李程偉(合肥水泥研究設(shè)計(jì)院有限公司,安徽 合肥 230051)
篦冷機(jī)是水泥窯配套的主機(jī)設(shè)備,其主要作用是對熟料進(jìn)行迅速而有效的冷卻及輸送,同時為回轉(zhuǎn)窯及分解爐提供熱空氣,是燒成系統(tǒng)熱回收的主要設(shè)備。目前,我國大型預(yù)分解窯多數(shù)使用的是第三代充氣梁篦式冷卻機(jī),在使用過程中暴露的問題也最多。而篦冷機(jī)性能的優(yōu)劣及使用正確與否,直接影響到窯系統(tǒng)的工況。XF二線5000t/d生產(chǎn)線由成都院設(shè)計(jì),采用LBTF5500型篦式冷卻機(jī),存在的主要問題:(1)熟料冷卻效果差,出篦冷機(jī)熟料溫度較高,在200℃以上;(2)余熱發(fā)電的AQC蒸汽量比較低,篦冷機(jī)AQC取風(fēng)口溫度約450℃,偏低,導(dǎo)致余熱發(fā)電量低。
對料層厚度、熟料結(jié)粒、漏風(fēng)、風(fēng)機(jī)等方面因素進(jìn)行針對性的分析,確定三代機(jī)的配風(fēng)原則應(yīng)該趨向于“高風(fēng)壓、低風(fēng)量”。
(1)該篦冷機(jī)所有充氣梁風(fēng)管均為圓管,風(fēng)管進(jìn)口為Φ180 mm,而最細(xì)段為Φ90 mm圓管(見圖1),最細(xì)處通風(fēng)量僅為進(jìn)口面積的1/4,風(fēng)阻大,進(jìn)風(fēng)量小,所有充氣梁風(fēng)機(jī)運(yùn)行電流低,約為額定電流的60%~70%。
圖1 原有充氣梁風(fēng)管
本次改造將所有的充氣梁進(jìn)風(fēng)管改為200mm×200mm的方管(見圖2),改造后篦床熟料噴騰更明顯,各充氣梁風(fēng)機(jī)的運(yùn)行電流提高至額定電流的75%~90%。
圖2 改造后充氣梁風(fēng)管
(2)將AQC取風(fēng)口位置前兩個室的所有固定梁改為充氣梁,并新購兩臺高壓風(fēng)機(jī)(32 500 m3/h,8 000 Pa)供風(fēng),提高AQC取風(fēng)口的熱回收利用;并在二段篦床兩側(cè)適當(dāng)位置增加10塊橋板,以達(dá)到減緩兩側(cè)料速,減少“紅河”現(xiàn)象的發(fā)生,防止冷卻風(fēng)在側(cè)部的短路。
圖3 XF二線篦冷機(jī)改造后二段篦床布置圖
改造后,熟料溫度降低到140~150℃,篦冷機(jī)AQC取風(fēng)口溫度提高到480℃,在施工工期和技改經(jīng)費(fèi)都受限的前提下,達(dá)到了較好的效果。