劉愛偉
(江蘇金方圓數(shù)控機(jī)床有限公司,江蘇 揚州 225009)
激光切割機(jī)在板材加工行業(yè)得到廣泛應(yīng)用。實際生產(chǎn)中,根據(jù)板材上的孔識別板材位置,以便對板材進(jìn)行邊框切割,是一種迫切需要研究和解決的問題。本文主要對視覺系統(tǒng)的應(yīng)用進(jìn)行研究分析。
激光切割機(jī)視覺系統(tǒng)如圖1 所示。
圖1 激光切割機(jī)視覺系統(tǒng)安裝簡圖
由圖可見,攝像頭和攝像頭光源安裝在導(dǎo)軌上,導(dǎo)軌和氣缸分別安裝在固定座體上。當(dāng)切割機(jī)工作臺運行到機(jī)床內(nèi)部停止后,氣缸推動攝像頭向下運動,精確識別定位孔的位置,從而確定板材在機(jī)身內(nèi)部的位置。識別完成后,攝像頭向上移動避免切割過程中的飛濺物污染攝像頭或光源,然后開始切割。
(1)如圖2 所示,將試驗材料放置在激光切割機(jī)加工區(qū)域,利用激光切割機(jī)在工件上加工4 個?10mm 的圓孔。
圖2 板材上加工的孔
(2)將板材分別放在工作臺6 個位置(位置如圖3 所示),利用視覺系統(tǒng)對板材進(jìn)行二次定位并加工出外圍輪廓。
圖3 板材放在工作臺上的位置
(3)使用游標(biāo)卡尺測量孔到邊距離并記錄數(shù)據(jù)。
(4)更換試驗材料,重復(fù)步驟1~3。
測試數(shù)據(jù)采集及分析如表1、2、3、4 所示。
表1 1mm 碳鋼板數(shù)據(jù)
表2 1mm 不銹鋼板數(shù)據(jù)
表3 1mm 鍍鋅板數(shù)據(jù)
由于在試驗過程中不考慮不同試驗材料的激光割縫和機(jī)床本身加工精度對工件的影響,所以取多次測量的平均值(作為測量參考基準(zhǔn),利用絕對偏差來分析利用視覺系統(tǒng)實現(xiàn)板材二次定位功能的定位精度。
(1)1mm 碳鋼、不銹鋼、鍍鋅板、鋁板,利用視覺系統(tǒng)作二次定位的精度為±0.15mm,滿足機(jī)床使用需求。
表4 1mm 鋁板數(shù)據(jù)
(2)加工材料表面特性和光源對視覺系統(tǒng)二次定位精度有一定程度的干擾。經(jīng)測試,不銹鋼板和鋁板的精度要優(yōu)于鍍鋅板和碳鋼板。
(3)在測試過程中發(fā)現(xiàn),激光同軸調(diào)整和鏡頭裝卸需對相機(jī)和激光的偏移重新設(shè)定。