武春輝 朱淮明 仲子夜
(江蘇省灌溉總渠管理處,江蘇 淮安 223200)
淮安抽水一站管理所位于江蘇省淮安市淮安區(qū)漕運(yùn)鎮(zhèn)總渠大院內(nèi)。抽水一站于1974年3月建成,原設(shè)計(jì)流量60m3/s,裝有8臺(tái)64ZLB-50型立式半調(diào)節(jié)軸流泵,配TDL-215/31-24型立式同步電機(jī),總裝機(jī)容量為6400kW。水泵采用肘形進(jìn)水流道,平直出水管流道。出水流道口采用拍門(mén)斷流,設(shè)有油壓?jiǎn)㈤]快速事故門(mén)(檢修門(mén))。主機(jī)采用強(qiáng)電就地控制方式,并設(shè)有低電壓、過(guò)電流、零勵(lì)磁三種主保護(hù),所用6kW電源由淮安抽水站變電所接引。
2001年5月22日—2002年8月1日該站進(jìn)行了更新改造。主要項(xiàng)目為:更換所有主電機(jī)、主水泵及相配套油、水等輔機(jī)系統(tǒng)設(shè)備;更換所有高壓柜、低壓柜及線(xiàn)纜;增加EC2000自動(dòng)化監(jiān)測(cè)系統(tǒng);增設(shè)強(qiáng)迫通風(fēng)系統(tǒng);將斷流方式由拍門(mén)改為快速閘門(mén)以及相關(guān)土建改造,泵站設(shè)計(jì)揚(yáng)程為4.89m,安裝8臺(tái)1750ZLQ-11.2-5.3型立式全調(diào)節(jié)軸流泵,設(shè)計(jì)總流量為89.6m3/s,配套TL1000-24/2150型立式同步電機(jī),總裝機(jī)容量為8000kW。工程于2005年5月通過(guò)竣工驗(yàn)收。
自2001年工程加固改造以來(lái),管理單位對(duì)所管工程設(shè)備進(jìn)行了多次維護(hù)改造。2018年12月27日對(duì)淮安一站工程進(jìn)行了安全鑒定,機(jī)電設(shè)備安全類(lèi)別為三類(lèi),金屬結(jié)構(gòu)為二類(lèi),建筑物評(píng)為二類(lèi),綜合評(píng)定為三類(lèi)泵站。
淮安抽水一站供水系統(tǒng)改造前的供水方式是通過(guò)2臺(tái)放置于水泵層的臥式單級(jí)離心泵(型號(hào)為KQW150/315-30/4,一用一備),從上游河道取水,送至廠房頂?shù)乃?,然后通過(guò)水壓力差對(duì)每臺(tái)機(jī)組進(jìn)行供水。此種供水方式存在一定問(wèn)題。
由于從上游河道取水,水塔出水口濾網(wǎng)經(jīng)常發(fā)生堵塞或者出水不足現(xiàn)象,需要經(jīng)常進(jìn)行清理,且水塔內(nèi)淤積較重,也需要定期進(jìn)行清淤,這些不穩(wěn)定因素對(duì)于長(zhǎng)期運(yùn)行的機(jī)組有一定的安全隱患。
油冷卻器的進(jìn)出水管道口、彎頭等經(jīng)常發(fā)生堵塞,需要停機(jī)拆卸進(jìn)出水管道,清理管道中的塑料帶、淤泥、小木方、螺絲等雜物,但是效果并不明顯,經(jīng)常是疏通后隔幾天后又會(huì)發(fā)生堵塞,特別是抗旱期間長(zhǎng)期運(yùn)行時(shí),不允許經(jīng)常停機(jī)檢修,而且這樣的方法也不能從源頭上解決問(wèn)題。
淮安抽水一站立式同步電機(jī)要求上、下機(jī)架油槽油冷卻器工作水壓不超過(guò)0.2MPa,但是基本上堵塞的管道出水壓力很小,幾乎接近0.02MPa,沒(méi)有足夠的水流,導(dǎo)致管道越來(lái)越堵,最后堵死管道,使油冷卻器起不到冷卻降溫效果。
設(shè)備廠家要求進(jìn)水溫度不高于28℃,而實(shí)際情況是夏季時(shí),進(jìn)水管道內(nèi)水溫普遍可達(dá)到30℃左右,超過(guò)規(guī)定范圍,導(dǎo)致油冷卻器達(dá)不到很好的降溫效果,影響機(jī)組長(zhǎng)期安全運(yùn)行。
由于上游河道內(nèi)雜物、垃圾、泥沙較多,且水質(zhì)狀況較差,在對(duì)機(jī)組進(jìn)行冷卻供水時(shí),由于長(zhǎng)時(shí)間不間斷的連續(xù)運(yùn)行,水管內(nèi)大量泥沙、雜質(zhì)與油冷卻器銅管內(nèi)壁的摩擦不斷增加,導(dǎo)致油缸內(nèi)冷卻器發(fā)生穿孔現(xiàn)象,造成油缸內(nèi)進(jìn)水或油位下降,導(dǎo)致機(jī)組安全事故發(fā)生,嚴(yán)重影響機(jī)組安全運(yùn)行。淮安抽水一站兩臺(tái)機(jī)組都存在這種現(xiàn)象,油冷卻器發(fā)生穿孔后,必須立即停機(jī)檢修,將機(jī)組油缸進(jìn)行拆卸,放掉油缸內(nèi)潤(rùn)滑油,拆卸并更換新油冷卻器,檢修工作量增加,如果發(fā)現(xiàn)不及時(shí),會(huì)導(dǎo)致燒瓦等其他機(jī)組安全運(yùn)行事故發(fā)生。
采用專(zhuān)業(yè)的ZWLQ-20型軸瓦冷卻器制冷冷卻系統(tǒng),冷卻采用全封閉式系統(tǒng),不受水質(zhì)影響,同時(shí)進(jìn)水水溫根據(jù)機(jī)組運(yùn)行負(fù)荷無(wú)級(jí)調(diào)節(jié),冷卻效果穩(wěn)定,運(yùn)行可靠性高,具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。軸瓦冷卻器作為一個(gè)獨(dú)立的系統(tǒng),可以根據(jù)電機(jī)軸承的溫度(反映在“回水溫度”參數(shù)上),CPU據(jù)此及時(shí)調(diào)整制冷能力,實(shí)現(xiàn)閉路循環(huán),提高自動(dòng)控制水平和運(yùn)行可靠性(見(jiàn)圖1)。
圖1 改造后的冷卻系統(tǒng)
系統(tǒng)主要功能是:按設(shè)備要求提供每臺(tái)機(jī)組電機(jī)和上下導(dǎo)瓦、推力瓦等所需要冷卻水量、水壓并使冷卻水循環(huán)使用。
首先控制柜預(yù)設(shè)(可修改)不同使用條件所需不同的用水量,由流量傳感器檢測(cè)水量,以此控制電動(dòng)流量調(diào)節(jié)閥的開(kāi)度,使流量滿(mǎn)足控制柜設(shè)定值。
循環(huán)系統(tǒng)出水管網(wǎng)采用壓力傳感器向控制柜反饋信號(hào),通過(guò)變頻器控制水泵電機(jī)的頻率,保證出水管網(wǎng)壓力滿(mǎn)足要求,使壓力穩(wěn)定、可靠。
當(dāng)循環(huán)系統(tǒng)內(nèi)部循環(huán)水滲漏或減少時(shí),穩(wěn)流罐電極低水位傳感器通知控制柜打開(kāi)電磁補(bǔ)水閥,對(duì)系統(tǒng)補(bǔ)充水量。
循環(huán)冷卻水由流量與壓力同時(shí)控制,可同時(shí)滿(mǎn)足使用要求,并安全可靠平穩(wěn)運(yùn)行;充分利用回水管網(wǎng)壓力,出口管網(wǎng)壓力差多少就補(bǔ)多少,比改造前的供水系統(tǒng)節(jié)能高效;該設(shè)備由全自動(dòng)智能化控制器控制,根據(jù)用水量自行進(jìn)行調(diào)節(jié),根據(jù)要求對(duì)軸瓦冷卻機(jī)組進(jìn)行運(yùn)行和溫度調(diào)節(jié);設(shè)備全封閉運(yùn)行,消除水源污染、垃圾等問(wèn)題;電氣設(shè)備保護(hù)功能齊全,具有過(guò)載、短路、過(guò)壓、欠壓、缺相、過(guò)流、短路、水源缺水等自動(dòng)保護(hù)功能,在異常情況下能夠及時(shí)進(jìn)行信號(hào)報(bào)警、自檢、故障判斷等;多臺(tái)泵組均能可靠地實(shí)現(xiàn)軟啟動(dòng),使電網(wǎng)和管網(wǎng)免受沖擊,并且輪流運(yùn)轉(zhuǎn),大大延長(zhǎng)了水泵及電機(jī)的使用壽命。
冷卻循環(huán)變頻控制系統(tǒng)由2臺(tái)循環(huán)水泵、1個(gè)補(bǔ)水箱及相應(yīng)測(cè)控元件組成,與3臺(tái)軸瓦冷卻器以Modbus RS485通信方式進(jìn)行連接,采用一套自動(dòng)控制系統(tǒng)進(jìn)行控制。該系統(tǒng)運(yùn)行模式為單冷型,溫度控制對(duì)象為總回水溫度控制。
系統(tǒng)管道內(nèi)冷卻水封閉式強(qiáng)制循環(huán),冷卻水循環(huán)流動(dòng)的動(dòng)力來(lái)自增壓管道泵,主機(jī)泵冷卻器經(jīng)熱交換流出的熱水由增壓管道泵送至ZWLQ-20型軸瓦冷卻器,強(qiáng)降溫后再次由管道進(jìn)入主機(jī)泵冷卻器,使熱量進(jìn)行封閉式循環(huán)。安裝在增壓管道泵進(jìn)水口的過(guò)濾器可以濾去管路冷卻系統(tǒng)中的雜質(zhì),雜質(zhì)可以很方便地由人工操作取出。當(dāng)管道中由于某些原因而導(dǎo)致冷卻水減少時(shí),膨脹水箱內(nèi)的水由補(bǔ)水裝置向管道自動(dòng)補(bǔ)水。
當(dāng)外界氣溫改變或其他原因?qū)е鹿艿纼?nèi)產(chǎn)生氣體時(shí),自動(dòng)放氣閥工作,將產(chǎn)生的氣體從管道中排出,從而杜絕了水泵汽蝕與換熱效果欠佳等情況的產(chǎn)生。管路進(jìn)出水管上安裝的兩個(gè)減震接頭可最大限度地減少來(lái)自增壓管道泵等傳來(lái)的震動(dòng),有效地排除對(duì)ZWLQ-20型軸瓦冷卻器產(chǎn)生震動(dòng)而帶來(lái)?yè)p害。冬天主機(jī)組停機(jī)時(shí),可打開(kāi)排水閥放盡循環(huán)水以避免由于氣溫下降等原因凍壞管道等元件。
ZWLQ-20型軸瓦冷卻器,可使用由10個(gè)控制器組成的一個(gè)模塊化網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng),模塊化控制器同時(shí)控制兩臺(tái)壓縮機(jī)和一臺(tái)增壓管道泵,各部分均采用RS485通信接口連接。該系統(tǒng)選用的運(yùn)行模式為單冷型,溫度控制對(duì)象為總回水溫度控制。
淮安抽水一站技術(shù)供水系統(tǒng)改造于2020年4月8日,調(diào)試結(jié)束后投入運(yùn)行。
經(jīng)過(guò)一段時(shí)間開(kāi)機(jī)運(yùn)行,發(fā)現(xiàn)推力瓦溫度有明顯降低,往年4月份開(kāi)機(jī)運(yùn)行時(shí),推力瓦溫度在45℃左右,改為空冷機(jī)循環(huán)供水后,同一臺(tái)機(jī)組的推力瓦溫度在37℃左右,且油缸溫度、導(dǎo)瓦溫度也有不同程度的降低,現(xiàn)在可控制每臺(tái)機(jī)組進(jìn)水壓力、流量、溫度,沒(méi)有發(fā)生過(guò)管道堵塞等現(xiàn)象,循環(huán)水系統(tǒng)運(yùn)行情況良好,達(dá)到了良好的降溫效果?;窗渤樗徽炯夹g(shù)供水系統(tǒng)改造后,上下油缸、軸瓦等降溫效果明顯,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,為今后泵站機(jī)組的安全運(yùn)行提供了保障。