235K帶壓作業(yè)設(shè)備下壓力),所以依靠管柱自重可以下到預(yù)定深度 3733m。2)起管柱,=2750×16.67=45843kg≈45.8t、=45.8×0.2≈9.2t(摩擦系數(shù)取0.2);=983×16.67×1=16387kg≈16.4t(摩擦系數(shù)按1取最大);=45.8+9.2+16.4=71.4t<107t(235K帶壓作業(yè)設(shè)備最大上提力下壓力),小于管柱抗拉強度171.6t,所以管柱可以正常起出井口,安全系數(shù)=171.6/71.4=2.40。
根據(jù)Snubco235K帶壓設(shè)備作業(yè)要求,作業(yè)前應(yīng)計算最大無支撐長度,以便在帶壓下鉆桿操作時,控制好移送液缸單次形成和下行壓力,防止壓彎鉆具造成事故。
慣性矩=π(-)/64=3.14(73-54.62)/64=1392939mm;鉆桿外徑D73mm,壁厚9.19mm,內(nèi)徑54.62mm。1)工作壓力8MPa時對應(yīng)最大下壓力40.16kN,彈性模量,一般取200GPa,即200×103N/mm;最大無支撐長度=(π2/F)1/2=8270mm;舊鉆桿,安全無支撐長度取計算值的52.5%,即8.27m×52.5%=4.34m>3.6m,取3.6m。2)井口壓力為35MPa時最大下壓力175.7kN;=(π2/F)1/2=3954mm;安全無支撐長度取計算值的52.5%,即8.27m52.5%=2.07m。
2020年9月18日14:00開始帶壓8.0MPa下入打撈管柱,9月22日9:00下打撈工具串至3680m,之后使用2500型壓裂車1臺,使用清水沖洗下探魚頂。9月22日11:00,打撈管柱在井深3708.26m遇阻,懸重61.3t↓59.8t,排量190L/min,泵壓0.4MPa。上提2.7m,懸重59.8t↑68.1t,成功抓獲落魚。
帶壓打撈過程分為如下4個步驟:1)上提打撈,在61.3t~95.5t反復(fù)上提下放43次,最小懸重58.7t,最大懸重95.5t,行程0.92m,未解卡。Snubco235K帶壓作業(yè)理論最大舉升質(zhì)量107t,液壓系統(tǒng)最大壓力21MPa。由于設(shè)備老化,使用舉升力達到95.5t時,液壓系統(tǒng)壓力已達上限21MPa。2)下壓解卡,活動管柱下壓3次,平均下壓8t,管柱無位移。由于GS液壓打撈矛芯軸直徑僅有26mm,廠家建議不進行下壓。為防止芯軸變形影響退魚,在嘗試3次下壓解卡無果后,停止下壓。3)震擊打撈,活動鉆具,懸重60t↑75t,液壓上擊器啟動震擊22次,未解卡。廠家建議震擊次數(shù)不超過25次。4)懸持解卡,上提懸重至95.5t,將打撈管柱使用死卡座在環(huán)形防噴器頂端,懸吊2.5小時,未解卡。
第一次退魚下放至遇阻懸重,下壓1.5t,從正眼泵注清水,泵壓12MPa,排量440L/min~460L/min,上提至懸重80.3t,未退魚;第二次下放至遇阻懸重,下壓2.5t,從正眼泵注清水,泵壓14MPa,排量460L/min~480L/min,上提至懸重78.5t,未退魚;第三次下放至遇阻懸重,下壓4.5t,從正眼泵注清水,泵壓14MPa,排量460L/min~480L/min,上提至懸重79.2t,未退魚;共泵注清水20m3;第四次退魚,管柱下放至原懸重,下壓4.5t,從正眼泵注清水,排量600L/min,泵壓28.5MPa,上提管柱至懸重61.3t未增加,丟手成功正常起鉆。
根據(jù)泵送橋塞遇阻卡情況,橋塞遇阻卡點在3733m。橋塞點火后,管柱上行至3727m遇阻。判斷在3727m與3733m有兩個套管縮徑變形點。根據(jù)帶壓打撈管柱實探,魚頂位置在3708.26m。實際施工中以打撈鉆具實探情況為準(zhǔn),得出魚頂位置在3708.26m。電纜伸長量不定,可能存在較大誤差。
根據(jù)電纜解卡情況,橋塞點火后,管柱上行6m??膳袛嗦漪~下方有6m可活動空間。根據(jù)鉆具打撈管柱下壓解卡情況分析,下壓8t無下行空間。按現(xiàn)場實際打撈情況和電纜解卡時落魚存在較大位置誤差情況分析,可得出橋塞點火座封后,上提工具串解卡未成功,實際上行的6m距離為電纜伸長量。
在不壓井情況下,使用帶壓作業(yè)設(shè)備進行打撈失敗。存在以下四個原因。1)落魚存在可旋轉(zhuǎn)機構(gòu),不能選用可退式打撈筒或打撈矛;2)為保證退魚成功,選用的GS液壓打撈矛最大提升噸位只有36.287噸,且不能大噸位下壓解卡;3)帶壓作業(yè)設(shè)備提升負(fù)荷有限,不能實現(xiàn)上提解卡;4)GS89液壓上擊器廠家建議啟動次數(shù)不超過25次,工作次數(shù)有限,不能多次上擊解卡。
CN27-2井存在落魚位置不穩(wěn)定、落魚貼壁、上提力及扭矩傳遞困難等多個實際打撈難點。該井況在長寧頁巖氣區(qū)塊內(nèi)尚屬首例,該打撈作業(yè)未能撈獲落魚,但是為頁巖氣水平井打撈難題提供了一種新的解決方案。