賴斌生,閔濟(jì)東,余澤輝
(福建福清核電有限公司,福建 福清 350315)
某廠所產(chǎn)20V956TB33型柴油機(jī)應(yīng)用于各核電機(jī)組6.6 kV應(yīng)急電源系統(tǒng)超過(guò)50臺(tái)。應(yīng)急柴油機(jī)預(yù)潤(rùn)滑系統(tǒng)為設(shè)備提供應(yīng)急啟動(dòng)所需預(yù)潤(rùn)滑,預(yù)潤(rùn)滑系統(tǒng)失效直接影響柴油機(jī)可用性。其預(yù)潤(rùn)滑系統(tǒng)泵為泵機(jī)械本體在上電機(jī)在下的立式設(shè)計(jì)。由于很難保證預(yù)潤(rùn)滑油泵本體軸封零泄漏,在存在外漏情況下,泵本體上的潤(rùn)滑油在重力作用下會(huì)穿過(guò)油封直接滲入電機(jī)內(nèi)部轉(zhuǎn)子(見(jiàn)圖1),影響預(yù)潤(rùn)滑油泵電機(jī)運(yùn)行。此為核電廠應(yīng)急柴油機(jī)重復(fù)發(fā)生的痼疾,亟需攻克此難題,提高設(shè)備可靠性。
圖1 電機(jī)內(nèi)部油污Fig.1 Oil contamination inside the motor
故本文提出預(yù)潤(rùn)滑油系統(tǒng)布置改進(jìn)方法,以徹底解決電機(jī)進(jìn)油異常。由于泵應(yīng)用于核級(jí)應(yīng)急柴油機(jī),需考慮抗震等因素,本文通過(guò)理論分析和數(shù)分析法明確了改進(jìn)對(duì)核級(jí)設(shè)備抗震的影響,以及對(duì)油泵流量和揚(yáng)程的影響。
為了徹底解決電機(jī)進(jìn)油問(wèn)題,采取的布置改進(jìn)方法為將預(yù)潤(rùn)滑油泵體與電機(jī)旋轉(zhuǎn)180°,變?yōu)楸皿w在下電機(jī)在上的安裝。為保證進(jìn)出口軟管的朝向,在泵體在下電機(jī)在上安裝之后,再將泵體沿著預(yù)潤(rùn)滑油泵主軸軸線旋轉(zhuǎn)180°,使泵進(jìn)出口與原泵體在上電機(jī)在下時(shí)進(jìn)出口方向一致。
通過(guò)改進(jìn),利用重力作用使得泄漏無(wú)法進(jìn)入電機(jī),從而徹底解決共性問(wèn)題。
為了盡量減少改進(jìn)對(duì)系統(tǒng)的影響,故預(yù)潤(rùn)滑系統(tǒng)閥門(mén)管路保持不變,只改變預(yù)潤(rùn)滑油泵泵進(jìn)出口連接的軟管。進(jìn)出口軟管為活接頭連接,在安裝時(shí)調(diào)整活接頭使軟管的整體方向和布置優(yōu)化前一致。調(diào)整后泵體安裝示意見(jiàn)圖2。
經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量,改進(jìn)后預(yù)潤(rùn)滑油泵電機(jī)上部安裝空間不足,會(huì)與上方管道干涉,需將安裝基座下移50 mm,下方位置空間滿足下移距離要求,基座下移50 mm后,安裝基座需要在應(yīng)急柴油機(jī)底座上重新打4個(gè)M12的螺紋孔,螺紋孔按原螺紋孔參數(shù)進(jìn)行鉆孔加工。
圖2 預(yù)潤(rùn)滑油系統(tǒng)布置改進(jìn)圖—泵體Fig.2 Improved layout of the pre-lubricating oil system-the pump
改進(jìn)后,泵進(jìn)出口的軟管長(zhǎng)度增加進(jìn)口軟管入口軟管長(zhǎng)度增加500 mm,出口軟管長(zhǎng)度增加800 mm。電機(jī)用原有電纜安裝點(diǎn)改變,但是長(zhǎng)度滿足要求,電纜接口拆卸后根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況調(diào)整電纜走向即可。
由于管路閥門(mén)設(shè)置未變化,故預(yù)潤(rùn)滑油系統(tǒng)布置改進(jìn)對(duì)抗震的影響考慮泵組改進(jìn)影響即可。改造前后泵機(jī)組的結(jié)構(gòu)、載荷基本相同,因此改進(jìn)前后兩種結(jié)構(gòu)的結(jié)構(gòu)質(zhì)量矩陣M、結(jié)構(gòu)阻尼矩陣C、結(jié)構(gòu)剛度矩陣K完全相同,從而可以推導(dǎo)出兩種結(jié)構(gòu)的動(dòng)態(tài)特性(模態(tài)、頻率、模態(tài)參與因子等)完全相同。
而兩種結(jié)構(gòu)安裝位置的地震樓層響應(yīng)譜相同,通過(guò)結(jié)構(gòu)瞬態(tài)動(dòng)力分析法、地震載荷下的譜分析方法、模態(tài)組合分析的理論分析可知(篇幅所限不列出),其響應(yīng)的幅值相同[1]。
根據(jù)核電廠抗震設(shè)計(jì)規(guī)范,結(jié)構(gòu)在三個(gè)方向的地震響應(yīng)采用SRSS方法組合[2]:
通過(guò)分析可知,改造前/后的地震響應(yīng)是完全相同,即采用改變泵機(jī)組的安裝方向?qū)Ρ脵C(jī)組的地震響應(yīng)沒(méi)有影響。
(1)預(yù)潤(rùn)滑油泵組改進(jìn)前應(yīng)力分析
泵機(jī)組改進(jìn)前結(jié)構(gòu)的應(yīng)力分析結(jié)果見(jiàn)圖3和圖4(圖中應(yīng)力單位為Pa)。通過(guò)分析可知,泵機(jī)組在地震、自重載荷作用下的應(yīng)力很小,最大的應(yīng)力強(qiáng)度為16.3 MPa,遠(yuǎn)小于其許用值1.5S=138.75 MPa(考慮泵機(jī)組在事故工況下的可運(yùn)行性,D級(jí)工況保守地按B級(jí)工況評(píng)價(jià),下同)。
圖3 改進(jìn)前結(jié)構(gòu)在RLE(左圖)以及自重+RLE地震下(右圖)的應(yīng)力分布Fig.3 The stress intensity distribution of the structure before improvement under RLE (The left figure) and dead weight+RLE (The right figure) earthquake
圖4 改進(jìn)后結(jié)構(gòu)在RLE和自重+RLE地震下的應(yīng)力分布Fig.4 The stress distribution of the structure after improvement under RLE(The left figure) and dead weight+RLE (The right figure) earthquake
(2)預(yù)潤(rùn)滑油泵組改進(jìn)后分析結(jié)果
通過(guò)泵機(jī)組改進(jìn)后的構(gòu)的應(yīng)力分析結(jié)果可知,泵機(jī)組在地震、自重載荷作用下的應(yīng)力很小,最大的應(yīng)力強(qiáng)度為18.3 MPa,遠(yuǎn)小于其許用值138.75 MPa。
改進(jìn)前后泵組的固有頻率對(duì)比見(jiàn)表1,從表中可知,改進(jìn)前后泵機(jī)組的固有頻率是一致的,最大校對(duì)誤差0.009 9%(理論分析表明改進(jìn)前后泵機(jī)組的固有頻率應(yīng)完全一致,有限元數(shù)值分析存在微小的誤差)。
表1 改進(jìn)前后頻率對(duì)比
在地震改進(jìn)前、后泵機(jī)組在RLE地震載荷作用下的應(yīng)力對(duì)比:
改進(jìn)前最大薄膜加彎曲應(yīng)力:4.23 MPa;
改進(jìn)后最大薄膜加彎曲應(yīng)力:4.24 MPa;
改進(jìn)前后泵機(jī)組在RLE地震載荷作用下的應(yīng)力基本一致(理論分析表明改進(jìn)前后泵機(jī)組在地震載荷作用下的應(yīng)力應(yīng)完全一致,有限元數(shù)值分析存在微小的誤差:-0.23%)。
采用理論分析和有限元數(shù)值分析的方法論證了預(yù)潤(rùn)滑油泵機(jī)組結(jié)構(gòu)改進(jìn)(方向改變)后對(duì)原泵機(jī)組的抗震性能的影響,分析結(jié)果表明泵機(jī)組安裝優(yōu)化后在地震載荷作用下的應(yīng)力、位移等于原結(jié)構(gòu)一致,動(dòng)態(tài)特性保持不變。
改進(jìn)后,自重與RLE地震載荷聯(lián)合作用下的應(yīng)力有微小的增加。
原安裝方式的最大薄膜加彎曲應(yīng)力為16.3 MPa,遠(yuǎn)小于許用值138.75 MPa;改進(jìn)后安裝方式的最大薄膜加彎曲應(yīng)力為18.3 MPa,遠(yuǎn)小于許用值138.75 MPa。
因此,原始安裝和改進(jìn)方式對(duì)結(jié)構(gòu)在自重和地震聯(lián)合作用下的影響較小,兩種安裝方式的應(yīng)力強(qiáng)度均小于設(shè)計(jì)許用值,且具有較大的裕量。
由于管路閥門(mén)設(shè)置未變化,故改進(jìn)對(duì)預(yù)潤(rùn)滑油系統(tǒng)流量和揚(yáng)程和影響主要考慮泵組安裝方式變化。改進(jìn)后泵出口位置降低約0.5 m。根據(jù)原泵使用要求,泵進(jìn)口處背壓應(yīng)大于-0.1 bar。原泵組使用時(shí)進(jìn)口壓力約0 bar。改進(jìn)后由于泵組進(jìn)口位置降低,提高了進(jìn)口處背壓,增加值為0.045 bar,滿足泵組運(yùn)行條件。泵組的出口降低,考慮到進(jìn)口一樣降低,背壓增加,因此出口的揚(yáng)程無(wú)影響。
齒輪泵是一種定容積泵。其利用齒輪間的空腔,通過(guò)旋轉(zhuǎn)的方式,通過(guò)內(nèi)外側(cè)不同的體積變化輸送介質(zhì)[3]。由于內(nèi)外側(cè)空腔尺寸的差值是由齒輪加工尺寸確定的,因此當(dāng)轉(zhuǎn)速一定時(shí),其輸送能力是固定的,不能變流量。本次改進(jìn)后預(yù)潤(rùn)滑油泵轉(zhuǎn)速不變,因此泵的輸送能力不改變,對(duì)流量無(wú)影響。
泵的出口軟管增加了一定長(zhǎng)度,會(huì)增加一定阻力。出口軟管內(nèi)徑46 mm,增加的長(zhǎng)度約400 mm。其增加的阻力計(jì)算:
(1)
式中:L為增加長(zhǎng)度,L=0.4 m
D為管道內(nèi)徑,D=0.046 m
ρ為密度,ρ=900 kg/m3
v為速度,v=0.72 m/s
f為阻力系數(shù),
由于泵的出口揚(yáng)程約0.5 MPa,計(jì)算管道增加的流阻與揚(yáng)程比值為0.8‰,可見(jiàn)增加的阻力損失占比很小。故分析布置改進(jìn)后管道增長(zhǎng)造成的阻力損失影響忽略不計(jì)。
本研究提出了預(yù)潤(rùn)滑油系統(tǒng)布置改進(jìn)方案,就改進(jìn)后對(duì)應(yīng)急柴油機(jī)預(yù)潤(rùn)滑油系統(tǒng)的抗震和出力影響開(kāi)展了分析:經(jīng)研究,預(yù)潤(rùn)滑油系統(tǒng)布置改進(jìn)滿足設(shè)備抗震要求、滿足系統(tǒng)流量和揚(yáng)程要求,改進(jìn)具備可行性。
此改進(jìn)適用于中國(guó)核電行業(yè)50多臺(tái)MTU所產(chǎn)20V956TB33型柴油機(jī),為其預(yù)潤(rùn)滑油泵電機(jī)進(jìn)油故障徹底解決提供了改進(jìn)方案,從而提高設(shè)備運(yùn)行可靠性。