郭永強(qiáng)(南陽中聯(lián)水泥有限公司,河南 南陽 473000)
我公司于2004年和2007年分別建成3 000 t/d和6000t/d生產(chǎn)線,石灰石消耗量巨大。自有礦山系秦嶺群雁嶺溝組下部巖性段條帶狀含石墨大理巖,礦體平均品位CaO含量46%,MgO含量1.40%。礦山中礦層與夾層交替出現(xiàn),或礦層與變質(zhì)夾層摻雜在一起,礦石質(zhì)量變化大,經(jīng)過15年的開采,品位高的礦體已逐年銳減,石灰石資源匱乏,質(zhì)量下降問題凸顯。加上夾層沙土逐漸增多,排廢剝離量增大,達(dá)到15%~20%,生產(chǎn)成本進(jìn)一步增加,石灰石開采使用能否做到剝采比最低,關(guān)系到公司的生存大計。因此,充分使用好礦山開采的廢渣及廢料,合理地利用低品位石灰石就顯得十分重要和迫切。為此,公司成立了利用低品位石灰石生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)熟料攻關(guān)小組,結(jié)合生產(chǎn)情況,摸索出一套合適的配料方案及煅燒參數(shù)。
分別選取正常進(jìn)廠的石灰石(CaO含量≥45%)和CaO含量分別為44.3%、43.5%、43.0%的石灰石,和正常生產(chǎn)時的砂巖、鐵鋁土、轉(zhuǎn)爐渣和硫酸渣,按照正常生料配料,進(jìn)行易燒性實驗,易燒性實驗結(jié)果見表1。
表1 不同品位石灰石配料的易燒性試驗
由表1可知,石灰石CaO含量低于44.3%時,易燒性顯著變差。
由于低品位石灰石中,結(jié)晶硅含量比較高,對物料易磨性有較大影響,把上述4個石灰石各稱取5 kg,用實驗小磨研磨5min,80μm篩余結(jié)果見表2。
表2 不同品位石灰石的易磨性試驗
由表2可知,石灰石CaO含量低于44.3%時,易磨性顯著變差。
通過對上述實驗,我們決定把進(jìn)廠石灰石質(zhì)量指標(biāo)暫定為CaO含量≥44.3%(必要時可以放寬到44.0%),SiO2含量≤12.0%。
根據(jù)石灰石控制指標(biāo),采取不同采面的石灰石多點(diǎn)作業(yè)裝車,依據(jù)在線分析儀檢測結(jié)果搭配進(jìn)廠,從源頭上做好石灰石質(zhì)量控制。利用石灰石中轉(zhuǎn)庫多庫儲存、搭配放料,提高石灰石均勻穩(wěn)定性。圓堆堆料時采取低品位石灰石堆低堆,高品位石灰石回堆的方法,穩(wěn)定石灰石質(zhì)量。
在石灰石CaO含量≥45%時,我公司采用的配料方案如下:熟料三率值為KH=0.900~0.910,SM=2.50~2.60,IM=1.45±0.05,熟 料 中 Al2O3含 量 為5.00%±0.10%,F(xiàn)e2O3含量為3.50%~3.60%之間。為了確保在回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)時順利進(jìn)行,對低品位石灰石配料時進(jìn)行易燒性實驗,確定在回轉(zhuǎn)窯內(nèi)生產(chǎn)時配料方案,見表3。
表3 低品位石灰石不同配料方案的易燒性試驗
為了保證回轉(zhuǎn)窯的正常生產(chǎn),我們選用4號配料方案,熟料KH控制在0.890~0.900之間,熟料中Al2O3含量控制5.10%±0.10%,F(xiàn)e2O3含量控制3.6%±0.10%,提高液相量,改善生料的易燒性。
在試生產(chǎn)時定區(qū)下料,保證低品位石灰石配料順利入窯生產(chǎn)。通過調(diào)整窯內(nèi)熱工制度,提高了回轉(zhuǎn)窯的抗波動能力。低品位石灰石生產(chǎn)熟料數(shù)據(jù)見表4,熟料巖相結(jié)構(gòu)見圖1。
表4 低品位石灰石生產(chǎn)熟料數(shù)據(jù)
圖1 熟料巖相
如表4所示,低品位石灰石生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)熟料獲得成功。通過熟料的巖相分析試驗結(jié)果可以看出,C3S礦物發(fā)育較好,成大塊狀存在,反映出來的是回轉(zhuǎn)窯的燒成溫度合適,并未受到因石灰石品位降低的影響,同時可以判斷熟料強(qiáng)度是能夠得到保證的。
(1)加強(qiáng)石灰石源頭質(zhì)量控制,降低CaO含量波動范圍。安排專人跟蹤石灰石爆破挑揀、裝車等環(huán)節(jié),從穩(wěn)定外觀質(zhì)量入手,充分利用在線分析儀對石灰石化學(xué)成分實時監(jiān)測。對礦山開采情況、搭配使用情況、在線分析儀運(yùn)行情況進(jìn)行常規(guī)巡檢,對石灰石的生產(chǎn)監(jiān)督到位,降低石灰石品位的波動范圍。利用石灰石中轉(zhuǎn)庫多庫儲存、搭配放料,提高石灰石均勻穩(wěn)定性。
(2)穩(wěn)定出磨生料質(zhì)量。根據(jù)熟料指標(biāo)要求,合理控制入磨在線分析儀指標(biāo),對照熟料數(shù)據(jù),及時調(diào)整,保證熟料率值在要求范圍內(nèi)。由于低品位石灰石中硅含量較高,要嚴(yán)格控制生料細(xì)度小于16.0%,合理降低生料細(xì)度,控制0.2mm篩余在1%以下,降低結(jié)晶硅對窯煅燒的影響,保證熟料煅燒質(zhì)量。
(3)煅燒過程精細(xì)操作。由于低品位石灰石中結(jié)晶硅含量比較高,物料不容易分解,要適當(dāng)提高煅燒溫度,提高液相量,使結(jié)晶硅及時反應(yīng),減少窯前飛沙。
(4)優(yōu)化工藝煅燒參數(shù)。適當(dāng)降低回轉(zhuǎn)窯窯速,增加物料在回轉(zhuǎn)窯內(nèi)的停留時間。提高二次風(fēng)溫,增加篦冷機(jī)高溫段的供風(fēng)量,保證熟料急冷,提高熟料強(qiáng)度。適當(dāng)增加頭煤用量,保證窯前一把火,穩(wěn)定窯內(nèi)熱力強(qiáng)度。調(diào)整燃燒器參數(shù),增大外風(fēng)用量,提高一次風(fēng)壓,使燃燒器火焰更加順暢有力,同時每4h對燃燒器清理一次,防止端面結(jié)焦火焰變形。對預(yù)熱器系統(tǒng),適當(dāng)提高分解爐出口溫度,提高物料分解率,降低窯內(nèi)熱工負(fù)荷。
通過調(diào)整,穩(wěn)定入窯物料成分,提高入窯分解爐,保證回轉(zhuǎn)窯熱工制度,實現(xiàn)了低品位石灰石代替優(yōu)質(zhì)石灰石配料的正常穩(wěn)定生產(chǎn)。
我公司立足于自有礦山石灰石品位降低,資源匱乏,利用低品位石灰石,通過配料和工藝調(diào)整達(dá)到生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)熟料的目的。在配料方面根據(jù)石灰石質(zhì)量,加強(qiáng)物料的預(yù)均化和均化,保證入窯物料成分穩(wěn)定。合理下調(diào)熟料KH值,適當(dāng)提高熔劑礦物含量,增加液相量。合理優(yōu)化工藝參數(shù),加強(qiáng)工藝煅燒,在高硅低鈣的石灰石原料下,燒制出合格優(yōu)質(zhì)的熟料,達(dá)到節(jié)約資源,降低成本的目的。