趙純偉(華潤水泥(南寧)有限公司,廣西 南寧 530043)
在國家高耗能行業(yè)重點領(lǐng)域節(jié)能降碳改造升級的背景下,根據(jù)水泥控股窯系統(tǒng)提質(zhì)增效總體規(guī)劃,華潤水泥(封開)有限公司一線窯系統(tǒng)有提質(zhì)增效需求。該生產(chǎn)線燒成系統(tǒng)的主機配置見表1。
(1)生料喂料量不穩(wěn)定。窯尾生料喂料量上下波動50~60t/h,窯頭二次風(fēng)溫度較低,窯尾分解爐出口溫度較高,窯操作員需要不斷調(diào)整喂料量和喂煤量,操作難度大,從而導(dǎo)致熟料日產(chǎn)量波動頻繁。
(2)旋風(fēng)預(yù)熱器C1筒出口溫度偏高。C1筒出口廢氣溫度高,平均值達(dá)330℃;旋風(fēng)預(yù)熱器系統(tǒng)阻力大,氣固物料分布不均衡,C1筒出口阻力達(dá)5 800~6000Pa,該值偏高;預(yù)熱器旋風(fēng)筒進口風(fēng)速偏大,說明分解爐內(nèi)燃料燃燒不充分,存在煤粉后燃燒現(xiàn)象;且C5A筒與C5B筒出口溫差較大,說明可能存在分解爐出口氣固料加入兩列旋風(fēng)筒分布不均衡的情況。
(3)篦冷機用風(fēng)量低。冷卻機入口風(fēng)量偏小,冷卻機熱回收效率低;出篦冷機熟料溫度為150~200℃,溫度偏高、熱效率偏低;三次風(fēng)溫標(biāo)定值為950℃,三次風(fēng)溫低。篦冷機風(fēng)機群運行狀況不良。通過標(biāo)定發(fā)現(xiàn)篦冷機風(fēng)機群,高壓風(fēng)機全開運行時,風(fēng)量較低,風(fēng)壓較低;中壓風(fēng)機在全開運行時,風(fēng)量也較低。
(4)窯的運轉(zhuǎn)率可以達(dá)到90%以上,但窯熱工制度波動較大,熟料產(chǎn)量在5876t/d左右徘徊;熟料3d強度平均30.2MPa,28d強度平均60.1MPa,和其他同類型企業(yè)比較仍需提高。
(1)窯產(chǎn)量:≥6500t/d;(2)單位熟料標(biāo)準(zhǔn)煤耗:≤102kg/t;(3)電耗:降低1~2 kWh/t。
(1)C1旋風(fēng)筒改造:C1旋風(fēng)筒A列、B列各向外側(cè)偏轉(zhuǎn)約1.56°,出口管道連接做相應(yīng)調(diào)整,C1出口管道Y型分叉管尺寸調(diào)整到2300mm3200mm,C1旋風(fēng)筒更換蝸殼結(jié)構(gòu)型式,C1內(nèi)筒直徑由2175mm調(diào)整到2300mm、插入深度增加到4650mm,進口面積增大,進口向外、向下擴展,相應(yīng)調(diào)整連接進風(fēng)管的接口(見圖1)。
圖1 旋風(fēng)筒改造示意圖
(2)C2-C5旋風(fēng)筒改造:C2-C5旋風(fēng)筒進口面積增大,進口向外、向下擴展,C5內(nèi)筒插入深度增加575mm,蝸殼部分做相應(yīng)擴大,相應(yīng)調(diào)整連接進風(fēng)管的接口。
(1)生料喂料撒料裝置改造,更換入窯生料喂料撒料裝置,整體下移1611mm。下料管進行相應(yīng)的調(diào)整,撒料板角度調(diào)整到5°。
(2)C1-C3撒料裝置改造,更換C1-C3下料撒料裝置,C1撒料裝置整體下移956 mm,C2撒料裝置整體下移1298mm,C3撒料裝置整體下移1418mm,下料管進行相應(yīng)的調(diào)整,C1-C3下料撒料裝置撒料板角度調(diào)整到5°,優(yōu)化分料效果,提高換熱效率,降低出口溫度。
現(xiàn)分解爐與C5采用圓形鵝頸管方式連接,截面風(fēng)速偏高,阻力偏大,充分利用原有的窯尾框架內(nèi)部的有效空間,主要對鵝頸管進行優(yōu)化,盡可能增加分解爐的容積,降低截面風(fēng)速,改善煤粉在爐內(nèi)的停留時間及燃燒。
增加分解爐主爐高度及管徑,鵝頸管上行管道直徑由Φ7 000 mm擴大到Φ7 800 mm(有效內(nèi)徑Φ 7 400mm),下行管道直徑保持Φ7000mm(有效內(nèi)徑Φ6 600mm),與下行管道接口調(diào)整成方形對接,分解爐3樓樓面下方位置增加中部縮口,縮口內(nèi)徑Φ 6 000mm(有效內(nèi)徑Φ5540mm),將原C4上部2個下料點提升到中部縮口上部,三次風(fēng)管新增空氣分級風(fēng)管,有效內(nèi)徑Φ1960mm,原三次風(fēng)管入爐段管徑內(nèi)徑縮小到Φ2100mm。
擴大煙室縮口尺寸,降低系統(tǒng)阻力,方形口擴大到2500mm×2500mm。拱頂至斜坡尺寸擴大,擴大到2500mm,增大縮口面積,在風(fēng)速不低于26m/s條件下增大窯內(nèi)通風(fēng)。
對四線篦冷機實施改造,提高熱回收效率。拆除原第三代NC42340篦冷機、離心風(fēng)機和破碎機等設(shè)備設(shè)施,在原土建基礎(chǔ)上改建、安裝第四代中置輥破篦冷機及其他設(shè)備設(shè)施。
技改完成后燒成系統(tǒng)整體運行狀況良好,窯產(chǎn)和熱耗相對于改造前都有較大改善,從系統(tǒng)運行的各項參數(shù)來看,基本上達(dá)到了預(yù)期值。在系統(tǒng)運行穩(wěn)定之后,華潤水泥(封開)有限公司于2021年10月上旬邀請第三方對此項目進行了能效檢測。技改前后主要參數(shù)見表2。
表2 技改前后主要指標(biāo)對比表
華潤水泥(封開)有限公司改造后的6500t/d水泥熟料生產(chǎn)線熟料產(chǎn)量為6595t/d,熟料綜合煤耗為2 989.45kJ/kg(102.01kg/t),熟料燒成系統(tǒng)總效率為55.56%,系統(tǒng)燒成效率為59.79%,實現(xiàn)節(jié)能降耗。回轉(zhuǎn)窯斷面熱負(fù)荷2.59×107kJ/(m-2·h-1),回轉(zhuǎn)窯單位容積熱力強度1.92×105kJ/(m-3·h-1),預(yù)熱器出口廢氣溫度在345~350℃,負(fù)壓為-5.79kPa,預(yù)熱器A列出口風(fēng)量(標(biāo)況下,以下同)約為180000m3/h(工況約450000m3/h),廢氣含塵平均為 111.54/m3。預(yù)熱器B列出口風(fēng)量約為180000m3/h(工況約450000 m3/h),廢氣含塵平均為145.17g/m3。測試期間,測點氧含量波動范圍為0.90%~1.60%,該參數(shù)相對國內(nèi)其他同規(guī)模熟料生產(chǎn)線,為目前國內(nèi)正常水平。測試期間冷卻機單位面積產(chǎn)量1823.19kg/(m-2·h-1),測得的出冷卻機熟料溫度為92.3℃,噸熟料發(fā)電量32.10 kWh/t,篦冷機電耗為5.54 kWh/t。各項指標(biāo)符合預(yù)期。
華潤水泥(封開)有限公司#1窯提質(zhì)增效改造項目在項目實施過程中,工程設(shè)計合理,主機選型滿足合同要求,施工及安裝質(zhì)量達(dá)到合同要求,主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)基本達(dá)到合同要求。封開公司#1窯提質(zhì)增效改造的項目響應(yīng)了國家對高耗能產(chǎn)業(yè)加強能量系統(tǒng)優(yōu)化、余熱余壓利用、污染物減排的工作要求,同時通過產(chǎn)量的提高和能耗的降低增加了利潤空間,提高了企業(yè)綜合競爭實力。