梁曉勇(內(nèi)蒙古通遼市科左中旗安泰水泥有限公司,內(nèi)蒙古 通遼 029300)
我公司原有一條主機(jī)為Φ3.2m×13m磨機(jī)的開路水泥粉磨生產(chǎn)線,年產(chǎn)水泥30萬t。2021年初,進(jìn)行了輥壓機(jī)技改,由磨前破碎機(jī)加開路水泥磨改造成輥壓機(jī)、2套回轉(zhuǎn)篩和水泥磨機(jī)的開路粉磨系統(tǒng)。
項目改造后經(jīng)過將近1個月的試運(yùn)行,設(shè)備運(yùn)行正常,但提產(chǎn)效果不理想。原磨機(jī)臺時產(chǎn)量為50~52t/h,改造后臺時產(chǎn)量在60~62t/h之間,提產(chǎn)10 t左右;出磨水泥細(xì)度按45 μm方孔篩篩余10%控制,平均10.5%,比表面積在350~380m2/kg之間(以上臺時產(chǎn)量均是以裸磨狀態(tài)統(tǒng)計的數(shù)據(jù))。通過合理調(diào)整輥壓機(jī)的運(yùn)行參數(shù),經(jīng)過小磨實驗、料球比觀測,優(yōu)化磨機(jī)的級配方案,最終實現(xiàn)輥壓機(jī)、水泥磨聯(lián)合粉磨系統(tǒng)達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)。
通過實驗檢測,并與相關(guān)行業(yè)數(shù)據(jù)對比,發(fā)現(xiàn)輥壓機(jī)出輥物料成品率相對偏低。檢測方法為分別取合適量的物料樣品,使用成套方孔篩進(jìn)行篩分。出輥物料和入磨物料粒度分布的實測結(jié)果見表1。
表1 出輥物料和入磨物料粒度分布
觀察表1中R0.08+粒度的占比百分?jǐn)?shù),出輥物料R0.08+粒度的占比為88%,意味著輥壓機(jī)成品合格率為1-88%=12%,與一般輥壓機(jī)出輥的成品率應(yīng)該≥20%~30%的數(shù)據(jù)相比,此數(shù)據(jù)相對偏低,故應(yīng)適當(dāng)調(diào)整輥壓機(jī)的運(yùn)行參數(shù)。同樣入磨物料成品合格率為31%,也進(jìn)一步反映出輥壓機(jī)成品合格率偏低。入磨物料存在R5+粒度,說明回轉(zhuǎn)篩的篩片有較大的磨損,出現(xiàn)了大的孔洞,需要修復(fù)。
第一道回轉(zhuǎn)篩篩片的篦縫為5mm,第二道回轉(zhuǎn)篩篩片的篦縫為1.5 mm。
根據(jù)磨機(jī)的原始級配方案(由理論計算和經(jīng)驗提出),分析認(rèn)為,其參數(shù)有可能與實際偏差較大。使用專業(yè)聲級計實測磨音,一倉磨音為92 dB,二倉磨音為95 dB,三倉磨音為94 dB。而一倉磨音應(yīng)≥95 dB,初步判定一倉能力較弱。后又正常帶料停機(jī),通過入磨取樣做篩析曲線、實測研磨體的填充率和觀測料球比(料面高度等情況),進(jìn)一步證明了這一點。篩析數(shù)據(jù)見表2。
表2 磨機(jī)物料篩析數(shù)據(jù)
觀察R0.08+粒度的變化趨勢,不難發(fā)現(xiàn)R0.08+粒度在一倉內(nèi)下降了16%,二倉內(nèi)下降了17%,三倉內(nèi)下降了18%。而標(biāo)準(zhǔn)篩析曲線應(yīng)該是一倉下降的很快,而二、三倉則相對比較平緩。顯而易見,一倉能力嚴(yán)重不足,一倉的研磨體級配不合理,具體可能是球徑不合理,也可能是裝載量不合理等原因。另三倉內(nèi)物料的比表面積偏低,說明成品微粉顆料級配不好,考濾鋼鍛的研磨問題。
通過實測三個倉的研磨體填充率,一、二和三倉分別為24.8%,27.7%,30.6%。一倉的填充率偏低,研磨體裝載量不足。
使用標(biāo)準(zhǔn)公式,即φ=β/360-sinβ/2π。注意β=n1/n×360°計算填充率,其中n1為球鍛所堆積的襯板周向塊數(shù),n為磨機(jī)筒體一周的襯板塊數(shù)。
最后,入磨觀測各倉的料球比,即實測料面高度等情況,發(fā)現(xiàn)一倉內(nèi)球面上的物料最大厚度約為200mm,二倉內(nèi)料球比情況為料球面基本持平,三倉內(nèi)鍛面上物料的厚度約為40mm。
根據(jù)經(jīng)驗,良好的開路磨各倉的料球比應(yīng)該是,一倉露半個球面,或料球面持平,二倉料球面持平或料高出10~30mm,三倉料面高出20~40mm??芍粋}的料球比不對,二倉的料球比相對較合理,三倉的料球比基本正常,但需要進(jìn)一步驗證。
輥壓機(jī)做功效果的好壞與其運(yùn)行參數(shù)有直接關(guān)系,除了要求電機(jī)運(yùn)行電流要盡可能達(dá)到額定電流的70%~80%外,輥壓機(jī)的壓力和最小輥縫也是其安全、穩(wěn)定運(yùn)行的重要參數(shù)。其中壓力值直接影響做功效果和產(chǎn)品質(zhì)量,壓力過大可能使顆粒內(nèi)部重聚,難于打散篩分,并易造成嚴(yán)重磨損輥面的現(xiàn)象,壓力過小則顆粒間間隙較大,直接造成產(chǎn)品粒度偏大,影響料床粉碎的效果;最小輥縫大小也有相似的作用效果。
我公司輥壓機(jī)現(xiàn)最小輥縫是12mm,運(yùn)行壓力8~10 MPa,壓力中值9 MPa。先試調(diào)整最小輥縫為10mm,運(yùn)行壓力為9~11MPa,壓力中值10MPa,此時輥壓力動輥電機(jī)電流為350A左右,達(dá)到額定電流的76%,定輥電機(jī)電流為320A左右,達(dá)到額定電流的70%。
調(diào)整輥壓機(jī)運(yùn)行參數(shù)后的出輥、入磨物料粒度分布結(jié)果見表3。
表3 出輥、入磨物料粒度分布
從表中3可以看出,出輥物料成品率為12.3%,入磨物料成品率為39.4%,與調(diào)整前比有一定提升,從輥壓機(jī)電機(jī)的運(yùn)行電流角度看,效果較理想,故暫定輥壓機(jī)依此參數(shù)運(yùn)行。
(1)調(diào)整一倉級配。針對需要一倉粉磨的物料,通過小磨實驗,確定最大、最小球徑及裝載量,然后查標(biāo)準(zhǔn)級配表確定其它球徑及裝載量。
從篩析曲線(表2)中我們可以看出,一倉物料最大和最小料度分別為R0.9-2.5,R0.08-0.2,制備此兩種料度的物料各3份,配備Φ20mm、Φ25mm、Φ30mm、Φ 40 mm、Φ50 mm和Φ60 mm的鋼球,分別做小磨實驗,結(jié)果如表4和表5。
表4 小磨實驗
表5 小磨實驗
通過數(shù)據(jù)對比,發(fā)現(xiàn)50mm球比40mm球的粉磨效果好,而60 mm和30 mm球7 min數(shù)據(jù)均不理想,淘汰其出局。綜上所述,從實驗數(shù)據(jù)上講,一倉最大球應(yīng)選50 mm球。但考濾工藝不正常時的工況,包括篩片磨損,物料在雨季時水分偏大等不利因素,應(yīng)適當(dāng)增加最大球的球徑,所以選取60mm球為一倉最大球(名義上最大球)。
從表5的小磨實驗數(shù)據(jù)對比中,25mm球?qū)α隙葹镽0.08-0.2物料的粉磨效果最好,故選25mm球為一倉最小球。
選取一倉填充率φ1=28%,根據(jù)G1=ρ1V1φ1,其中ρ1=4.6,V1=一倉有效容積,計算得G1=30t。
通過以上實驗結(jié)果及計算得一倉的級配方案見表6。
表6 一倉的級配方案
(2)二倉級配比較合理,暫時不作調(diào)整。
(3)三倉級配基本合理,但因三倉內(nèi)物料的比表面積偏低和物料層厚度偏上限,故需要通過小磨實驗確定最大鍛徑是否合理,然后適當(dāng)微調(diào)三倉的級配。取三倉入口物料2份,同時取出約150kg鋼鍛,分做兩份,一份保持不變,另一份去除14mm以上的鋼鍛,做對比小磨實驗,結(jié)果如表7。
表7 小磨實驗
從表7中可以看出,最大鍛徑為14mm時是相對合理的,故要篩出14mm以上的鋼鍛,同時合理補(bǔ)充12mm、10mm和8mm的鋼鍛,并要保持該倉裝載量不變。
現(xiàn)輥壓機(jī)和磨機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行流暢,具體效果如下:
(1)測量磨音結(jié)果:一倉磨音97dB,二倉磨音95dB,三倉磨音93dB。與經(jīng)驗數(shù)據(jù)比較,已正常。
(2)出磨水泥細(xì)度按45 μm方孔篩篩余控制在9%以下,平均8.5%,比表面積在370~400m2/kg。
(3)經(jīng)2個月運(yùn)行,磨機(jī)臺時產(chǎn)量達(dá)72~75t/h,較技改前提高20~25t/h,按年運(yùn)行6500h,每年最少可提產(chǎn)13萬t,每噸效益按30元計算,年可創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益約400萬元。以上臺時產(chǎn)量均是以裸磨狀態(tài)統(tǒng)計的數(shù)據(jù)。
存在問題如下:一是因時間原因,三倉級配未做調(diào)整,擬在年底設(shè)備大修期間重新級配。二是輥壓機(jī)的出輥物料成品率有待提高,需要進(jìn)一步挖掘其潛力。三是磨內(nèi)部分隔倉板的通風(fēng)中心圓的開孔率偏小,需改造。