張紅斌,郝文龍,劉小龍
(首鋼長(zhǎng)治鋼鐵有限公司煉鐵廠,山西 長(zhǎng)治 046031)
首鋼長(zhǎng)治鋼鐵有限公司煉鐵廠8號(hào)高爐始建于2003年,設(shè)計(jì)爐容1 080 m3,共20個(gè)風(fēng)口,2個(gè)鐵口,2個(gè)岀鐵場(chǎng),于2012年2月進(jìn)行了第一次大修,大修后運(yùn)行至今,已將近10年,現(xiàn)主要存在碳磚和冷卻壁侵蝕損壞嚴(yán)重、爐缸溫度高、爐腰冷卻壁損壞、爐殼開(kāi)裂等問(wèn)題。8號(hào)高爐于2022年2月10日降料面到風(fēng)口進(jìn)行停爐大修,大修工期60 d。為能順利做好安全停爐工作,特系統(tǒng)地制定了停爐措施,實(shí)現(xiàn)了安全、順利降料面到風(fēng)口,達(dá)到停爐要求。
1)提前3天準(zhǔn)備4根長(zhǎng)4.0 m的1.2寸鋼管制作打水管。水管要求:一頭堵死;打水管外側(cè)要有標(biāo)志,以便安裝時(shí)能正確掌握開(kāi)孔方向,要配套安裝1個(gè)閥門并帶連接用短接。
2)提前24 h安裝爐頂打水計(jì)量表(安裝在風(fēng)口平臺(tái)處),打水計(jì)量表必須準(zhǔn)確可靠[1-2]。將控制打水閥門全部安裝在風(fēng)口平臺(tái)區(qū)域,所有進(jìn)水接高壓水,水壓不低于1 MPa,保證足夠的水量。在噴淋水管安裝2道控制閥門,分水器出水安裝DN=50 mm的水門,然后將1.2寸球閥與打水專用管連接。提前核對(duì)打水計(jì)量表的準(zhǔn)確性,以備滿足可能出現(xiàn)的特殊情況的需要。
3)爐頂設(shè)有2套獨(dú)立的打水系統(tǒng),可在值班室對(duì)爐頂自動(dòng)打水系統(tǒng)進(jìn)行控制,噴淋水系統(tǒng)則在爐臺(tái)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)控制。
4)提前24 h對(duì)冷風(fēng)流量、熱風(fēng)壓力、爐頂壓力和爐頂溫度測(cè)量?jī)x表進(jìn)行校對(duì),校對(duì)完畢后,保證計(jì)量的準(zhǔn)確性。
5)提前24 h對(duì)降料線過(guò)程中機(jī)械、雷達(dá)探尺進(jìn)行檢查,確保其在探測(cè)范圍內(nèi)可正常工作,雷達(dá)探尺校對(duì)量程達(dá)到25 m。
6)全面檢查氮?dú)庀到y(tǒng),并保證壓力≥0.7 MPa。
1)提前控制高爐煤比在120 kg/t以下,負(fù)荷酌情降低0.1~0.2,適當(dāng)調(diào)整裝料制度,疏松邊緣[3]。焦丁僅使用自循環(huán)焦丁。
2)爐溫適宜,渣鐵流動(dòng)性好,w(Si)=0.30%~0.67%,物理溫度1 484~1 523℃,爐渣堿度1.21,渣相合理,鎂鋁質(zhì)量比為0.54,渣中w(Al2O3)平均為14.92%。
3)2月8日至預(yù)休風(fēng)前,理論出鐵量為4 139 t,實(shí)際出鐵量4 288 t,超產(chǎn)149 t。
4)2月9日00:00開(kāi)始全焦冶煉,將礦批縮至27 t,焦炭負(fù)荷為2.8;03:25停煤、停氧操作,預(yù)休風(fēng)前有意識(shí)控料線,根據(jù)頂溫情況,邊下5批蓋面焦,邊打水空料線,每批蓋面焦為9.644 t,頂溫達(dá)到400℃時(shí),下蓋面焦。06:33下第一個(gè)蓋面焦;06:59下第二個(gè)蓋面焦;07:18下第三個(gè)完蓋面焦;07:23下第四個(gè)蓋面焦;09:38下第五個(gè)完蓋面焦;于2月9日08:23休風(fēng),料線已空在11.55 m,共計(jì)打水182.6 t。
8號(hào)高爐于2022年2月9日08:23預(yù)休風(fēng),08:35開(kāi)倒流閥,人員全部撤離風(fēng)口平臺(tái),待爐頂溫度降至250~280℃時(shí),于10:08開(kāi)爐頂人孔,爐頂自動(dòng)點(diǎn)火成功,在爐前更換漏水的3號(hào)、11號(hào)風(fēng)口,處理18號(hào)風(fēng)口二套跑風(fēng)問(wèn)題,于10:45爐頂火著穩(wěn),開(kāi)始安裝打水管;12:47爐頂打水管安裝到位;15:00高爐送風(fēng),開(kāi)始空料線;20:00開(kāi)2個(gè)爐頂放散;20:08通知布袋切煤氣;2月10日04:28休風(fēng),料線空在20.70 m。
空料線操作情況具體如下頁(yè)表1所示。
表1 空料線具體操作參數(shù)
風(fēng)量、風(fēng)壓、頂壓、頂溫控制參數(shù)情況具體如下頁(yè)表2所示。
表2 風(fēng)量、風(fēng)壓、頂壓、頂溫控制參數(shù)
爐喉打水控制參數(shù)如第104頁(yè)圖1所示。
圖1 爐喉打水控制參數(shù)圖
停爐既要保證煤氣系統(tǒng)安全、又要保證爐頂設(shè)備的安全,還要保證料面降到規(guī)定的位置[4],該過(guò)程主要解決的問(wèn)題如下:
1)爐前渣鐵。此次降料面休風(fēng)料的選擇比較合理,爐溫和爐渣堿度都比較合適,渣鐵溫度充沛,流動(dòng)性良好,能按時(shí)出凈渣鐵,為爐料下降創(chuàng)造條件。
2)爐頂溫度的控制。爐頂溫度到300℃時(shí)開(kāi)始打水,控制頂溫不大于400℃,在保護(hù)爐頂設(shè)備的同時(shí),需防止煤氣中混入空氣,否則溫度高會(huì)造成爆炸,這是安全降料面的重要因素。
3)爐頂打水的控制。先在現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)安裝4根爐喉無(wú)霧化打水管進(jìn)行控制,開(kāi)到80%左右后,再用爐喉固有霧化效果好的6根打水管控制,后期頂溫下降時(shí),先關(guān)臨時(shí)安裝的4根爐喉無(wú)霧化打水管到1/4開(kāi)處,再逐步控制爐頂霧化打水來(lái)控制頂溫,打水時(shí)由小到大緩慢開(kāi)水,且打水必須均勻,以確保較好的霧化效果,水在進(jìn)入200~300℃的區(qū)域時(shí),能充分蒸發(fā)成水蒸氣進(jìn)入煤氣系統(tǒng),既能稀釋煤氣濃度,又能控制爐頂溫度的上升,保護(hù)爐頂設(shè)備,同時(shí)避免了打水過(guò)度集中。如果大量水進(jìn)入爐身下部的高溫區(qū)時(shí),會(huì)與高溫焦炭反應(yīng)(C+H2O→CO+H2)生成H2,從而形成氫的爆炸氣體而危及人員安全。
4)確定停止回收煤氣的時(shí)間。當(dāng)達(dá)到如下條件之一應(yīng)停止回收煤氣:煤氣中φ(H2)達(dá)到上限標(biāo)準(zhǔn)8%;煤氣中φ(O2)>0.8%;料面降至爐腹;爐皮出現(xiàn)燒紅、嚴(yán)重跑火時(shí);布袋除塵系統(tǒng)出現(xiàn)故障,不能繼續(xù)回收煤氣,但因條件限制,雖對(duì)高爐煤氣取樣化驗(yàn),但煤氣成分不太準(zhǔn)確,未以煤氣成分判定;料面降到爐身下部,風(fēng)量、風(fēng)壓出現(xiàn)波動(dòng)時(shí),停止回收煤氣。停止回收煤氣后,打開(kāi)高爐爐頂放散閥,關(guān)閉布袋除塵器煤氣切斷閥,與外圍煤氣管網(wǎng)隔離,以保證煤氣系統(tǒng)的安全。
此次首鋼長(zhǎng)治鋼鐵有限公司煉鐵廠8號(hào)高爐停爐采用空料線打水法技術(shù)停爐,實(shí)現(xiàn)了安全無(wú)事故、環(huán)保節(jié)能、快速停爐的目標(biāo)。
1)高爐是一個(gè)密閉的容體,爐內(nèi)有大量的高溫渣鐵,具備了煤氣爆炸的兩個(gè)條件,也是降料面的關(guān)鍵環(huán)節(jié):一是嚴(yán)格控制爐頂溫度不大于450℃,二是防止打水進(jìn)入高溫區(qū)而形成氫的爆炸氣體。只要煤氣爆炸的條件不同時(shí)具備,煤氣系統(tǒng)就是安全的。
2)爐頂打水必須霧化,打水必須緩慢、均勻,這是降料面過(guò)程中的重要控制環(huán)節(jié)。
3)當(dāng)料面降到爐身下部,風(fēng)量、風(fēng)壓出現(xiàn)波動(dòng),爐頂壓力有向上的尖峰時(shí),應(yīng)立即停止回收煤氣,這是降料面安全的重要保障。
4)停止回收煤氣后的操作:為減少降料面時(shí)間,可根據(jù)情況適當(dāng)加風(fēng);停止回收煤氣后,打開(kāi)爐頂兩個(gè)放散閥,將高爐頂壓控制在25~30 kPa之間,便于渣鐵出凈;爐頂打水可根據(jù)頂溫情況逐步減少直到關(guān)閉,要求頂溫控制在350℃左右,絕不可大于500℃。
5)料面的判斷:按噸焦耗風(fēng)量計(jì)算,當(dāng)休風(fēng)料所含焦炭燃燒完、料面基本降到位時(shí),可以風(fēng)口是否吹空作為參考(風(fēng)口吹空時(shí),高爐內(nèi)會(huì)吹大量火星),此時(shí)應(yīng)及時(shí)出鐵休風(fēng)。