吉華鋒
(山西焦煤 霍州煤電錦程煤業(yè)有限公司,山西 臨汾 041000)
小煤柱掘進(jìn)技術(shù)已在煤礦得到普遍應(yīng)用,可節(jié)約大量煤炭資源。與此同時(shí),煤柱寬度減小致使煤柱承載能力較弱,在工作面開(kāi)采時(shí),煤柱受臨空側(cè)懸板壓力影響,煤體已產(chǎn)生屈服應(yīng)變,形成了部分裂隙通道與相鄰采空區(qū)導(dǎo)通。采空區(qū)內(nèi)充滿大量的低氧氣體及有害氣體,主要有高濃度的N2和CO2及一定濃度的CO等有害氣體[1-2],對(duì)于正在回采的采煤工作面,如果不能及時(shí)有效進(jìn)行治理,相鄰采空區(qū)的有毒有害氣體就會(huì)在生產(chǎn)工作面正常負(fù)壓通風(fēng)[3]的作用下,通過(guò)導(dǎo)通的裂隙進(jìn)入工作面致使工作面氣體傳感器報(bào)警,甚至?xí)l(fā)事故[4-5]。綜放工作面由于開(kāi)采強(qiáng)度大、形成采場(chǎng)空間大、礦壓顯現(xiàn)更為強(qiáng)烈[6],更容易與相鄰采空區(qū)導(dǎo)通,因此對(duì)相鄰采空區(qū)有害氣體防治難度更大[7],因此,解決好小煤柱綜放工作面上隅角低氧和采空區(qū)CO超標(biāo)問(wèn)題,迫在眉睫。
錦程煤業(yè)8211工作面,開(kāi)采煤層為9+10號(hào)煤層,煤層平均厚6.93 m,煤層平均傾角為4.5°.經(jīng)測(cè)定,煤層自燃傾向性為自燃,等級(jí)為Ⅱ級(jí),最短自然發(fā)火期為80 d,煤塵具有爆炸性。8211工作面走向長(zhǎng)1 245 m,傾向長(zhǎng)為241 m,開(kāi)采工藝為綜合機(jī)械化放頂煤開(kāi)采工藝,共布置140個(gè)放頂煤支架,工作面為U型通風(fēng)方式,見(jiàn)圖1,2211巷為進(jìn)風(fēng)巷,矩形斷面凈斷面18.9 m2;5211巷為回風(fēng)巷,矩形斷面凈斷面18.2 m2.8211工作面機(jī)采高度2.8 m,平均放煤高度為4.13 m.8211工作面東側(cè)和北側(cè)為實(shí)體煤,西側(cè)為三條盤區(qū)大巷,南側(cè)為8210工作面采空區(qū),煤柱留設(shè)寬度8 m,工作面上部無(wú)采空區(qū)。8211工作面布置以下通風(fēng)設(shè)施:在5211、2211巷回風(fēng)繞道處安設(shè)兩道調(diào)節(jié);在5211巷口至5211回風(fēng)繞道之間設(shè)置兩道全自動(dòng)風(fēng)門,將5211回風(fēng)巷與盤區(qū)輔運(yùn)大巷風(fēng)流隔開(kāi)。
圖1 8211工作面布置示意
8211工作面回采初期,沿用以往工作面上隅角低氧治理經(jīng)驗(yàn):穩(wěn)裝工作面尾部支架時(shí),減少1個(gè)支架穩(wěn)設(shè)以加寬回采時(shí)安全通道寬度,便于上隅角通風(fēng);將工作面風(fēng)量調(diào)配至2 700 m3/min;配套端頭封堵,每推進(jìn)5 m使用風(fēng)障封堵頭尾端頭,噴灑阻化劑等措施,預(yù)防采空區(qū)遺煤自燃;待工作面推進(jìn)15 m后開(kāi)始放頂煤后,通過(guò)前期預(yù)埋在切眼處管路向采空區(qū)預(yù)防性注氮,流量600 m3/h,期間上隅角O2濃度基本保持在19.5%以上,CO濃度在30×10-6以下。
當(dāng)工作面回采至采位80 m時(shí),5211巷進(jìn)采空區(qū)80 m、60 m束管檢測(cè)CO濃度為60~63×10-6,根據(jù)變化曲線分析,CO有不斷上升趨勢(shì),見(jiàn)圖2.鑒于采空區(qū)CO異常,重點(diǎn)開(kāi)展采空區(qū)防火工作,并采取以下措施:調(diào)整注氮步距及注氮量,將注氮步距從初期的40 m逐步向30 m調(diào)整,并加大注氮量,注氮總量達(dá)到1 900 m3/h;下調(diào)工作面風(fēng)量,將工作面風(fēng)量從2 700 m3/min下調(diào)至2 300 m3/min,減少采空區(qū)漏風(fēng);強(qiáng)化端頭封堵,每推進(jìn)5 m在頭尾端頭構(gòu)筑粉煤灰墻;強(qiáng)化氣霧阻化,在頭部端頭架后增設(shè)一個(gè)噴頭,與阻化泵連接,每天不間斷向后運(yùn)輸機(jī)區(qū)域噴灑阻化劑(20%氯化鎂溶液);每班進(jìn)行人工取樣氣體并及時(shí)化驗(yàn)分析。采取上述措施后,采空區(qū)O2濃度有所下降,但CO濃度仍持續(xù)偏高。分析低氧主要由于降低工作面風(fēng)量、加大了采空區(qū)注氮,導(dǎo)致上隅角區(qū)域O2濃度下降,最低時(shí)達(dá)到15.2%.
圖2 8211工作面有害氣體濃度變化曲線
在工作面125號(hào)、135號(hào)支架處設(shè)置架間導(dǎo)風(fēng)風(fēng)障,在138號(hào)、139號(hào)支架處安裝射流器向上隅角提供新鮮風(fēng)流。在采取上述綜合措施后,上隅角區(qū)域O2有所提升,但O2傳感器仍頻繁報(bào)警,最低14.8%.與此同時(shí),采空區(qū)CO未得到有效控制,氣體濃度仍持續(xù)升高,于是開(kāi)始新增治理措施:進(jìn)一步提升采空區(qū)注氮量,將采空區(qū)注氮量提升至3 000 m3/h以上;進(jìn)一步降低工作面風(fēng)量,將工作面風(fēng)量從2 300 m3/min下調(diào)至2 052 m3/min;回填地表裂隙,對(duì)8210采空區(qū)和8211工作面回采范圍對(duì)應(yīng)地表內(nèi)裂隙進(jìn)行回填;在5211巷增加鋪設(shè)兩趟注氮管路,注氮步距30 m,流量600 m3/h;向臨近采空區(qū)注氮,通過(guò)5211巷向臨近8210采空區(qū)施工注氮鉆孔,向采空區(qū)注氮,流量1 200 m3/h.期間上隅角治理措施未改變,在增強(qiáng)采空區(qū)防火措施后,上隅角區(qū)域O2下降,最低時(shí)14.7%.
1) 工作面回采初期老頂未垮落,采空區(qū)懸頂面積較大,導(dǎo)致采空區(qū)內(nèi)O2濃度偏高,為采空區(qū)內(nèi)遺煤持續(xù)氧化提供條件。
2) 小煤柱在回采動(dòng)壓影響下,內(nèi)部出現(xiàn)裂隙,在進(jìn)入采空區(qū)前已開(kāi)始緩慢氧化。
3) 8211為小煤柱回采工作面,臨近8210采空區(qū)地表裂隙治理滯后,8211采空區(qū)通過(guò)8210采空區(qū)與地表連通,存在漏風(fēng)通道,在工作面負(fù)壓作用下,地表空氣進(jìn)入采空區(qū),為遺煤持續(xù)氧化提供條件。同時(shí)隨早晚氣溫變化,采空區(qū)處于“呼吸”狀態(tài),地面空氣通過(guò)地表漏風(fēng)通道持續(xù)向采空區(qū)供氧,導(dǎo)致采空區(qū)內(nèi)氧含量很難下降至7%以下。
1) 經(jīng)測(cè)定,煤層自身吸氧量為0.7 cm3/min,由于工作面長(zhǎng)度較長(zhǎng)、機(jī)道寬度較大,底板浮煤、煤壁與空氣接觸面大,初步計(jì)算風(fēng)流流經(jīng)工作面后,風(fēng)流中O2濃度下降0.4%,即從20.7%下降至20.3%.
2) 工作面尾部支架后擺梁受壓力作用及古塘側(cè)垮落煤矸石擠壓,造成通風(fēng)通道斷面縮小,進(jìn)而影響通風(fēng)。
3) 工作面與臨近8210采空區(qū)預(yù)留煤柱8 m,采空區(qū)與臨近8210采空區(qū)連通,8210采空區(qū)又與地表存在漏風(fēng)通道,在工作面負(fù)壓作用下,采空區(qū)低氧氣體流向上隅角區(qū)域。
4) 工作面上隅角低氧隱患治理與采空區(qū)防火治理同步進(jìn)行,期間降低工作面風(fēng)量、上調(diào)了對(duì)采空區(qū)注氮量,不利于上隅角低氧隱患治理。
目前,國(guó)內(nèi)煤礦抑制CO氣體滲漏到本工作面的方法主要為均壓通風(fēng)。煤礦安全規(guī)程解釋指出:“采用不同的均壓方法,主要是采取降低或改變其端頭壓差來(lái)實(shí)現(xiàn)均壓防火目的”,采用均壓通風(fēng)時(shí)必須根據(jù)工作面的特點(diǎn)選取合理的均壓通風(fēng)方式[3]。根據(jù)本綜放工作面煤層易燃的特點(diǎn),如果采用全均壓,管理復(fù)雜,成本高,容易將風(fēng)量壓入臨近8210采空區(qū),故提出采用弱均壓通風(fēng)方法進(jìn)行治理。在輔運(yùn)大巷與5211巷口交叉口上風(fēng)側(cè)15 m處,安設(shè)2臺(tái)2×30 kW對(duì)旋局部通風(fēng)機(jī)(2×30解釋:?jiǎn)闻_(tái)風(fēng)機(jī)有2臺(tái)電機(jī),每臺(tái)功率為30 kW,該型號(hào)風(fēng)機(jī)在煤礦使用比較普遍),風(fēng)筒通過(guò)5211聯(lián)巷風(fēng)門、5211巷延接至上隅角區(qū)域,利用局扇壓力,為上隅角區(qū)域升壓,進(jìn)而提升工作面壓差,減少采空區(qū)漏風(fēng),同時(shí)為上隅角區(qū)域提供新鮮風(fēng)流,提高上隅角區(qū)域O2濃度,見(jiàn)圖3.
8211工作面采用弱均壓通風(fēng)后,2211巷進(jìn)風(fēng)量1 689 m3/min、風(fēng)筒末端風(fēng)量300 m3/min、5211巷回風(fēng)量2 010 m3/min,減少了采空區(qū)漏風(fēng);通過(guò)5211回風(fēng)繞道調(diào)節(jié)處壓差計(jì)觀測(cè),工作面壓差從750 Pa升至950 Pa,工作面壓差升高200 Pa左右,有效降低了地表裂隙漏風(fēng);8211工作面與臨近采空區(qū)壓差從-100 Pa升至0 Pa左右,壓差升高100 Pa左右,避免了采空區(qū)有害氣體涌入工作面;根據(jù)升壓后采空區(qū)束管取樣化驗(yàn)結(jié)果,采空區(qū)O2濃度及CO濃度呈下降趨勢(shì),在配套工作面架間風(fēng)障及射流器使用的情況下,上隅角O2濃度從之前的14.8%~18.7%升高至18.5%~19.4%.
圖3 工作面弱均壓布置示意
1) 8211小煤柱綜放工作面采空區(qū)防火受臨近采空區(qū)地表漏風(fēng)通道及小煤柱內(nèi)部裂隙影響較大,傳統(tǒng)采取調(diào)整工作面風(fēng)量、封堵端頭、增加注氮、加強(qiáng)監(jiān)測(cè)等綜合防治技術(shù)對(duì)上隅角低氧和采空區(qū)CO治理效果不明顯。
2) 8211小煤柱綜放工作面在實(shí)施弱均壓通風(fēng)系統(tǒng)后,在回風(fēng)量仍保持不變的情況下減少了工作面進(jìn)風(fēng)量,大大減少了采空區(qū)漏風(fēng),較好地解決了工作面上隅角低氧和采空區(qū)CO超限問(wèn)題,有效消除了采空區(qū)自然發(fā)火隱患和避免了低氧窒息事故,為今后的小煤柱綜放面采空區(qū)防滅火治理工作積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。