魏曉陽
(天津市新天鋼聯(lián)合特鋼有限公司,天津 301500)
隨著我國基礎(chǔ)建設(shè)的快速發(fā)展,熱軋帶鋼產(chǎn)品作為一種萬能鋼材被市場廣泛接受。熱軋帶鋼可任意剪裁、彎曲、沖壓、焊接,制成各種制品構(gòu)件,在化工、交通、建筑、金屬制品、鋼結(jié)構(gòu)制造等方面都得到廣泛應(yīng)用。但由于帶鋼較薄,經(jīng)過加工變形后,易出現(xiàn)表面缺陷,表面缺陷不僅損害制件的外觀,還有可能成為破壞性能和銹蝕的策源地,成為產(chǎn)品的質(zhì)量隱患。翹皮缺陷就是一種典型的帶鋼表面缺陷,其出現(xiàn)和分布無規(guī)律,天津市新天鋼聯(lián)合特鋼有限公司(下稱聯(lián)合特鋼)在生產(chǎn)Q195熱軋帶鋼過程中,發(fā)現(xiàn)帶鋼表面翹皮缺陷嚴(yán)重,對帶鋼產(chǎn)品質(zhì)量造成了很大影響。為查找Q195熱軋帶鋼表面翹皮缺陷產(chǎn)生的原因,聯(lián)合特鋼采用光譜分析儀、力學(xué)分析儀、金相顯微鏡及掃描電鏡等手段對翹皮缺陷部位化學(xué)成分、力學(xué)性能、金相組織及微觀形貌進(jìn)行了檢測。
為徹底解決Q195熱軋帶鋼表面翹皮缺陷問題,提高熱軋帶鋼產(chǎn)品的綜合質(zhì)量,本文根據(jù)Q195熱軋帶鋼表面翹皮缺陷部位的各項(xiàng)檢測結(jié)果,分析了Q195熱軋帶鋼表面翹皮缺陷產(chǎn)生的原因,并從煉鋼、連鑄、鑄坯加熱等工序提出了工藝和設(shè)備的技術(shù)改進(jìn)措施。
聯(lián)合特鋼生產(chǎn)Q195熱軋帶鋼使用的是165mm×380mm連鑄坯,帶鋼軋制規(guī)格為2.5mm×395mm。在生產(chǎn)工藝參數(shù)一定的情況下,采用相同爐號的連鑄坯軋制相同規(guī)格的帶鋼時(shí),有數(shù)支帶鋼表面出現(xiàn)翹皮缺陷,而且缺陷大小不一,在上表面不同位置隨機(jī)出現(xiàn),缺陷樣品宏觀形貌如圖1所示。
圖1 缺陷樣品宏觀形貌
為分析Q195熱軋帶鋼表面翹皮缺陷產(chǎn)生的原因,從合格產(chǎn)品和不同缺陷帶鋼上截取試樣進(jìn)行試驗(yàn)分析,檢測了熱軋帶鋼化學(xué)成分及力學(xué)性能,并截取多組試樣進(jìn)行了金相和電鏡實(shí)驗(yàn)。
對合格產(chǎn)品和不同帶鋼翹皮缺陷部位取樣,采用光譜儀進(jìn)行化學(xué)成分分析,試樣化學(xué)成分對比如表1所示。由表1化學(xué)成分對比數(shù)據(jù)可以看出,該爐Q195熱軋帶鋼產(chǎn)品的化學(xué)成分比較均勻,試樣化學(xué)成分都符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
表1 試樣化學(xué)成分對比
對合格產(chǎn)品和不同帶鋼翹皮缺陷部位取樣,進(jìn)行力學(xué)性能分析,試樣力學(xué)性能對比如表2所示。由表2力學(xué)性能對比數(shù)據(jù)可以看出,該爐Q195熱軋帶鋼產(chǎn)品的力學(xué)性能比較穩(wěn)定,都符合內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求。
表2 試樣力學(xué)性能對比
從帶鋼翹皮缺陷處切取橫、縱向金相試樣,進(jìn)行金相實(shí)驗(yàn)分析,發(fā)現(xiàn)翹皮處有嚴(yán)重的脫碳現(xiàn)象,缺陷部位脫碳形貌如圖3所示。翹皮缺陷處及其附近存在大量的氧化鐵,缺陷部位氧化鐵形貌如圖4所示。熱軋帶鋼基體內(nèi)存在大量C類(硅酸鹽)夾雜物,夾雜物長度可達(dá)2219.11um,缺陷部位夾雜物形貌如圖5所示。
圖3 缺陷部位脫碳形貌(100×)
圖4 缺陷部位氧化鐵形貌(100×)
圖5 缺陷部位夾雜物形貌(100×)
取缺陷部位試樣,用超聲波設(shè)備進(jìn)行清洗,采用掃描電鏡進(jìn)行觀察,缺陷部位橫向試樣形貌如圖6所示,缺陷部位縱向試樣形貌如圖7所示。由圖6、圖7可以發(fā)現(xiàn),翹皮缺陷處存在大量夾雜物。
圖6 缺陷部位橫向試樣形貌
圖7 缺陷部位縱向試樣形貌
對缺陷部位夾雜物的元素和含量進(jìn)行分析,夾雜物成分電鏡分析結(jié)果如表3所示。由表3可以看出,夾雜物中主要含有O、Mg、Si等元素,疑似為鋼液中脫氧產(chǎn)物和鋼包耐火材料卷入物質(zhì)。
表3 夾雜物成分電鏡分析結(jié)果
(1)通過光譜和力學(xué)實(shí)驗(yàn)分析,發(fā)現(xiàn)Q195熱軋帶鋼成分和力學(xué)性能都比較穩(wěn)定,均符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
(2)通過金相實(shí)驗(yàn)分析,發(fā)現(xiàn)翹皮缺陷處存在嚴(yán)重的脫碳現(xiàn)象,同時(shí)周邊伴有大量氧化鐵,基體內(nèi)存在嚴(yán)重的C類(硅酸鹽)夾雜物。
(3)通過電鏡實(shí)驗(yàn)分析,發(fā)現(xiàn)翹皮缺陷處存在大量的夾渣。
綜上所述,可以確定導(dǎo)致Q195熱軋帶鋼表面翹皮缺陷的主要原因是,連鑄坯在生產(chǎn)過程中脫氧產(chǎn)物未能及時(shí)上浮以及鋼包耐材浸蝕后卷入鋼液內(nèi),形成嚴(yán)重的夾雜物,夾雜物在軋制過程中逐漸暴露,導(dǎo)致熱軋帶鋼表層形成翹皮缺陷。軋制過程中,由于加熱爐工藝操作不當(dāng),造成帶鋼表面嚴(yán)重脫碳,粗大的脫碳晶粒導(dǎo)致帶鋼表面局部塑性變差,熱軋過程中由于帶鋼不同部位塑性不同,導(dǎo)致其變形量不同,加劇了翹皮缺陷的形成[1]。
3.1.1 轉(zhuǎn)爐脫氧工藝調(diào)整
根據(jù)碳氧積原理,轉(zhuǎn)爐吹煉結(jié)束時(shí),終點(diǎn)C元素含量直接決定了鋼水中的O元素含量。因此,提高轉(zhuǎn)爐冶煉一次拉碳命中率,控制鋼水初始O元素含量,成為提高鋼水潔凈度、降低一次夾雜物含量的重要手段。
(1)在轉(zhuǎn)爐冶煉過程中,要根據(jù)轉(zhuǎn)爐吹煉不同時(shí)期調(diào)整供氧壓力與吹煉槍位。前期采用高槍位、大氧壓吹煉,增強(qiáng)氧氣流股的穿透力,快速化渣;中期采用正常槍位、下調(diào)吹煉氧壓,以減少中期因渣中FeO含量不足造成的爐渣返干;終點(diǎn)拉碳時(shí),采用低槍位、大氧壓吹煉,拉碳時(shí)間控制在40s以上,強(qiáng)化攪拌,促進(jìn)廢鋼熔化,確保脫碳效果,降低鋼水的氧化性。
(2)在出鋼過程中,鋼包中加入鋁塊50~70kg/爐進(jìn)行深脫氧,減少硅鐵合金參與脫氧而生成的硅酸鹽夾雜物數(shù)量;另外加入石灰200kg/爐,不僅起到渣洗作用,還可以調(diào)整鋼包渣系,減少精煉快速脫硫的壓力。
3.1.2 LF爐精煉工藝調(diào)整
LF爐精煉過程中,合理的工藝制度,不僅對精煉工藝順行、保證鋼種成分是必要的,而且有助于降低鋼中夾雜物含量,提高鋼水潔凈度。鋼包進(jìn)入精煉工位后,首先破殼化渣,待爐渣化好后加入電石、鋁粉等脫氧劑,使?fàn)t渣快速泡沫化,根據(jù)不同鋼種埋弧造渣的特點(diǎn),優(yōu)化精煉輔料和發(fā)泡劑的使用。
(1)采用物理性能適宜的精煉基礎(chǔ)渣。為提高精煉渣泡沫化效果,采用黏度較大、表面張力較小、堿度適宜的精煉基礎(chǔ)渣。
(2)要保證有足夠的精煉渣泡沫化氣源。電極與精煉渣反應(yīng)以及氬氣攪拌提供一部分氣源;另外可通過外加電石產(chǎn)生氣體,使精煉渣泡沫化程度提高。
(3)選擇合適的電壓、電流。在電極起弧時(shí),選擇電流22000A,以便更好地化渣;在正常升溫時(shí),選擇電流32000A,但要保證埋弧穩(wěn)定;在工藝要求快速升溫時(shí),選擇電流34000A,進(jìn)行快速加熱;在需要保溫時(shí),選擇電流28000A或24000A。
(4)優(yōu)化鋼包吹A(chǔ)r工藝。根據(jù)不同條件下的鋼水溫度與鋼中S元素含量,調(diào)整鋼包吹A(chǔ)r強(qiáng)度,嚴(yán)格控制精煉后軟吹時(shí)間,軟吹時(shí)間控制在10~12min,促進(jìn)夾雜物之間的碰撞,使之充分上浮。
3.1.3 連鑄工藝調(diào)整
(1)鋼包到連鑄中間包間采用保護(hù)套管+密封圈+Ar封保護(hù)澆鑄,減少鋼水二次氧化。
(2)連鑄中間包水口材質(zhì)選用鋁碳質(zhì),同時(shí)優(yōu)化水口插入深度,可以有效降低鋼中硅酸鹽類夾雜物和渣中SiO2含量,有利于鋼水的凈化和鋼坯內(nèi)部質(zhì)量的提高。
(3)降低中間包鋼水過熱度。開機(jī)爐次中間包鋼水過熱度控制在30~50℃,連澆爐次控制在15~30℃。
(4)盡量滿包澆注,穩(wěn)定中間包鋼水液面。拉速穩(wěn)定控制在1.5~1.6m/min;嚴(yán)禁中包結(jié)殼導(dǎo)致塞棒失控。
3.1.4 加強(qiáng)鋼包使用維護(hù)管理
(1)冶煉過程中適當(dāng)增加石灰用量,提高爐渣堿度和黏度,降低氧化性爐渣對鋼包耐火材料的滲透和熔損,減少外來夾雜物對鋼水的污染。
(2)鋼包上線前烘烤時(shí)間由36h提高至48h,嚴(yán)格按照烘烤曲線進(jìn)行升溫,鋼包上線時(shí)溫度達(dá)到900℃,防止新鋼包裝鋼水后因升溫過快,造成耐火材料脫落。
(3)合理調(diào)整鋼包周轉(zhuǎn)頻率,避免鋼包因急冷、急熱,造成耐火材料脫落現(xiàn)象的發(fā)生[2]。
加熱爐采用智能燒鋼控制系統(tǒng)。將加熱爐溫度偏差控制在±10℃之內(nèi),提高加熱爐溫度的控制精度;嚴(yán)格規(guī)定鋼坯加熱時(shí)間,避免出現(xiàn)因加熱爐溫度過高、保溫時(shí)間過長形成的鋼坯表面脫碳情況;將加熱爐內(nèi)爐氣氧含量控制在1%~3%,減少鋼坯表面氧化鐵的生成,降低鋼坯的燒損。
通過對Q195熱軋帶鋼表面翹皮缺陷處化學(xué)成分、力學(xué)性能、金相組織及微觀形貌的檢測和分析,結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)結(jié)果,確認(rèn)導(dǎo)致Q195熱軋帶鋼表面翹皮缺陷的主要原因是連鑄鋼坯夾雜物缺陷嚴(yán)重和加熱爐工藝操作不當(dāng)。
本文從煉鋼和軋鋼加熱爐兩個(gè)方面提出了設(shè)備及工藝改進(jìn)措施。通過調(diào)整煉鋼生產(chǎn)工藝,減少了鋼液脫氧產(chǎn)物的產(chǎn)生和鋼包耐火材料的卷入,從而提高了鋼水的純凈度和連鑄鋼坯的內(nèi)部質(zhì)量。帶鋼熱軋生產(chǎn)線加熱爐采用智能燒鋼系統(tǒng)后,提高了加熱爐溫度的控制精度;通過嚴(yán)格規(guī)定加熱時(shí)間,避免了因加熱爐溫度過高、保溫時(shí)間過長形成的帶鋼表面脫碳問題。通過上述措施,最終解決了Q195熱軋帶鋼表面翹皮缺陷的質(zhì)量問題。