熊漢南(江西于都南方萬年青水泥有限公司,江西 贛州 360700)
水泥是國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)和人民生活必不可少的基礎(chǔ)性原材料[1],另一方面,水泥生產(chǎn)工藝決定了其高資源依賴性、高能耗、高排放的特性[2];隨著資源的愈發(fā)緊缺及環(huán)保形勢(shì)的愈發(fā)嚴(yán)峻,節(jié)能、減排已經(jīng)成為水泥工業(yè)最重要的任務(wù)之一。2020年,江西于都南方萬年青水泥有限公司(以下簡稱于都公司)5 000t/d水泥熟料生產(chǎn)線采用“高固氣比預(yù)熱分解技術(shù)”[3-6]對(duì)其燒成系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造。改造后,熟料燒成煤耗降低至100.1kg/t,熟料產(chǎn)量增加400t/d左右,上述指標(biāo)在同規(guī)格生產(chǎn)線中均屬先進(jìn)水平。論文對(duì)其技改方案及改造前后生產(chǎn)線主要參數(shù)進(jìn)行介紹,以期為同行提供參考。
于都公司5000t/d水泥熟料生產(chǎn)線采用五級(jí)雙系列預(yù)熱系統(tǒng),回轉(zhuǎn)窯規(guī)格為Φ4.8 m×72 m。2020年6月,技術(shù)人員對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行熱工標(biāo)定,標(biāo)定結(jié)果顯示,當(dāng)熟料產(chǎn)量為6200t/d時(shí),C1出口溫度310℃,預(yù)熱器出口煙氣的粉塵濃度(標(biāo)況下)為109.7g/m3,煙氣中CO含量為2165×10-6。詳細(xì)參數(shù)見表1。
表1 于都5000t/d生產(chǎn)線改造前主要運(yùn)行參數(shù)
據(jù)標(biāo)定,分解爐出口CO的濃度為2435×10-6,由此判斷分解爐中煤粉未能充分燃燒;且入窯物料分解率長期保持在90%~91%,低于95%的控制指標(biāo)。以上表明原生產(chǎn)線分解爐性能較差,無法保證煤粉的充分燃燒及碳酸鈣的充分分解。較低的入窯生料分解率,加大了回轉(zhuǎn)窯內(nèi)的熱負(fù)荷,由此造成窯內(nèi)煅燒困難,限制了產(chǎn)量的進(jìn)一步提高。
結(jié)合分解爐尺寸及測(cè)量風(fēng)速,當(dāng)前分解爐主體有效內(nèi)徑為7.24m,有效高度46m;鵝頸管有效內(nèi)徑為5.34 m,有效高度48 m,分解爐總爐容達(dá)到2 982 m3。爐容基本滿足高產(chǎn)量需求,但受鵝頸管有效內(nèi)徑限制,鵝頸管內(nèi)風(fēng)速高達(dá)18m/s,物料及煤粉在爐內(nèi)總體停留時(shí)間僅為7.36s。較短的停留時(shí)間直接造成了物料分解不充分及煤粉的不完全燃燒。
另外,通過對(duì)匯總管風(fēng)量進(jìn)行測(cè)定,單位熟料配風(fēng)量為1.312m3/kg,預(yù)熱系統(tǒng)出口煙氣的飛灰含量高達(dá)109.7g/m3,較設(shè)計(jì)指標(biāo)(75g/m3)偏高;計(jì)算得當(dāng)前系統(tǒng)分離效率僅為90.65%,未達(dá)到95%設(shè)計(jì)指標(biāo)。出口飛灰攜帶的熱量達(dá)到40.67kJ/kg。如通過改造,提高系統(tǒng)分離效率,可有效降低飛灰熱量,從而降低熟料燒成熱耗。
綜合上述分析,原生產(chǎn)線存在的主要問題是尾煤燃燒效果較差、入窯生料分解率低;同時(shí)系統(tǒng)分離效率較差。造成以上問題的原因在于鵝頸管內(nèi)風(fēng)速較高,同時(shí)C1分離效率較低。
根據(jù)生產(chǎn)線存在問題,決定采用“XDL水泥熟料煅燒新工藝”[8]對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行針對(duì)性改造,改造內(nèi)容如下:
(1)分解爐改造為高固氣比分解爐。將現(xiàn)有鵝頸管全部拆除、在原位置新建高固氣比外循環(huán)裝置[9],將未反應(yīng)完全的生料及煤粉收集后重新進(jìn)入分解爐,由此增加大顆粒物料在分解爐內(nèi)的停留時(shí)間。實(shí)踐證明,這種方式可顯著提高入窯生料分解率(可提高至98%以上)及煤粉的燃盡率。同時(shí),外循環(huán)物料量的重新入爐,增大了分解爐內(nèi)固氣比,有效降低了爐內(nèi)溫度場(chǎng)波動(dòng),避免了系統(tǒng)的結(jié)皮、堵塞現(xiàn)象;同時(shí)有效地固硫和抑制NOx產(chǎn)生,表現(xiàn)出均衡、穩(wěn)定、低溫、對(duì)原燃料適應(yīng)性強(qiáng)、有害氣體排放低等優(yōu)勢(shì)。
(2)C1旋風(fēng)筒更換。C1旋風(fēng)筒整體更換為新型低阻高效型旋風(fēng)筒,提高C1分離效率。
(3)其他適應(yīng)性改造。為適應(yīng)系統(tǒng)提產(chǎn)后的需求,同時(shí)實(shí)施以下改造內(nèi)容:對(duì)部分旋風(fēng)筒進(jìn)風(fēng)口及煙室進(jìn)行改造,降低局部阻力;對(duì)性能較差、安裝不合理的翻板閥進(jìn)行更換,降低內(nèi)漏風(fēng);優(yōu)化撒料箱,提高氣固之間的換熱效率。
改造前后的預(yù)熱系統(tǒng)外觀示意如圖1所示。
圖1 改造前后效果示意圖
本次改造停窯工期40天,生產(chǎn)線于2021年4月25日重新點(diǎn)火生產(chǎn)。改造后預(yù)熱系統(tǒng)出口煙氣粉塵濃度降低至63.9 g/m3,入窯生料分解率提高至97%。系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,產(chǎn)能、煤耗等指標(biāo)較改造前均有所改善。經(jīng)初步調(diào)試,熟料產(chǎn)量增加400t/d,燒成煤耗從101.2kg/t降低至100.1kg/t,改造效果較好。
采用“XDL水泥熟料煅燒新工藝”對(duì)于都公司5 000t/d生產(chǎn)線燒成系統(tǒng)進(jìn)行技改后,預(yù)熱器系統(tǒng)出口煙氣粉塵濃度從109.7 g/m3減少至63.9g/m3,入窯生料分解率大幅提高;熟料產(chǎn)量增加400t/d,燒成煤耗從101.2 kg/t降低至100.1kg/t;各指標(biāo)均屬領(lǐng)先水平,同時(shí)改造后系統(tǒng)操作更穩(wěn)定,體現(xiàn)出“XDL水泥熟料煅燒新工藝”的熱效率高,余熱利用充分,適應(yīng)性強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。