• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    M310機(jī)組硼回收系統(tǒng)V0值設(shè)置的初步研究

    2022-08-30 02:25:06劉超杰林佳
    關(guān)鍵詞:濃縮液冷卻劑硼酸

    劉超杰 林佳

    (中國(guó)核電工程有限公司 北京 100048)

    M310機(jī)組硼回收系統(tǒng)為兩個(gè)反應(yīng)堆共用,具有下列功能:收集化學(xué)和容積控制系統(tǒng)(RCV)下泄管線和核島疏水排氣系統(tǒng)(RPE)[1]的反應(yīng)堆冷卻劑排水槽來(lái)的含氫反應(yīng)堆冷卻劑;處理含氫的反應(yīng)堆冷卻劑,以得到反應(yīng)堆級(jí)的補(bǔ)給水和重量百分比為4%[2]的硼酸溶液,復(fù)用于反應(yīng)堆冷卻劑系統(tǒng);對(duì)來(lái)自化學(xué)和容積控制系統(tǒng)(RCV)系統(tǒng)的含硼濃度較低的反應(yīng)堆冷卻劑進(jìn)行除硼處理。由上述功能系統(tǒng)可分為3個(gè)部分,即凈化部分、蒸發(fā)單元、除硼部分。

    1 蒸發(fā)單元概述

    蒸發(fā)單元用于將除氣后的堆冷卻劑分離成硼酸(濃縮液)和反應(yīng)堆級(jí)補(bǔ)給水(蒸餾液)。硼回收系統(tǒng)設(shè)有兩套相同的蒸發(fā)單元,每個(gè)單元包括一臺(tái)蒸發(fā)器EV、一臺(tái)加熱器RE、一臺(tái)蒸發(fā)器蒸餾液冷凝器CS、一臺(tái)強(qiáng)制循環(huán)泵PO、一臺(tái)蒸發(fā)器蒸餾液泵PO等設(shè)備。蒸發(fā)單元流程圖如圖1所示。

    圖1 TEP蒸發(fā)單元流程簡(jiǎn)圖

    根據(jù)《除氣及蒸發(fā)單元設(shè)備技術(shù)規(guī)格書(shū)》的要求,蒸發(fā)單元應(yīng)具有如下性能參數(shù):蒸發(fā)能力3.85t/h、內(nèi)部去污系數(shù)≥5×106、處理流體及不凝氣體出口溫度≤103℃、除氧系數(shù)≥1×102、蒸餾液硼含量≤5ppm、濃縮液硼含量7000~7700ppm、SVA加熱蒸汽消耗量偏差+10%、額定流量下熱交換器(TEP001/002RE)的壓降≤0.012MPa。

    蒸發(fā)單元的啟動(dòng)、運(yùn)行、停運(yùn)是通過(guò)如下9個(gè)狀態(tài)進(jìn)行定義的:狀態(tài)0長(zhǎng)期停運(yùn),蒸汽裝置的長(zhǎng)期停運(yùn);狀態(tài)1進(jìn)料,向蒸發(fā)器和循環(huán)管線中加入料液;狀態(tài)2升溫,蒸發(fā)器開(kāi)始由SVA加熱蒸汽升溫;狀態(tài)3全回流,蒸發(fā)器、加熱器和冷凝器運(yùn)行;狀態(tài)4濃縮液批量排放到濃縮液監(jiān)測(cè)箱;狀態(tài)5生產(chǎn),蒸餾液批量排放到蒸餾液監(jiān)測(cè)箱;狀態(tài)6熱備用,蒸發(fā)單元熱態(tài)隔離,循環(huán)泵運(yùn)行,蒸餾液全回流;狀態(tài)7強(qiáng)制冷卻,在蒸發(fā)器和循環(huán)管線內(nèi)的料液被快速冷卻,當(dāng)蒸發(fā)器在狀態(tài)6時(shí),采用這個(gè)程序;狀態(tài)8疏排,需要檢修時(shí)將蒸發(fā)器內(nèi)的液體輸送到濃縮液監(jiān)測(cè)箱,當(dāng)蒸發(fā)器處于狀態(tài)0或狀態(tài)7時(shí),采用這個(gè)程序。本文涉及狀態(tài)3、狀態(tài)4、狀態(tài)5、狀態(tài)6,其狀態(tài)切換圖如圖2所示。

    圖2 蒸發(fā)單元狀態(tài)3、狀態(tài)4、狀態(tài)5、狀態(tài)6切換圖

    針對(duì)狀態(tài)4(濃縮液批量排放)的運(yùn)行參數(shù),又有如下要求。

    TEP001/002RE:堆冷卻劑流量=115t/h;堆冷卻劑入口溫度=101℃;SVA加熱蒸汽進(jìn)汽:最大流量=4.4t/h、來(lái)氣溫度=139℃;TEP003/004EX:至硼濃縮環(huán)路的堆冷卻劑 為2.1t/h;TEP003/004RF:蒸 餾 液 流 量=3.5t/h;TEP001/002EV:汽、氣混合物流量=3.85t/h;回流量=3.85t/h;頂部壓力=0.11MPa(絕壓)(相當(dāng)于102.3℃純水的飽和蒸氣壓);蒸發(fā)器出口二次蒸汽的溫度為102.6℃。

    2 VO值的定義

    本文涉及的參數(shù)做如下定義(取一號(hào)蒸發(fā)器討論):TEP002/003/004BA硼濃度C0、蒸發(fā)單元回路取樣濃度Cev、501QD計(jì)量值V0(由403MD計(jì)量)、503QD計(jì)量值V(由403MD計(jì)量)、蒸發(fā)器回路體積Vt、505QD計(jì)量值W(由405MD計(jì)量)、目標(biāo)平均硼濃度C、硼濃度變化值ΔC、批量排放硼濃度最大值Cmax。

    蒸發(fā)單元將除氣后的廢液進(jìn)行硼水分離得到蒸餾水和7000~7700ppm的濃縮液的過(guò)程是通過(guò)交替排放蒸餾液和濃縮液實(shí)現(xiàn)的。第一次蒸餾液產(chǎn)量VO和隨后分批排放蒸餾液產(chǎn)量V是由計(jì)算得出并由累計(jì)流量計(jì)501QD和503QD累計(jì)。濃縮液產(chǎn)量W由累計(jì)流量計(jì)505QD進(jìn)行累計(jì)并設(shè)定值250L。

    蒸發(fā)單元第一次排硼瞬間濃縮液含硼量VtCmax,蒸發(fā)器內(nèi)初始的濃縮液含硼量為VtC0(啟動(dòng)前蒸發(fā)單元為空)或VtCev(啟動(dòng)前蒸發(fā)單元已有硼酸溶液)。在蒸發(fā)開(kāi)始到排硼瞬間,蒸發(fā)器內(nèi)濃縮液含硼增加量V0C0。VtC0或VtCev與V0C0之和也是第一次排硼瞬間濃縮液含硼量,得到V0值計(jì)算公式:

    而Cmax=C+ΔC/2,ΔC=W(C-C0)/Vt,可見(jiàn)V0值與C0及Cev有關(guān)。另外,通過(guò)硼酸質(zhì)量守恒,也可以計(jì)算得到分批排放階段的體積蒸餾液產(chǎn)量V=W(C-C0)/C0,V值僅與C0有關(guān)。

    3 VO值的異常分析

    由上述對(duì)V0值的定義式可知,在“狀態(tài)5—狀態(tài)4—狀態(tài)5—狀態(tài)4”循環(huán)過(guò)程中,只需要在生產(chǎn)之前根據(jù)化學(xué)化驗(yàn)結(jié)果C0、Cev人為設(shè)定V0、V,蒸發(fā)器可以自動(dòng)完成整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程。狀態(tài)5濃縮階段V0、V分別由KSN系統(tǒng)內(nèi)置的計(jì)數(shù)器501QD、503QD通過(guò)對(duì)蒸餾液排放流量計(jì)TEP403MD累計(jì)計(jì)數(shù),狀態(tài)4批量排放階段W=250L由KSN系統(tǒng)內(nèi)置的計(jì)數(shù)器505QD通過(guò)對(duì)濃縮液排放流量計(jì)TEP405MD累計(jì)計(jì)數(shù)。而MD能否正常工作[3]對(duì)于蒸發(fā)單元是否產(chǎn)出合格硼酸至關(guān)重要,過(guò)低濃度的產(chǎn)出硼酸不滿(mǎn)足復(fù)用要求,過(guò)高濃度產(chǎn)出硼酸則有很大可能結(jié)晶[4]。對(duì)蒸發(fā)單元V0、V常見(jiàn)的異常情況進(jìn)行如下分析。

    3.1 V0、V設(shè)定值計(jì)數(shù)器501QD、503QD還未走完,V0、V實(shí)際值計(jì)數(shù)器TEP403MD突然停止不走

    實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,由于SVA通過(guò)RE對(duì)蒸發(fā)器進(jìn)行加熱并不能達(dá)到100%的熱效率,實(shí)現(xiàn)蒸餾液流量3.5m3/h需要的SVA蒸汽流量約3.9t/h。SVA流量值設(shè)置得過(guò)小,導(dǎo)致蒸餾液流量也變小,并且在SVA流量較低的情況下,熱效率更低,蒸餾液排放流量計(jì)TEP403MD在流量過(guò)小的情況下有一定死區(qū),在死區(qū)范圍內(nèi),即使有蒸餾液流過(guò),實(shí)際值計(jì)數(shù)器并不計(jì)數(shù),設(shè)定值計(jì)數(shù)器501QD、503QD也不增加,這種情況會(huì)導(dǎo)致蒸發(fā)產(chǎn)出的硼酸濃度高于期望值。因此,在注意到這種情況發(fā)生時(shí),優(yōu)先觀察SVA流量值是否過(guò)小,蒸發(fā)器是否在額定工況下工作。

    3.2 V0、V設(shè)定值計(jì)數(shù)器501QD、503QD走完了,而V0、V實(shí)際值計(jì)數(shù)器TEP403MD繼續(xù)走

    如果V0、V實(shí)際值計(jì)數(shù)器接著剛剛開(kāi)始走(可通過(guò)KSN已組態(tài)好的趨勢(shì)圖看出),可手動(dòng)將蒸餾液槽進(jìn)口閥TEP069VD/070VD手動(dòng)關(guān)死,強(qiáng)制避免蒸餾液的排放。但是實(shí)際上這種方法可操作性不大,考慮到走W值(250L)的流量為2.1m3/h(041DI孔板[5]流量值),整個(gè)505QD走完約僅需7min。所以多應(yīng)按下述操作執(zhí)行。

    如果V0、V實(shí)際值計(jì)數(shù)器接著繼續(xù)走了很久,估計(jì)蒸發(fā)器內(nèi)硼濃度已經(jīng)超出正常值,那么進(jìn)行蒸發(fā)器排硼操作時(shí)應(yīng)慎之又慎:將蒸發(fā)器置于“狀態(tài)3”并報(bào)告主控,通知儀表人員處理故障,通知化學(xué)人員對(duì)蒸發(fā)器取樣分析硼濃度,根據(jù)硼酸溶解度曲線查出硼結(jié)晶的溫度值。

    如果其硼濃度小于10 000ppm(硼結(jié)晶溫度大約28℃),因?yàn)檎E排疬^(guò)程中的濃硼溫度最低為40℃,不存在硼結(jié)晶,所以可將V值適當(dāng)減小,轉(zhuǎn)至“狀態(tài)5”,這樣即可使蒸發(fā)器內(nèi)硼濃度回到正常值(7200ppm)。如果硼濃度大于10 000ppm時(shí),蒸發(fā)器排硼操作變得稍微復(fù)雜。通知儀表人員閉鎖蒸發(fā)器的高高液位開(kāi)關(guān)(以便能使進(jìn)料閥在蒸發(fā)器高高液位仍能開(kāi)啟以及防止蒸發(fā)器返回“狀態(tài)6”)。從中間貯存箱中硼濃度較低的一個(gè)箱取水(以便稀釋蒸發(fā)器內(nèi)硼溶液更具有效性),將蒸發(fā)器充至高高液位(490mm),但不應(yīng)高于最高液位(650mm),防止硼進(jìn)入冷凝器,千萬(wàn)不能用SED水來(lái)稀釋?zhuān)ㄒ驗(yàn)镾ED未經(jīng)預(yù)熱)。再次取樣分析硼濃度,蒸發(fā)器內(nèi)硼濃度仍大于10 000ppm,可將V0、V值調(diào)到一個(gè)很小值(10左右),進(jìn)行反復(fù)排硼,且在濃硼排出時(shí),將005RF的冷卻水控制閥407VN手動(dòng)關(guān)小。保持其傳出的濃硼溫度大于其對(duì)應(yīng)硼結(jié)晶溫度至少15℃(監(jiān)視TEP427MT)。

    如果排出的濃硼溫度需大于60℃時(shí),通知儀表人員解除TEP407MT在大于60℃時(shí)對(duì)濃硼排放閥TEP087VB禁止開(kāi)啟的閉鎖,但注意不能將TEP407VN全關(guān),否則排出的濃硼溫度將達(dá)到98℃左右,對(duì)TEP007BA膠皮浮頂[6]老化壽命縮短將造成影響。最后,由化學(xué)人員來(lái)確認(rèn)硼濃度達(dá)到7200ppm,即可恢復(fù)至正常狀態(tài)。切記在這種情況下不能強(qiáng)制排放,極易造成硼結(jié)晶。

    3.3 根據(jù)化驗(yàn)結(jié)果計(jì)算出V0值為負(fù)值

    如果回路原來(lái)的硼濃度偏高(7200~10 000ppm),則計(jì)算出V0為負(fù)值。為了使蒸發(fā)器排出硼濃度達(dá)到正常值,將V0、V值設(shè)置為較小正值(10左右),然后啟動(dòng)蒸發(fā)器,由于蒸發(fā)回路的容積為1500L,每次排放的濃縮液體積為250L,經(jīng)過(guò)6次排放后,蒸發(fā)回路中的硼濃度便降了下來(lái),然后將蒸發(fā)器置于狀態(tài)3,重新化驗(yàn)計(jì)算V0、V值。如果V0>0,則可進(jìn)行蒸發(fā)處理工作[7]。

    4 對(duì)調(diào)試及運(yùn)行的建議

    4.1 建立硼回收系統(tǒng)V0、V計(jì)算表

    蒸發(fā)單元在生產(chǎn)狀態(tài)以額定流量生產(chǎn)時(shí),對(duì)于硼酸的濃縮效率較高,為避免過(guò)高濃度的硼酸引起意外結(jié)晶,快速得到所需要的設(shè)置的V0值及V值,減少異常狀況的響應(yīng)時(shí)間具有一定的現(xiàn)實(shí)意義。而通過(guò)定義式,可將蒸發(fā)單元生產(chǎn)前所需設(shè)定的參數(shù)值做成Excel電子計(jì)算表格,如表1所示,可以實(shí)現(xiàn)上述目的。

    表1 硼回收系統(tǒng)V0、V計(jì)算表

    在某核電3、4號(hào)機(jī)組硼回收系統(tǒng)蒸發(fā)單元的調(diào)試過(guò)程中應(yīng)用該表格,減少了多次計(jì)算的工作量,提高了工作效率。

    某核電運(yùn)行一處也做了類(lèi)似的計(jì)算表,如表2所示,不過(guò)他們的計(jì)算表未對(duì)計(jì)算中涉及的過(guò)程量予以顯示,也說(shuō)明在調(diào)試和運(yùn)行期間對(duì)于蒸發(fā)單元的參數(shù)關(guān)注側(cè)重點(diǎn)的不同。

    表2 TE P系統(tǒng)蒸餾液排放V0和V值計(jì)算

    4.2 關(guān)于取樣點(diǎn)改進(jìn)建議

    在某核電1、2號(hào)機(jī)組及3、4號(hào)機(jī)組硼回收系統(tǒng)蒸發(fā)單元的調(diào)試過(guò)程中,如果需要獲取批量排放硼濃度最大值Cmax或者蒸發(fā)單元回路濃度Cev,需要在TEP002/003ED處通過(guò)TEP593/594VB取樣,并需連接移動(dòng)式冷卻器001ED進(jìn)行冷卻。濃縮液監(jiān)測(cè)槽TEP007BA的硼濃度監(jiān)測(cè)也是需要通過(guò)罐體相連的191VB進(jìn)行取樣。通過(guò)取樣瓶手動(dòng)接取后,到NX廠房的化學(xué)取樣間通過(guò)硼表[8]測(cè)量(約20min)后獲得所需濃度,整個(gè)取樣過(guò)程大概需要30min。考慮到減小化學(xué)取樣的工作量并節(jié)省時(shí)間,可以將上述取樣點(diǎn)引至取樣間并對(duì)管線敷設(shè)硼伴熱電纜,編制相應(yīng)的取樣分析典型操作票,以規(guī)避人因失誤。

    上述改進(jìn)建議僅從生產(chǎn)角度出發(fā),未考慮管線布置、輻射防護(hù)等因素,因此,如需進(jìn)行技術(shù)改造,技術(shù)方案還需獲得原設(shè)計(jì)單位認(rèn)可后方可實(shí)施。

    5 結(jié)語(yǔ)

    在TEP蒸發(fā)單元的生產(chǎn)過(guò)程中,獲得合格濃度的硼酸是蒸發(fā)單元乃至硼回收系統(tǒng)的重要功能之一,而通過(guò)取樣的結(jié)果計(jì)算得到正確的V0、V值是生產(chǎn)得到合格硼酸的必要條件。本文就V0、V值的定義、設(shè)置及異常后分析及處理措施進(jìn)行了初步探討,同時(shí),結(jié)合調(diào)試經(jīng)驗(yàn),編制了可用于生產(chǎn)實(shí)踐的硼回收系統(tǒng)V0、V計(jì)算表,并對(duì)取樣點(diǎn)改進(jìn)提出了相關(guān)建議,旨在為今后TEP蒸發(fā)單元的調(diào)試、運(yùn)行提供一定的借鑒和參考。

    猜你喜歡
    濃縮液冷卻劑硼酸
    核電站主冷卻劑泵可取出部件一體化吊裝檢修工藝探索
    三門(mén)1#機(jī)組硼酸配比回路優(yōu)化
    反應(yīng)堆冷卻劑pH對(duì)核電廠安全運(yùn)行影響研究
    冷卻劑泄漏監(jiān)測(cè)系統(tǒng)在核電廠的應(yīng)用
    造紙法煙草薄片濃縮液的醇化方法
    天津造紙(2016年1期)2017-01-15 14:03:30
    硼酸、Li+摻雜對(duì)YAG:Ce3+熒光粉的影響
    蒸發(fā)-固化法處理垃圾滲濾液反滲透濃縮液的研究
    回灌法處理反滲透濃縮液的試驗(yàn)研究
    含磷阻燃劑與硼酸鋅協(xié)效阻燃聚酰胺11的研究
    冷卻劑管道取樣管焊縫裂紋分析
    焊接(2015年8期)2015-07-18 10:59:14
    罗甸县| 通州市| 丹寨县| 佛冈县| 武山县| 福泉市| 荥经县| 平湖市| 凌云县| 平定县| 崇信县| 黑山县| 湘潭县| 泾川县| 嘉禾县| 都江堰市| 鄯善县| 河曲县| 陕西省| 什邡市| 册亨县| 界首市| 浦县| 北流市| 句容市| 高碑店市| 鸡泽县| 太康县| 巩留县| 新竹县| 应城市| 阿拉善右旗| 英超| 丰县| 津市市| 遵化市| 肇庆市| 龙里县| 张家口市| 泸州市| 白银市|