靖吉東
(晉能控股煤業(yè)集團大地選煤公司 永定莊選煤廠,山西 大同 037003)
永定莊選煤廠設計能力210萬t/a,屬大型模塊化動力煤選煤廠,根據(jù)環(huán)保要求,實現(xiàn)一級閉路循環(huán)。煤泥系統(tǒng)一直是選煤廠生產(chǎn)過程中的重點、難點。由于原設計的工藝系統(tǒng)存在一定的缺陷,使得實際生產(chǎn)運行過程中,藥劑消耗量較多商品煤質量影響較大,在處理相關事故時,影響系統(tǒng)運行時間較長。為了降低生產(chǎn)能耗,增加煤泥系統(tǒng)運行效率,通過對煤泥各分系統(tǒng)缺陷進行分析,采用最低成本進行了優(yōu)化改進,使改造后的煤泥系統(tǒng)能夠滿足生產(chǎn)需求,符合清潔礦山發(fā)展理念。
1) 小循環(huán)系統(tǒng)改造。選煤廠系統(tǒng)在出現(xiàn)“跑粗”情況時,濃縮機阻力升高,板框壓濾機濾布磨損加劇,上料管路容易堵塞,進而造成整個生產(chǎn)系統(tǒng)停滯,影響正常生產(chǎn),所以需要啟動小循環(huán)系統(tǒng),對濃縮池中的粗顆粒物料進行處理。原設計是將濃縮池中的煤泥打到302原煤脫泥篩上,使煤泥全部重新進入煤泥系統(tǒng),進行一次再分級。但是在開啟小循環(huán)系統(tǒng)時,無法再進行原煤洗選,因為大量煤泥水進入302脫泥篩后,篩上的原煤遭到?jīng)_擊,無法鋪設均勻,脫泥效果變差,大量煤泥進入介質系統(tǒng),造成分選密度紊亂,無法正常洗選,同時濃縮池的煤泥重新進入系統(tǒng),系統(tǒng)的煤泥量驟然增大,濃縮池的阻力升高,也無法再正常運行。所以在處理“跑粗”時,原小循環(huán)系統(tǒng)啟動影響正常帶煤時間。原小循環(huán)系統(tǒng)流程示意,見圖1.
圖1 原小循環(huán)系統(tǒng)流程示意
通過對選煤廠工藝系統(tǒng)進行梳理,系統(tǒng)中的327高頻振動篩是處理煤泥中粗顆粒的最佳設備。327高頻振動篩篩縫0.375 mm,在系統(tǒng)中是0.5~1.5 mm粒度級的粗矸脫水設備,其下料溜槽為Y形,溜槽上安裝有液壓閘板,脫水后的產(chǎn)品根據(jù)產(chǎn)品質量調節(jié),既可以進入342精煤膠帶,也可以進入343矸石膠帶。所以,將小循環(huán)系統(tǒng)的管路設計進行修改,經(jīng)濃縮池底流煤泥打到327高頻振動篩篩上進行處理,>0.375 mm粒度級的粗顆粒脫水后,直接進入產(chǎn)品膠帶,<0.375 mm粒度級的細顆粒進入煤泥水系統(tǒng)。此時大量的粗顆粒排出系統(tǒng),不會影響煤泥系統(tǒng)的正常運行。改造后的工藝流程,見圖2.
圖2 改造后小循環(huán)系統(tǒng)流程示意
2) 煤泥下料溜槽改造。壓濾車間處理煤泥的主要設備是板框壓濾機,該設備的工作特點是煤泥產(chǎn)品水分高、濾餅較大。目前市場上無煤泥濾餅破碎機,脫水后的煤泥濾餅直接掉在下方的刮板機中,通過落差將濾餅摔碎,達到對煤泥破碎的目的。由于濾餅較大,落入刮板機的煤泥顆粒較大,造成煤泥在精煤產(chǎn)品中的配比不均勻,影響精煤產(chǎn)品化驗指標。對板框下料溜槽進行改造,在溜槽中部焊接高強度長條形鋼板,提高煤泥濾餅粉碎程度,強化煤泥在精煤產(chǎn)品均勻混合。改造前、后煤泥產(chǎn)品粒度對比,見表1.通過對比可以看出,改造前大于25 mm的顆粒度約占一半以上,而改造下料溜槽結構后,雖然還存在大于25 mm的顆粒,但占比降低為15%左右。通過低成本的改造達到目前的效果,符合改造宗旨。
表1 煤泥下料溜槽改造前后煤泥產(chǎn)品粒度對比
3) 濃縮池入料管路出口設計改造。濃縮機入料管為單向出口,見圖3.煤泥水利用重力勢能自流到濃縮池穩(wěn)流桶中,在穩(wěn)流桶中形成旋渦,旋渦旋轉做圓周運動。旋渦中心處速度最大,壓強最小,受力最??;旋渦周圍速度小,壓強最大。旋渦的中心形成上升流,旋渦邊緣形成下降流,將造成煤泥絮團沉降效果差,增加了煤泥沉降難度,絮凝劑消耗也大大增多。
圖3 改造前濃縮池入料管路出口示意
更改煤泥水進入濃縮池的出口設計,將出口改造成Y形,利用水流雙向對沖,降低沖擊力,防止煤泥水在穩(wěn)流桶中形成旋渦,使煤泥沉降環(huán)境更加緩和,煤泥沉降難度降低,通過物理沉降后,再進行絮凝劑化學沉降,最大程度地降低絮凝劑的消耗量,見圖4。
圖4 改造后濃縮池入料管路出口示意
改造前后的絮凝劑消耗對比,見表2??梢钥闯?,改造后的絮凝劑消耗量降低了50%以上,優(yōu)化效果明顯。
表2 改造前后的絮凝劑消耗對比
小循環(huán)系統(tǒng)改造完成后,處理濃縮池“跑粗”事故時,大部分粗顆粒物料進入產(chǎn)品膠帶排出,商品煤指標無明顯變化,濃縮池的澄清層維持在1.8 m以上,系統(tǒng)正常運行不停車,取得了良好的效果。通過對板框下料溜槽的改造,煤泥的破碎粒度明顯降低,煤泥產(chǎn)品中>25 mm粒度級的物料產(chǎn)率降低為15.0%,使煤泥在精煤產(chǎn)品中混合更均勻。改造完成后,穩(wěn)流箱中物料運行平穩(wěn),旋渦消除,通過統(tǒng)計,絮凝劑消耗大幅降低,6月~9月藥劑洗煤單耗為7.1 g/t,經(jīng)濟效益得到保證。
永定莊選煤廠對煤泥系統(tǒng)的優(yōu)化改造,操作簡單有效,可降低事故率。通過現(xiàn)場檢驗并成功應用,為其他選煤廠的擴能改造提供了示范作用,在一些小型化動力選煤廠或普通選煤廠都可優(yōu)化安裝,確保設備運行的連續(xù)性,提高有效帶煤時間,保證選煤廠正常生產(chǎn)。通過研究形成以下結論:
1) 針對原工藝中脫泥篩上原煤無法鋪設均勻導致脫泥效果變差的問題,通過改造小循環(huán)系統(tǒng)管路,將經(jīng)濃縮池底流煤泥打到327高頻振動篩篩上進行處理,>0.375 mm粒度級的粗顆粒脫水后,直接進入產(chǎn)品膠帶,<0.375 mm粒度級的細顆粒進入煤泥水系統(tǒng),系統(tǒng)的分離效率和穩(wěn)定性都得到提升;
2) 板框壓濾機形成煤泥濾餅落入刮板機的煤泥顆粒不均勻,影響精煤產(chǎn)品化驗指標,通過對板框下料溜槽改造,在溜槽中部焊接高強度長條形鋼板,提高煤泥濾餅粉碎程度,保證了煤泥濾餅落入刮板機的煤泥顆粒均勻;
3) 將原來煤泥水進入濃縮池的出口改造成Y形,利用水流雙向對沖,防止煤泥水在穩(wěn)流桶中形成旋渦,降低煤泥沉降難度,進而降低絮凝劑消耗量。