楊 興
(山西潞安化工集團 能源事業(yè)部,山西 長治 046200)
當(dāng)前,煤炭增產(chǎn)保供事關(guān)國家能源安全,是山西省煤炭企業(yè)的重大政治任務(wù)。各煤企將科學(xué)合理釋放先進產(chǎn)能作為完成保供任務(wù)的重要舉措之一。
高河礦是潞安化工集團下屬的特大型現(xiàn)代化主力生產(chǎn)礦井,2016年被評為首批先進產(chǎn)能礦井。該礦井2021年原煤產(chǎn)量1 150萬t/a,主提升系統(tǒng)作業(yè)天數(shù)350 d,日提升時間為21 h.當(dāng)前提升機運行速度已達到系統(tǒng)設(shè)計最大值,如果使用原系統(tǒng)增加提升能力,就需要縮減設(shè)備維檢時間。但縮減維檢時間勢必影響檢修質(zhì)效,進而威脅安全,而且縮減檢修時間不能從根本上解決制約礦井生產(chǎn)能力提高的問題。目前,主立井提升系統(tǒng)已經(jīng)成為高河礦產(chǎn)能釋放的瓶頸,如何對立井提升系統(tǒng)進行技術(shù)改造、增大其提升能力,已成為亟待研究和解決的重大技術(shù)課題。
高河礦采用立井(箕斗)提升方式,一個井筒內(nèi)對稱布置兩套提升系統(tǒng),裝備兩套能力相同的西馬格提升機,電控系統(tǒng)采用交直交變頻,實現(xiàn)雙邊提升。主立井提升系統(tǒng)的主要技術(shù)特征如表1所示。
表1 主立井提升系統(tǒng)技術(shù)特征
主井裝載采用定量斗方式。裝載硐室共布置兩套裝載設(shè)備,每套裝載設(shè)備對應(yīng)一套提升容器(箕斗)。當(dāng)空箕斗到達井底裝載位置時,傳感器發(fā)出信號指令,“一對二”定量斗扇形閘門打開,此前裝載分叉溜槽內(nèi)的翻板閘門已經(jīng)開通,煤經(jīng)裝載溜槽流入空箕斗。裝載完畢后,發(fā)出裝滿信號。此時,井口重箕斗卸煤作業(yè)在同步進行。待裝載完畢和卸載完畢信號均發(fā)出后,發(fā)出提升信號,井底重箕斗上提,同時“一對二”定量斗扇形閘門關(guān)閉,裝載溜槽內(nèi)的翻板閘門換向,開始下一次提升循環(huán)。另一套裝載設(shè)備與此套裝載設(shè)備交替運行,動作順序相同。
井口采用固定卸載曲軌卸載方式,重箕斗在井口進入固定曲軌之前,以0.5 m/s的爬行速度運行,以減少運行中箕斗與固定曲軌間的沖擊力。與箕斗扇形閘門相聯(lián)的卸載滾輪進入曲軌后,閘門在箕斗提升過程中邊卸煤邊打開,至卸載口位置后,箕斗停住穩(wěn)定卸載,原煤通過卸載溜槽卸入井口箕斗受煤倉內(nèi),經(jīng)傳感器檢測箕斗卸空后,發(fā)出卸空信號。此時,井底裝載系統(tǒng)向空箕斗裝煤作業(yè)在同步進行。裝載完畢和卸載完畢信號均發(fā)出后,發(fā)出提升信號,開始下一個提升作業(yè)循環(huán)。
主提升系統(tǒng)循環(huán)時間分為運行時間和休止時間。高河礦主提升系統(tǒng)采用經(jīng)典五段圖運行方式(圖1),即爬出段、加速段、勻速段、減速段、爬入段;停車休止時間指提升機停止運行時,箕斗裝卸時段。提升機在井筒內(nèi)最大運行速度為12 m/s.
圖1 提升機運行五段圖
為準(zhǔn)確掌握提升機運行規(guī)律,我們列出了設(shè)計運行數(shù)據(jù),并對提升機實際循環(huán)時間及各段運行距離進行了詳細的統(tǒng)計及測量(表2)。
提升機一個循環(huán)運行時間包含提升機在井筒中的運行時間與到位后的裝載時間。裝載時間分為箕斗到位后開閘門時間、純定量斗裝煤時間、定量斗卸空后閘門關(guān)閉時間等3個時間段,而卸載時間與裝載時間同步。由表2可知,一個循環(huán)的設(shè)計時間為87.83 s,1號提升機實際運行時間為88.9 s,2號提升機實際運行時間為91 s.
表2 提升機循環(huán)時間數(shù)據(jù)
我們將提升運行時間進行分解,列出加速度、主速度、停車等各運行區(qū)段的時間和距離(表3),可以看到提升機運行狀況隨時間變化的規(guī)律。
表3 提升機五段圖運行數(shù)據(jù)
通過對提升機運行數(shù)據(jù)分析,綜合礦井生產(chǎn)實際,可以總結(jié)出主井提升機存在以下問題:
對照工藝控制設(shè)計,目前加減速度段、等速段已達到設(shè)計要求,但爬行距離比設(shè)計稍長,特別2號提升機,相比1號提升機仍有提升空間,爬行距離長造成爬行時間長,增加了提升循環(huán)時間。
不能精確裝載是造成單鉤實際提升載荷偏低的主要因素。主井裝載采用定重、定時、定容方式控制裝載,由于稱重傳感器及煤質(zhì)粘度等原因造成提升容重誤差,致使實際裝載量小于提升容重,提升效率及提升能力下降5%~8%.單鉤實際提升載荷1號提升機平均約24.1 t/斗、2號提升機平均約24.3 t/斗。
提升運行休止時間包括裝、卸載時間和信號聯(lián)系等待時間,裝卸時間23 s包括:定量斗閘門油缸緩慢開啟時間8 s,閘門敞開全速裝煤時間7 s,定量斗閘門油缸關(guān)閉時間8 s.卸煤由于受裝卸載工藝的限制,以及裝卸載控制性能和信號系統(tǒng)性能的限制,雖然達到設(shè)計的提升運行休止時間,但仍有改進空間。信號聯(lián)系等待時間是因為提升自動模式下,由于異常情況導(dǎo)致箕斗不能按時裝滿,出現(xiàn)提升機裝載超時,需要耗費一定時間人工聯(lián)系切換為手動提升。
提升機設(shè)備檢修維護受多方面因素制約,檢修失誤引起零星事故發(fā)生,影響提升時間。主要有以下5個方面:
1) 主井提升系統(tǒng)設(shè)備已連續(xù)運轉(zhuǎn)10 a,部分設(shè)備出現(xiàn)老化,按照以往的檢修方式不能滿足設(shè)備正常使用,檢修維護量增加。
2) 主井檢修人員不足,目前檢修組有人員16名,除去上日值班、本日值班及正常輪休人員,每日8名左右檢修工,完成正規(guī)檢修十分吃力,出現(xiàn)突發(fā)情況不能滿足檢修要求。
3) 受成本管理制約,常用消耗配件材料往往出現(xiàn)價低質(zhì)差的情況,配件材料不耐用需要頻繁更換,加重了設(shè)備檢修的強度。
4) 主井裝載站采用膠帶秤及定量斗稱重的方式進行稱重,一旦主井煤倉涌下大量水煤,會對膠帶秤造成嚴(yán)重損壞,使稱重產(chǎn)生較大誤差,降低每斗的裝煤量,降低提升效率。
5) 煤質(zhì)粘度(水煤及雜物)粘掛在定量斗內(nèi),使定量斗卸不凈,需要人工信號聯(lián)系卸載,延長了卸載時間,影響提升效率。
提升能力的計算公式:
(1)
式中:A為提升能力;b為年工作日;t為日提升時間;Pm為一次提升煤量;k為裝滿系數(shù);k1為提升不均勻系數(shù),有緩沖倉取1.1;k2為提升能力富余系數(shù),取1.1;T為一次提升循環(huán)時間。
通過分析上式可知:增加提升能力A可通過提高一次提升量Pm和縮短一次循環(huán)時間T來實現(xiàn)。所以,主井能力提升的措施主要有:
根據(jù)一次提升循環(huán)時間的計算公式:
T=t0+t1+t2+t3+t4+θ
(2)
式中:t0為初加速時間;t1為主加速時間;t2為等速運行時間;t3為減速時間;t4為爬行時間;θ為裝卸載休止時間。
結(jié)合圖1與表4來看,理論上公式(2)中任意一項減少均可縮短提升循環(huán)時間,主要有以下3方面的技術(shù)途徑:
表4 提升機五段圖運行示意
1) 一般而言,未能達到設(shè)計規(guī)定的提升運行加減速度和最大運行速度,可適當(dāng)加大提升運行加減速度和最大運行速度來縮短運行時間,實現(xiàn)礦井提升系統(tǒng)優(yōu)化目的。但高河礦t1(主加速時間)、t2(等速運行時間)、t3(減速時間)已達到加減速度和最大運行速度的設(shè)計值,只能通過挖掘t0(初加速時間)、t4(爬行時間)、θ(裝卸載休止時間)提升設(shè)備的潛力。
2) 適當(dāng)提高爬行速度和縮短爬行距離S0來縮短爬行時間t0,根據(jù)現(xiàn)場實際運行情況,在控制系統(tǒng)能確保控制準(zhǔn)確和安全的前提下,爬行距離縮短到9 m,同時將爬行速度提高到2 m/s,并直接由2 m/s爬行速度減速停車,這樣可大大縮短爬行時間。若采用縮短爬行時間來較大幅度提高提升能力,需通過修改電控系統(tǒng)程序以確保對速度和位置的準(zhǔn)確控制和可靠的安全監(jiān)視保護來實現(xiàn)。目前高河礦電控系統(tǒng)的能力具備,需西門子程序工程師現(xiàn)場調(diào)試就能夠滿足使用要求。
3) 縮短裝卸載休止時間。正常情況下,定量斗閘門油缸緩慢開啟時間8 s,定量斗閘門油缸關(guān)閉時間8 s,根據(jù)現(xiàn)場實際情況對裝載站液壓站改造,增大流量、壓力參數(shù),可以縮短6 s定量斗閘門油缸開閉時間。在卸載站加設(shè)液壓站,采用液壓動力卸載,拆除原有的卸載曲軌可以進一步縮短爬行距離,減少爬行時間。
優(yōu)化電控系統(tǒng)盡可能采用自動運行方式節(jié)省信號聯(lián)系等待時間,這樣可大大縮短裝卸載時間和等待時間。
以上數(shù)據(jù)需設(shè)計院校驗計算來決定是否可提高相應(yīng)的技術(shù)參數(shù)或進行技術(shù)改造來實現(xiàn)縮短運行時間,這需要增加一定的設(shè)備投資。
實現(xiàn)外力卸載,提升系統(tǒng)采用三段圖運行,見圖2.
圖2 提升機運行三段圖
t1為加速時間12 s;t2為等速運行時間25.99 s;t3為減速時間12 s;θ為裝卸載休止時間20 s;S1為加速距離72 m ;S2為等速距離311.84 m;S3為減少距離72 m;a1、a2為加減速度1 m/s2,見表5.
表5 提升機三段圖運行數(shù)據(jù)
按照速度圖所示的提升循環(huán)時間69.99 s,提升定額載荷25 t,裝滿系數(shù)取0.97,按330 d、20 h計算,代入公式(1),可得設(shè)計年提升能力為1 360萬t/a.
此技術(shù)途徑可從兩方面考慮,一是提升系統(tǒng)已達到提升定額載荷或提升機最大張力差的要求,箕斗采用外動力御載等,可以在靜張力不變的情況下提高一次提升量Pm,而不必進行鋼絲繩安全系數(shù)驗算,但需要驗算最大靜張力差和更換箕斗;二是未達到提升額定載荷或提升機最大張力差的要求,此時可直接增加提升載荷,但需要驗算最大靜張力和張力差。無論采用哪種方式均需對電動機容量及防滑條件進行驗算。
對于立井提升礦井,主井提升系統(tǒng)往往是釋放產(chǎn)能的瓶頸,所以主井提升系統(tǒng)的增效改進顯得特別迫切和必要。
經(jīng)過上文分析得知,通過改造提升容器裝卸載方式、優(yōu)化提升速度圖來提升主井提煤效率,效果顯著、操作性更強、可靠性更高。
需要注意的一點是,休止時間的減少,會增加電機運轉(zhuǎn)時間。對于提升電機運行年久、溫升較高的礦井,在改造前需要采用專業(yè)化干冰清洗工藝,對電機內(nèi)外積塵、積碳進行清洗,降低電機運行溫度。